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        加強(qiáng)抽油機(jī)“四個(gè)節(jié)點(diǎn)”管理質(zhì)量

        2016-06-28 16:30:31趙倩倩大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠
        石油石化節(jié)能 2016年12期
        關(guān)鍵詞:盤(pán)根口井耗電量

        趙倩倩(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)

        加強(qiáng)抽油機(jī)“四個(gè)節(jié)點(diǎn)”管理質(zhì)量

        趙倩倩(大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠)

        目前節(jié)能電動(dòng)機(jī)的應(yīng)用率達(dá)90%以上,節(jié)能控制箱應(yīng)用率超過(guò)95%,傳統(tǒng)以“換”為主的節(jié)能工作不能滿足新形勢(shì)的需要。以油井平衡率、皮帶、盤(pán)根、回壓為能耗治理點(diǎn),開(kāi)展了機(jī)采節(jié)能四個(gè)節(jié)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),通過(guò)消除負(fù)功調(diào)平衡、松緊定壓調(diào)皮帶、轉(zhuǎn)矩量化調(diào)盤(pán)根、綜合治理調(diào)回壓四個(gè)節(jié)點(diǎn)工作,累計(jì)節(jié)電201.2×104kWh,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益120.7萬(wàn)元,抽油機(jī)節(jié)能管理質(zhì)量得到了提升。

        抽油機(jī);盤(pán)根;回壓;節(jié)點(diǎn);節(jié)能

        引言

        與老區(qū)采油廠對(duì)比,在舉升高度相當(dāng)?shù)那闆r下,外圍油田單井日產(chǎn)液量低,導(dǎo)致系統(tǒng)效率低,機(jī)采單耗相對(duì)較高[1]。近幾年,某廠從技術(shù)措施和管理措施入手,采取了大量的節(jié)電措施,使機(jī)采綜合單耗控制在8 kWh/t左右,但節(jié)能措施應(yīng)用潛力逐年下降。目前節(jié)能電動(dòng)機(jī)的應(yīng)用率達(dá)90%以上,節(jié)能控制箱應(yīng)用率超過(guò)95%,傳統(tǒng)以“換”為主的節(jié)能工作思路已不能滿足新形勢(shì)的需要。因此,本著“精細(xì)挖潛管理潛力”的工作思路,開(kāi)展了機(jī)采節(jié)能四個(gè)節(jié)點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)。即以油井平衡率、皮帶、盤(pán)根、回壓為能耗治理點(diǎn),通過(guò)逐步試驗(yàn),摸索其對(duì)能耗影響程度,以求合理工況下的節(jié)電最大化[2]。目前基于消除負(fù)功調(diào)平衡、松緊定壓調(diào)皮帶、轉(zhuǎn)矩量化調(diào)盤(pán)根、綜合治理調(diào)回壓四個(gè)節(jié)點(diǎn)試驗(yàn)已經(jīng)成熟并現(xiàn)場(chǎng)推廣,抽油機(jī)節(jié)點(diǎn)管理質(zhì)量得到提升(圖1)。

        圖1 四個(gè)節(jié)點(diǎn)示意

        1 消除負(fù)功調(diào)平衡

        從抽油機(jī)井的管理現(xiàn)狀看,可以用示功圖反映抽油泵在一個(gè)完整沖程中的工作狀況,但只錄取上、下沖程最大電流,卻不能把電動(dòng)機(jī)在一個(gè)沖程中做功情況反映出來(lái),造成無(wú)法把抽油機(jī)的運(yùn)行狀態(tài)與電動(dòng)機(jī)做功情況聯(lián)系起來(lái)分析,不利于進(jìn)一步深入搞好節(jié)能工作[3]。針對(duì)存在負(fù)功的井,開(kāi)展了旨在消除負(fù)功的調(diào)整實(shí)驗(yàn)。

        1.1 上沖程做負(fù)功

        以A井為例(圖2),A井上沖程產(chǎn)生負(fù)功:上沖程開(kāi)始時(shí)曲柄方向釋放的能量大于舉升桿柱、液柱需要的能量,而帶動(dòng)電動(dòng)機(jī)做負(fù)功。通過(guò)調(diào)整平衡偏置角后,機(jī)械能轉(zhuǎn)換效率達(dá)到100%,負(fù)功消失,有功能耗下降(表1)。

        圖2 A井調(diào)整前后有功功率曲線對(duì)比

        表1 A井調(diào)整前后效果對(duì)比

        1.2 下沖程做負(fù)功

        以B井為例(圖3),B井下沖程產(chǎn)生負(fù)功:下沖程開(kāi)始時(shí)載荷方向釋放的能量大于舉升曲柄、平衡塊所需要的能量,帶動(dòng)電動(dòng)機(jī)做負(fù)功。通過(guò)調(diào)整平衡偏置角后,機(jī)械能轉(zhuǎn)換效率提高,負(fù)功基本消失,有功能耗下降(表2)。

        圖3 B井調(diào)整前有功功率曲線對(duì)比

        表2 偏置角滯后調(diào)整前后效果對(duì)比

        通過(guò)功率測(cè)試儀取代電流表指導(dǎo)平衡調(diào)整,消除了電動(dòng)機(jī)做負(fù)功的問(wèn)題,實(shí)現(xiàn)了抽油機(jī)井的真正平衡。2014年針對(duì)存在負(fù)功的360口抽油機(jī)井進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整后平均單井節(jié)電7.5 kWh,年累計(jì)節(jié)電10.4×104kWh,創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益6.2萬(wàn)元。目前,該方法已在全廠推廣應(yīng)用。

        2 松緊定壓調(diào)皮帶

        抽油機(jī)皮帶過(guò)緊或過(guò)松,都會(huì)造成有功功率增大,能耗上升。常規(guī)皮帶松緊度依據(jù)手指按壓程度來(lái)判斷,沒(méi)有統(tǒng)一量化標(biāo)準(zhǔn)[4];為此,研制應(yīng)用按壓測(cè)試儀測(cè)試皮帶的松緊度。皮帶松緊度對(duì)能耗的影響先后經(jīng)歷了兩個(gè)階段:通過(guò)移動(dòng)電動(dòng)機(jī),使用拉力表來(lái)測(cè)試皮帶中間點(diǎn)間的距離及壓力的方式來(lái)衡量皮帶松緊度對(duì)能耗的影響;使用壓力表測(cè)試皮帶下方壓力方式來(lái)衡量皮帶松緊度對(duì)能耗的影響,對(duì)結(jié)果進(jìn)行監(jiān)測(cè)和對(duì)比分析。

        2.1 拉力衡量皮帶松緊度對(duì)能耗的影響

        目前試驗(yàn)4井次,通過(guò)移動(dòng)電動(dòng)機(jī),測(cè)試皮帶間的拉力值及消耗功率變化。選4口井,其中十型機(jī)2口井,皮帶型號(hào)為4L5V5380,六型機(jī)2口井,皮帶型號(hào)為4L5V5080(表3)。

        表3 試驗(yàn)井基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        表4 高37-31井以最緊點(diǎn)為起點(diǎn)移動(dòng)電動(dòng)機(jī)測(cè)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

        由表4可知,皮帶松緊度變化,消耗功率也發(fā)生相應(yīng)變化。皮帶最緊時(shí)消耗功率最大為3.347 kW。一次前移5 mm時(shí),消耗功率下降至3.051 kW,下降了8.8%,與初始狀態(tài)比下降8.6%;二次前移后消耗功率又有所上升。前移四次后,皮帶出現(xiàn)明顯摩擦聲和打滑現(xiàn)象,能耗也比較高。

        分析認(rèn)為:皮帶最緊時(shí),皮帶輪的軸向力增加,皮帶的摩擦力也增加,消耗功率相應(yīng)也較高;皮帶過(guò)松,出現(xiàn)打滑,電動(dòng)機(jī)電流瞬間增加,消耗功率增加。合理的皮帶松緊度為指壓正常力按下2~3指左右,耗電量最低。

        2.2 重力衡量皮帶松緊度對(duì)能耗的影響

        在現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試基礎(chǔ)上,不斷改進(jìn)工具、操作和測(cè)試方法,制作了皮帶松緊度測(cè)試儀,這種儀器能夠定量皮帶變形量,通過(guò)測(cè)試皮帶上方、下方重力值和能耗值,找到重力值和能耗點(diǎn)的關(guān)系。測(cè)試時(shí)用力壓皮帶,儀器外平面與皮帶平面重合時(shí),讀取重力值,抽油機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)時(shí)再測(cè)能耗值,現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)4口井,繪制重力和能耗關(guān)系曲線(圖4)。

        圖4 現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)井重力和能耗關(guān)系曲線

        從現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試看,當(dāng)能耗最低時(shí):

        ◇井1皮帶上方重力140 N,皮帶下方重力130 N;

        ◇井2皮帶上方重力265 N,皮帶下方重力239 N;

        ◇井3皮帶上方重力100 N,皮帶下方重力90 N;

        ◇井4皮帶上方重力123 N,皮帶下方重力116 N。

        測(cè)試以皮帶下方重力為主,六型機(jī)皮帶重力為100~150 N,十型機(jī)為200~250 N時(shí),抽油機(jī)能耗較低,節(jié)電率為3%~5%。

        該礦目前已經(jīng)進(jìn)行了160井次的皮帶測(cè)試及調(diào)整工作,使其皮帶松緊度在合理范圍內(nèi)?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試40口井,平均有功功率6.05 kW,皮帶下方平均測(cè)試重力130 N,其中小于100 N的有10口井,大于200 N的有1口井,對(duì)這11口井皮帶進(jìn)行重新調(diào)整。調(diào)整前后平均有功功率下降了0.2 kW,日節(jié)電4.8 kWh,節(jié)電率3.3%。

        目前,應(yīng)用該方法現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試90口井,現(xiàn)場(chǎng)調(diào)整皮帶松緊度30井次,調(diào)整前后平均單井有功功率下降了0.2 kW,日節(jié)電4.8 kWh,累計(jì)年節(jié)電5.2×104kWh,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益3.1萬(wàn)元。

        3 轉(zhuǎn)矩量化調(diào)盤(pán)根

        3.1 盤(pán)根上緊度的變化規(guī)律

        采用刻度盤(pán)來(lái)指示上緊度,將盤(pán)根松緊度以40 N·m為起始0°,每旋轉(zhuǎn)90°記錄一次轉(zhuǎn)矩值,直到200 N·m。以旋轉(zhuǎn)角度為橫坐標(biāo),以轉(zhuǎn)矩值為縱坐標(biāo)繪制曲線。由圖5可知,隨著上緊角度增加,轉(zhuǎn)矩值增大。

        圖5 盤(pán)根上緊度的變化曲線

        3.2 盤(pán)根松緊度對(duì)懸點(diǎn)載荷及能耗的影響

        由表5可知,轉(zhuǎn)矩由40 N·m增加至200 N·m,上載荷上升了0.46 kN,下載荷下降了0.58 kN,交變載荷上升了1.04 kN。隨著轉(zhuǎn)矩增加,日耗電量增加值較大,端點(diǎn)差值達(dá)到20.5 kWh(圖6)。

        表5 盤(pán)根轉(zhuǎn)矩對(duì)懸點(diǎn)載荷的影響

        圖6 盤(pán)根松緊度對(duì)耗電量的影響曲線

        3.3 盤(pán)根松緊度的自然遞減規(guī)律

        選擇X11-5-SB4022井,將盤(pán)根松緊度調(diào)至200 N·m,每2 h錄取一次轉(zhuǎn)矩值,待下降趨勢(shì)穩(wěn)定后延長(zhǎng)錄取周期,直至盤(pán)根出現(xiàn)微漏為止。

        表6 不同轉(zhuǎn)矩下有功功率變化

        從轉(zhuǎn)矩隨時(shí)間自然遞減可以看出(表6),當(dāng)盤(pán)根緊至200 N·m時(shí),最初的24 h內(nèi)轉(zhuǎn)矩遞減速度最快,24 h后就已經(jīng)遞減至110 N·m,隨后盤(pán)根轉(zhuǎn)矩隨時(shí)間遞減變緩,第5天遞減至60 N·m并平穩(wěn)運(yùn)行5 d左右。

        圖7 盤(pán)根松緊度的自然遞減曲線

        日常維護(hù)后的盤(pán)根轉(zhuǎn)矩值在110±10 N·m,由圖7可知維護(hù)周期為9 d,與實(shí)際維護(hù)周期相近。使用積分對(duì)圈閉面積即耗電量進(jìn)行計(jì)算,得出該井日均耗電量110.07 kWh。

        根據(jù)自然遞減趨勢(shì)確定合理的盤(pán)根維護(hù)周期為5 d,合理的轉(zhuǎn)矩值為60 N·m。使用積分對(duì)圈閉面積即耗電量進(jìn)行計(jì)算,得出該井日均耗電量107.28 kWh。對(duì)比新舊周期,某井日節(jié)電2.79 kWh,節(jié)電率達(dá)2.53%。

        某礦在盤(pán)根管理方面,制定相應(yīng)的管理制度,截至目前,已經(jīng)有325個(gè)轉(zhuǎn)矩扳手安裝到單井上,25個(gè)轉(zhuǎn)矩扳手分發(fā)到其余采油礦進(jìn)行試驗(yàn)。

        改進(jìn)目的:能安裝在井口,且不影響加盤(pán)根操作,可作為盤(pán)根盒手柄。

        改進(jìn)思路:縮短轉(zhuǎn)矩扳手的手柄,將改進(jìn)后的扳手焊接到盤(pán)根盒蓋上。

        某礦研制成功了盤(pán)根轉(zhuǎn)矩扳手,實(shí)現(xiàn)了盤(pán)根松緊度直觀量化(圖8)。

        盤(pán)根合理的轉(zhuǎn)矩值為40~60 N·m,正常維護(hù)周期5 d。目前,已推廣350口井,平均單井日節(jié)電3 kWh,年累計(jì)節(jié)電37.8×104kWh,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益22.7萬(wàn)元。

        圖8 盤(pán)根轉(zhuǎn)矩扳手示意

        4 降回壓

        由于聚驅(qū)井采出液黏稠、集油管線結(jié)蠟嚴(yán)重,以及大量環(huán)狀井的投產(chǎn),該廠共有165口井回壓高于1.0 MPa,平均測(cè)試單耗高于全廠0.5 kWh/t;為此,開(kāi)展了綜合治理調(diào)回壓工作。

        6型機(jī)回壓每上升0.1 MPa日耗電上升0.5 kWh;10型及以上機(jī)型回壓每上升0.1 MPa日耗電上升2 kWh。

        試驗(yàn)不同機(jī)型,回壓變化對(duì)能耗的影響,14型抽油機(jī)3組,10型抽油機(jī)5組,6型抽油機(jī)7組,每組數(shù)據(jù)測(cè)試時(shí)長(zhǎng)5 min,每個(gè)壓力測(cè)試3組數(shù)據(jù),將所得數(shù)據(jù)按照不同機(jī)型分類(lèi)歸納,并繪制各關(guān)系曲線圖以獲得直觀效果(圖9)。

        圖9 不同機(jī)型回壓與耗電量關(guān)系曲線

        由圖9可知,隨著回壓的升高,電量逐漸增大,不同機(jī)型抽油機(jī)每升高0.1 MPa,耗電量提高0.75%左右。

        某廠現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)表明,6型機(jī)回壓每上升0.1 MPa,日耗電量上升0.5 kWh;10型及以上機(jī)型,回壓每上升0.1 MPa,日耗電量上升2 kWh。

        目前已全面開(kāi)展管線沖洗、物理清垢等降回壓工作,共計(jì)398井次,平均回壓由1.26 MPa降低到0.72 MPa,累計(jì)機(jī)采節(jié)電119.7×104kWh,年創(chuàng)經(jīng)濟(jì)效益71.8萬(wàn)元(表7)。

        表7 各項(xiàng)目取得的效益統(tǒng)計(jì)

        5 結(jié)論

        1)6型機(jī)皮帶重力為100~150 N,10型機(jī)為200~250 N時(shí)抽油機(jī)能耗低。根據(jù)轉(zhuǎn)矩遞減趨勢(shì)確定合理的盤(pán)根維護(hù)周期為5 d,合理的轉(zhuǎn)矩值為60 N·m。

        2)消除負(fù)功調(diào)平衡、松緊定壓調(diào)皮帶、轉(zhuǎn)矩量化調(diào)盤(pán)根、綜合治理調(diào)回壓四個(gè)節(jié)點(diǎn)工作,實(shí)現(xiàn)降耗,取得經(jīng)濟(jì)效益。

        [1]武俊憲.天平式游梁抽油機(jī)節(jié)能技術(shù)應(yīng)用[J].石油和化工節(jié)能,2013,3(3):16-19.

        [2]馬志堅(jiān).節(jié)能監(jiān)測(cè)管理在油田開(kāi)發(fā)中的作用[J].石油石化節(jié)能,2013(9):49-50.

        [3]姜杰,馬強(qiáng).抽油機(jī)井系統(tǒng)效率評(píng)價(jià)與管理標(biāo)準(zhǔn)的研究[J].承德石油高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)報(bào),2009,11(1):17-20.

        [4]田連雨.抽油機(jī)井日常管理能耗節(jié)點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)的確定[J].石油工業(yè)技術(shù)監(jiān)督,2014,30(6):28-31.

        10.3969/j.issn.2095-1493.2016.12.018

        2016-01-20

        (編輯 王艷)

        趙倩倩,工程師,2006年畢業(yè)于大慶石油學(xué)院(石油工程專(zhuān)業(yè)),從事采油管理工作,E-mail:634530467@qq.com,地址:黑龍江省大慶市紅崗區(qū)大慶油田有限責(zé)任公司第五采油廠工程技術(shù)大隊(duì)機(jī)采室,163000。

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