惠李艷
【摘要】本文通過對FZJ20NB型翻車機及其所翻礦車的結(jié)構(gòu)分析計算,確定翻車機配重重量及配重形式,進一步校核所選電機與減速機,從而完成翻車機的整體設(shè)計,使其不摘鉤即可進行翻車的特點得到保證。
【關(guān)鍵詞】FZJ20NB型翻車機;結(jié)構(gòu)分析計算;配重;減速機;不摘鉤
1、設(shè)計項目概況
近年來,我國鐵路和引水隧道施工的生產(chǎn)量不斷加大,而當(dāng)前諸多生產(chǎn)企業(yè)中使用的翻車機設(shè)備普遍存在著沖擊大、翻籠卸載后停車不準(zhǔn)確而造成出車?yán)щy、可靠性差、維修量大等問題,因此生產(chǎn)能力很難進一步提升。針對這一情況,并結(jié)合客戶需要,我公司設(shè)計出了一種專用翻車機,即FZJ20NB型翻車機。
FZJ20NB型翻車機通過液壓系統(tǒng)多路換向閥控制不同工況的油缸動作來實現(xiàn)礦車的壓緊、夾緊。由傳動系統(tǒng)(電動機→制動輪聯(lián)軸器→減速機→主動鏈輪1→傳動軸→主動鏈輪2)、鏈條,使籠體繞固定的軸線旋轉(zhuǎn),從而實現(xiàn)翻車功能。其結(jié)構(gòu)圖1所示:
該型號翻車機工作時,可使翻車輛車鉤中心與籠體中心重合,進而使翻車機具有不摘鉤翻車的特點,節(jié)約了勞動成本,大幅度提高了勞動生產(chǎn)率。
2、主要技術(shù)參數(shù)及性能
該翻車機由我公司獨立研發(fā)設(shè)計,經(jīng)過施工現(xiàn)場將近一年的實際監(jiān)測,運行良好。各方面性能符合客戶需求,得到了客戶的好評。但是在現(xiàn)場安裝調(diào)試時,筆者發(fā)現(xiàn)一端鏈條重載下容易爬齒,嚴(yán)重影響翻車機的正常運行,經(jīng)初步分析其原因可能為鏈輪中心距與理論不符。
經(jīng)過觀察測量可發(fā)現(xiàn),初始安裝時由于沒能很好地控制傳動系統(tǒng)中心與籠體中心的平行度,因此造成兩組鏈輪不能同步工作,使得一端受載過大,容易爬齒。在使用過程中,傳動系統(tǒng)底架剛度較差,產(chǎn)生變形;地基分塊澆筑強度差也導(dǎo)致傳動系統(tǒng)底架整體發(fā)生了位移,鏈輪中心距與理論偏差較大。
在查明原因后,小組在軸承座底部割長條孔移動傳動系統(tǒng)中心,保證兩組鏈輪中心距,并加強板控制軸承座位置;同時,在籠體底架生根加斜撐增加傳動系統(tǒng)底架剛度,利用多組膨脹螺栓夾板來連接各塊地基,使得爬齒現(xiàn)象有了明顯改善,翻車機可正常運作。
3、設(shè)計方案的計算與配重
3.1配重的計算
翻車機配重的選擇應(yīng)以克服運行過程礦車、翻車機底架及渣土產(chǎn)生的最大力矩為目的,但又不宜過大而增加電機、減速機的負(fù)擔(dān),所以需進行嚴(yán)格計算。
通過對翻車機未加配重前運行過程中各角度翻轉(zhuǎn)力矩的計算,得出翻轉(zhuǎn)角度45度時,最大力矩為114883N.m。選取配重3.5t后,力矩中和后為95805N.m。
3.2電機和減速機驗算
選取55KW的電機,其輸出扭矩為700N·m,減速機為起重減速機,輸出扭矩為14006.5N·m.,減速比29,大小鏈輪的減速比為11.7。
由此得出,電機和減速機的安全系數(shù)分別為:2.24和1.6。減速機比電機的安全系數(shù)小,在電機與減速機之間安裝制動器即可。
在校核完電機及減速機之后,可確定配重重量為3.5t。原計劃采用鐵板箱加鐵屑的形式制作配重塊,后我司與用戶商量,決定利用其便利的施工條件現(xiàn)澆混凝土塊作為配重,其上預(yù)埋螺栓,工地現(xiàn)場安裝時與鋼軌底架預(yù)設(shè)的螺栓孔連接即可。為防止計算疏漏造成翻車機無法正常運行,影響現(xiàn)場施工,現(xiàn)澆混凝土配重塊時與用戶商議多做兩塊以作備用,鋼軌底架也相應(yīng)多鉆兩組孔,以便隨時調(diào)節(jié)。
3.3滾子鏈靜強度計算
結(jié)語
通過設(shè)計改造,使得翻車機功能得到有效擴展,F(xiàn)ZJ20NB型翻車機配重的計算比較準(zhǔn)確,現(xiàn)場車輛運行狀況良好。由于配重的增加,能夠更好地實現(xiàn)了礦車不摘鉤便可傾翻的要求,使現(xiàn)場的卸渣作業(yè)呈自動流水線式,大大提高了勞動生產(chǎn)率,得到了用戶的一致好評。
參考文獻
[1]齊桂營,王蕾,沈健.雙車翻車機主鋼結(jié)構(gòu)斷裂原因分析及優(yōu)化[J].智能制造,2016(01).