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        PLC在工廠生產(chǎn)控制系統(tǒng)技改中的應(yīng)用

        2016-07-15 23:00:23白文忠
        科技傳播 2016年10期

        白文忠

        摘 要 隨著現(xiàn)代化工業(yè)和科學(xué)技術(shù)的迅猛發(fā)展,冶金、石化、電力等行業(yè)的生產(chǎn)過程向著大型化、系統(tǒng)化、自動化方向發(fā)展,可編程控制器(PLC)在很多領(lǐng)域得到了廣泛應(yīng)用。本文以PLC在某煉鋼廠板坯連鑄機(jī)鋼包滑動水口液壓電控系統(tǒng)的改造為例,論述了PLC在液壓電控系統(tǒng)中的應(yīng)用。

        關(guān)鍵詞 鋼水包;滑動水口;PLC應(yīng)用

        中圖分類號 TP3 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1674-6708(2016)163-0145-02

        某煉鋼廠板坯連鑄機(jī)擔(dān)負(fù)著向熱軋廠提供合格板坯的任務(wù),鋼水包是連鑄機(jī)生產(chǎn)工序的第一個環(huán)節(jié)。鋼包滑動水口控制著鋼水包內(nèi)鋼水向中間包注入的流量。鑄機(jī)澆鑄不同鋼種、不同斷面的坯時,要求有不同的流量。連鑄機(jī)是否能多爐連澆,提高生產(chǎn)量,增加效益,鋼包滑動水口開口度的控制好壞是首要條件,只有滑動水口穩(wěn)定、可靠的動作,才能確保連鑄機(jī)生產(chǎn)的連續(xù)性。

        1 滑動水口液壓站原電氣控制簡介

        1.1 工作特點(diǎn)

        工作環(huán)境溫度高,多灰塵,有的還含有金屬粉塵,極易造成短路故障。

        1.2 原控制電路存在的主要問題

        煉鋼廠連鑄機(jī)原鋼包滑動水口液壓站采用的是傳統(tǒng)的電氣控制電路,中間繼電器觸點(diǎn)的開閉控制卸荷閥線圈得失電動作。由于要考慮各機(jī)構(gòu)間復(fù)雜的工況聯(lián)鎖和保護(hù)報(bào)警,大量采用了時間繼電器和中間繼電器,使控制柜內(nèi)的布線十分復(fù)雜,給調(diào)試和維護(hù)都帶來不便。

        2 PLC在液壓電控系統(tǒng)中的運(yùn)用

        2.1 系統(tǒng)改造思路

        要解決原電控系統(tǒng)存在的問題,就需要采用一種先進(jìn)、穩(wěn)定、高可靠性的控制方式來控制。經(jīng)綜合分析,選用國產(chǎn)SM-16型可編程控制器,這樣可以利用PLC的高可靠性、穩(wěn)定性及其內(nèi)部存儲執(zhí)行操作的指令,通過數(shù)字式的輸入輸出,安全可靠的控制滑動水口。

        2.2 PLC控制與傳統(tǒng)電器控制的對比

        從某種意義上看,PLC控制是從繼電器、接觸器控制發(fā)展而來的,兩者既有相似性又有很多不同之處。PLC具有以下優(yōu)點(diǎn):

        1)PLC內(nèi)部大部分采用“軟”邏輯;

        2)PLC控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,故障率低;3)PLC內(nèi)部全為“軟接點(diǎn)”,動作快;

        4)PLC控制功能改變極其方便,一般只需修改程序即可,極其方便;

        5)PLC控制系統(tǒng)安裝周期短。

        2.3 控制原理

        2.3.1 梯形圖

        如圖1所示。

        2.3.2 控制原理

        壓力信號1、2由壓力繼電器提供,PS1壓力為15MPa時閉合(I6閉合);PS2壓力為18MPa時斷開(I7斷開);1#、2#油泵壓力繼電器為并聯(lián)連接。

        1)液壓系統(tǒng)啟動。合上電源開關(guān)Q1、Q2、Q3,電源指示燈H0亮,按下1#電機(jī)啟動按鈕SB0(I0閉合),Q0接通,Q0常開觸點(diǎn)閉合自鎖,接觸器KM1線圈通電吸合,主觸點(diǎn)閉合,1#油泵電機(jī)運(yùn)行,同時KM1常開觸點(diǎn)閉合SB0H訊號燈亮,液壓系統(tǒng)開始工作。壓力從0逐漸上升至15MPa時,1#壓力繼電器觸點(diǎn)PS1閉合(I6閉合),Q2接通,電磁閥1DT線圈得電動作,系統(tǒng)繼續(xù)加壓處于通油位置,當(dāng)壓力上升至18MPa時,1#壓力繼電器觸點(diǎn)PS2斷開(I7斷開),Q2斷開,電磁閥1DT線圈失電,進(jìn)行卸荷,液壓油流回油箱,液壓系統(tǒng)進(jìn)行保壓;當(dāng)壓力降到15MPa時,1#壓力繼電器觸點(diǎn)PS1閉合(I6閉合),Q2接通,電磁閥1DT線圈通電動作,停止卸荷進(jìn)行加壓。1DT如此循環(huán)動作,以保證滑動水口油缸工作壓力保持在15MPa~18MPa之間。

        2)1號油缸操作。按下1#滑動水口油缸前進(jìn)按鈕SB4,電磁閥3DT線圈通電動作,同時SB4H訊號燈亮,油缸前進(jìn)帶動鋼水包滑動水口打開,鋼水流出注入中間包;按下1#滑動水口油缸后退按鈕SB5,電磁閥4DT線圈通電動作,同時SB5H燈亮,油缸后退帶動鋼水包滑動水口關(guān)閉。

        3)2號油缸操作。當(dāng)1#鋼包內(nèi)鋼水澆完后,滑動水口關(guān)閉,鋼包轉(zhuǎn)臺旋轉(zhuǎn)180°,2#鋼水包進(jìn)入澆鑄位置;按下2#滑動水口油缸前進(jìn)按鈕SB6,電磁閥5DT線圈通電動作,同時SB6H訊號燈亮,油缸前進(jìn)帶動滑動水口打開,鋼水流出;按下2#滑動水口后退按鈕SB7,電磁閥6DT通電動作,同時,SB7H燈亮,油缸后退帶動鋼包滑動水口關(guān)閉?;瑒铀诘拈_口度大小與鋼水流量成正比,澆鋼工根據(jù)工藝要求進(jìn)行操作,控制鋼水的流量。

        4)監(jiān)控與報(bào)警。液壓系統(tǒng)在工作過程中,因?yàn)榻宇^多難免出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,當(dāng)電子液位計(jì)YS1閉合時(I4閉合),Q4接通,H6液位過低紅燈亮,進(jìn)行人工補(bǔ)油;當(dāng)電子液位計(jì)YS2閉合時(I5閉合),Q5接通,H5液位過高紅燈亮,停止補(bǔ)油;高壓過濾器與回油過濾器采用壓差發(fā)訊裝置,當(dāng)PD1閉合H3紅燈亮,PD2閉合H4紅燈亮,說明濾芯有堵塞要進(jìn)行清洗或更換;溫度計(jì)TS1觸點(diǎn)閉合,H1紅燈亮,觸點(diǎn)TS2閉合,H2紅燈亮。

        當(dāng)澆鑄結(jié)束時,按下1#電機(jī)停止按鈕SB1(I1斷開),Q0斷開,接觸器KM1線圈失電主觸點(diǎn)斷開,1#油泵電機(jī)停止運(yùn)行。

        由于連鑄機(jī)生產(chǎn)方式為多爐連澆,生產(chǎn)周期長,有時可連續(xù)澆鑄4天左右,這樣就要求電機(jī)長時間運(yùn)行,為避免電機(jī)長時間運(yùn)行溫度過高損壞,設(shè)計(jì)為一用一備。

        由于2#油泵電機(jī)的控制原理與1#油泵電機(jī)相同,在這里就不再加以敘述。

        3 PLC使用過程中應(yīng)注意的問題

        1)由于煉鋼廠滑動水口液壓系統(tǒng)工作環(huán)境惡劣,溫度高,灰塵較大,灰塵中還含有導(dǎo)電的金屬粉塵,所以要對PLC及繼電器、監(jiān)控元件定期進(jìn)行清灰,防止其受灰塵影響。

        2)不要頻繁的通斷電源,避免合閘瞬間大電流對系統(tǒng)造成沖擊。

        3)對調(diào)試好的PLC程序進(jìn)行備份,在模塊損壞或程序被人為修改錯誤后可以快速恢復(fù)。

        4 運(yùn)用效果

        該系統(tǒng)自改造至今,在煉鋼廠連鑄機(jī)生產(chǎn)過程中,還沒有因?yàn)殡姎夤收弦鸹瑒铀谡`動作,造成生產(chǎn)中斷的事故發(fā)生。鑄機(jī)曾經(jīng)一次連澆286爐鋼水,時間長達(dá)95h,年生產(chǎn)合格板坯80萬t。

        5 結(jié)論

        由于PLC在設(shè)計(jì)制造時充分考慮到工業(yè)控制現(xiàn)場環(huán)境問題,并采取了多層次、多種有效措施來提高工作可靠性,因此,采用PLC控制,特別是對工作環(huán)境條件較惡劣的工礦企業(yè)應(yīng)該是一項(xiàng)明智之舉。

        參考文獻(xiàn)

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