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        粉末覆蓋過(guò)濾器的漏粉及治理措施

        2016-06-02 09:02:03周建東內(nèi)蒙古錫林郭勒盟白音華金山發(fā)電有限公司內(nèi)蒙古錫林郭勒盟026200
        中國(guó)科技縱橫 2016年2期

        周建東(內(nèi)蒙古錫林郭勒盟白音華金山發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 026200)

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        粉末覆蓋過(guò)濾器的漏粉及治理措施

        周建東
        (內(nèi)蒙古錫林郭勒盟白音華金山發(fā)電有限公司,內(nèi)蒙古錫林郭勒盟 026200)

        【摘 要】粉末覆蓋過(guò)濾器是目前投運(yùn)的亞臨界直接空冷機(jī)組凝結(jié)水處理系統(tǒng)中采用最多的精處理設(shè)備,但是運(yùn)行中常出現(xiàn)漏粉的現(xiàn)象,引起熱力系統(tǒng)的汽水指標(biāo)發(fā)生較大的變化,尤其是水汽的電導(dǎo)率與爐水的PH變化較為明顯。電導(dǎo)率值呈現(xiàn)出上漲的趨勢(shì),爐水的PH值下降到中性,通過(guò)向爐水中投加氫氧化鈉來(lái)及時(shí)的提高爐水的PH值。對(duì)粉末過(guò)濾器進(jìn)行檢查后發(fā)現(xiàn),過(guò)濾器的濾元底部開(kāi)裂,導(dǎo)致樹(shù)脂粉、纖維粉漏入熱力系統(tǒng)。從而采取措施進(jìn)行治理,使過(guò)濾器能過(guò)投入正常的運(yùn)行。

        【關(guān)鍵詞】凝結(jié)水精處理系統(tǒng) 粉末覆蓋過(guò)濾器 漏粉 治理措施

        隨著空冷機(jī)組在我國(guó)北方地區(qū)的廣泛應(yīng)用,粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器以其設(shè)備粉末樹(shù)脂適應(yīng)溫度高、設(shè)備簡(jiǎn)單、操作方便等特點(diǎn)?;痣姀S凝結(jié)水處理工作是為了對(duì)凝結(jié)水進(jìn)行除鹽和腐蝕產(chǎn)物進(jìn)行過(guò)濾,使水汽品質(zhì)得到改善和提高,以保證機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。

        為了確保機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行,提高凝結(jié)水品質(zhì),滿(mǎn)足空冷機(jī)組水質(zhì)指標(biāo)要求,凝結(jié)水精處理系統(tǒng)每臺(tái)機(jī)組各設(shè)置了三臺(tái)粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器,兩用一備。凝結(jié)水精處理的主要任務(wù):除去凝結(jié)水中懸浮物、腐蝕產(chǎn)物及其它雜質(zhì),降低凝結(jié)水系統(tǒng)中的含鹽量和電導(dǎo)率。

        凝結(jié)水精處理工藝流程:

        1 情況描述

        (1)7月2日19:50時(shí)2#覆蓋過(guò)濾器退出運(yùn)行,進(jìn)行爆膜、鋪膜操作。

        (2)22:10時(shí)2#覆蓋過(guò)濾器投入運(yùn)行,投入時(shí)流量為440t/h,投入過(guò)濾器前,給水氫電導(dǎo)率0.224us/cm,凝結(jié)水氫電導(dǎo)率0.243us/ cm,爐水比電導(dǎo)率11.29us/cm,爐水PH值9.56,飽和蒸汽氫電導(dǎo)率0.225us/cm,過(guò)熱蒸汽氫電導(dǎo)率0.219us/cm,再熱蒸汽氫電導(dǎo)率0.219us/cm。

        (3)22:30時(shí)飽和蒸汽氫電導(dǎo)率、過(guò)熱蒸汽氫電導(dǎo)率、再熱蒸汽氫電導(dǎo)率先呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì),隨后給水氫電導(dǎo)率、凝結(jié)水氫電導(dǎo)率呈現(xiàn)出上漲趨勢(shì)(見(jiàn)圖二)。爐水PH值呈現(xiàn)出下漲趨勢(shì)(見(jiàn)圖一)。爐水的比電導(dǎo)率變化較小。蒸汽的氫電導(dǎo)率最大值超過(guò)電導(dǎo)率檢測(cè)的二次顯示的上限值1.0us/cm。

        (4)23:21時(shí)2#覆蓋過(guò)濾器退出運(yùn)行。給水氫電導(dǎo)率0.629us/ cm,凝結(jié)水氫電導(dǎo)率0.598us/cm,爐水比電導(dǎo)率10.57us/cm,爐水PH值8.95,飽和蒸汽氫電導(dǎo)率0.975us/cm,過(guò)熱蒸汽氫電導(dǎo)率0.907us/cm,再熱蒸汽氫電導(dǎo)率0.965us/cm。聯(lián)系主控鍋爐專(zhuān)業(yè)開(kāi)大鍋爐連排進(jìn)行排污。并開(kāi)始對(duì)1#機(jī)組爐水進(jìn)行加入氫氧化鈉提高PH值。

        (5)7月3日00:11時(shí)爐水的電導(dǎo)率開(kāi)始上升。

        (6)1:10時(shí)爐水PH值降低至最低7.43后開(kāi)始恢復(fù)上升,停止氫氧化鈉加藥。

        圖一:爐水電導(dǎo)率、PH值的變化曲線(xiàn)

        圖二:給水、蒸汽、凝結(jié)水氫電導(dǎo)率的變化曲線(xiàn)

        圖三:底部開(kāi)裂的濾元

        (7)3:49時(shí)2#覆蓋過(guò)濾器再次投入運(yùn)行,投入時(shí)流量為65t/h。給水氫電導(dǎo)率0.390us/cm,凝結(jié)水氫電導(dǎo)率0.416us/cm,爐水比電導(dǎo)率18.38us/cm,爐水PH值9.13,飽和蒸汽氫電導(dǎo)率0.443us/cm,過(guò)熱蒸汽氫電導(dǎo)率0.329us/cm,再熱蒸汽氫電導(dǎo)率0.358us/cm。

        (8)5:07時(shí)將過(guò)濾器的進(jìn)水流量調(diào)整為200t/h,給水氫電導(dǎo)率0.254us/cm,凝結(jié)水氫電導(dǎo)率0.347us/cm,爐水比電導(dǎo)率29.13us/ cm,爐水PH值9.95,飽和蒸汽氫電導(dǎo)率0.330us/cm,過(guò)熱蒸汽氫電導(dǎo)率0.313us/cm,再熱蒸汽氫電導(dǎo)率0.300us/cm。

        (9)6:34時(shí)爐水比電導(dǎo)率達(dá)到最大值32.87us/cm,開(kāi)始呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。爐水PH值9.95(見(jiàn)圖1)

        (10)10:00時(shí)將過(guò)濾器的進(jìn)水流量調(diào)整為正常運(yùn)行時(shí)的270t/h。

        (11)22:55時(shí)給水氫電導(dǎo)率0.217us/cm,凝結(jié)水氫電導(dǎo)率0.233us/cm,爐水比電導(dǎo)率21.65us/cm,爐水PH值9.68,飽和蒸汽氫電導(dǎo)率0.238us/cm,過(guò)熱蒸汽氫電導(dǎo)率0.229us/cm,再熱蒸汽氫電導(dǎo)率0.221us/cm,開(kāi)始運(yùn)行正常。

        2 原因分析

        在過(guò)濾器投入運(yùn)行時(shí),過(guò)濾器內(nèi)部的濾元上的樹(shù)脂粉、纖維粉漏入熱力系統(tǒng)。纖維粉、樹(shù)脂粉都屬于高分子有機(jī)物,它們?cè)诟邷亍⒏邏合戮茚尫懦龅头肿佑袡C(jī)酸,其主要成分為乙酸,但也有甲酸、丙酸等。強(qiáng)酸性陽(yáng)離子交換樹(shù)脂分解所產(chǎn)生的低分子有機(jī)酸比強(qiáng)堿性陰離子交換樹(shù)脂所釋放的量多得多。離子交換樹(shù)脂在高溫下降解過(guò)程中還將釋放大量的無(wú)機(jī)陰離子,如氯離子等,值得注意的是,強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹(shù)脂上的磺酸基在高溫高壓下會(huì)從鏈上脫落而在水溶液中形成強(qiáng)無(wú)機(jī)酸—硫酸。有此可知分子量大的有機(jī)物纖維粉和陰陽(yáng)樹(shù)脂粉進(jìn)入熱力設(shè)備水系統(tǒng)后,在高溫高壓運(yùn)行條件下將分解產(chǎn)生無(wú)機(jī)強(qiáng)酸和低分子有機(jī)酸。這些物質(zhì)在爐水中濃縮,它們的濃度可能達(dá)到相當(dāng)高的程度,以致引起爐水的PH值下降。它們還會(huì)被攜帶進(jìn)入蒸汽,隨蒸汽在整個(gè)熱力系統(tǒng)循環(huán)。

        氫電導(dǎo)率(cation conductivity)是水樣經(jīng)過(guò)氫型強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹(shù)脂處理后測(cè)得的電導(dǎo)率。氫電導(dǎo)率可以靈敏的反映水、汽系統(tǒng)中陰離子的總量,是監(jiān)測(cè)凝結(jié)水、給水和蒸汽中陰離子的重要手段。所以有機(jī)物纖維粉和陰陽(yáng)樹(shù)脂粉進(jìn)入熱力設(shè)備水系統(tǒng)后,在高溫高壓運(yùn)行條件下將分解產(chǎn)生無(wú)機(jī)強(qiáng)酸和低分子有機(jī)酸,就引起了汽水系統(tǒng)的氫電導(dǎo)率變化較大,而爐水的比電導(dǎo)率,因未經(jīng)過(guò)氫型強(qiáng)酸陽(yáng)離子交換樹(shù)脂處理,所以變化不是非常明顯,后期爐水比電導(dǎo)率的增長(zhǎng)是因?yàn)榧尤霘溲趸c而引起。

        停機(jī)后對(duì)覆蓋過(guò)濾器進(jìn)行解體檢查發(fā)現(xiàn),部分濾元底部開(kāi)裂(見(jiàn)圖三),底部的壓蓋已經(jīng)松動(dòng),露出濾元的不銹鋼骨架。覆蓋過(guò)濾器投運(yùn)時(shí)附著在過(guò)濾器濾元底部的纖維粉、陰陽(yáng)樹(shù)脂粉,或者部分未能附著在濾元上而沉積在底部的纖維粉和陰陽(yáng)樹(shù)脂粉,通過(guò)底部的開(kāi)裂部位漏入到了出水側(cè),從而進(jìn)入熱力系統(tǒng)。

        圖四:處理完畢的濾元

        粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器采用壓縮空氣爆膜,此過(guò)程將失效的廢樹(shù)脂粉連同其它吸附雜質(zhì)從濾元上爆炸似地吹洗脫落下來(lái)。進(jìn)氣爆膜之后,緊接用水進(jìn)行反洗。進(jìn)壓縮空氣反洗是利用壓縮空氣短時(shí)、高速爆發(fā)的能量來(lái)驅(qū)動(dòng)水進(jìn)行反洗,沖洗水的體積被用于支撐空氣的爆發(fā),使濾元得到清洗,廢樹(shù)脂粉連同其它吸附雜質(zhì)從濾元表面脫落,并排出至廢液箱。整個(gè)過(guò)程在過(guò)濾器內(nèi)按高、中、低3個(gè)液位的步序進(jìn)行。每臺(tái)機(jī)組設(shè)置一個(gè)15m3的壓縮空氣儲(chǔ)罐,用于粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器的爆膜。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,多次的爆膜操作以后,濾元上的繞線(xiàn)開(kāi)始蓬松,變粗。因?yàn)V元上繞線(xiàn)數(shù)量體積不變,所以繞線(xiàn)的長(zhǎng)度就縮短,以致引起底部連接出現(xiàn)繞線(xiàn)與濾元壓蓋的開(kāi)裂現(xiàn)象。從而引起纖維粉、陰陽(yáng)樹(shù)脂粉泄露的發(fā)生。

        為了節(jié)省生產(chǎn)成本,延長(zhǎng)濾元的使用壽命,采取在底部加裝聚四氟乙烯墊片的方式。根據(jù)底部開(kāi)裂呈現(xiàn)出的縫隙不同寬度,加工制作了一些不同厚度的聚四氟乙烯墊片,在濾元的底部壓蓋和螺母間加裝。使壓蓋和繞線(xiàn)再次的嚴(yán)密密封(見(jiàn)圖四)。聚四氟乙烯具有良好的抗老化能力、耐溫優(yōu)異(能在+250℃至-180℃的溫度下長(zhǎng)期工作),且本身對(duì)人沒(méi)有毒性。完全能夠滿(mǎn)足凝結(jié)水運(yùn)行的條件。再次投入運(yùn)行時(shí)粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器未發(fā)生漏粉現(xiàn)象,能夠正常的運(yùn)行。

        3 預(yù)防措施

        (1)過(guò)濾器鋪完樹(shù)脂粉后進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的保持護(hù)膜。使附著在濾元的纖維粉、樹(shù)脂粉壓實(shí)牢固,不易脫落。一般鋪膜完畢以后,護(hù)膜保持運(yùn)行至少1個(gè)小時(shí)以上。

        (2)過(guò)濾器投入時(shí),采取低流量投入,能使濾元上的纖維粉、樹(shù)脂粉不要受到較小的水力沖擊,而不至于引起脫落。一般調(diào)節(jié)出口手動(dòng)閥,按照50T/H的流量運(yùn)行1小時(shí),確認(rèn)系統(tǒng)電導(dǎo)率、爐水PH不發(fā)生較大變化的情況下,再開(kāi)大出口手動(dòng)閥將流量提升到100T/H的流量運(yùn)行1小時(shí)。再進(jìn)行觀察,依次逐漸的升高至正常的流量。

        (3)停機(jī)備用階段進(jìn)行檢查,打開(kāi)底部檢查孔和上部人孔,從低用高亮度的聚光燈照出水口,從上部的人孔進(jìn)行觀察,是否有光透過(guò),來(lái)判斷濾元是否底部出現(xiàn)泄漏。

        4 結(jié)語(yǔ)

        由于長(zhǎng)時(shí)間的運(yùn)行,經(jīng)過(guò)多次的爆膜以后,粉末覆蓋過(guò)濾器底部出現(xiàn)較大的開(kāi)裂縫隙,

        當(dāng)粉末覆蓋過(guò)濾器進(jìn)行鋪膜完畢后投運(yùn)時(shí),就會(huì)使部分附著在濾元的纖維粉、樹(shù)脂粉漏入熱力系統(tǒng),導(dǎo)致熱力系統(tǒng)的氫電導(dǎo)率上升,爐水PH值下降,受到高溫、高壓分解產(chǎn)生無(wú)機(jī)強(qiáng)酸和低分子有機(jī)酸,對(duì)熱力系統(tǒng)造成酸性腐蝕。通過(guò)在覆蓋過(guò)濾器濾元底部加裝聚四氟乙烯墊,可以使濾元的底部能夠密封嚴(yán)密,延長(zhǎng)濾元的使用壽命。

        參考文獻(xiàn):

        [1]周小琴.粉末樹(shù)脂覆蓋過(guò)濾器在空冷機(jī)組中的應(yīng)用[J].企業(yè)技術(shù)開(kāi)發(fā),2007(10):12-13.

        [2]王杏卿.熱力設(shè)備的腐蝕與防護(hù)[M].北京:水利電力出版社,1988.

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