路永剛(阜新金山煤矸石熱電有限公司,遼寧 阜新 123006)
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循環(huán)流化床脫硫除塵一體化項目設(shè)計與應(yīng)用
路永剛
(阜新金山煤矸石熱電有限公司,遼寧 阜新 123006)
摘 要:本文通過總結(jié)阜新金山煤矸石熱電有限公司4×150MW CFB鍋爐配套LJD新型干法工藝的應(yīng)用,證明CFB爐后LJD干法工藝可實現(xiàn)95%以上高脫硫效率,通過爐內(nèi)、爐外兩級脫硫可達(dá)到99%以上的組合效率,為CFB鍋爐煙氣治理工藝選擇借鑒提供又一有力的成功例證。
關(guān)鍵詞:阜新金山;CFB鍋爐;LJD干法工藝;脫硫效率
我公司建設(shè)規(guī)模為4×150MW發(fā)電機組,原脫硫設(shè)備為爐內(nèi)噴鈣的形式,根據(jù)國家環(huán)保部新頒發(fā)的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13223-2011》的規(guī)定和阜新市人民政府《藍(lán)天工程暨“十二五”污染減排目標(biāo)責(zé)任書》的要求,原有脫硫設(shè)備無法實現(xiàn)滿足SO2排放濃度低于200mg/Nm3排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。因此我公司決定進行環(huán)保改造,以實現(xiàn)我公司綠色環(huán)保和諧可持續(xù)發(fā)展。
我公司通過對國內(nèi)的石灰石/石膏濕法、半干法煙氣脫硫工藝進行充分考察、對比與論證,結(jié)合我公司設(shè)備、場地等實際情況,同時對國內(nèi)CFB鍋爐配套爐后脫硫裝置實際運行業(yè)績進行實地數(shù)據(jù)收集、分析,最終選擇具有脫硫除塵一體化的LJD新型干法脫硫工藝。
2.1 工藝流程
鍋爐燃料中的硫在燃燒過程中與空氣中的氧發(fā)生反應(yīng)生成硫氧化物(SO2和SO3),本工藝所要脫除的就是尾氣中的有害氣體SO2和SO3。一個典型的LJDFGD工藝系統(tǒng)由吸收塔、脫硫除塵器、脫硫灰循環(huán)及排放、吸收劑制備及供應(yīng)、工藝水、壓縮空氣系統(tǒng)以及電氣儀控系統(tǒng)等組成,鍋爐引風(fēng)機出來的原煙氣溫度一般為120℃~140℃左右,從底部進入吸收塔,在吸收塔的進口段,高溫?zé)煔馀c加入的吸收劑、循環(huán)脫硫灰充分預(yù)混合,進行初步的脫硫反應(yīng),在這一區(qū)域主要完成吸收劑與HCl、HF的反應(yīng)。
然后煙氣通過吸收塔下部的文丘里管的加速,進入循環(huán)流化床床體;在文丘里的出口擴管段設(shè)有噴水裝置,噴入的霧化水用以降低脫硫反應(yīng)器內(nèi)的煙溫,使煙溫降至70℃左右(高于煙氣露點15℃左右),從而使得SO2與Ca(OH)2的反應(yīng)轉(zhuǎn)化為可以瞬間完成的離子型反應(yīng)。
凈化后的含塵煙氣從吸收塔頂部側(cè)向排出,然后轉(zhuǎn)向進入脫硫后除塵器進行氣固分離。經(jīng)除塵器捕集下來的固體顆粒,通過除塵器下的脫硫灰再循環(huán)系統(tǒng),返回吸收塔繼續(xù)參加反應(yīng),如此循環(huán)。多余的少量脫硫灰渣通過氣力輸送至脫硫灰?guī)靸?nèi),再通過罐車外排。在吸收塔內(nèi)發(fā)生的主要化學(xué)反應(yīng)方程式如下:
CaO+H2O=Ca(OH)2
Ca(OH)2+SO2=CaSO3·1/2H2O+ 1/2H2O
Ca(OH)2+SO3=CaSO4·1/2H2O+ 1/2H2O
CaSO3·1/2H2O+1/2O2=CaSO4· 1/2H2O
Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O
2Ca(OH)2+2HCl=CaCl2·Ca(OH)2· 2H2O(>120℃)
Ca(OH)2+2HF=CaF2+2H2O
整個系統(tǒng)工藝流程圖如圖1所示。
2.2 布置設(shè)計
本項目為改造項目,1、2、3號脫硫除塵島布置在煙囪旁的兩側(cè)空地,4號脫硫島布置在擴建端一側(cè)。脫硫島內(nèi)主要有反應(yīng)塔、布袋除塵器、清灰風(fēng)機、灰斗流化風(fēng)機、斜槽流化風(fēng)機、倉流化風(fēng)機、消化器、高壓工藝水泵、消化水泵、工藝水箱、消化水箱等主要設(shè)備。脫硫空壓機放置在1、2號脫硫島內(nèi),用于脫硫系統(tǒng)的壓縮空氣使用,不足的空氣量由主壓縮空氣系統(tǒng)提供。操作員站及工程師站設(shè)置在原有電除塵器控制室內(nèi),1、2號脫硫系統(tǒng)配電間布置在2號脫硫島內(nèi),3、4號脫硫系統(tǒng)配電間布置在4號脫硫島內(nèi)。脫硫灰主要輸送至1號灰?guī)欤?號灰?guī)熳鰹閭溆妹摿蚧規(guī)臁?/p>
(1)布袋除塵器系統(tǒng):布袋除塵器差壓穩(wěn)定在1.25kPa~1.5kPa;布袋清灰風(fēng)機運行正常,清灰氣源壓力在75kPa~90kPa;清灰脈沖閥工作正常,充氣快速,噴吹有力。
(2)物料循環(huán)系統(tǒng):可靠的物料循環(huán)系統(tǒng)保證了吸收塔床層壓降在1.1kPa以上,循環(huán)灰流動順暢;流化風(fēng)機運轉(zhuǎn)正常;物料循環(huán)調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)可靠準(zhǔn)確。
(3)工藝噴水系統(tǒng):工藝噴水系統(tǒng)將脫硫運行溫度控制在75℃以上,入口硫高時溫度降至70℃~72℃運行,水泵運行正常,水噴嘴入口壓力在4.0MPa以上;回水調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié)可靠準(zhǔn)確,吸收塔出口溫度調(diào)節(jié)PID自動控制運行穩(wěn)定。
(4)生石灰消化系統(tǒng):消化器運行穩(wěn)定正常,給水給料穩(wěn)定。生石灰給定量在6t/h~10t/h,平均運行6t/h時間長,運行期間生石灰消化能力滿足設(shè)計10t/h的能力。
(5)脫硫灰外排系統(tǒng):物料輸送順暢,各閥門動作靈活,輸送時間大約3分鐘,儀表指示正常。氣力輸送的運行有普通模式和連續(xù)模式兩種。普通模式下,根據(jù)灰斗料位進行排灰,當(dāng)出現(xiàn)灰斗壓力大于10kPa(要求畫面可設(shè)置)時,自動開始排料,直至壓力高信號消失,將倉泵中的灰輸送完成后再次等待高料位。連續(xù)模式下,不根據(jù)灰斗料位進行排灰,而是連續(xù)輸送,直至手動停止。
圖1 阜新金山4×150MWCFB鍋爐外配套LJD干法工藝流程圖
4臺爐在整個168小時運行考核過程中,設(shè)備運行穩(wěn)定,始終維持高脫硫率、除塵效率,SO2及粉塵排放能夠達(dá)到“十二五”最新火電廠排放新標(biāo)準(zhǔn)要求,甚至接近于“超潔凈排放”標(biāo)準(zhǔn)要求。
阜新金山煤矸石熱電有限公司4× 150MWCFB鍋爐爐外配套LJD干法裝置的穩(wěn)定高效運行及取得的各項優(yōu)異指標(biāo),充分說明此種配套工藝路線具有如下優(yōu)勢:
(1)脫硫效率高。LJD干法工藝采用煙氣循環(huán)流化床反應(yīng)器,利用高密度和激烈湍動的顆粒床層所形成的高傳質(zhì)傳熱速率,本身可實現(xiàn)95%以上的脫硫效率,配合CFB鍋爐爐內(nèi)脫硫,組合脫硫率可穩(wěn)定在99%以上。
(2)高效利用鍋爐飛灰CaO作為脫硫劑,從而大大地節(jié)約了脫硫劑成本,實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟。這在本工程實際運行中已得到充分證實,解決了CFB鍋爐飛灰中游離氧化鈣較多,造成資源浪費的問題。此外,在爐內(nèi)Ca/S和爐內(nèi)脫硫率滿足設(shè)計參數(shù)時,爐外脫硫塔只需要噴水活化即可實現(xiàn)60%左右的效率,從而實現(xiàn)吸收劑的零消耗。
(3)先脫硫后除塵,脫硫為后級布袋除塵提供保護屏障。LJD干法工藝配套布袋除塵器可實現(xiàn)出口粉塵濃度溫定低于20mg/Nm3排放。LJD循環(huán)流化床塔置于布袋除塵器前,煙氣在循環(huán)流化床塔內(nèi)煙氣溫度降低,有利于提高布袋除塵器的濾袋壽命(濾袋壽命與煙氣溫度成反比),降低了布袋除塵器的維護成本。另外,循環(huán)流化床反應(yīng)塔具有SO2、SO3、HCl、HF等多組份污染物凈化能力,減少了煙氣對布袋除塵器濾料的化學(xué)侵害,進一步提高濾袋的使用壽命。
此外,CFB鍋爐爐后配套LJD干法工藝還具有不需煙囪防腐、無廢水產(chǎn)生、對煤種適應(yīng)性強等特點。
我公司4×150MWCFB鍋爐外配套LJD脫硫除塵一體化裝置與主機同步一次性成功投運以及所表現(xiàn)出的優(yōu)異性能,為我公司的減排和阜新市人民政府的藍(lán)天工程做出重要貢獻(xiàn)。
參考文獻(xiàn)
[1]鐘彥明.濕法脫硫除塵器在循環(huán)流化床鍋爐中的應(yīng)用[J].化工設(shè)計通信,2004,30(01):37-40.
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