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        600MW汽輪發(fā)電機(jī)定子手包絕緣缺陷的發(fā)現(xiàn)與處理

        2016-06-05 14:21:22楊俊義
        關(guān)鍵詞:引線端部繞組

        ◎楊俊義

        600MW汽輪發(fā)電機(jī)定子手包絕緣缺陷的發(fā)現(xiàn)與處理

        ◎楊俊義

        本文介紹了一臺(tái)600MW大型水氫氫汽輪發(fā)電機(jī)定子端部引線接頭手包絕緣缺陷的發(fā)現(xiàn)過(guò)程,并簡(jiǎn)要介紹了處理過(guò)程以及原因分析。

        大型發(fā)電機(jī)連接線、引線接頭絕緣是重要部位之一,從以往系統(tǒng)內(nèi)發(fā)電機(jī)定子繞組相間短路事故來(lái)看,其中引出線接頭手包絕緣問(wèn)題占事故發(fā)生比例較大。因此,大型發(fā)電機(jī)連接線、引出線采用手包絕緣是一個(gè)值得高度重視的問(wèn)題。公司#4發(fā)電機(jī)采用的是某汽輪發(fā)電機(jī)有限公司生產(chǎn)的QFSN-600-2型汽輪發(fā)電機(jī),定子額定電壓20kV,冷卻方式為“水氫氫”,于2006年11月投產(chǎn)。在安裝交接試驗(yàn)過(guò)程中曾經(jīng)及時(shí)發(fā)現(xiàn)了發(fā)電機(jī)定子端部引線部位手包絕緣的缺陷,并成功進(jìn)行了處理,為日后機(jī)組安全可靠運(yùn)行奠定了良好的基礎(chǔ)。

        缺陷的發(fā)現(xiàn)

        發(fā)電機(jī)定子端部出線與出線室在現(xiàn)場(chǎng)連接后,由制造廠專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行絕緣包扎,故此處絕緣俗稱(chēng)手包絕緣(見(jiàn)圖一)。包好后,為檢查該處絕緣的工藝質(zhì)量以及定子端部引線接頭(包括引水管錐體絕緣、隔相接頭、過(guò)渡引線并聯(lián)塊等)手包絕緣密實(shí)性和相對(duì)絕緣強(qiáng)度,需要對(duì)手包絕緣進(jìn)行表面電位外移測(cè)量試驗(yàn)。在上述手包絕緣處及過(guò)渡引線并接塊處包裹好錫箔紙,定子繞組三相并聯(lián)施加直流試驗(yàn)電壓20kV,用100MΩ標(biāo)準(zhǔn)測(cè)壓桿測(cè)量各處對(duì)地的電壓降,測(cè)量到出線接頭手包絕緣表面電位為: A相:90V、 B相:70V、C相:60V(出線與中性點(diǎn)接頭并聯(lián)引出),其他測(cè)量點(diǎn)的表面電位均未超過(guò)150V。根據(jù)原“兩部”(電力工業(yè)部和機(jī)械工業(yè)部)1994年發(fā)布的“汽輪發(fā)電機(jī)定子繞組端部手包絕緣狀態(tài)測(cè)量方法及標(biāo)準(zhǔn)評(píng)審會(huì)紀(jì)要”中的國(guó)產(chǎn)水氫氫汽輪發(fā)電機(jī)定子繞組端部絕緣判斷推薦標(biāo)準(zhǔn),新機(jī)投產(chǎn)前手包絕緣引線接頭及汽機(jī)側(cè)隔相接頭表面電位限值為1300V,上述測(cè)量值在合格范圍內(nèi)。

        隨后進(jìn)行定子繞組直流泄漏試驗(yàn),其測(cè)量數(shù)據(jù)如下:

        從以上數(shù)據(jù)可以看出:發(fā)電機(jī)定子繞組B相在試驗(yàn)電壓50kV時(shí)直流泄漏電流出現(xiàn)拐點(diǎn)突然增大,60kV時(shí)直流泄漏電流達(dá)150μA且隨耐壓時(shí)間的延長(zhǎng)泄漏電流逐漸增大,相間泄漏電流極不平衡,超過(guò)了規(guī)程的規(guī)定值,上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)表明發(fā)電機(jī)定子繞組B相絕緣存在某種缺陷。從以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,各相泄漏電流相差過(guò)大,一般說(shuō)明其缺陷部位遠(yuǎn)離鐵心,在定子端部或套管;泄漏電流隨時(shí)間的增長(zhǎng)而升高,說(shuō)明存在高阻性缺陷和絕緣分層、松弛或潮氣侵入絕緣內(nèi)部。

        查找故障及處理過(guò)程

        由于發(fā)電機(jī)定子繞組直流泄漏試驗(yàn)前的定子繞組端部表面電位外移試驗(yàn)所加試驗(yàn)電壓為20kV,可能不足以發(fā)現(xiàn)某些定子繞組端部的絕緣缺陷,現(xiàn)場(chǎng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員商議,決定對(duì)B相進(jìn)行更高電壓下的定子繞組端部表面電位外移試驗(yàn),以查明缺陷部位。對(duì)于發(fā)電機(jī)出線罩出線側(cè)和中性點(diǎn)側(cè)六個(gè)引線手包絕緣盒用絕緣導(dǎo)線引出方便測(cè)量,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表二,從表二的試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,發(fā)電機(jī)中性點(diǎn)側(cè)手包絕緣處表面電位在試驗(yàn)電壓加到50kV 時(shí)表面電位上升到20kV,而發(fā)電機(jī)出線側(cè)手包絕緣在試驗(yàn)電壓加到50kV 時(shí)表面電位僅上升到2kV,表明發(fā)電機(jī)定子繞組中性點(diǎn)B相出線接頭(見(jiàn)圖二,即圖中V2相)手包絕緣內(nèi)部存在缺陷,使得定子繞組電位外移到繞組絕緣表面,由此判斷發(fā)電機(jī)B相中性點(diǎn)側(cè)引線接頭手包絕緣不合格。

        查找到絕緣缺陷后,隨即通知制造廠趕到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)缺陷進(jìn)行確認(rèn)和處理。廠家人員到現(xiàn)場(chǎng)后,先將接頭絕緣盒包扎的玻璃絲帶剝開(kāi),對(duì)表面進(jìn)行清理,然后包扎硅橡膠帶,外包玻璃絲帶后刷環(huán)氧漆,干燥后進(jìn)行高電壓下的電位外移試驗(yàn),當(dāng)試驗(yàn)電壓加到56kV時(shí),外移電位已達(dá)到50kV左右,并在錫箔紙?zhí)幇殡S較大的放電聲,上述處理方法是失敗的。

        接著廠家人員將外包玻璃絲帶及填充物全部清除干凈,發(fā)現(xiàn)絕緣盒內(nèi)部絕緣帶包扎不均勻,并且內(nèi)部填料沒(méi)有完全固化(手感發(fā)軟),屬于絕緣包扎工藝不到位。

        找到問(wèn)題的癥結(jié)后,廠家人員按照手包工藝要求重新對(duì)接頭絕緣進(jìn)行處理,再進(jìn)行干燥,絕緣徹底烘干后,再做一次表面電位對(duì)比測(cè)試,表面電位符合標(biāo)準(zhǔn)要求,進(jìn)行直流泄漏電流試驗(yàn)表明三相平衡(見(jiàn)表三),試驗(yàn)合格。

        問(wèn)題分析

        對(duì)上述問(wèn)題進(jìn)行分析,先需要了解發(fā)電機(jī)定子引出線與瓷套端子連接處絕緣處理方法(見(jiàn)圖三所示),定子端部出線與出線室處手包絕緣處理方式與此相同。

        該處絕緣的處理方法:1、清理連接部分。2、用浸53841YR膠的滌綸氈蓋包接線夾把合螺栓頭和螺母,以鎖緊螺栓和螺母,同時(shí)將螺栓、螺母、引線夾等部件不規(guī)則表面和臺(tái)階填平,以消除氣隙并形成規(guī)則包扎面。3、用15層半疊繞0.14×25云母帶9545—1H包扎形成主絕緣。包扎時(shí)層間刷53841YQ膠,并注意拉緊帶子,避免臃腫。包扎到絕緣引水管上時(shí)必須包過(guò)管夾80mm。4、最外層半疊繞1層0.1×25玻璃絲帶,并刷53841YQ膠覆蓋。5、固化12小時(shí)后外面刷1層9310紅瓷漆。

        據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì)國(guó)產(chǎn)大型汽輪發(fā)電機(jī)普遍存在由于有引線手包絕緣整體性差,線棒端部鼻端絕緣盒填充不滿(mǎn),絕緣盒與線棒主絕緣末端及引水管搭接處絕緣處理不當(dāng),綁扎用的滌玻繩固化不良以及端部固定薄弱等工藝缺陷,在運(yùn)行中易發(fā)生端部短路故障。為了檢測(cè)定子繞組端部絕緣缺陷,所以需要做定子繞組端部局部泄漏電流和表面電位試驗(yàn)。但對(duì)于絕緣缺陷距地較遠(yuǎn)處的檢測(cè)靈敏度,試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)中要求的表面電位外移測(cè)量試驗(yàn)存在一定的局限性,由于所加試驗(yàn)電壓較低,使一些缺陷不能暴露出來(lái)。

        從上述有關(guān)試驗(yàn)表明,發(fā)電機(jī)定子繞組出廠時(shí)已經(jīng)試驗(yàn)合格,出線小室(包括部分引線以及出線套管)也在制造廠內(nèi)進(jìn)行了絕緣試驗(yàn)并且一定是合格的,發(fā)電機(jī)各部件運(yùn)輸途中也未出現(xiàn)大的碰撞和損傷,查找泄漏電流偏大原因,最有可能是現(xiàn)場(chǎng)手包的引線接頭絕緣盒未包好,存在絕緣缺陷,由于手包絕緣完成后的電位外移試驗(yàn),試驗(yàn)電壓僅為20kV,絕緣體內(nèi)部氣隙上所加的電壓未達(dá)到空氣游離的電壓,故不足以發(fā)現(xiàn)此處的缺陷。

        實(shí)際上定子繞組B相絕緣存在缺陷是通過(guò)第一次發(fā)電機(jī)定子繞組直流泄漏試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的,試驗(yàn)電壓已施加到額定電壓的3倍達(dá)到60kV時(shí),測(cè)量到B相泄漏電流與其它兩相相比較明顯偏大,B相泄漏電流為A相的8.8倍、C相的5.8倍,大大超過(guò)規(guī)程允許值,且泄漏電流隨耐壓試驗(yàn)時(shí)間的延長(zhǎng)逐步增長(zhǎng),由此可以判斷發(fā)電機(jī)B相絕緣有問(wèn)題。

        查找故障點(diǎn)過(guò)程中對(duì)發(fā)電機(jī)定子繞組B相手包絕緣進(jìn)行更高電壓下的表面電位檢查,電壓加大到50kV后,發(fā)電機(jī)表面電位有突變,證明手包絕緣內(nèi)部在包扎過(guò)程中遺留的缺陷(即空隙或氣泡),運(yùn)用電介質(zhì)理論分析絕緣內(nèi)部存在空隙或氣泡,在升壓過(guò)程中這些氣隙處承受電壓作用,當(dāng)電壓達(dá)到其游離電壓時(shí),氣隙中的空氣電離便產(chǎn)生局部放電,隨著承受電壓的升高,局部放電越來(lái)越強(qiáng)烈,使絕緣性能下降,絕緣性能下降又導(dǎo)致局部放電的加劇,最終導(dǎo)致絕緣在一定電壓值擊穿,電位隨之外移至絕緣外表面。隨電壓的升高表面電位值逐步提高,隨后的試驗(yàn)表明隨著加壓次數(shù)的增多,絕緣性能還會(huì)逐步下降,以至最后發(fā)展到絕緣擊穿。

        綜上所述,進(jìn)行表面電位外移測(cè)量試驗(yàn)對(duì)發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)手包絕緣缺陷是一個(gè)較好的手段,表面電位測(cè)試法能有效發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)端部線圈引線處、引線接頭處等部位手包絕緣因材質(zhì)不佳、包纏工藝不良、受潮引發(fā)的絕緣不良以及絕緣老化等缺陷。但由于試驗(yàn)電壓采用標(biāo)準(zhǔn)所要求的發(fā)電機(jī)額定電壓,還不能使絕緣中空隙或氣泡中的空氣游離導(dǎo)電,因而這樣條件下的表面電位外移試驗(yàn)還不能暴露絕緣的缺陷。因此該試驗(yàn)不能替代直流泄漏試驗(yàn),需要結(jié)合兩個(gè)試驗(yàn)結(jié)果來(lái)綜合判斷手包絕緣是否存在缺陷。

        (作者單位:大唐湘潭發(fā)電有限責(zé)任公司)

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