宮兆科
我公司有5臺博斯特SP76燙金機(jī),該設(shè)備燙印精度高、生產(chǎn)穩(wěn)定、適合高速運(yùn)行,是我公司燙印生產(chǎn)的主要設(shè)備。但其最大的不足是燙印幅面較小,最大只能完成15聯(lián)版硬小盒或2聯(lián)版條盒煙包產(chǎn)品的燙印,相關(guān)參數(shù)如表1所示。我公司曾經(jīng)考慮更換這5臺博斯特SP76燙金機(jī),但是購買新設(shè)備需要投入較大資金,而現(xiàn)有的設(shè)備轉(zhuǎn)讓價(jià)格太低,將這5臺設(shè)備全部轉(zhuǎn)讓實(shí)在可惜。
因此,我公司經(jīng)過多次反復(fù)研究,提出了對博斯特SP76燙金機(jī)進(jìn)行擴(kuò)幅改造的方案,下面將改造過程做簡單介紹,供業(yè)內(nèi)人士共享。
改造分析
受設(shè)備尺寸限制,紙張走紙的垂直方向,即紙張最大寬度(760mm)方向無法擴(kuò)幅。因此,只能從紙張走紙的平行方向,即紙張最大長度(560mm)方向上進(jìn)行改進(jìn),通過現(xiàn)場測量,決定將該方向幅面擴(kuò)至610mm。
改造方案
1.擴(kuò)大50mm幅面
為使長度為610mm的紙張能夠順利通過整個(gè)走紙通道,經(jīng)過分析,僅需改進(jìn)飛達(dá)臺儲紙單元和收紙單元的長度即可。
首先,對飛達(dá)頭的支撐架進(jìn)行改造,使飛達(dá)頭向后移動(dòng)50mm。具體操作過程是:首先,在飛達(dá)頭支撐架的操作側(cè)延長10mm,傳動(dòng)側(cè)延長40mm,給飛達(dá)頭留出后移空間;其次,將收紙單元的后檔移到極限位置,并卸下壓紙毛刷,同時(shí),將前檔調(diào)整機(jī)構(gòu)的底座限位孔加長,使前檔可再向外側(cè)移動(dòng),這樣,前后檔總計(jì)可額外增加不少于50mm的移動(dòng)空間。
2.保證檢測單元工作正常
首先,將燙印單元出紙檢查的電眼位置后移約30mm,使其能夠正常檢測長度為610mm的紙張。
其次,改進(jìn)燙印單元收紙電眼的安裝支架,將該電眼向后移動(dòng)約30mm。由于原電眼位置反射板太厚,改造后沒有空間安裝,因此改用反射紙代替。
改造后效果
改造后的博斯特SP76燙金機(jī)可以完成18聯(lián)版硬小盒及4聯(lián)版條盒煙包的燙印,且試機(jī)時(shí)沒有出現(xiàn)任何異?,F(xiàn)象,完全達(dá)到了改造目的。設(shè)備改造后相關(guān)參數(shù)如表2所示。