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        復(fù)吹轉(zhuǎn)爐補爐技術(shù)的改進(jìn)實踐

        2016-06-16 02:40:46劉效森山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司山東濟南250101
        鞍鋼技術(shù) 2016年3期

        劉效森(山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司,山東濟南250101)

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        復(fù)吹轉(zhuǎn)爐補爐技術(shù)的改進(jìn)實踐

        劉效森
        (山東鋼鐵股份有限公司濟南分公司,山東濟南250101)

        摘要:介紹了濟鋼煉鋼廠“鐵塊補爐法”技術(shù)的改進(jìn)情況,包括護(hù)爐前的爐渣調(diào)整、渣補護(hù)爐的操作步驟及要點等。采用優(yōu)化后的“鐵塊補爐法”技術(shù)后,轉(zhuǎn)爐護(hù)爐時間縮短至50 min,節(jié)約了30%的補爐料,噸鋼成本降低0.65元。

        關(guān)鍵詞:復(fù)吹轉(zhuǎn)爐;補爐;倒渣面

        劉效森,工程師,2006年畢業(yè)于內(nèi)蒙古科技大學(xué)鋼鐵冶金專業(yè)。E-mail:liuxiaosen1207@163.com

        目前,轉(zhuǎn)爐爐襯維護(hù)存在的主要問題是倒渣面的維護(hù),80%以上的補爐料用在了倒渣面的維護(hù)上。濟鋼煉鋼廠通常采用“純渣補”和“補爐料補爐”兩種補爐技術(shù)維護(hù)轉(zhuǎn)爐爐襯。但“純渣補”技術(shù)需要的時間太長,每次渣補要6~8h,嚴(yán)重影響轉(zhuǎn)爐的生產(chǎn)效率;而“補爐料補爐”技術(shù)不僅增加耐材消耗,而且補第一爐時轉(zhuǎn)爐爐渣化渣困難,鋼水夾雜物增加,鑄機時常發(fā)生絮流或報警事故?!拌F塊補爐法”優(yōu)化了轉(zhuǎn)爐補爐作業(yè)方式,提高了轉(zhuǎn)爐的作業(yè)效率。濟鋼根據(jù)實際生產(chǎn)情況對“鐵塊補爐法”做了進(jìn)一步的優(yōu)化,降低了噸鋼耐材成本,本文對此做以介紹。

        1 轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)情況及鐵塊補爐法

        1.1轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)情況

        濟鋼煉鋼廠目前有3座120 t頂?shù)讖?fù)吹轉(zhuǎn)爐,裝入量為155 t/爐,按137 t鐵水、16 t廢鋼、2 t鐵塊配比裝爐。主要生產(chǎn)碳素結(jié)構(gòu)鋼、低碳鋼、低合金高強度鋼、高耐候性結(jié)構(gòu)鋼、管線鋼、焊瓶鋼等,其中低碳鋼的比例在60%左右,出鋼溫度為1640~1670℃。轉(zhuǎn)爐終渣渣樣成分及堿度見表1所示。

        表1 轉(zhuǎn)爐終渣成分及堿度

        1.2鐵塊補爐法

        “鐵塊補爐法”是在轉(zhuǎn)爐出完鋼后,通過濺渣護(hù)爐在爐內(nèi)留5~6 t的爐渣,并將其調(diào)至合適的粘度,將提前準(zhǔn)備好的鐵塊(3 t左右)均勻地倒入轉(zhuǎn)爐內(nèi)倒渣面侵蝕嚴(yán)重的部位,將轉(zhuǎn)爐在45°~100°之間來回?fù)u幾次,使得鐵塊完全侵入爐渣內(nèi),利用鐵塊吸收爐渣的熱量,使?fàn)t渣與鐵塊冷卻凝固在一起。由于轉(zhuǎn)爐終渣具有高堿度、高氧化鎂的特點,能減少兌入鐵水以及加入廢鋼時對爐襯的沖刷及機械撞擊。

        2 倒渣面工作層的構(gòu)成及受損機理

        2.1倒渣面工作層的構(gòu)成

        倒渣面工作層由濺渣層、鎂碳磚層和燒結(jié)層構(gòu)成。

        (1)濺渣層

        轉(zhuǎn)爐出完鋼后,濺渣護(hù)爐在爐壁上冷凝形成的渣層稱為濺渣層,其化學(xué)成分與終渣相似,巖相結(jié)構(gòu)主要為MgO結(jié)晶、C2S和C3S。鐵塊補爐相當(dāng)于加厚了濺渣層。

        (2)燒結(jié)層

        鎂碳磚與濺渣層之間有厚度約6mm的氧化鎂-爐渣燒結(jié)層,是濺射的爐渣在鎂碳磚表面脫碳層氣孔內(nèi)擴散滲透,并與周圍MgO結(jié)晶反應(yīng)生成,是以MgO結(jié)晶為主相、以MgOFe2O3和冷凝鑲嵌在孔隙中的C2S和C3S為膠合相的、較致密的燒結(jié)層。

        (3)鎂碳磚層

        鎂碳磚層由鎂碳磚基體組成,主要礦相由大顆粒的MgO結(jié)晶和石墨構(gòu)成。

        2.2倒渣面工作層的受損機理

        2.2.1物理作用

        倒渣面不同于爐襯的其它部位,不僅要經(jīng)受爐渣對爐襯的化學(xué)侵蝕、爐襯受冷熱不均的影響而造成爐襯磚剝落以及鋼水、爐渣、爐氣對爐襯的沖刷,而且還要經(jīng)受兌鐵水時的鐵水沖刷和加廢鋼時的機械撞擊。

        2.2.2化學(xué)侵蝕

        (1)爐渣對濺渣層的侵蝕

        ①轉(zhuǎn)爐初期爐渣對濺渣層的侵蝕。轉(zhuǎn)爐初期(開吹2.5~4.0 min),熔池溫度約1330~1550℃,爐渣堿度較低(R=2),MgO含量為7%~9%。相的組成幾乎全部為硅酸鹽,MgO、FeO等存在于硅酸鹽相中,有時存在少量鐵氏體。轉(zhuǎn)爐初期渣的溫度較低,對渣層侵蝕不嚴(yán)重。

        ②轉(zhuǎn)爐終點爐渣對濺渣層的侵蝕。轉(zhuǎn)爐終渣的堿度為2.7~3.5,渣中TFe含量波動大,MgO含量波動也較大,超過飽和溶解度值。終點渣的巖相特點是,渣中主要物相為板條狀的C2S和少量的針狀或點球狀的C2S,結(jié)合相為鐵酸二鈣(C2F)和RO相,約占總含量的15%~40%,MgO結(jié)晶相包裹于C3S晶體中。

        濺渣層的侵蝕主要發(fā)生在轉(zhuǎn)爐吹煉后期。轉(zhuǎn)爐終點對濺渣層的侵蝕機理主要表現(xiàn)為高溫熔化和高FeO含量爐渣的化學(xué)侵蝕。

        (2)氧化鎂—爐渣燒結(jié)層的侵蝕

        對于吹煉終點溫度及終渣氧化鐵含量較高的爐次,濺渣層在吹煉終點前就已全部熔損。氧化鎂—爐渣燒結(jié)層與高溫爐渣直接接觸,熔點降低而被熔入爐渣。高溫爐渣通過其內(nèi)的氣孔裂縫由表面向內(nèi)部滲透,首先,氧化鐵與脫碳層的MgO反應(yīng)生成MF以及MgO與FeO的固溶體。隨后,滲透能力較低的硅酸鹽及其它化合物,如Al2O3和MnO等也相繼滲入,在高溫下形成新的氧化鎂—爐渣燒結(jié)層[1]。

        (3)鎂碳磚層的侵蝕

        鎂碳磚層受損的主要原因為:一是鎂碳磚發(fā)生氧化脫碳反應(yīng);二是氧化脫碳后的鎂碳磚受到熔渣的侵蝕。爐襯的化學(xué)侵蝕是從脫碳開始的。高溫下鎂碳磚中碳氧化的途徑主要是與爐渣中的(FeO)反應(yīng),反應(yīng)式如下:

        上述反應(yīng)為氧化反應(yīng),由化學(xué)平衡原理可知,渣中(FeO)含量越高,氧化速度越快[2]。

        3 鐵塊渣補的機理

        高溫、高氧化性的爐渣侵蝕爐襯,但合適的終渣卻能起到耐火材料的作用。通過控制合適的爐渣成分,使出鋼后爐渣中高熔點礦物在鐵塊吸熱的作用下快速冷卻凝固在倒渣面部位,從而起到保護(hù)爐襯的作用。這個過程主要是利用爐渣與爐襯界面存在的溫度差,通過礦物間相互擴散,同類礦物重結(jié)晶,如2CaO·SiO2,MgO,3CaO·SiO2等,使?fàn)t渣與爐襯成為一個整體達(dá)到補爐的效果,減緩爐襯工作層的侵蝕速度,從而達(dá)到降低耐材消耗的目的。轉(zhuǎn)爐終渣的巖相圖見圖1所示[3]。

        4 爐渣調(diào)整和操作步驟

        4.1爐渣調(diào)整

        (1)鐵塊渣補護(hù)爐的前一爐,在轉(zhuǎn)爐測量完TSC后,加入500~800 kg的輕燒鎂球,起到稠化爐渣和提高渣中氧化鎂含量的目的,氧化鎂的加入量根據(jù)轉(zhuǎn)爐的渣量來調(diào)整。對于正常爐次,如果測量完TSC后過程溫度偏高,一般加礦石(500~1000 kg)來調(diào)整溫度,便于化渣和脫磷。

        圖1 轉(zhuǎn)爐終渣的巖相圖

        (2)對于鐵塊渣補護(hù)爐的爐次,由于出鋼前已加入輕燒鎂球,為保證爐渣的均勻性,在濺渣的過程中不再加入濺渣料,只靠氮氣來調(diào)整爐渣的粘度和溫度。為保證爐渣具有一定的粘度,一般濺渣的時間控制在2~3 min,具體以爐口濺起大渣片為準(zhǔn)。對于正常爐次,在濺渣過程中,一般要加入濺渣料來調(diào)渣,濺渣時間控制在4~5 min,一般當(dāng)爐口看不到渣片或渣片較稀少時停止濺渣。

        4.2操作步驟

        (1)提前一爐把爐渣堿度控制在3.3以上,渣中MgO含量在10%左右,出鋼溫度控制在1640~1650℃,轉(zhuǎn)爐終點氧控制在0.035%以下。

        (2)渣補所用的鐵塊要求干燥、無雜物,防止倒入爐內(nèi)時產(chǎn)生安全事故和外來雜物。

        (3)補爐前一爐鋼水必須出凈,爐渣避免過氧化性,提高爐渣的耐侵蝕性能,確保補爐效果。

        (4)補爐時鐵塊用量控制在3 t左右,鐵塊補爐部位控制在熔池的上方,防止吹煉過程鐵塊熔化影響鋼水終點成分。

        (5)倒入鐵塊時,先將轉(zhuǎn)爐搖到50°,加鐵塊的同時往下?lián)u爐子,避免鐵塊堆積。倒入鐵塊后,轉(zhuǎn)爐在45°~100°來回?fù)u幾次,使得鐵塊完全侵入爐渣內(nèi),放入鐵塊后,立刻將爐子搖平(90°左右)。

        (6)鐵塊補爐的時間控制在45~55 min。

        (7)補爐第1爐加強過程控制,避免過程返干,終點溫度控制在1650℃以下,出鋼后做好濺渣護(hù)爐工作。而且鐵塊渣補第一爐出鋼時,爐口前方不得有人通行。

        5 應(yīng)用分析

        5.1效果分析

        對比“純渣補”和“補爐料補爐”兩種補爐技術(shù),“鐵塊補爐法”具有如下優(yōu)點:

        (1)降低耐材消耗,可以節(jié)約30%的補爐料,噸鋼成本降低0.65元。

        (2)補爐第一爐不污染鋼液,提高鋼水質(zhì)量。(3)補爐時間短,約50 min。

        5.2鐵塊渣補護(hù)爐后續(xù)措施

        由于鐵塊被爐渣包裹,在冶煉的過程中,如果鐵塊脫落容易引起溫度和成分出現(xiàn)偏差,給當(dāng)爐或下爐造成影響,為此制定了以下控制措施:

        (1)裝鐵水前,往爐內(nèi)加入1000 kg石灰,均勻鋪在倒渣面上,減少兌鐵水時對倒渣面的沖刷。

        (2)在渣補后的前3爐,不倒前期渣,以減輕對倒渣面的侵蝕,減少鐵塊脫落的幾率。

        (3)在渣補后的第1爐,如果冶煉低碳鋼,終點碳較正常爐次降低0.01%;如果冶煉中高碳鋼,在出鋼過程少加20 kg增碳劑,防止成分不合格。

        (4)渣補后的第1爐采取精煉工序,可以彌補溫度的影響。

        生產(chǎn)實踐表明,采取以上措施后,基本可以解決鐵塊渣補護(hù)爐對溫度和成分的影響。

        6 結(jié)語

        生產(chǎn)實踐表明,采用“鐵塊渣補法”補爐時間短,約50 min,能夠降低耐材消耗,可以節(jié)約30%的補爐料,噸鋼成本降低0.65元?!拌F塊渣補法”使轉(zhuǎn)爐爐襯高效安全運行,生產(chǎn)均衡穩(wěn)定。

        參考文獻(xiàn)

        [1]楊文遠(yuǎn),崔淑賢,鄭叢杰.轉(zhuǎn)爐濺渣護(hù)爐的爐渣控制及爐襯侵蝕機理[J].鋼鐵研究學(xué)報,1999,11(5):121-123.

        [2]王慶賢譯.轉(zhuǎn)爐用鎂碳磚的損毀[J].國外耐火材料,1993 (1):18-20.

        [3]雷浩洪.轉(zhuǎn)爐“生鐵塊渣補”應(yīng)用實踐[J].河北冶金,2013 (12):76-80.

        (編輯許營)

        修回日期:2015-11-26

        Practice of Improving Fettling Technology for Combined Blown Converter

        Liu Xiaosen
        (Jinan Subsidiary Company of Shandong Iron and Steel Co.,Ltd.,Jinan 250101,Shandong,China)

        Abstract:Technology improvements for fettling by using iron ingots in Steelmaking Plant of Jinan Iron and Steel Subsidiary Company were introduced,which included operation procedures such as slag adjustments prior to fettling and fettling by using slag.When the optimized fettling technology is put into operation in steelmaking the converter lining protection time was shortened to 50 minutes,the fettling materials was saved by 30%and the cost for steelmaking was reduced by 0.65 yuan RMB per ton steel.

        Key words:combined blown converter;fettling;slag level for tapping

        中圖分類號:TF702

        文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A

        文章編號:1006-4613(2016)03-0047-03

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