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        CFB鍋爐風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器的案例分析

        2016-06-16 16:50:50董建
        山東工業(yè)技術(shù) 2016年12期

        董建

        摘 要:本文通過實際案例從安全性和經(jīng)濟性角度分析了循環(huán)流化床(CFB)鍋爐的風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器的可行性;分析了改造過程中遇到的問題,并給出了解決方案;利用凈現(xiàn)值法計算的改造的投資回收期為兩年以內(nèi),改造的投資收益率較高。

        關(guān)鍵詞:循環(huán)硫化床鍋爐;冷渣器改造;風(fēng)水聯(lián)合冷渣器;滾筒冷渣器

        DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.12.002

        冷渣器是循環(huán)硫化床(CFB)鍋爐的重要設(shè)備,發(fā)揮著安全排渣和余熱回收利用[1]的重要作用。風(fēng)水聯(lián)合冷渣器和滾筒冷渣器是目前應(yīng)用較多的兩種形式[2],兩種形式的冷渣器在運行中都存在各種問題,并得到不斷的完善。其中風(fēng)水聯(lián)合冷渣器存在的問題更加突出[3],因此,在工程應(yīng)用中,滾筒冷渣器逐漸得到人們的更多認同[4]。本文以某CFB鍋爐發(fā)電廠作為案例,研究風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器的可行性,分析改造過程中遇到的問題和解決方案,并分析改造的節(jié)能效益。

        1 改造的可行性分析

        某電廠2×150MW發(fā)電機組的CFB鍋爐一直沿用哈爾濱鍋爐廠標配的風(fēng)水聯(lián)合冷渣器,自投運以來,運行情況基本良好,但存在水冷管束容易磨穿泄漏、冷渣風(fēng)機低頻噪聲較大等缺陷。因此,該電廠對冷渣器進行了改造,由風(fēng)水聯(lián)合冷渣器更換為滾筒冷渣器,以求達到提高安全性和經(jīng)濟性的的。以下對從安全、經(jīng)濟方面分析改造的必要性和可行性:

        1.1 安全性

        該電廠風(fēng)水聯(lián)合冷渣器運行基本良好,排渣也較為順暢。但在全燒無煙煤的情況下經(jīng)常出現(xiàn)堵渣及排渣能力不足等問題。另外,風(fēng)水聯(lián)合冷渣器的水冷管束經(jīng)常出現(xiàn)因磨損泄漏需進行堵管處理,在泄漏點較多時,經(jīng)常出現(xiàn)將所有水冷管束封堵的情況,失去水冷的作用,影響余熱回收利用;并且在檢修時需對水冷管束進行整體更換,因此維護費用較高,經(jīng)濟性較差。水冷管束的泄漏還會導(dǎo)致大量的濕渣堵塞輸渣泵和渣庫,為機組運行帶來安全隱患。

        滾筒冷渣器是在CFB鍋爐大量應(yīng)用的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的,已得到業(yè)界的普遍認可,幾乎被所有新建CFB機組電廠所采用,有90%以上原采用風(fēng)水聯(lián)合冷渣器的CFB鍋爐由于各種各樣的原因已經(jīng)改造為滾筒冷渣器,并在實際運行過程中不斷進行改進、完善。目前滾筒冷渣器的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟,能很好地適應(yīng)各種煤種。因此,風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器能更好地為機組安全、經(jīng)濟、穩(wěn)定運行護駕保航。

        1.2 經(jīng)濟性

        改造后,能耗較高的冷渣風(fēng)機被取消,可降低廠用電率;另外,由于取消了冷渣風(fēng),為了保證鍋爐的總風(fēng)量不變,需增加進入空預(yù)器的風(fēng)量,可有效降低鍋爐排煙溫度。以上兩點都可帶來節(jié)能效益。改造前,經(jīng)多次停運冷渣風(fēng)機,模擬改造成滾筒冷渣器的運行情況,從試驗結(jié)果可知,改造的預(yù)期節(jié)能效益較大:

        1.2.1 機組按滿負荷(150MW)運行時節(jié)能效益預(yù)估

        在滿負荷時,因取消冷渣風(fēng)機的節(jié)電量與一次風(fēng)機耗電量增加相抵消,廠用電率變化不大,可忽略不計;但排煙溫度降低4.5℃,使得發(fā)電標煤耗降低約1g/kWh,按年運行5500小時計算,每臺爐每年節(jié)約標準煤825T標煤,按平均煤價477元/T(發(fā)熱量4628kCal/kg)計算得每年節(jié)省燃煤費用為:825×7000/4628×477≈60萬元。改造費用為220萬元,靜態(tài)回收期為220/60=3.67年。

        1.2.2 機組按實際平均負荷(120MW)運行時節(jié)能效益預(yù)估

        改造后廠用電功率可減少約250kW,按年運行5500小時計算,年節(jié)電量為:250×16533=137.5萬kWh;按上網(wǎng)電價0.4241元/kWh計算,年節(jié)省費用為:137.5×0.4241≈58萬元。

        排煙溫度下降7.7℃,使得發(fā)電標煤耗降低約1.54g/kWh,每年節(jié)約標準煤1016.4T標煤,按平均煤價477元/T(發(fā)熱量4628kCal/kg)計算得每年節(jié)省燃煤費用為:1016.4×7000/4628×477≈73萬元;改造費用為220萬元,靜態(tài)回收期為220/(58+73)=1.68年。

        因此,無論是在滿負荷還是實際運行負荷下,冷渣器由風(fēng)水聯(lián)合形式改造為滾筒形式的經(jīng)濟性是很明顯的,靜態(tài)回收期均在四年以內(nèi)。

        2 改造過程中出現(xiàn)的問題及解決方案

        該電廠在大修期間將#5爐兩臺風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造成滾筒冷渣器。經(jīng)冷熱態(tài)調(diào)試后,兩滾筒冷渣器投入使用至今運行情況良好,即使在鍋爐燃用灰分較高的煤種時(最高達35%),兩滾筒冷渣器均能滿足鍋爐大排渣量的要求,其運行效果較改造前有較大的改善。但兩滾筒冷渣器在投運初期也曾出現(xiàn)過一些問題和缺陷,經(jīng)多次消缺及完善,現(xiàn)問題基本得以解決?,F(xiàn)將#5爐冷渣器改造后遇到的問題和解決方案總結(jié)如下:

        2.1 二三室緩沖倉下渣不均缺陷

        問題表現(xiàn):滾筒冷渣器出渣管排至緩沖倉二室和三室的分渣能力不強,渣量分配不均勻,需等三室滿渣才能往二室排渣。

        解決方案:在三室下渣口(冷渣器排渣管的第一下渣口)處加裝分渣裝置,以達到均勻分渣的目的。

        2.2 緩沖倉無滿渣監(jiān)控裝置

        問題表現(xiàn):冷渣器緩沖倉滿渣后無監(jiān)控手段,導(dǎo)致緩沖倉堵塞后爐渣從滾筒冷渣器后部漏出,對安全文明生產(chǎn)造成較大的影響。

        解決方案:將原設(shè)于緩沖倉濾網(wǎng)下部的料位開關(guān)遷移至緩沖倉上部接近排渣管附近,當(dāng)緩沖倉出現(xiàn)堵塞時向運行及燃運人員發(fā)出報警,以便作出清理緩沖倉及停止向冷渣器排渣等處理措施。

        2.3 冷渣器進渣端負壓管金屬膨脹節(jié)及負壓管彎頭容易磨穿

        問題表現(xiàn):冷渣器進渣端負壓管金屬膨脹節(jié)及負壓管彎頭等容易出現(xiàn)磨穿漏渣。

        解決方案:更換磨穿的金屬膨脹節(jié),并對膨脹節(jié)的結(jié)構(gòu)進行適當(dāng)改良,同時適當(dāng)調(diào)整負壓管調(diào)門開度,以減少負壓管風(fēng)量及其所攜帶的細床料量。對負壓管的彎頭進行防磨處理(灌注可塑料)。

        2.4 凝結(jié)水壓力低時冷渣器無法投入運行

        問題表現(xiàn):由于冷渣器設(shè)置了低水壓保護,在凝結(jié)水壓力低于0.8MPa時(主要在停爐過程中),滾筒冷渣器即發(fā)出跳閘信號跳閘,無法投入進行排渣。

        解決方案:在DCS設(shè)置低水壓報警信號,在現(xiàn)場控制箱設(shè)置低水壓投退開關(guān),在超低負荷或停爐過程中,在DCS發(fā)出低水壓報警后,將低水壓投退開關(guān)退出(正常運行時投入),既可保證冷渣器的安全,又可確保冷渣器的正常運行。

        2.5 滾筒冷渣器漏水

        問題表現(xiàn):B側(cè)滾筒冷渣器旋轉(zhuǎn)接頭出現(xiàn)輕微滲漏,A側(cè)冷渣器筒體焊口出現(xiàn)拉裂漏水。

        解決方案:廠家提供全新改良的旋轉(zhuǎn)接頭,密封性更好及更容易維修。對A冷渣器筒體由于冷熱交替頻繁而出現(xiàn)拉裂的小焊縫進行補焊處理,同時交代運行人員在停運冷渣器后不得將冷渣器內(nèi)的渣排空,保留一部分冷渣以防止恢復(fù)投運后熱渣的沖擊。

        2.6 冷渣器進渣管三維膨脹節(jié)漏灰

        問題表現(xiàn):滾筒冷渣器進渣管三維膨脹節(jié)處由于間斷排渣而出現(xiàn)漏灰現(xiàn)象,對現(xiàn)場的文明生產(chǎn)造成一定影響。

        解決方案:更換并加固三維膨脹節(jié)盤根,同時對該膨脹節(jié)進行保溫并加設(shè)非金屬膨脹節(jié)。

        #5爐兩臺滾筒冷渣器在投入運行初期雖然已顯現(xiàn)部分缺陷及不足,但在廠家的積極配合下,所存在的問題已基本得到解決和完善。滾筒冷渣器單臺最大出力達到12.8T/小時,滿足排渣安全性需要。

        3 改造后節(jié)能效益評估

        3.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

        (1)#5機組某年實際運行時間為6778小時,發(fā)電量91556萬千瓦時,發(fā)電標煤耗322.28g/kw.h,電價0.4241元/kw.h;

        (2)改造前:風(fēng)水聯(lián)合冷渣器冷渣風(fēng)機電流45A,冷渣風(fēng)量4.15萬,一次風(fēng)機電流114A,二次風(fēng)機電流80A,引風(fēng)機電流113A,排煙溫度152.2℃,高壓廠用電壓為6.1KV;

        (3)改造后(相同工況下):冷渣器總功率11×2=22KW(每臺滾筒冷渣器的額定功率為11KW),一次風(fēng)機電流117A,二次風(fēng)機電流83A,引風(fēng)機電流115A(取消冷渣風(fēng)機后各電機共增加電流16A),排煙溫度145.7℃,高壓廠用電壓為6.1KV。

        3.2 節(jié)能量計算

        (1)節(jié)電帶來的節(jié)能量:冷渣風(fēng)機運行功率為:1.732×6.1×45×0.85=404kW;兩臺滾筒冷渣器的額定運行功率為:22kW;取消冷渣風(fēng)機后各風(fēng)機所增加功率為:1.732×6.1×16×0.85=144kW;則改造后可節(jié)省電功率為:404-22-144=238kW,年節(jié)省238×6778×322.28÷1000000≈520T標煤;

        (2)排煙溫度降低帶來的節(jié)能量:經(jīng)改造后,燃用低灰分的褐煤時,鍋爐排煙溫度降低6.5℃,排煙溫度降低1℃,發(fā)電煤耗將降低0.22g/kw.h,則共可降低發(fā)電煤耗:0.22×6.5=1.43g/kw.h,則年可節(jié)省1.43×915560000÷1000000≈1309T標煤。

        (3)改造后總節(jié)能量為1829T標煤。按平均煤價477元/T(發(fā)熱量4628kCal/kg)計算,得每年節(jié)省燃煤費用為:1829×7000/4628×477=132萬元。

        3.3 投資收益分析

        本改造投資按220萬元計,年維護費用按初投資的5%計,內(nèi)部收益率分別取i=6%,8%,10%和12%,采用凈現(xiàn)值法進行投資收益分析,計算結(jié)果如圖1所示??梢妰?nèi)部收益率對于投資回收期影響不大,在所假設(shè)的四個內(nèi)部收益率情況下,該改造的投資回收期都在1.5-2年之間,可見,該改造的投資回報率較高。

        4 結(jié)論

        CFB鍋爐的風(fēng)水聯(lián)合冷渣器改造為滾筒冷渣器后,排渣能力提高,運行安全性增強;節(jié)省廠用電和降低鍋爐排煙溫度所帶來的節(jié)能量顯著;改造的投資回收周期在兩年以內(nèi),投資回報率高。

        參考文獻:

        [1]侯致福,楊玉環(huán),高建強.300MW CFB空冷機組冷渣器余熱利用系統(tǒng)經(jīng)濟性分析[J].華北電力大學(xué)學(xué)報,2015,42(03):85-89.

        [2]劉亮,崔林.冷渣器的發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢[J].河南化工,2012(29):5-7.

        [3]陳金利.480t/h CFB鍋爐風(fēng)水聯(lián)合冷渣器運行問題分析及改造[J].鍋爐技術(shù),2012,43(02):59-62.

        [4]卜銀坤.CFB鍋爐冷渣器的現(xiàn)狀分析及發(fā)展方向探討[J].工業(yè)鍋爐,2011(01):34-39.

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