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        提高600MW超臨界火力發(fā)電機(jī)組凝汽器真空

        2016-05-30 19:22:17牛躍宏
        科技尚品 2016年8期
        關(guān)鍵詞:真空度凝汽器

        牛躍宏

        摘 要:真空度是機(jī)組運(yùn)行的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)之一。本公司近年來在提高真空度方面采取了凝汽器單背壓改雙背壓、接入空調(diào)制冷水冷卻水等卓有成效的節(jié)能措施,極大提高了機(jī)組的經(jīng)濟(jì)性。

        關(guān)鍵詞:凝汽器;真空度;空調(diào)制冷水

        本文通過詳細(xì)的說明和計算,對本機(jī)組改變抽空氣方式、真空泵冷卻器冷卻水變更為中央空調(diào)制冷水冷卻所獲取的真空度提高從而降低了煤耗的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了對比,總結(jié)了多年來本機(jī)組在提高效率、節(jié)能降耗過程中所采取的卓越成效的節(jié)能措施。

        1 真空對供電煤耗的影響

        凝汽器真空度:是指汽輪機(jī)低壓缸排汽端真空占當(dāng)?shù)卮髿鈮旱陌俜謹(jǐn)?shù),即:

        式中:ηzk-------凝汽器真空度 %

        Pby-------汽輪機(jī)背壓 kPa

        Pdq-------當(dāng)?shù)卮髿鈮?kPa

        通過查閱對標(biāo)手冊,可知真空度1 %影響供電煤耗1.79g/kWh。

        2 本機(jī)組凝汽器真空系統(tǒng)現(xiàn)狀

        本機(jī)組采用哈爾濱汽輪機(jī)廠制造的N-3800-2行雙背壓凝汽器,采用雙殼體、雙背壓、單流程、橫向布置結(jié)構(gòu)。

        由于機(jī)組投產(chǎn)初期,凝汽器本體結(jié)構(gòu)和抽氣系統(tǒng)布置有問題,所以沒有實(shí)現(xiàn)雙背壓運(yùn)行,對機(jī)組效率有不小的影響。資料顯示,相比單背壓方式,雙背壓可以提高真空0.9kPa,而真空泵效率低會影響真空0.5kPa。

        2010年#5機(jī)組凝汽器真空度平均為93.5%,比#6機(jī)組94.4% 的全年平均值低0.93%,其中雙背壓效果差和真空泵效率低分別發(fā)生32次和25次,共計57次,分別占影響真空總次數(shù)的47.8%和37.3%,兩項(xiàng)合計85.1%,成為主要問題。

        3 凝汽器雙背壓抽氣系統(tǒng)改造

        針對以上問題,我們進(jìn)行了對凝汽器雙背壓運(yùn)行的研究和影響真空泵效率的研究。對于凝汽器雙背壓運(yùn)行,我們聘請了河北省電力研究所的專家對其做出了詳細(xì)的診斷,發(fā)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)原設(shè)計凝汽器抽氣口位置方式有問題,遂首先對抽氣系統(tǒng)進(jìn)行了改造。

        具體改造方案如下:

        (1)在凝汽器內(nèi)部將高、低背壓凝汽器抽空氣連通管道切斷,并加堵板。

        (2)兩根抽空氣管路進(jìn)入A 側(cè)低背壓凝汽器前分別安裝1只真空閘閥,便于調(diào)整真空。

        (3)在B側(cè)高背壓凝汽器開孔,引出兩根抽空氣管,在凝汽器外部裝1只真空閥,標(biāo)高與A 側(cè)低背壓凝汽器抽空氣管一致。B側(cè)高背壓凝汽器抽氣與原抽氣母管分開。

        (4)將A 真空泵與原抽氣母管隔開,與新加裝B側(cè)高背壓凝汽器抽氣母管連接,在B真空泵原入口門前加裝進(jìn)氣管路及閥門,并與新加裝B側(cè)高背壓凝汽器抽氣母管連接。

        經(jīng)過上述改造,A 側(cè)低背壓凝汽器和B 側(cè)高背壓凝汽器形成單獨(dú)抽氣系統(tǒng),當(dāng)高低壓凝汽器聯(lián)絡(luò)隔斷門關(guān)閉時,A真空泵抽高壓凝汽器,C真空泵抽低壓凝汽器,B真空泵當(dāng)作備用泵。當(dāng)A真空泵故障時,B真空泵聯(lián)啟,開高壓側(cè)抽空氣門,抽高壓側(cè)凝汽器;當(dāng)C真空泵故障時,B真空泵聯(lián)啟,開低壓側(cè)抽空氣門,抽低壓側(cè)凝汽器;保證凝汽器真空。這樣充分發(fā)揮了雙背壓高壓凝汽器凝汽器的優(yōu)點(diǎn)。當(dāng)只需一臺真空泵運(yùn)行時,打開高低壓凝汽器聯(lián)絡(luò)隔斷門,雙背壓凝汽器變?yōu)閱伪硥耗鳌?/p>

        每臺真空泵入口管路加裝了蝶閥并做好了聯(lián)鎖邏輯。將三臺真空泵的抽空氣管由并聯(lián)在一起無法單獨(dú)排放改為每臺真空泵單獨(dú)排大氣。經(jīng)過運(yùn)行調(diào)試分析,改變真空泵抽汽管路以后,A側(cè)壓力明顯比B側(cè)壓力高,實(shí)現(xiàn)了雙背壓運(yùn)行。#5機(jī)組真空明顯得到改善。

        在進(jìn)行了以上改造之后,2011年7-9月5A凝汽器真空-96.78,5B凝汽器真空-95.75,5A側(cè)比5B側(cè)高出1.03,滿足了雙背壓凝汽器設(shè)計值的要求,真空提高1.54kPa。

        4 接入空調(diào)制冷水,提高真空泵抽吸能力

        真空系統(tǒng)作用是建立和維持汽輪機(jī)機(jī)組的低背壓和凝汽器的真空,正常運(yùn)行時不斷地抽出由不同途經(jīng)漏入汽輪機(jī)及凝汽器的不凝結(jié)氣體。

        在分析真空泵抽吸效率時,我們詳細(xì)監(jiān)測了真空泵電流、真空泵汽水分離器水位、真空泵冷卻器冷卻水溫、真空泵濾網(wǎng)等各影響因素,發(fā)現(xiàn)真空泵工作水溫度較高,真空泵工作水溫度應(yīng)控制在24℃左右,而在夏天環(huán)境溫度高的時候?qū)嶋H溫度能達(dá)到40℃,對真空泵的效率影響較大。

        針對真空泵工作水溫較高的問題,我們發(fā)現(xiàn)冷卻器所用冷卻水溫的高低是問題的關(guān)鍵。原冷卻器冷卻水設(shè)計為開式冷卻水,水源取自循環(huán)水泵出口,在夏季,由于環(huán)境溫度高,開冷水最高可達(dá)35℃,給真空泵工作水的冷卻帶來了很大的影響。

        為解決這一問題,我們發(fā)現(xiàn)中央空調(diào)制冷水工作溫度正常為11℃左右,對于真空泵冷卻器冷卻問題是一個極大利好。由于公司生產(chǎn)現(xiàn)場采用溴化鋰中央制冷方式運(yùn)行,利用空調(diào)制冷水,代替開式冷卻水對真空泵冷卻器進(jìn)行冷卻是可行的。這樣增大了換熱溫差,可以極大地改善真空泵的工作水溫。

        具體改造方案如下:

        原真空泵冷卻器冷卻方式為:夏季溫度較高循環(huán)水來水作為開式冷卻水流過真空泵冷卻器,帶走真空泵工作水產(chǎn)生的熱量,由于換熱溫差小,冷卻效果較差。

        接入中央空調(diào)制冷水后的真空泵冷卻器冷卻水運(yùn)行方式為:

        由中央空調(diào)制冷站送來的制冷水經(jīng)過1000米距離,到達(dá)真空泵冷卻器前與原循環(huán)水來水并列,夏季時切斷循環(huán)水,投運(yùn)制冷水作為真空泵冷卻器的冷卻水源;制冷水系統(tǒng)故障或冬季時將水源切回循環(huán)水。

        系統(tǒng)改造后,經(jīng)過試驗(yàn)驗(yàn)證,引入中央空調(diào)制冷水后,在單臺真空泵運(yùn)行時,冷卻器工作水溫度從40℃降到12℃;在兩臺真空泵運(yùn)行時,工作水溫由32 ℃降到16 ℃,冷卻效果明顯。

        經(jīng)過上述改造,凝汽器真空度情況取得大幅飛躍,2011年#5機(jī)組真空度平均值由93.49%提升到95.5%,真空度提高了2.09%。

        根據(jù)真空度對供電煤耗的影響,我們實(shí)現(xiàn)了降低供電標(biāo)煤:

        1.79×2.09%=3.74 g/kWh。

        參考文獻(xiàn)

        [1]600MW火電機(jī)組節(jié)能對標(biāo)指導(dǎo)手冊[M].中國電力出版社,2009.

        [2]西安熱工研究院.發(fā)電企業(yè)節(jié)能降耗技術(shù)[M].中國電力出版社,2010.

        (作者單位:河北西柏坡發(fā)電有限責(zé)任公司)

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