柳寶華 郜海民 郭書裴 王華玲(河南中煙黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南 鄭州 450016)
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提高煙草制絲葉片加料精度的工藝研究
柳寶華 郜海民 郭書裴 王華玲
(河南中煙黃金葉生產(chǎn)制造中心,河南 鄭州 450016)
摘 要:葉片加料是卷煙制絲工藝中重要的工藝過程,加料的均勻性和穩(wěn)定性直接影響卷煙的內(nèi)在質(zhì)量。本文通過對加料延時、預(yù)填充方式、引射蒸汽壓力、PID控制參數(shù)等進(jìn)行研究和優(yōu)化,結(jié)果表明:加料延時為53s,采用兩次管路預(yù)填充,P=0.18,I=15s,引射蒸汽壓力為2.1MPa時,加料精度合格率由66.70%提高到81.96%。
關(guān)鍵詞:葉片加料;精度;引射蒸汽;PID
葉片加料是卷煙制絲工藝中重要的工藝過程,其主要作用是通過在葉片上施加料液,促進(jìn)煙葉內(nèi)在質(zhì)量的醇化,改變卷煙的燃吸品質(zhì)。葉片加料精度反映了葉片加料的均勻性和穩(wěn)定性,如果加料精度偏差大,瞬時加料精度不穩(wěn)定就會造成卷煙產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量波動,影響卷煙吸味,甚至使消費者對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生懷疑。
表1 因子水平表及測試數(shù)據(jù)表
表2 正交表L9(34)及實驗結(jié)果
1.1 加料延時
電子皮帶秤與滾筒之間有一段2m長的輸送振篩,從物料以規(guī)定的流量經(jīng)過電子皮帶秤到滾筒內(nèi)加料系統(tǒng)開始加料的這段時間稱為加料延時。延時過長,會造成開始加料時瞬時加料精度沖高,加料瞬時流量過大,影響料頭葉片加料精度。延時過短,葉片還未進(jìn)入滾筒或進(jìn)入很少時就開始加料,施加的香料容易噴吹到滾筒內(nèi)壁,使葉片粘附在滾筒壁上,影響料頭葉片加料的均勻性和穩(wěn)定性。
1.2 預(yù)填充方式
在每批次煙葉生產(chǎn)前,加料管路要進(jìn)行一次預(yù)填充,使加料罐到噴嘴的管路一直處于預(yù)填充狀態(tài),啟動管路預(yù)填充進(jìn)行90s后,加料泵停止運行,等待電子皮帶秤的物料信號。在開始加料的瞬間,由于加料泵啟動后有一定的慣性,影響到料液的輸送,實際料液流量大于設(shè)定料液流量,造成實際加料比例遠(yuǎn)大于應(yīng)加料液比例。
1.3 引射蒸汽壓力
圖1 兩種填充方式的流程圖
引射蒸汽壓力的大小與料液的霧化效果緊密相連。引射蒸汽壓力太小,料液霧化效果很差,不能及時噴射到物料上;引射蒸汽壓力太大,料液輸出不連續(xù),出現(xiàn)料液流量的波動,也影響葉片加料精度合格率。
1.4 PID參數(shù)現(xiàn)狀分析
PID控制回路主要調(diào)節(jié)加料齒輪泵的電機(jī)轉(zhuǎn)速,使加料系統(tǒng)及時、準(zhǔn)確、快速控制香料的流量,加料精度保持在工藝要求的范圍內(nèi),保證料液施加的均勻性和穩(wěn)定性。原有PLC程序的PID參數(shù)在調(diào)節(jié)電子皮帶秤葉片流量波動不大的情況下,跟蹤效果很好,但在料頭電子皮帶秤葉片流量波動較大的情況下,跟蹤效果不好。
2.1 選擇合適的延時時間
在這里我們將加料延時時間分為四個水平,進(jìn)行葉片加料精度合格率的測試,采集的測試數(shù)據(jù)見表1。
從實驗結(jié)果可以看出,延時為53s時,加料精度合格率最高,達(dá)到72.92%。
2.2 采用兩次管路預(yù)填充
改成兩次預(yù)填充后,進(jìn)料前還是正常的預(yù)填充方式,進(jìn)料后當(dāng)葉片流量大于2000kg/h再次啟動預(yù)填充模式,延時到開始加料時切換到正常加料狀態(tài)。實際的加料流量可以平穩(wěn)的過渡到正常加料流量,加量流量沒有太大的波動,理論累積量和實際累積量差別減小,降低了葉片加料精度的沖高,縮短料頭加料精度的穩(wěn)定時間,提高了每一批葉片加料精度合格率。兩種填充方式流程如圖1所示。
2.3 PID參數(shù)和引射蒸汽壓力
在分析階段已經(jīng)知道,加料延時時間和填充方式只是影響到料頭的葉片加料精度合格率。在一批葉片加料過程中,PID參數(shù)和引射蒸汽壓力都是影響葉片加料精度合格率的關(guān)鍵因子。所以在這里將PID和蒸汽壓力放在一起,用L9(34)正交法進(jìn)行分析。
首先加料延時時間設(shè)定為53s,采用兩次預(yù)填充方式進(jìn)行管路預(yù)填充,根據(jù)工作經(jīng)驗,選取比例P值的試驗范圍在0.1~0.2,積分I值試驗范圍在10~25,引射蒸汽壓力的試驗范圍在2.0MPa~2.8MPa,實驗結(jié)果見表2。
從實驗結(jié)果可以看出,各個因子對指標(biāo)的影響大小為:RA>RC>RB,最佳實驗條件為A3B2C1,即因子A=0.018,因子B=15s,因子C=2.1MPa,葉片加料精度合格率最終的最大值可以達(dá)到82.56%。
經(jīng)過工藝研究和優(yōu)化后,葉片加料精度合格率的平均值由66.70%提高到81.96%,葉片加料的均勻性和穩(wěn)定性得到提高。本次工藝優(yōu)化具有很好的推廣價值,可以應(yīng)用到煙絲加香、梗絲加料和梗絲加香方面,全面提高制絲工藝的加香加料精度合格率,體現(xiàn)了精益生產(chǎn)的要求。
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中圖分類號:TS43
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