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        某330 MW機(jī)組脫硫增效改造方案對(duì)比分析

        2016-07-01 02:53:44李玲燕高鵬
        綜合智慧能源 2016年4期

        李玲燕,高鵬

        (1.山東神華山大能源環(huán)境有限公司,濟(jì)南 250014; 2.山東泓奧電力科技有限公司,濟(jì)南 250101)

        某330 MW機(jī)組脫硫增效改造方案對(duì)比分析

        李玲燕1,高鵬2

        (1.山東神華山大能源環(huán)境有限公司,濟(jì)南250014; 2.山東泓奧電力科技有限公司,濟(jì)南250101)

        摘要:隨著社會(huì)環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng),“綠色發(fā)電計(jì)劃”被提出,要求一些項(xiàng)目環(huán)保指標(biāo)達(dá)到“近零排放”標(biāo)準(zhǔn),其中SO2排放質(zhì)量濃度需<35 mg/m3,使現(xiàn)有脫硫設(shè)施面臨著增容改造的問(wèn)題。以某330 MW機(jī)組為例,分析了目前項(xiàng)目存在的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)對(duì)比分析,提出并推薦了經(jīng)濟(jì)、技術(shù)可行的改造方案。

        關(guān)鍵詞:近零排放;液氣比;脫硫效率;脫硫增效

        0引言

        某項(xiàng)目建有2臺(tái)330 MW燃煤發(fā)電機(jī)組,2臺(tái)鍋爐均配套脫硫裝置,采用石灰石-石膏濕式脫硫(FGD)工藝,1爐1塔配置,脫硫裝置后均配有垂直回轉(zhuǎn)式煙氣換熱器(GGH)。脫硫系統(tǒng)設(shè)計(jì)入口SO2質(zhì)量濃度為1 397 mg/m3,出口SO2質(zhì)量濃度小于70 mg/m3,實(shí)際脫硫系統(tǒng)出口SO2質(zhì)量濃度為50~60 mg/m3。根據(jù)“綠色發(fā)電計(jì)劃”要求,該項(xiàng)目環(huán)保指標(biāo)需達(dá)到“近零排放”標(biāo)準(zhǔn),其中SO2排放質(zhì)量濃度需≤35 mg/m3,因此,需對(duì)原有脫硫設(shè)施進(jìn)行增效改造。

        1現(xiàn)有脫硫裝置概況

        該項(xiàng)目2臺(tái)鍋爐脫硫裝置采用1爐1塔配置,每套脫硫裝置的煙氣處理能力為1臺(tái)鍋爐100%鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況時(shí)的煙氣量。GGH為垂直回轉(zhuǎn)式,型號(hào)為1-Φ12000-720。吸收塔除霧器為兩層分級(jí)折頁(yè)平板式,型號(hào)為DH900-40/DH900-25-Φ11.6 m,材質(zhì)為聚丙烯。吸收塔進(jìn)口規(guī)格為4 300 mm×8 700 mm,出口規(guī)格為2 400 mm×11 600 mm。

        2脫硫裝置運(yùn)行時(shí)面臨的主要問(wèn)題

        (1)出口SO2排放質(zhì)量濃度無(wú)法滿(mǎn)足“近零排放”要求。 目前,一期脫硫?qū)嶋H入口SO2質(zhì)量濃度約為1 000 mg/m3,出口SO2質(zhì)量濃度為50~60 mg/m3,雖已滿(mǎn)足國(guó)標(biāo)要求,但離近零排放還有一定距離。

        (2)投運(yùn)時(shí)間較長(zhǎng),設(shè)備老舊,運(yùn)行不穩(wěn)定,需經(jīng)常檢修更換,維護(hù)工作量大。主要表現(xiàn)為循環(huán)泵葉輪修補(bǔ)多次,需更換;噴淋層噴嘴為螺旋形,經(jīng)常堵塞;機(jī)械除霧器為平板式,除霧效果不好,需更換等。

        (3)此次改造擬對(duì)脫硫進(jìn)行增效,使其入口SO2質(zhì)量濃度在1 500 mg/m3時(shí),出口SO2質(zhì)量濃度達(dá)到35 mg/m3以下,脫硫效率為97.7%。從原設(shè)計(jì)參數(shù)分析,原吸收塔液氣比11.3,無(wú)法滿(mǎn)足改造后97.7%的效率要求。

        3改造方案對(duì)比分析

        3.1改造方案選擇

        目前,國(guó)內(nèi)電廠有一定應(yīng)用業(yè)績(jī)的煙氣脫硫方法主要有循環(huán)流化床煙氣半干法、海水法、濕式氨法、石灰石-石膏濕法。石灰石-石膏濕法煙氣脫硫技術(shù)是目前應(yīng)用最廣泛、技術(shù)最成熟的火電廠煙氣脫硫技術(shù),占世界上投入運(yùn)行的85%左右,我國(guó)的大型火電廠煙氣脫硫也以石灰石-石膏法為主[1]。對(duì)于此次改造,由于原系統(tǒng)采用石灰石-石膏法,改造若能利舊原有的石灰石制漿、供漿、排漿、石膏脫水和氧化系統(tǒng)等,可以大大減少改造工程量,大大縮短改造工期和節(jié)省改造費(fèi)用。因此,在此次改造中,仍推薦采用石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝。

        石灰石-石膏濕法煙氣脫硫工藝中應(yīng)用較多的吸收塔塔型是噴淋塔,噴淋塔具有以下優(yōu)點(diǎn)[2]。

        (1)脫硫效率高。脫硫效率一般可以達(dá)到95%以上,通過(guò)增大噴淋層數(shù)和噴淋量,脫硫效率可以達(dá)到97%以上。

        (2)系統(tǒng)可靠性和可用率高。雖然噴淋塔依然存在著吸收塔腐蝕、磨損、結(jié)垢和堵塞問(wèn)題,但通過(guò)運(yùn)行優(yōu)化控制,基本上可以控制在可接受的范圍內(nèi),不會(huì)制約系統(tǒng)的運(yùn)行。

        (3)系統(tǒng)適應(yīng)性強(qiáng)。在設(shè)計(jì)階段,可設(shè)計(jì)不同的吸收塔參數(shù)來(lái)適應(yīng)中、高、低燃煤硫分,且目前運(yùn)行的噴淋塔對(duì)于低、中、高燃煤硫分都有較多的案例;對(duì)于已投運(yùn)裝置,當(dāng)燃煤低于設(shè)計(jì)硫分或較低負(fù)荷時(shí),可通過(guò)停循環(huán)泵的方式來(lái)降低電耗,循環(huán)泵運(yùn)行組合靈活。加之噴淋塔具有較多的應(yīng)用案例和較豐富的運(yùn)行經(jīng)驗(yàn),因此,在此次改造方案對(duì)比論證時(shí),方案1仍采用噴淋塔改造方案,通過(guò)增加1層噴淋層滿(mǎn)足脫硫達(dá)標(biāo)排放的需要。

        目前,脫硫增效改造常用的方案還包括單塔雙循環(huán)工藝[3]、托盤(pán)塔[4]以及旋匯耦合[5]工藝,這些工藝都能滿(mǎn)足此次改造脫硫效率97.7%的要求,本文選用旋匯耦合技術(shù)作為方案2來(lái)進(jìn)行對(duì)比論證。

        3.2增加1層噴淋層(方案1)

        3.2.1工藝系統(tǒng)

        由于原液氣比11.3較小,此次改造擬增加1臺(tái)同流量的循環(huán)泵,將液氣比增加至15.0。由于老塔煙氣入口與第1層噴淋層中心的高度僅為2.5 m,新增噴淋層只能加在最高處。

        增加噴淋層后,漿池容積相應(yīng)加大。原漿池高度7.2 m,擬將漿池加高3.5 m,改造后漿池容積1 130 m3,漿液循環(huán)停留時(shí)間為3.1 min,較原來(lái)有所改善。改造后,漿池荷載增加約450~500 t,經(jīng)校核,原吸收塔基礎(chǔ)能滿(mǎn)足改造需求。

        此改造方案的工作量:(1)吸收塔截體2次,下部漿池加高3.5 m,上部加高2.0 m;(2)更換原有3層噴淋層及全部噴嘴,新增1層噴淋層及噴嘴;(3)新增1臺(tái)循環(huán)泵,流量5 460 m3/h,揚(yáng)程21.9 m;原有3臺(tái)循環(huán)泵泵體更換,電機(jī)利舊;循環(huán)管道增加3.5 m;(4)原兩級(jí)平板式機(jī)械除霧器更換為一級(jí)管式+兩級(jí)屋脊式;(5)漿池加高3.5 m后,增加2臺(tái)側(cè)進(jìn)式攪拌器,功率22 kW,原有3臺(tái)利舊,上下錯(cuò)開(kāi)布置;氧化風(fēng)管更換成2個(gè);氧化風(fēng)機(jī)利舊;(6)吸收塔進(jìn)出口相應(yīng)抬高,塔入口抬高3.5 m,出口抬高5.5 m,增加1段煙道;(7)引風(fēng)機(jī)出口至GGH入口煙道需要優(yōu)化;(8)公用系統(tǒng)利舊,圍繞吸收塔的管道做相應(yīng)改造;截塔時(shí)內(nèi)部防腐以及保溫局部改造。

        改造后,脫硫系統(tǒng)增加電耗約430 kW·h,阻力增加約250 Pa,吸收塔改造前、后數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表1。

        3.2.2電控部分

        (1)高壓部分。每臺(tái)機(jī)組需增加1臺(tái)500 kW循環(huán)泵,根據(jù)電廠資料,廠用#1,#2機(jī)組脫硫6 kV段容量滿(mǎn)足此次改造新增設(shè)備要求,對(duì)“原增壓風(fēng)機(jī)”高壓開(kāi)關(guān)柜改造,并對(duì)原電器元件配置按現(xiàn)循環(huán)泵容量進(jìn)行改造,作為新增循環(huán)泵開(kāi)關(guān)柜,相應(yīng)新增電氣一次、二次設(shè)備。

        (2)低壓部分。#1,#2機(jī)組各新增2臺(tái)22 kW攪拌器,根據(jù)電廠資料,對(duì)0.4 kV脫硫MCC段#3低壓開(kāi)關(guān)柜3-1及3-2回路進(jìn)行改造,滿(mǎn)足設(shè)備供電要求。結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況,電纜敷設(shè)時(shí)優(yōu)先考慮利用原有電纜通道,必要時(shí)增加相應(yīng)的橋架。

        表1 吸收塔改造前、后數(shù)據(jù)對(duì)比

        (3)儀控部分。包括就地儀表的新增和更換,原煙氣連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)出、入口需更換SO2探頭(提高精確度)2套??刂葡到y(tǒng)需擴(kuò)容改造,新增加測(cè)點(diǎn)利用原脫硫分散控制系統(tǒng)(DCS)機(jī)柜中備用點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)監(jiān)控。預(yù)計(jì)單臺(tái)爐DCS擴(kuò)容改造增加28點(diǎn):AI,4點(diǎn);RTD,5點(diǎn);PI,1點(diǎn);DI,12點(diǎn);DO,6點(diǎn)。

        3.2.3土建部分

        原#1,#2吸收塔基礎(chǔ)為樁筏基礎(chǔ),樁型為預(yù)應(yīng)力混凝土管樁PC-AB500(100)-22a型,單樁承載力特征值為900 kN,共29根;筏板厚度為2.5 m,直徑為12.6 m,雙層雙向配筋D25@200。增容后設(shè)備總重約為1 510 t,經(jīng)初步計(jì)算原有吸收塔基礎(chǔ)能滿(mǎn)足承載力要求。

        改造項(xiàng)目土建工程量:(1)#1機(jī)組原有混凝土煙道及支架軸線1a至7a段拆除,#1增壓風(fēng)機(jī)檢修支架拆除;(2)新增1臺(tái)循環(huán)泵基礎(chǔ)及1套吸收塔循環(huán)管道支架;(3)在改造后的煙道下增設(shè)1套貼地的煙道支架。

        3.3增加湍流器(方案2)

        3.3.1工藝系統(tǒng)

        旋匯耦合技術(shù)在吸收塔入口煙道上方第1層噴淋層下方布置1層湍流器。煙氣經(jīng)過(guò)湍流層后流場(chǎng)非常均勻,而且有劇烈的氣液擾動(dòng)效果,大大提高液氣接觸面的同時(shí),有效提高了噴淋層的利用率。該項(xiàng)目湍流器的配置,相當(dāng)于新增了1層噴淋層。湍流器在吸收塔內(nèi)布置如圖1所示,有、無(wú)湍流器下的煙氣流場(chǎng)如圖2所示。

        3.3.2其他方面

        此方案對(duì)原塔改動(dòng)較小,維持原液氣比不變,漿池高度不變,僅在吸收塔入口與第1層噴淋層之間增加1層湍流器。由于老塔煙氣入口與第1層噴淋層中心的高度僅為2.5 m,無(wú)法安裝湍流器,應(yīng)將這部分殼體截開(kāi)并加高1.5 m。

        采用此方案改造后,吸收塔增加荷載較小,吸收塔基礎(chǔ)滿(mǎn)足改造需求。該改造方案的工作量有:(1)吸收塔截體1次,塔入口至第1層噴淋層之間加高1.5 m,增加湍流器;(2)更換原有3層噴淋層及全部噴嘴;(3)原有3臺(tái)循環(huán)泵泵體更換,電機(jī)利舊,循環(huán)管道增加1.5 m;(4)原兩級(jí)平板式機(jī)械除霧器更換為一級(jí)管式+兩級(jí)屋脊式;(5)吸收塔出口抬高1.5 m,增加一段煙道;(6)引風(fēng)機(jī)出口至GGH入口煙道需要優(yōu)化;(7)公用系統(tǒng)利舊,圍繞吸收塔的管道相應(yīng)的改造;截塔時(shí)內(nèi)部防腐以及保溫局部改造。

        圖1 湍流器在吸收塔內(nèi)布置

        圖2 有、無(wú)湍流器下的煙氣流場(chǎng)

        改造后,脫硫系統(tǒng)不增加電耗,電控部分沒(méi)有改

        造項(xiàng)目,但湍流器增加系統(tǒng)阻力將近800 Pa。

        4方案選擇

        方案1增加1層噴淋層,投資857萬(wàn)元,電耗430 (kW·h)/h,阻力增加250 Pa;方案2增加湍流器,投資1 040萬(wàn)元,電耗520 (kW·h)/h,阻力增加800 Pa,單臺(tái)引風(fēng)機(jī)增加電耗260 (kW·h)/h。方案2截塔1次,從工期上看稍微強(qiáng)于方案1(截塔2次),但由于湍流器價(jià)格較高,使總體投資高于方案1。湍流器正常運(yùn)行阻力800 Pa,導(dǎo)致2臺(tái)引風(fēng)機(jī)增加的電耗高于方案1新增循環(huán)泵的電耗;同時(shí),方案2煙風(fēng)系統(tǒng)阻力較大,使引風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓余量減少較多。經(jīng)比較,推薦采用方案1,即新增1層噴淋層的方案。

        參考文獻(xiàn):

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        [2]岳煥玲,原永濤,宏哲.石灰石-石膏濕法煙氣脫硫噴淋塔除塵機(jī)理分析[J].電力環(huán)境保護(hù),2006,22(6):13-15.

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        [4]杜樂(lè),黃建國(guó),殷文香.一種提高石灰石-石膏法脫硫效率的方法-托盤(pán)塔[J].環(huán)境與發(fā)展,2014,26(3):196-198.

        [5]李新超.管束式除塵器與旋匯耦合器在脫硫技術(shù)中的應(yīng)用[J].黑龍江科技信息,2015(33):3.

        (本文責(zé)編:白銀雷)

        收稿日期:2016-03-01;修回日期:2016-03-28

        中圖分類(lèi)號(hào):X 701

        文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B

        文章編號(hào):1674-1951(2016)04-0048-03

        作者簡(jiǎn)介:

        李玲燕(1982—),女,山東菏澤人,工程師,工學(xué)碩士,從事大氣污染物治理方面的工作(E-mail:yt-hanling@sohu.com)。

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