劉海平 孟國勝
(1.大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司;2.大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司塔山煤礦)
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復(fù)雜條件綜放開采液壓支架初撐力分析及控制對策
劉海平1孟國勝2
(1.大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司;2.大同煤礦集團(tuán)有限責(zé)任公司塔山煤礦)
摘要為了有效解決塔山礦8216綜放面受斷層構(gòu)造嚴(yán)重影響且復(fù)雜條件下的液壓支架初撐力不足問題,提升頂板管理水平,利用實(shí)測統(tǒng)計(jì)分析法總結(jié)得出初撐力基本變化規(guī)律:發(fā)揮程度不理想,合格率中部>頭部>尾部,整體數(shù)值前柱大于后柱,后柱初撐力發(fā)揮程度不足50%;分析得出,推進(jìn)慢、斷層構(gòu)造影響頂煤酥軟超前冒落、工作面平整度差調(diào)整困難、推移拉條易變形及人為操作因素是導(dǎo)致初撐力不足的原因,結(jié)合實(shí)際提出加快推進(jìn)速度以減少頂煤等壓時(shí)間、破碎區(qū)注粘結(jié)材料、工作面調(diào)斜、提升操作水平、合理均勻放煤及改造支架拉條7條控制對策,采取對策后,提高了8216綜放面初撐力合格率,大大提升頂板管理水平,為同類復(fù)雜條件下支架初撐力管理提供寶貴經(jīng)驗(yàn)。
關(guān)鍵詞復(fù)雜條件大采高綜放面液壓支架初撐力
塔山煤礦是同煤集團(tuán)的龍頭礦井,采用先進(jìn)的大采高綜放技術(shù)開采特厚煤層,是現(xiàn)代煤礦的典范。8216工作面是塔山井田二盤區(qū)的一個(gè)綜放面,由于受口泉大斷裂影響,工作面處于斷層構(gòu)造帶,地質(zhì)條件、頂板結(jié)構(gòu)復(fù)雜,開采過程中發(fā)現(xiàn)8216面存在液壓支架初撐力不足問題,有必要分析原因,提出有效的控制對策,避免頂板事故發(fā)生。
18216工作面概況
8216工作面位于塔山井田二盤區(qū)中部,傾向長230.5 m,2216巷走向長1 891.5 m,5216巷走向長1 913.2 m。工作面開采C3-5#煤層,煤層結(jié)構(gòu)復(fù)雜,厚8.55~24.20 m,平均為13.14 m,煤層中含2~12層夾矸,平均厚1.66 m,夾矸單層厚度為0.05~0.82 m,煤層穩(wěn)定。
工作面采用綜采放頂煤一次采全高采煤法,ZF15000/27.5/42型低位放頂煤支架。采高為3.7 m,放煤高度為9.44 m,采放比為1∶2.55。循環(huán)進(jìn)度為0.8 m,一刀一放,采用自然跨落法管理頂板。工作面回采受斷層影響較大,地層屬東南高、北西低的單斜構(gòu)造,兩順槽巷在掘進(jìn)過程中共揭露了正斷層69條。2216巷748 m處、5216巷782 m處揭露火成巖墻,寬2.1~5.5 m。經(jīng)探查工作面存在4個(gè)受斷層影響的巖石區(qū)域,合計(jì)面積為13 981 m2。
8216工作面開采主要面臨頂煤破碎嚴(yán)重、煤壁片幫嚴(yán)重及斷層影響嚴(yán)重等問題。工作面切眼有臺(tái)階,頭比尾高,落差為13 m,4#~40#基本平整,40#~70#低凹,70#~100#突凸出,100#~134#緩坡。
2初撐力實(shí)測分析
利用已配置的液壓支架工作阻力人工觀察監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行初撐力實(shí)測[3],通過對ZBD-60型光控?cái)?shù)字綜采支架測壓表觀測,得出初撐力變化情況,按平均5架一個(gè)測點(diǎn)測量,134個(gè)支架設(shè)27個(gè)點(diǎn),由于實(shí)際測量過程中部分支架上方頂煤破碎、漏煤嚴(yán)重不能硬升支架,所以根據(jù)實(shí)際選取5#、10#、13#、17#、19#、23#、25#、30#、33#、43#、47#、53#、57#、60#、65#、70#、76#、82#、88#、93#、98#、103#、109#、113#、119#、123#、129#共27個(gè)點(diǎn)觀測,按照升架初始,升架后2,10,20,30 min5個(gè)不同時(shí)間測5組數(shù)據(jù),讀數(shù)大于規(guī)程規(guī)定的25 MPa代表合格,對觀測的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,得出初撐力的增減變化情況,同時(shí)利用卷尺對支架立柱伸縮桿高度進(jìn)行觀測,以8月21日數(shù)據(jù)(表1)為例進(jìn)行分析說明。
MPa
注:+代表增加,-代表降低。對表1數(shù)據(jù)綜合分析,可得出8216工作面支架初撐力的基本變化規(guī)律:
(1)初始時(shí)間下,初撐力合格的有5#、17#、30#、53#、57#、60#、65#、70#、76#、82#、88#、93#、129#共13架,合格比例為48%(13/27),整體偏低。從工作面整體來看,面長方向初撐力有差異,53#~93#即工作面中部初撐力合格率最高,5#~47#即工作面頭部初撐力合格率不高,98#~129#即初撐力工作面尾部初撐力合格率最低,可以看出初撐力合格率中部>頭部>尾部。整體初撐力分布不均勻,34~0 MPa。
(2)整體合格率前柱大于后柱,23#、33#、47#、98#、109#、119#、123#共7架前柱初撐力合格,后柱不合格。工作面整體支架前柱初撐力合格比例為74%(20/27),后柱初撐力合格比例為48%(13/27)。從同一支架前后柱初撐力比對可以發(fā)現(xiàn),只有57#、60#、65#、70#、88#、93#共6架初撐力前柱比后柱低,其余21架初撐力前柱比后柱高,整體初撐力數(shù)值前柱大于后柱。
(3)從不同時(shí)間初撐力變化情況來看,變化范圍為-25.9~+5.5 MPa。沒有同一支架初撐力前后柱都增加的情況,都是降低,說明支架處于降阻狀態(tài)。從增加的情況來看,共有5#前、17#前、43#前、53#前、93#前、129#前及98#后7個(gè)立柱,增加比例為13%(7/54),偏低,且以前柱增加為多;從下降的情況來看,共有47個(gè)立柱,下降比例為87%,偏大,且整體都是下降,下降范圍為-0.1~-25.9 MPa,10#、93#、109#、113#及123#下降量大,都超過-15 MPa,整體來看,下降以小于3 MPa為多,比例為68%(32/47)。中部53#~93#下降量小,大都小于3 MPa,頭部5#~47#下降明顯,尾部98#~129#最明顯,下降量相對最大,從下降幅度來看,尾部>頭部>中部,后柱大于前柱。
對于通過抽象得到的度量和度量單位,低年級的教學(xué)最好采用對應(yīng)的方法,這不僅僅是因?yàn)槭M(jìn)制就是對應(yīng)于人的十指,事實(shí)上,通過對應(yīng)認(rèn)識(shí)和理解事物的數(shù)量關(guān)系是最原始的,也最有效的方法,古埃及和古巴比倫最初的數(shù)學(xué)表達(dá)都是采用對應(yīng)的方法,可以在一些圖中發(fā)現(xiàn)這個(gè)事實(shí)[8].正因?yàn)槿绱?,在現(xiàn)代數(shù)學(xué)語言中,對應(yīng)是一個(gè)不加定義的原始概念.
(4)從支架立柱伸縮桿高度來看,高度整體變化不大,有7根立柱伸縮桿高度降低0.01 m,占比例為13%(7/54),且降幅不大。
(5)為判斷相鄰支架間初撐力相互影響情況,升相鄰支架觀測本架初撐力變化并比對,還以27個(gè)測點(diǎn)為觀測點(diǎn),如:升33#讀一組數(shù)據(jù),之后升34#再讀33#得一組數(shù)據(jù),得出變化規(guī)律。經(jīng)分析多次觀測數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn),升鄰架后本架初撐力下降,下降幅度尾部>頭部>中部,后柱大于前柱,中部為0~3 MPa,頭部下降明顯,尾部下降最大,整體后柱下降比前柱明顯。
總體來看,工作面支架初撐力發(fā)揮程度不理想,初撐力合格率中部>頭部>尾部,中部好,尾部差。整體初撐力數(shù)值前柱大于后柱,后柱初撐力發(fā)揮程度不足50%。支架初撐力整體處于降阻狀態(tài),不能滿足工作面頂板控制要求。
3支架初撐力不足原因綜合分析
(1)工作面推進(jìn)慢是造成初撐力整體不足的主要原因。8216工作面半個(gè)月累計(jì)推進(jìn)30.5 m,日平均推進(jìn)2 m,每班一兩刀,最多移架2次,試生產(chǎn)設(shè)備調(diào)試開機(jī)率低,支架等壓時(shí)間長,頂煤與圍巖的變形及應(yīng)力釋放提前[3],加大頂煤破碎程度,等壓時(shí)間越長頂煤越破碎,支架上方頂煤垮落運(yùn)移頻繁,支架接頂變化大、不嚴(yán)實(shí)、不均勻,推進(jìn)慢導(dǎo)致支架支撐一直處于爛頂破碎區(qū),造成惡性循環(huán),支架接頂狀況差,初撐力發(fā)揮不好。
(2)受斷層構(gòu)造影響,頂煤酥軟頂板破碎、超前冒落是造成支架后柱初撐力小、整架初撐力發(fā)揮不好的直接原因。8216工作面兩順槽巷在掘進(jìn)過程中共揭露了正斷層69條,面長方向4~8條,工作面處于斷層構(gòu)造帶,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,層理裂隙發(fā)育,頂煤酥碎,頂煤破碎運(yùn)移范圍大,受采動(dòng)影響頂煤提前破碎垮落,移架過程中頂煤從支架前、移架空隙及后擺梁擺動(dòng)空隙提前溜下,升架過程中頂煤從支架間隙溜下,支架頂梁低頭和架前頂煤主動(dòng)和被動(dòng)放出,導(dǎo)致支架頂梁接頂點(diǎn)至煤壁距離較大,支架和頂煤接觸狀態(tài)為點(diǎn)和線接觸而非較理想的面接觸[4],支架接頂不充分、不均勻,破碎嚴(yán)重區(qū)支架難以接頂,初撐力發(fā)揮不好。由于斷層造成頂板不完整,隨采隨跨,懸頂?shù)钠毡榇嬖诩又亓藢ぷ髅嬷Ъ艿膸r重作用,古塘無法形成懸梁,或相對巖梁較小[4],壓到支架的實(shí)際重量小,支架被壓現(xiàn)象不明顯,初撐力難以有效發(fā)揮。頂煤破碎,頂煤斷裂冒落線在四柱支架的前后柱之間,導(dǎo)致后柱工作阻力下降明顯。尾部頂煤破碎嚴(yán)重,導(dǎo)致尾部初撐力嚴(yán)重偏低。頭尾受斷層影響大,導(dǎo)致初撐力發(fā)揮中部>頭部>尾部。
(3)工作面平整度差、調(diào)整困難是初撐力不均勻的重要原因。切眼有臺(tái)階,4#~40#基本平整,40#~70#低凹,70#~100#突凸出,100#~134#緩坡,工作面頂?shù)灼秸炔?,調(diào)整困難,支架接頂情況不一,初撐力不均勻,局部初撐力不足。頭尾落差13 m,高差大,尾半部無法見底留底煤,底煤軟,支架頂梁上松散頂煤多,底座下浮煤多,壓力傳遞離散性大,支架不能有效吃力,初撐力發(fā)揮困難。
(4)支架自身缺陷影響工作推進(jìn),從而影響初撐力發(fā)揮。8216工作面采用機(jī)廠生產(chǎn)的ZF15000/27.5/42型支架,整體性能不好。該套支架抗側(cè)滑性能差,推移拉條易變形,爬坡困難,遇工作面底板不平,特別是低凹段,支架易傾倒,難以正常受壓,支架底座不平易壓拉條,導(dǎo)致推溜困難,清煤及用小油缸推溜時(shí)間長,支架等壓長,頂煤破碎溜煤嚴(yán)重,支架接頂不好,初撐力發(fā)揮不好。
(5)人為操作是初撐力發(fā)揮不好的關(guān)鍵原因。支架工業(yè)務(wù)素質(zhì)低,升架多憑感覺操作,支架剛一接頂后即將操作手把回零,支架未經(jīng)預(yù)緊停留階段,達(dá)不到額定初撐力。工作面頂煤破碎嚴(yán)重,工人怕溜煤嚴(yán)重漏頂及壓溜,不敢硬升支架,只能將相鄰支架頂梁升平,導(dǎo)致頂梁難以嚴(yán)實(shí)接頂。為減小端面距,防止頂煤端面冒落量大,工作面需多段分組作業(yè)二次靠架,多人操作或多架同時(shí)操作,使支架立柱供液不均;為防止漏頂,支架推移快,升架及供液時(shí)間短,導(dǎo)致初撐力難以達(dá)標(biāo)且不均勻。放煤工技術(shù)參次不齊,頂煤破碎放煤難控制,均勻放煤困難,后柱易放空,導(dǎo)致后柱初撐力偏低。
(6)該工作面采用4臺(tái)BRW400/31.5DT型乳化液泵,經(jīng)每天測量,乳化液濃度平均為4.6%,泵站實(shí)測壓力為29.8~30.6 MPa,平均為30.2 MPa,基本不影響初撐力發(fā)揮。
4提升支架初撐力控制對策
(1)加快工作面推進(jìn)速度。減少頂煤等壓時(shí)間,使頂煤與圍巖的變形、應(yīng)力釋放時(shí)間滯后;減少頂煤運(yùn)移及松散破碎,減少端面頂板破壞高度及頂板下沉量;加快推進(jìn),快速甩掉爛頂破碎區(qū),提高煤壁及頂煤穩(wěn)定性,進(jìn)而提高支架接頂均勻性、嚴(yán)密性。
(2)對于尾部頂煤破碎區(qū)域,可提前注粘結(jié)材料,提高頂煤整體性,采用調(diào)斜方式快速推進(jìn)頂煤破碎區(qū)域,保證支架接頂嚴(yán)實(shí);減少采煤機(jī)的一次進(jìn)刀量,淺截快跑,提高截割速度,縮短生產(chǎn)循環(huán)時(shí)間[3],減少頂板暴露面積和時(shí)間,有效控制端面破碎,使頂板壓力顯現(xiàn)均衡,提高支架接頂效果。
(3)提高操作水平,保證升架時(shí)間。加強(qiáng)培訓(xùn),提高支架工及放煤工技能,正確操作支架。在移架升柱后,不要立即把升柱手把打回零位,保證供液時(shí)間,放煤工及推溜工復(fù)升支架,追機(jī)移架,加快支護(hù)速度,提高初撐力;采用帶壓擦頂移架,操作手把延時(shí)回零,發(fā)揮好支架前梁千斤頂,保持支架頂梁處于近水平狀態(tài),梁端略高于梁尾,防止向煤壁竄矸,提高煤壁及頂板完整性。
(4)加強(qiáng)現(xiàn)場管理,嚴(yán)格驗(yàn)收考核。加大工作面“三直兩平兩暢通”及初撐力的驗(yàn)收,細(xì)化驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),量化考核內(nèi)容,通過合理控制采高、放煤均勻性及合理調(diào)斜,實(shí)現(xiàn)采放高標(biāo)準(zhǔn)融合,提高支架初撐力管理水平。
(5)根據(jù)實(shí)際及時(shí)調(diào)整放煤工藝,做到合理均勻放煤。頂煤穩(wěn)定時(shí),一采一放,頂板破碎時(shí)兩采一放,甚至三采一放,嚴(yán)格執(zhí)行見矸關(guān)窗放煤原則,必須按順序均勻放煤及補(bǔ)放,嚴(yán)禁單點(diǎn)多放、單段過量放煤,控制每刀的放煤量,保證放煤均勻性;采用“采空區(qū)留條形間隔煤垛”技術(shù),在工作面面長方向頂板壓力重點(diǎn)區(qū)域?qū)嵤┎煽諈^(qū)留煤垛,即割煤1~2刀間隔10個(gè)支架不放煤,相鄰10個(gè)支架正常放煤,以此提高采空區(qū)充填率,減少頂板下沉量,防止支架后柱放空,提高支架初撐力。
(6)改進(jìn)設(shè)備配套性能。對支架推移框架及拉條進(jìn)行改造,滿足工作面推溜及調(diào)整要求。
(7)提高立柱供液壓力,保證供液系統(tǒng)穩(wěn)定[5]。加強(qiáng)檢修力度,減少液壓系統(tǒng)的跑、冒、滴、漏、竄問題;及時(shí)更換乳化油、清洗液箱,確保乳化液質(zhì)量;縮小泵站與工作面距離,整理供液管路,保證平直,減少壓力損失;泵站系統(tǒng)可加設(shè)增壓設(shè)備,嘗試推移千斤頂增壓,改良乳化液泵設(shè)計(jì),提高泵站供液能力。
5結(jié)論
通過實(shí)測8216工作面支架初撐力,得出復(fù)雜條件下初撐力的5點(diǎn)變化規(guī)律,分析6點(diǎn)初撐力不足原因,結(jié)合實(shí)際得出7條有效控制對策。采取有效控制對策后,8216工作面初撐力合格率明顯提高,據(jù)實(shí)測統(tǒng)計(jì)可達(dá)92%,頂板管理水平大大提升,有效遏制了頂板事故發(fā)生。同時(shí),為塔山礦二盤區(qū)斷層影響復(fù)雜條件工作面初撐力及頂板管理提供可借鑒經(jīng)驗(yàn)。
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(收稿日期2015-11-10)
劉海平(1970—),男,副總工程師,高級工程師,037003 山西省大同市。