管澤運(yùn),劉圣勇,翟萬(wàn)里,王鵬曉,夏許寧,劉洪福,劉 霞
生物質(zhì)能源具有總量豐富、來(lái)源廣泛、污染性低的特點(diǎn),是一種理想的可再生能源[1]。中國(guó)發(fā)展生物質(zhì)能源具有維護(hù)國(guó)家能源安全、減少環(huán)境污染、促進(jìn)農(nóng)村建設(shè)等重要戰(zhàn)略意義[2]。生物質(zhì)能源既能滿足緩解能源危機(jī)的需求,又符合保護(hù)環(huán)境、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的要求,是中國(guó)進(jìn)行可再生能源開發(fā)利用的必然選擇[3]。因此,減少煤炭的使用,研發(fā)高效清潔的生物質(zhì)鍋爐備受關(guān)注。目前國(guó)外生物質(zhì)鍋爐主要研究應(yīng)用在循環(huán)流化床鍋爐上,如美國(guó)CE公司研制的大型燃廢木循環(huán)流化床發(fā)電鍋爐,丹麥奧斯龍公司研制的高倍率循環(huán)流化床鍋爐等,設(shè)備技術(shù)成熟,配套設(shè)施完善[4]。中國(guó)目前生物質(zhì)鍋爐的應(yīng)用主要集中在層燃鍋爐上,6 t·h-1以下的中小型工業(yè)鍋爐占領(lǐng)的市場(chǎng)份額最大,應(yīng)用也最為廣泛[5]。其中生物質(zhì)鏈條蒸汽鍋爐是目前運(yùn)用的較為理想的動(dòng)力設(shè)備,具有成本低、操作簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠、高效低排放等優(yōu)點(diǎn),可在食品、化工、紡織、金屬加工、發(fā)電、供暖等各類行業(yè)與工藝中應(yīng)用[6]。爐膛是生物質(zhì)鍋爐重要的組成部分,其結(jié)構(gòu)應(yīng)與生物質(zhì)燃料的燃燒特性相適應(yīng),使燃料盡可能的充分燃燒,提高燃燒效率。目前生產(chǎn)應(yīng)用的大部分生物質(zhì)鍋爐,其爐膛結(jié)構(gòu)盲目模仿燃煤鍋爐設(shè)計(jì),沒有合理的形狀和尺寸,導(dǎo)致積灰結(jié)渣問題嚴(yán)重,燃燒效率低。近年來(lái)對(duì)生物質(zhì)蒸汽鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)的研究甚少,現(xiàn)以額定蒸發(fā)量1 t·h-1、額定蒸汽壓力 0.7 MPa 的鏈條蒸汽鍋爐為例,介紹爐膛新型結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與試驗(yàn)研究,為生物質(zhì)鍋爐的設(shè)計(jì)提供參考依據(jù)。
在中國(guó)目前發(fā)行的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)中,直接燃用秸稈等生物質(zhì)屬于高污染燃料,只能在農(nóng)村大灶中使用,不允許在城市鍋爐領(lǐng)域內(nèi)使用,生物質(zhì)燃料的利用實(shí)際主要是以生物質(zhì)成型燃料的形式。生物質(zhì)成型燃料具有體積小、密度大、儲(chǔ)運(yùn)方便、燃燒穩(wěn)定、燃燒效率高、灰渣及煙氣中污染物含量小等優(yōu)點(diǎn),是鍋爐燃料的良好替代品[7]。試驗(yàn)選取玉米桿(塊狀)、甘蔗渣(棒狀)、雜木末(顆粒)3種具有代表性的成型原料作為鍋爐燃料。塊狀玉米桿成型截面尺寸為32 mm×32 mm,長(zhǎng)50 mm,收到基含水率為6.95%,低位發(fā)熱量為15 658 kJ·kg-1;棒狀甘蔗渣成型直徑為32 mm,長(zhǎng)度為40 mm,收到基含水率為10.3%,低位發(fā)熱量為13 740 kJ·kg-1;雜木末是由樺木、楊木鋸末加工成型的小圓柱顆粒狀成型燃料,粒徑為8 mm,長(zhǎng)度為15 mm,收到基含水率為4.5%,低位發(fā)熱量為15 933 kJ·kg-1。生物質(zhì)成型燃料的燃燒特性與化石燃料有較大差別,其燃燒過程的特點(diǎn)主要體現(xiàn)在以下方面:(1)水分含量大,產(chǎn)生的煙氣體積大、流速快,若爐膛結(jié)構(gòu)不合理,則排煙損失將會(huì)很高。(2)燃料密度小,燃燒時(shí)結(jié)構(gòu)松散,迎風(fēng)面積增大,易吹起,爐膛結(jié)構(gòu)不合理將導(dǎo)致爐膛內(nèi)嚴(yán)重的積灰堵灰問題。(3)生物質(zhì)發(fā)熱量低,灰熔點(diǎn)低,沒有合理的爐膛結(jié)構(gòu),組織穩(wěn)定的燃燒比較困難。(4)揮發(fā)份高,著火溫度低,焦炭顆粒燃盡困難,爐膛內(nèi)需要合理的溫度場(chǎng)與氣體濃度場(chǎng)才能減小熱損失。
針對(duì)上述生物質(zhì)燃料燃燒特點(diǎn),設(shè)計(jì)的新型爐膛結(jié)構(gòu)如圖1所示。爐膛采用全爐拱設(shè)計(jì),鏈條爐排的上方從前到后依次設(shè)有前拱、中拱和后拱,中拱由豎向的折焰墻構(gòu)成,后拱由豎向的花墻和一道橫向墻構(gòu)成,前拱和中拱以及后拱的花墻由拱頂連接;前拱和中拱圍設(shè)成第1燃燒室,中拱和后拱的花墻圍設(shè)成第2燃燒室,后拱與爐膛后墻圍設(shè)成燃盡室;前拱與中拱上均設(shè)有2次風(fēng)口,爐膛后墻上設(shè)有清灰門。生物質(zhì)燃料隨著鏈條爐排的運(yùn)動(dòng)進(jìn)入爐膛第1燃燒室。第1燃燒室為主要燃燒區(qū),在1次風(fēng)和2次風(fēng)系統(tǒng)作用下,燃料大量燃燒,產(chǎn)生的高溫?zé)煔饫@過折焰墻進(jìn)入第2燃燒室。第2燃燒室為2次燃燒區(qū),高溫?zé)煔夂械募淄椤⒁谎趸嫉瓤扇細(xì)怏w以及固體可燃顆粒繼續(xù)燃燒傳熱,2次燃燒后的煙氣由花墻進(jìn)入燃盡室。煙氣在燃盡室內(nèi)進(jìn)一步降塵和燃燒,再通過出煙氣口在引風(fēng)系統(tǒng)作用下進(jìn)入煙道。爐膛內(nèi)積累的煙塵顆粒和灰渣可由清灰門清除。
設(shè)計(jì)的生物質(zhì)鍋爐爐膛結(jié)構(gòu)具有如下技術(shù)特點(diǎn):(1)設(shè)計(jì)了新型2次風(fēng)系統(tǒng)。2排2次風(fēng)管相向設(shè)置,位于前拱的2次風(fēng)口向下傾斜約10°,位于中拱的2次風(fēng)口向下傾斜約25°,可在鏈條爐排的燃料層上方區(qū)域形成近似圓形氣流擾動(dòng)。該設(shè)計(jì)延長(zhǎng)了高溫?zé)煔庠诘?燃燒室的停留時(shí)間,強(qiáng)化煙氣傳熱,降低排煙溫度,減少排煙熱損失,同時(shí)優(yōu)化了爐內(nèi)熱力場(chǎng),提高鍋爐穩(wěn)定燃燒能力和入爐燃料的燃盡程度。(2)設(shè)計(jì)了新型爐拱結(jié)構(gòu)。爐膛使用全爐拱設(shè)計(jì),中間增加了1道折焰墻作為中拱,后拱由1道橫向墻和1道花墻組成。爐拱將爐膛分為3個(gè)區(qū)域:第1燃燒室、第2燃燒室和燃燼室,延長(zhǎng)了高溫?zé)煔庠跔t膛內(nèi)的行程。煙氣在第2燃燒室內(nèi)進(jìn)行1次降塵和2次燃燒,在燃盡室內(nèi)進(jìn)行2次降塵,提高燃盡率,減少煙塵排放。(3)在爐膛尾部的后爐墻上設(shè)置清灰門。生物質(zhì)燃料燃燒時(shí),少量灰分由于質(zhì)量輕會(huì)隨著高溫?zé)煔庖黄疬\(yùn)動(dòng),最終沉積在后拱的橫向墻上,沉積的灰渣和煙塵可由清灰門定期清除。
圖1 新型爐膛結(jié)構(gòu)Fig.1 Structure of new furnace
為判斷設(shè)計(jì)的實(shí)際運(yùn)行水平,將該爐膛結(jié)構(gòu)應(yīng)用在單鍋筒縱置式水火管窩殼式蒸汽鍋爐上進(jìn)行試驗(yàn),燃燒設(shè)備為鏈條爐排,額定蒸發(fā)量為1 t·h-1,額定蒸汽壓力為 0.7 MPa,結(jié)構(gòu)如圖 2所示。工作過程為燃料由進(jìn)料斗落入鏈條爐排上,隨著爐排的運(yùn)動(dòng)進(jìn)入爐膛燃燒,燃料層厚度可由閘門調(diào)節(jié),燃燒所需要的風(fēng)量由1次和2次風(fēng)送入;水冷壁受熱后形成汽水化合物,蒸汽向上進(jìn)入鍋筒,下降管中的水由于密度大壓迫下集箱填充水冷壁管束,形成水循環(huán);燃燒產(chǎn)生的煙氣在爐膛內(nèi)呈擾動(dòng)狀流動(dòng),沿鍋筒底部經(jīng)出口煙窗進(jìn)入兩翼對(duì)流管束,通過前煙箱進(jìn)入螺紋煙管,經(jīng)過省煤器、除塵器,由引風(fēng)機(jī)抽引通過煙囪排入大氣。
圖2 生物質(zhì)鏈條蒸汽鍋爐結(jié)構(gòu)Fig.2 Structure of biomass steam boiler
以上述鍋爐為基礎(chǔ),進(jìn)行了爐膛熱性能、溫度場(chǎng)、氣體濃度場(chǎng)3種試驗(yàn)研究。試驗(yàn)儀器主要包括:(1)MRU DELTA65煙氣分析儀(北京西林子科技發(fā)展有限公司),其各指標(biāo)的測(cè)量精度分別為:O2體積濃度精度為±0.1%、CO體積濃度精度為 ±10 ×10-6、CO2體積濃度精度為 ±0.1%、效率精度為±1%、排煙溫度精度為±0.5%;(2)TN435高溫型紅外測(cè)溫儀(北京寶安康電子有限公司),測(cè)量精度為讀數(shù)值1% ±1℃;(3)DH-WRNⅡ級(jí)數(shù)字熱電偶溫度計(jì)(江蘇兆龍電氣有限公司),精度為0.3% ±2.5℃;(4)testo350型自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀(河北潤(rùn)聯(lián)集團(tuán)公司),精度為±0.2%;(5)C型壓力表,精度為1.0級(jí)。
根據(jù)GB/T 10180—2003《工業(yè)鍋爐熱工性能試驗(yàn)規(guī)程 》及GB 13271—2014《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行鍋爐試驗(yàn)。另選取1臺(tái)市場(chǎng)上流通的生物質(zhì)鍋爐作為對(duì)比試驗(yàn),該鍋爐由鍋爐生產(chǎn)廠家提供,除爐膛結(jié)構(gòu)外,其余結(jié)構(gòu)布置與上述提出的生物質(zhì)鍋爐基本一致,二者對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果如表1所示。
從表1可以看出,設(shè)計(jì)的新型爐膛燃燒效率為96.67% ~97.91%,比對(duì)比鍋爐提高8%左右;設(shè)計(jì)的新型爐膛出口煙氣溫度在799~835℃之間,比對(duì)比鍋爐爐膛出口煙氣溫度降低150℃左右,排煙熱損失將大幅度減少;設(shè)計(jì)的新型爐膛污染物排放大幅度降低,遠(yuǎn)低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。從燃燒過程來(lái)看,對(duì)比鍋爐爐膛內(nèi)火焰大幅度劇烈波動(dòng),火焰及飛灰在爐膛未密封處冒出,煙氣黑度大,燃燒不穩(wěn)定;設(shè)計(jì)的新型爐膛內(nèi)火焰不貼壁、不沖墻、充滿度高,壁面熱負(fù)荷均勻。燃燒結(jié)束后對(duì)比鍋爐爐膛內(nèi)各段受熱面積灰、堵灰問題嚴(yán)重,且不易清理;設(shè)計(jì)的新型爐膛內(nèi)積灰問題較輕,且沉積的飛灰可由清灰門清除。
表1 2種不同爐膛結(jié)構(gòu)對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果Table 1 Comparison test results of two different furnace structures
影響爐膛燃燒效率的主要熱損失是氣體不完全燃燒熱損失q3與固體不完全燃燒熱損失q4[8]。通過調(diào)節(jié)鼓風(fēng)機(jī)與引風(fēng)機(jī)的風(fēng)門大小,對(duì)設(shè)計(jì)爐膛出口處過量空氣系數(shù)αpy與q3,q4的關(guān)系進(jìn)行了試驗(yàn)研究,結(jié)果如圖3所示。
圖3 爐膛出口處過量空氣系數(shù)αpy與q3,q4的關(guān)系Fig.3 The relationship of excess air factor(αpy)at the furnace exit and q3,q4
從圖3可知,3種燃料試驗(yàn)結(jié)果呈相似規(guī)律,過量空氣系數(shù)過小,則 q3、q4會(huì)很大,αpy=0.41時(shí),q3在5%以上,q4高達(dá)20%,這是由于該工況下部分燃料沒有燃燒而被直接排除爐外,燃燒產(chǎn)生的CO、CH4等可燃?xì)怏w也沒有再次燃燒;隨著過量空氣系數(shù)的增大,q3會(huì)逐漸減小,穩(wěn)定在1%以下;過量空氣系數(shù)過大,則q4會(huì)增大,αpy在2.2到3.5之間時(shí),q4會(huì)接近10%,這是由于該工況下排煙溫度和排煙容積都過大,帶走的熱量過高,少部分燃料燃燒不充分;αpy在1.3~1.5之間時(shí),該爐膛燃燒效率會(huì)取得較高數(shù)值。
溫度場(chǎng)是生物質(zhì)鏈條鍋爐重要的運(yùn)行參數(shù)[9]。試驗(yàn)在爐膛內(nèi)的測(cè)點(diǎn)布置情況如圖4所示,圓圈代表測(cè)點(diǎn)位置,測(cè)點(diǎn)高度為布風(fēng)板以上爐膛凈高度,工況條件為80%負(fù)荷,原料選取塊狀玉米桿成型燃料,燃料層高度為30 cm。
圖4 測(cè)點(diǎn)布置圖Fig.4 Arrangement of measuring points
試驗(yàn)測(cè)定了爐膛第1、2燃燒室沿高度方向的溫度場(chǎng)分布,測(cè)量結(jié)果如圖5所示。從圖5可以看出,高度在0.4 m處,爐膛溫度最高,第1燃燒室為1 080℃,第2燃燒室為1 024℃。這是由于此處燃料濃度大,O2充分,燃料迅速燃燒放熱,溫度可達(dá)最高值。第1燃燒室內(nèi),在0.6 m到0.8 m高度范圍內(nèi),由于2次風(fēng)吹入,煙氣中的可燃物繼續(xù)燃燒,溫度出現(xiàn)小范圍的升高,隨后隨著高度的增加,爐溫逐漸降低,由于2次風(fēng)的圓形氣流擾動(dòng)作用,使高溫?zé)煔馔A魰r(shí)間延長(zhǎng),溫差梯度小,降溫平緩;第2燃燒室內(nèi),隨著高度的繼續(xù)增加,爐溫逐漸降低至776℃,溫差梯度大,降溫明顯。這是由于此區(qū)域內(nèi)沒有2次風(fēng)的吹入,高溫?zé)煔鈺?huì)經(jīng)花墻直接進(jìn)入燃盡室,停留時(shí)間短。
圖5 沿爐膛高度方向溫度分布Fig.5 Temperature distribution in the furnace height direction
試驗(yàn)期間,還在第1燃燒室布分板以上高度0.4、1.2、1.6 m 3 處爐膛橫向截面積內(nèi)測(cè)定了爐膛溫度場(chǎng)分布,測(cè)試結(jié)果如圖6所示。從圖6可以看出,在0.4 m高度處,由于2次風(fēng)的中間風(fēng)量大,使?fàn)t膛中心區(qū)域溫度高于前墻與折焰墻附近溫度,隨著爐膛高度的增加,截面溫度變化很小,1.2 m高度處截面溫度在950~1 000℃之間,1.6 m高度處截面溫度在903~935℃之間。從整體上看,第1燃燒室為主要燃燒區(qū),其橫向截面溫度分布均勻,說明爐內(nèi)布風(fēng)合理,入爐燃料燃盡程度高,爐膛內(nèi)運(yùn)行穩(wěn)定,傳熱平衡。
圖7 爐膛沿高度方向氣體體積濃度分布Fig.7 Gas concentration distribution along height direction in the furnace
圖6 爐膛第1燃燒室橫向截面溫度分布Fig.6 Temperature distribution of transverse section in the first combustion chamber
氣體體積濃度分布是判斷爐膛內(nèi)燃燒是否合理的重要依據(jù)[10]。作者對(duì)爐膛中 O2、CO2與 CO沿爐膛高度、深度方向上的分布情況進(jìn)行了試驗(yàn)。沿爐膛高度方向氣體體積濃度分布試驗(yàn)結(jié)果如圖7所示。從圖7可以看出,在0~0.4 m高度范圍內(nèi),O2體積濃度迅速降低,由12.74%降至4.11%,CO2體積濃度由7.09%提升至12.60%,說明爐內(nèi)供風(fēng)充足,入爐燃料燃燒充分;隨著高度的增加,燃燒減弱,O2體積濃度逐漸升高,CO2體積濃度逐漸降低,1.2 m到拱頂范圍內(nèi)趨于恒定,O2體積濃度穩(wěn)定在9.00%左右,CO2體積濃度穩(wěn)定在8.20%左右。在0.4~0.8 m高度范圍內(nèi),CO2體積濃度下降不顯著,CO體積濃度由1.84%降至0.72%,這是由于2次風(fēng)的氣流擾動(dòng)作用,CO繼續(xù)燃燒向CO2轉(zhuǎn)化,說明2次風(fēng)的布置合理,實(shí)現(xiàn)可燃?xì)怏w的再次燃燒。
在試驗(yàn)中,測(cè)定了爐膛0.4 m高度處沿深度方向氣體體積濃度分布,測(cè)試結(jié)果如圖8所示。從圖8可以看出,左、右兩側(cè)壁面處氣體體積濃度很低,左墻 O2體積濃度為 2.84%,CO2體積濃度為2.36%,CO體積濃度為0.22%;右墻O2體積濃度為2.51%,CO2體積濃度為2.62%,CO體積濃度為0.19%。這是由于水冷壁溫度偏低,壁面處存在高濃度的氣體下降流,使得氣體體積濃度出現(xiàn)急劇變化。爐膛中心處O2體積濃度低,為3.80% ~5.61%;CO2體積濃度高,為 9.60% ~13.27%;CO體積濃度高,為1.77% ~1.85%。這是由于爐膛中心區(qū)域燃燒強(qiáng)烈,氧量消耗大,大量的CO2與CO產(chǎn)出。氣體濃度分布曲線平滑,沒有出現(xiàn)劇烈的上下波動(dòng),說明爐內(nèi)氣體與燃料混合良好,燃燒合理。
圖8 爐膛沿深度方向氣體體積濃度分布Fig.8 Gas concentration distribution along depth direction in the furnace
低,在0.4 m 高度時(shí)最高為12.60%,到1.2 m 高度時(shí)穩(wěn)定在8.20%左右;CO體積濃度呈現(xiàn)先增加后減小再趨于恒定的趨勢(shì),在0.4 m到0.8 m高度范圍內(nèi)向CO2轉(zhuǎn)化,體積濃度下降。爐膛中心區(qū)域燃燒強(qiáng)烈,CO2與CO體積濃度高,O2體積濃度低。爐膛內(nèi)氣體體積濃度分布符合生物質(zhì)燃料燃燒規(guī)律,說明爐膛設(shè)計(jì)合理,能有效地組織爐內(nèi)空氣動(dòng)力場(chǎng),提高燃燒效率,緩解生物質(zhì)燃燒過程中積灰結(jié)渣問題。
1)由熱性能對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果可以看出,在設(shè)計(jì)的新型爐膛內(nèi)燃用玉米桿、甘蔗渣、雜木末3種生物質(zhì)成型燃料,熱性能明顯優(yōu)于對(duì)比鍋爐,其燃燒效率分別提高至 97.57%、96.67% 和 97.91%;爐膛出口煙溫分別降低至817、799、835℃;受熱面結(jié)渣以及積灰堵灰情況明顯減輕;煙氣中污染物NOX質(zhì)量濃度分別降低至 12、12、8 mg·m-3,SO2質(zhì)量濃度分別降低至 17、16、12 mg·m-3,煙塵質(zhì)量濃度分別降低至 19、23、11 mg·m-3,均低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。說明該爐膛結(jié)構(gòu)適應(yīng)性強(qiáng),達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,該設(shè)計(jì)為適合生物質(zhì)燃料燃燒的爐膛結(jié)構(gòu)。
2)試驗(yàn)得出新型爐膛內(nèi)溫度分布規(guī)律。沿爐膛高度方向上,第1、2燃燒室溫度均呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢(shì),0.4 m高度處溫度達(dá)到峰值,分別為1 080℃和1 024℃;第1燃燒室在0.6~0.8 m高度范圍內(nèi)由于2次風(fēng)作用,溫度出現(xiàn)回升。沿爐膛橫向截面方向上,第 1 燃燒室在 0.4、1.2、1.6 m 高度處溫度分布均勻。爐膛溫度分布符合生物質(zhì)燃料燃燒特性,證實(shí)爐膛設(shè)計(jì)的合理性,能組織生物質(zhì)成型燃料穩(wěn)定、高效的燃燒。
3)試驗(yàn)得出新型爐膛內(nèi)氣體體積濃度分布規(guī)律。沿爐膛高度方向上,O2體積濃度先減小后增大,在0.4 m高度時(shí)最低為4.11%,到1.2 m高度時(shí)穩(wěn)定在9.00%左右;CO2體積濃度先升高后降
[1] 高文永,李景明.中國(guó)農(nóng)業(yè)生物質(zhì)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與效應(yīng)評(píng)價(jià)研究[J].中國(guó)沼氣,2015,33(1):46 -52.
[2] 閆金定.我國(guó)生物質(zhì)能源發(fā)展現(xiàn)狀與戰(zhàn)略思考[J].林產(chǎn)化學(xué)與工業(yè),2014,34(4):151 -158.
[3] 蔣國(guó)良,袁超,史景釗,等 .生物質(zhì)轉(zhuǎn)化技術(shù)與應(yīng)用研究進(jìn)展[J].河南農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2005,39(4):464-471.
[4] 白兆興.生物質(zhì)鍋爐技術(shù)現(xiàn)狀與存在問題[J].工業(yè)鍋爐,2008(2):29-32.
[5] 屠欣鑫,孫振波,邢璐,等.國(guó)內(nèi)工業(yè)鍋爐節(jié)能發(fā)展現(xiàn)狀[J].價(jià)值工程,2015(28):123-125.
[6] 王延申.淺析我國(guó)工業(yè)鍋爐應(yīng)用現(xiàn)狀及節(jié)能對(duì)策[J].中國(guó)機(jī)械,2014(15):101 -102.
[7] 張霞,蔡宗壽,陳麗紅,等.生物質(zhì)成型燃料加工方法與設(shè)備研究[J].農(nóng)機(jī)化研究,2014(11):214-217.
[8] 高麗霞,袁隆基,周澤妮,等.確定最佳過量空氣系數(shù)的新方法[J].煤礦機(jī)械,2009,30(8):31 -33.
[9] 黃中,孫獻(xiàn)斌,江建忠,等.CFB鍋爐溫度場(chǎng)及氧量場(chǎng)測(cè)試與數(shù)值模擬[J].中國(guó)電力,2013,46(9):6 -11.
[10]劉圣勇,李蔭,徐桂轉(zhuǎn),等.秸稈成型燃料鍋爐爐膛氣體濃度分布規(guī)律的試驗(yàn)與分析[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報(bào),2005,21(11):133 -136.