孔艷珍,賈 帥,李沛原(安徽銅冠(廬江)礦業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244000)
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安徽某銅礦尾礦特性研究
孔艷珍,賈 帥,李沛原
(安徽銅冠(廬江)礦業(yè)有限公司,安徽 銅陵 244000)
摘 要:本文通過對(duì)安徽某銅礦的尾礦進(jìn)行粒度分析、靜態(tài)濃密實(shí)驗(yàn)、動(dòng)態(tài)濃密實(shí)驗(yàn)及研究固體通量與礦漿濃度的關(guān)系來分析尾礦特性,為后續(xù)的濃密機(jī)設(shè)備選型提供技術(shù)參數(shù)支持。
關(guān)鍵詞:尾礦特性分析;固體通量;流變測(cè)試;靜態(tài)濃密實(shí)驗(yàn);動(dòng)態(tài)濃密實(shí)驗(yàn)
安徽某銅礦是一座年處理量330萬噸的大型礦山,公司目前擬采用深錐濃密機(jī)作為尾礦濃縮設(shè)備。其工藝為:尾礦自流進(jìn)入深錐濃密機(jī),經(jīng)濃縮后濃度到達(dá)70%~73%的尾礦用于井下充填,濃度為55%左右的尾礦通過隔膜泵輸送至尾礦庫。因此,需要對(duì)尾礦進(jìn)行靜態(tài)和動(dòng)態(tài)濃密實(shí)驗(yàn)以確定能否實(shí)現(xiàn)70%以上底流濃度的充填要求。
尾礦樣品為干樣,含水率測(cè)定為1.11%,真密度為2.735,稀釋后礦漿的pH值測(cè)定為7左右;尾礦粒級(jí)組成分析結(jié)果如表1:
表1 尾礦粒度分布
2.1 絮凝劑的配制
絮凝劑采用國產(chǎn)陰離子絮凝劑XG9020,在室溫下配成0.1%濃度。動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)稀釋成0.04g/L的濃度待用。
2.2 樣品分析及預(yù)處理
給料礦漿以及每次得到的底流固體樣品,經(jīng)抽濾、水洗、烘干后,記錄相關(guān)數(shù)據(jù)再進(jìn)行濃度分析。溢流樣固體含量分析首先用真空過濾裝置過濾溢流樣,同樣經(jīng)水洗烘干再進(jìn)行固含量分析。
2.3 濃密實(shí)驗(yàn)
首先對(duì)尾礦樣品進(jìn)行預(yù)處理以保證礦樣的原始性。然后取部分礦樣進(jìn)行靜態(tài)實(shí)驗(yàn),篩選出最佳實(shí)驗(yàn)濃度并記錄數(shù)據(jù)。動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)采用4個(gè)蠕動(dòng)泵,分別用于泵送稀釋水、絮凝劑、尾礦礦樣進(jìn)入濃密實(shí)驗(yàn)裝置的給料系統(tǒng)中,以及從實(shí)驗(yàn)裝置底部泵出底流礦樣。通過計(jì)算調(diào)整蠕動(dòng)泵轉(zhuǎn)速,使絮凝劑、尾礦礦樣達(dá)到靜態(tài)實(shí)驗(yàn)的最佳添加比并模擬不同情況下的濃密實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
表2 不同濃度下的沉降實(shí)驗(yàn)結(jié)果
3.1 靜態(tài)實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
靜態(tài)實(shí)驗(yàn)研究礦漿濃度對(duì)沉降速度的影響,實(shí)驗(yàn)在1L量筒中進(jìn)行,絮凝劑用量為20g/t。實(shí)驗(yàn)取20min的沉降時(shí)間來計(jì)算平均沉降速度,其中拐點(diǎn)時(shí)間為自由沉降區(qū)過渡到干涉沉降區(qū)的時(shí)間。
從表2可以看出,在礦漿濃度為7.24%~18.5%時(shí),沉降速度隨礦漿濃度的降低而增加,但增加幅度逐漸減少。
3.2 固體通量與礦漿濃度的關(guān)系
通過研究固體通量與礦漿濃度的關(guān)系,可以為動(dòng)態(tài)濃密實(shí)驗(yàn)最佳濃度提供依據(jù)。根據(jù)固體通量的定義:單位時(shí)間內(nèi)垂直通過單位面積所傳遞的某種固體物理量,由于礦漿濃度越低,沉降速度越快,但同時(shí)礦漿單位體積的質(zhì)量越低,因此存在一個(gè)最大值。固體通量隨著濃度降低而升高,當(dāng)濃度小于9.44%時(shí),增幅已經(jīng)明顯減少了,考慮到尾礦排放濃度在15%~20%,為了不大幅增加稀釋水,最終選取的礦漿濃度為7.24%。
通過靜態(tài)實(shí)驗(yàn)最終確定的條件為:絮凝劑型號(hào)XG9020,添加量20g/t,礦漿濃度為7.24%。
3.3 動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)結(jié)果及分析
動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)主要研究在7.24%左右的給料濃度下不同給料速度對(duì)溢流水固含量以及底流濃度的影響,實(shí)際給料濃度在6.79%~7.24%,絮凝劑為XG9020。我們通過動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)結(jié)果得出:
(1)隨著給料速度逐漸減低,溢流水固含量逐漸降低。造成這種現(xiàn)象的主要原因是由于進(jìn)料速度太快,使得尾礦顆粒發(fā)生絮凝反應(yīng)的時(shí)間過短,絮凝反應(yīng)不徹底,從而使得溢流水固含量逐漸升高;
(2)動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)過程發(fā)現(xiàn):當(dāng)給料速度逐漸降低時(shí),底流濃度由58.89%增加到66.45%。
(1)通過靜態(tài)實(shí)驗(yàn)篩選絮凝劑型號(hào)為XG9020,用量為20g/t,礦漿濃度為7.24%;
(2)動(dòng)態(tài)實(shí)驗(yàn)表明:當(dāng)給料濃度在6.79%~7.24%,絮凝劑的添加量為22 g/t的條件下,溢流水固含量隨給料速度的加快而升高;在所研究的給料速度下及取樣高度下,該尾礦濃密后底流濃度在58.89%~66.45%;給料速度越慢,得到的底流濃度越大;
(3)對(duì)該尾礦濃度為60%的礦漿進(jìn)行流變測(cè)試,發(fā)現(xiàn)該尾礦漿屬于一種假塑性非牛頓流體,具有明顯的剪切變稀傾向,為底流剪切變稀提供了理論依據(jù)。
參考文獻(xiàn):
[1]仝克聞.NGS型高效深錐濃密機(jī)的應(yīng)用[J].金屬礦山,1996(01):34-38.
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.12.232
作者簡介:孔艷珍(1992-),男,學(xué)士,助理工程師,主要從事礦物加工相關(guān)工作。