初人慶 郭丹 劉繼華 宋永一 喬凱 楊濤
摘 要:在中型延遲焦化試驗(yàn)裝置上考察了減壓渣油摻煉沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油后,焦化產(chǎn)品分布及產(chǎn)品性質(zhì)變化情況,結(jié)果表明:VR經(jīng)沸騰床加氫處理后的未轉(zhuǎn)化油餾分中,膠質(zhì)含量大幅降低,飽和分含量明顯提高,焦化原料性質(zhì)有所改善;在相同的焦化試驗(yàn)條件下,隨著未轉(zhuǎn)化油摻煉比例提高,干氣、液化氣、汽油產(chǎn)率提高,柴油、重油及焦炭產(chǎn)率降低,產(chǎn)品分布有所改善。
關(guān) 鍵 詞:延遲焦化; 沸騰床; 未轉(zhuǎn)化油; 摻煉
中圖分類號(hào):TE 624 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào): 1671-0460(2016)04-0697-03
Abstract: Under normal industrial delayed coking conditions, the vacuum residue was processed in an experimental delayed coking installation by blending unconverted oil, the effect on the product state and product quality were investigated. The results show that resin content is greatly reduced, saturates content increases significantly, coking feedstock properties are improved. Under the same coking conditions, with increasing of unconverted oil blending ratio, the dry gas, liquefied gas and gasoline yields increase, the diesel oil, gas oil and coke yields reduce.
Key words: Delayed coking; Ebullated-bed; Unconverted oil; Blending
沸騰床渣油加氫技術(shù)是加工處理高殘?zhí)肌⒏吡蚣案呓饘俸康攘淤|(zhì)原料油的重要技術(shù)之一[1],該技術(shù)可使劣質(zhì)渣油達(dá)到較高的轉(zhuǎn)化率及脫雜質(zhì)率,較傳統(tǒng)的固定床渣油加氫技術(shù),沸騰床渣油加氫裝置運(yùn)轉(zhuǎn)周期更長(zhǎng)[2,3]。隨著全球原油質(zhì)量越來(lái)越劣質(zhì)化,作為可有效實(shí)現(xiàn)渣油最大轉(zhuǎn)化技術(shù)之一的沸騰床渣油加氫工藝過(guò)程,將會(huì)越來(lái)越得到煉廠的廣泛應(yīng)用[4,5],但關(guān)于沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油的進(jìn)一步深加工處理鮮有文獻(xiàn)報(bào)道。延遲焦化工藝過(guò)程因其技術(shù)成熟、原料適應(yīng)性強(qiáng)、產(chǎn)品靈活性大、操作可靠性高以及投資和操作費(fèi)用相對(duì)較低,已成為全球渣油加工主要過(guò)程之一[6-8]。本文考察了減壓渣油經(jīng)過(guò)沸騰床加氫裂化后未轉(zhuǎn)化油性質(zhì)變化以及延遲焦化裝置摻煉未轉(zhuǎn)化油后焦化產(chǎn)品分布及性質(zhì)影響。
1 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 原料
減壓渣油(VR)及VR經(jīng)沸騰床加氫后的未轉(zhuǎn)化油均由某石化企業(yè)提供,VR及VR中分別摻煉10%、30%(占混合原料質(zhì)量百分比)加氫未轉(zhuǎn)化油的混合油分別作為三種延遲焦化裝置進(jìn)料。
1.2 試驗(yàn)裝置
延遲焦化試驗(yàn)裝置原則流程見圖1。該裝置采用了常見的兩爐一塔式設(shè)計(jì),具體包括進(jìn)料、加熱、反應(yīng)及接收等四個(gè)系統(tǒng)。焦化原料經(jīng)原料泵引入,并由預(yù)熱爐預(yù)熱至一定溫度后進(jìn)入加熱爐,焦化原料在加熱爐中被迅速加熱至490~500 ℃后進(jìn)入焦炭塔內(nèi),對(duì)焦炭塔進(jìn)行充焦過(guò)程。焦炭塔頂?shù)母邷赜蜌饨禍睾笠氲谝环蛛x塔,塔底分離出較重餾分油,較輕餾分(包括焦化氣)則由塔頂排出引入第二分離塔,輕餾分油由塔底排出,焦化氣體則經(jīng)塔頂排出計(jì)量并放空。
1.3 實(shí)驗(yàn)部分
1.3.1 工藝條件
中型延遲焦化試驗(yàn)采用了常規(guī)的工業(yè)焦化操作條件,具體試驗(yàn)條件見表1。
1.3.2 產(chǎn)品分析
焦化生成油在6 kg實(shí)沸點(diǎn)蒸餾裝置上切割出<180 ℃的焦化汽油、180~350 ℃焦化柴油以及>350 ℃焦化蠟油,并分別對(duì)焦化產(chǎn)品(包括焦炭)進(jìn)行性質(zhì)分析。
2 結(jié)果討論
2.1 VR及VR沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油性質(zhì)對(duì)比
VR經(jīng)沸騰床加氫后,>500 ℃未轉(zhuǎn)化油性質(zhì)變化見表2。未轉(zhuǎn)化油較VR來(lái)說(shuō),灰分含量由0.161%提高至0.257%,可認(rèn)為加氫催化劑攜帶引起,殘?zhí)贾涤?5.43%降低至14.97%,略有降低,硫含量由2.52%降低至0.75%,氮含量則由7 198 μg·g-1降低至4 975 μg·g-1,降低幅度明顯。目前,針對(duì)中國(guó)新的大氣污染防治法等環(huán)保新規(guī)對(duì)高硫石油焦生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和應(yīng)用的限制,部分煉廠延遲焦化裝置已無(wú)法加工高硫原料,沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油中硫含量大幅降低,有望解決新環(huán)保法對(duì)高硫石油焦的生產(chǎn)限制。
從四組分組成來(lái)看,加氫未轉(zhuǎn)化油較VR飽和分含量大幅提高,由35.46%提高至47.70%,芳香分含量略有提高,由29.02%提高至30.90%,膠質(zhì)含量大幅降低,由32.59%降低至19.40%,瀝青質(zhì)含量略有降低,由2.94%降低至2.00%。VR經(jīng)沸騰床加氫后的未轉(zhuǎn)化油中,瀝青質(zhì)、膠質(zhì)及芳香分發(fā)生了整體前移,從各組分變化幅度變化來(lái)看,VR經(jīng)過(guò)沸騰床加氫處理后,可大幅降低膠質(zhì)含量,提高飽和分含量,作為延遲焦化進(jìn)料,性質(zhì)改善明顯。
2.2 未轉(zhuǎn)化油摻煉對(duì)焦化產(chǎn)品分布影響
VR、VR摻煉10%、30%未轉(zhuǎn)化油所得焦化產(chǎn)品收率列于表3,對(duì)應(yīng)試驗(yàn)編號(hào)分別為試驗(yàn)1、試驗(yàn)2、試驗(yàn)3。由表3可見,在相同的焦化試驗(yàn)條件下,隨著未轉(zhuǎn)化油摻煉比例的提高,干氣、液化氣、石腦油產(chǎn)率提高,干氣產(chǎn)率由3.73%分別提高至3.98%、4.42%,液化氣產(chǎn)率由2.55%分別提高至2.69%、2.78%,焦化石腦油產(chǎn)率則由13.16%分別提高至15.38%、16.80%,柴油、重油及焦炭產(chǎn)率降低,柴油產(chǎn)率由30.45%分別降低至29.38%、28.04%,重油產(chǎn)率則由29.67%分別降低至28.39%、28.10%,焦炭產(chǎn)率由20.24%分別降低至20.01%、19.56%,以上分析可以看出,延遲焦化裝置通過(guò)摻煉沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油,可明顯提高焦化汽油收率,降低柴油產(chǎn)率,降低焦化裝置柴汽比,同時(shí)焦化重油及焦炭產(chǎn)率降低,干氣、液化氣產(chǎn)率提高,產(chǎn)品分布有所改善。
2.3 產(chǎn)品性質(zhì)
VR、VR摻煉10%、30%未轉(zhuǎn)化油焦化試驗(yàn)獲得的焦化汽油、柴油產(chǎn)品性質(zhì)對(duì)比列于表4、表5??梢姡琕R摻煉10%、30%未轉(zhuǎn)化油后,與VR單獨(dú)焦化相比,焦油汽油餾分硫含量隨著摻煉比例提高降低,由0.65%分別降低至0.52%、0.45%,氮含量則表現(xiàn)出與之相反的變化趨勢(shì),由164.6μg/g分別提高至184.5μg/g、225.7μg/g,盡管未轉(zhuǎn)化油中氮含量較低,但經(jīng)過(guò)焦化處理過(guò)程,未轉(zhuǎn)化油中的氮更趨近于滯留在汽油餾分中。焦化柴油餾分中硫含量降低明顯,由0.56%分別降低至0.45%、0.32%,氮含量略有減低,由0.18%分別降低至0.16%、0.15%,十六烷值則由49提高至53、55。
表6為石油焦性質(zhì)分析數(shù)據(jù),沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油摻煉比例提高后,石油焦中硫含量降低,由2.98%分別降低至2.54%、1.70%,與未轉(zhuǎn)化油中硫含量低一致。因此,若工業(yè)延遲焦化裝置加工高硫減壓渣油,通過(guò)摻煉沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油,一定程度可以緩解新環(huán)保法對(duì)高硫石油焦的生產(chǎn)限制。
4 結(jié) 論
(1)VR經(jīng)過(guò)沸騰床加氫處理后的未轉(zhuǎn)化油中,膠質(zhì)含量大幅降低,飽和分含量明顯提高,作為延遲焦化原料性質(zhì)有所改善;
(2)VR摻煉沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油,隨著摻煉比例的提高,干氣、液化氣及焦化汽油產(chǎn)率提高,而焦化柴油、蠟油及焦炭產(chǎn)率降低,明顯降低焦化裝置柴汽比,產(chǎn)品分布有所改善;
(3)VR摻煉沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油,隨著摻煉比例的提高,焦油汽油、柴油餾分中硫含量降低明顯,但焦化汽油中氮含量大幅提高,未轉(zhuǎn)化油中的氮更趨近于滯留在汽油餾分中,焦化柴油餾分中氮含量略有降低,十六烷值提高明顯;
(4)沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油摻煉比例提高后,石油焦中硫含量降低,工業(yè)延遲焦化裝置加工高硫減壓渣油,通過(guò)摻煉沸騰床加氫未轉(zhuǎn)化油,一定程度可以緩解新環(huán)保法對(duì)高硫石油焦的生產(chǎn)限制。
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