楊金胡 秦全錄青海水泥股份有限公司,青?!∥鲗帯?10021
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NC42356型篦冷機(jī)的改造方法與效果分析
楊金胡秦全錄
青海水泥股份有限公司,青海西寧810021
摘要5 000 t/d篦冷機(jī)風(fēng)量與風(fēng)壓偏離正常的工況點(diǎn),出篦冷機(jī)熟料溫度高,急冷效果差,二次風(fēng)溫偏低,熟料層經(jīng)常板結(jié),甚至堆“雪人”。應(yīng)用圣達(dá)瀚篦冷機(jī)技術(shù)改造后,窯系統(tǒng)工藝狀況改善,運(yùn)行指標(biāo)向好,熟料臺時(shí)提高9.89%,熟料實(shí)物煤耗降低5.93%,熱耗降低8.63%,熟料28 d抗壓強(qiáng)度提高2.2 MPa。
關(guān)鍵詞篦冷機(jī)優(yōu)化改造提產(chǎn)節(jié)能
青海水泥股份有限公司甘河公司4 600 t/d預(yù)分解窯水泥熟料生產(chǎn)線于2011年6月建成投產(chǎn),但因篦冷機(jī)的冷卻效果不理想,制約了該生產(chǎn)線的提產(chǎn)與降耗。經(jīng)多方考察,咨詢以及外聘專家論證,選擇了廣州圣嘉機(jī)電設(shè)備有限公司應(yīng)用圣達(dá)瀚篦冷機(jī)技術(shù)的改造方案。通過技術(shù)改造,窯系統(tǒng)工藝狀況改善,運(yùn)行指標(biāo)向好,熟料臺時(shí)提高9.89%,熟料實(shí)物煤耗降低5.93%,熱耗降低8.63%,熟料28 d抗壓強(qiáng)度提高2.2 MPa。達(dá)到提產(chǎn)降耗改善環(huán)境的理想效果。本文就該篦冷機(jī)改造前存在的問題、改造方法及效果進(jìn)行分析。
位于海拔2 550 m的甘河公司熟料生產(chǎn)線所使用的篦冷機(jī)規(guī)格為NC42356 4.2 m×35.6 m,設(shè)計(jì)能力5 000 t/d,因風(fēng)量與風(fēng)壓偏離正常工況點(diǎn),出篦冷機(jī)熟料溫度高,更達(dá)不到急冷效果,二次風(fēng)溫偏低(1 050 ℃以下),同時(shí)篦冷機(jī)固定充氣梁上吹不透熟料層經(jīng)常引起熟料板結(jié),甚至堆“雪人”。具體表現(xiàn)如下:
(1)固定床上無法實(shí)現(xiàn)厚料層控制,篦床上反而經(jīng)常形成“雪人”,崗位工的工作強(qiáng)度大且危險(xiǎn),給正常生產(chǎn)帶來很大的難度。
(2)由于熟料急冷效果不好,箆床上經(jīng)常出現(xiàn)“紅河”,高溫段箆板經(jīng)常被燒壞且磨損嚴(yán)重。
(3)二、三次風(fēng)溫偏低,出篦冷機(jī)熟料溫度高:二次風(fēng)溫度一般低于1 050 ℃,三次風(fēng)也只是維持在900 ℃左右,不利于窯系統(tǒng)的煅燒和節(jié)煤。出篦冷機(jī)熟料溫度居高不下,平均在170 ℃以上。
(4)出篦冷機(jī)的熟料溫度高,造成熟料輥式破碎機(jī)軸承溫度高,必須經(jīng)常用冷風(fēng)或冷水冷卻,不但影響輥破的使用壽命,還增加資源包括能源的消耗。
(5)充氣梁一邊采用一臺風(fēng)機(jī)供風(fēng),供風(fēng)范圍較大,容易同時(shí)出現(xiàn)吹穿和吹不透的情況,不能根據(jù)料層的情況進(jìn)行調(diào)整,容易造成風(fēng)量的分配不均勻,熟料急冷效果差。另外篦板的結(jié)構(gòu)不合理,與梁的配套設(shè)計(jì)上存在缺陷,使得充氣梁在運(yùn)行后不久就被積灰填滿,堵死冷卻風(fēng)通道,失去了冷卻作用,梁長期承受著高溫,容易變形,變形又促使梁與篦板配合間隙增大,從而加劇漏灰、積灰,如此惡性循環(huán)。所以生產(chǎn)過程中必須定期停窯清理。
(6)漏風(fēng)、竄風(fēng)問題。擋風(fēng)墻縱梁密封箱處漏風(fēng)嚴(yán)重,該處窗口面積較大,易使密封件——石棉板損壞,相鄰兩室甚至多室之間不同風(fēng)壓的平衡關(guān)系被打亂,甚至出現(xiàn)中壓風(fēng)機(jī)返風(fēng)現(xiàn)象。另外,電動弧形閥鎖風(fēng)效果不理想,在灰斗里的料放空時(shí),風(fēng)容易泄漏,不但造成室下風(fēng)壓降低影響冷卻效果,同時(shí)還造成現(xiàn)場粉塵大,污染環(huán)境。
(7)配風(fēng)不合理。篦冷機(jī)的配風(fēng)是影響篦冷機(jī)熱回收和熟料冷卻的關(guān)鍵,尤其是在高溫段?,F(xiàn)有高溫段的風(fēng)機(jī),風(fēng)量及風(fēng)壓配置上存在較大缺陷,風(fēng)量偏小,風(fēng)壓偏低,所以只能加快篦床速度,減薄料層來平衡低壓風(fēng),實(shí)現(xiàn)不了厚料層操作控制。至少有七臺風(fēng)機(jī)不能正常出力(電流上不去),特別是固定床和充氣梁風(fēng)機(jī)風(fēng)門開度超過50%,風(fēng)機(jī)振動非常嚴(yán)重,風(fēng)機(jī)軸承溫度偏高,為安全運(yùn)行,風(fēng)機(jī)閥門開度一直不大,所以正常供風(fēng)得不到保證。
以上問題,導(dǎo)致篦冷機(jī)冷卻效果與熱回收效果差,使之成為整個(gè)生產(chǎn)線提產(chǎn)降耗節(jié)能的制約因素與瓶頸,無法滿足窯系統(tǒng)產(chǎn)能發(fā)揮和提高熟料質(zhì)量的要求。
針對以上問題,我們選用了廣州圣嘉機(jī)電設(shè)備有限公司應(yīng)用圣達(dá)瀚篦冷機(jī)技術(shù)的改造方案。圣達(dá)瀚篦冷機(jī)技術(shù)的核心是急冷床,其急冷床是根據(jù)料流的特點(diǎn),以縱向分風(fēng)為主,而不是采用橫向分風(fēng),相對而言分風(fēng)原理更科學(xué),更適應(yīng)于熟料在床體上的顆粒分布特性與流動特點(diǎn),所以急冷效果更好。該急冷床具有不漏料冷卻機(jī)(所謂的第四代)技術(shù)的特點(diǎn),專門為國產(chǎn)第三代充氣梁技術(shù)進(jìn)行升級改造設(shè)計(jì),它是一個(gè)模塊化的床體,不是充氣梁,設(shè)計(jì)獨(dú)特,無漏灰滲灰,也不漏風(fēng)竄風(fēng),能確保高壓風(fēng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)與實(shí)際需要去供風(fēng),冷卻效率高,急冷效果好,機(jī)械可靠性高,五、六年之內(nèi)根本不需要維護(hù),五、六年之后只需按要求更換篦板,床體不會有損傷。它兼顧了第四代篦冷機(jī)精確供風(fēng)、模塊化的優(yōu)點(diǎn),但又適合傳統(tǒng)篦冷機(jī)的改造,不用改變第二、三代篦冷機(jī)的主體結(jié)構(gòu)。
本次改造具體措施如下:
(1)進(jìn)料高溫段固定床改造:拆除篦冷機(jī)入口處原有的5排固定床和第一段第一室的三排篦板梁,安裝圣達(dá)瀚急冷床。急冷床由兩段組成,分15個(gè)小供風(fēng)區(qū),新配三臺高壓風(fēng)機(jī)。新配兩個(gè)高壓風(fēng)箱、15套電動蝶閥及各冷卻單元進(jìn)風(fēng)管。
(2)將第一段前部分充氣梁拆除,在第一段活動床增設(shè)阻流篦板,更換所有擋風(fēng)墻的風(fēng)室密封,篦床下所有下料斗的卸料閥更換成雙重氣動鎖風(fēng)閥(共14臺)。密封材料來自法國,可以最大限度地保證兩風(fēng)室之間不竄風(fēng),保證各風(fēng)室獨(dú)立的風(fēng)壓;同時(shí)為防止風(fēng)室與拉鏈機(jī)之間竄風(fēng),選用了圣嘉公司的專利產(chǎn)品氣動雙重鎖風(fēng)閥。
(3)更換原有的10臺風(fēng)機(jī),增加5臺下料口清堵空氣炮。
本次改造用風(fēng)方案依據(jù)熱工標(biāo)定結(jié)果:原有高壓風(fēng)機(jī)普遍存在性能不能滿足要求(包括效率低下出力不夠、工藝參數(shù)難以確定、和機(jī)械性能不可靠等)。方案中將所有充氣梁風(fēng)機(jī)和第一、二室的風(fēng)機(jī)全部廢除,而中低溫段則盡量保留原有的結(jié)構(gòu)和風(fēng)機(jī)。改造后的配風(fēng)與改造前參數(shù)的相比:風(fēng)機(jī)數(shù)量不變(總數(shù)20臺),功率增加88 kW,風(fēng)量增加約3萬m3/h。
改造前后參數(shù)的對比見表1。
表1 篦冷機(jī)技改前后技術(shù)參數(shù)
該技改項(xiàng)目自2015年3月25日完成,改造后,二、三次風(fēng)溫均有大幅提升,窯尾溫度明顯降低,出篦冷機(jī)熟料溫度大幅降低,篦冷機(jī)內(nèi)的“紅河”消失,熟料結(jié)粒均明顯改善,熟料產(chǎn)、質(zhì)量明顯提高,煤耗明顯降低。篦冷機(jī)技改前后操作參數(shù)見表2。
表2 篦冷機(jī)技改前后操作參數(shù)
(1)產(chǎn)、質(zhì)量明顯提高。技改前熟料臺時(shí)在210~218.6 t/h,平均215.3 t/h(5 167 t/d),技改后熟料臺時(shí)穩(wěn)定在231.4~241.8 t/h之間,平均236.6 t/h (5 678 t/d)。從表3可以看出,熟料臺時(shí)增加21.3 t/h,增幅9.89%。
技改前水泥窯生產(chǎn)的熟料含有大量的夾心料,熟料質(zhì)量波動大,熟料結(jié)粒不均,存在大量飛砂料,技改后因二次風(fēng)溫提高,提高了煤粉燃燒速度,減少了CO量,還原氣氛造成的夾心熟料基本消失,熟料結(jié)粒、外觀顏色均有很大改善。熟料游離鈣區(qū)間(1.8% (2)節(jié)煤、節(jié)電效果明顯。由于改造后入窯二次風(fēng)溫大幅提升,窯尾煙室溫度明顯降低,說明煤粉在窯內(nèi)燃燒更加充分,使窯況更加穩(wěn)定,熟料熱耗將有大幅度下降,根據(jù)技改前后統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)計(jì)算(詳見表3),熟料實(shí)物煤耗降低8 kg/t,降低比例5.93%,熟料熱耗降低8.63%,節(jié)能降耗十分顯著。 表3 技改前后效果數(shù)據(jù)對照 改造后熟料急冷效果好,易磨性好,粉磨電耗降低,產(chǎn)量提高。雖然篦冷機(jī)風(fēng)機(jī)總裝機(jī)功率增加了88 kW,但是熟料臺時(shí)提高9.89%后,單位熟料電耗反而降低5.1%。 (3)基本消除了堆“雪人”和“紅河”現(xiàn)象。 (4)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)率和完好率有了明顯的提高。平時(shí)困擾著窯系統(tǒng)的篦冷機(jī)機(jī)械故障徹底消除,運(yùn)轉(zhuǎn)率會大幅度提高,各機(jī)械部件使用壽命將延長,改造完后幾個(gè)月系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率都保持在96%以上。 中圖分類號:TQ172.622.4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1008-0473(2016)01-0036-03DOI編碼:10.16008/j.cnki.1008-0473.2016.01.008 收稿日期:(2015- 10- 20)