劉俊寶
摘 要:傳統(tǒng)的綜采工作面開切眼支護方式采用木棚加金屬支柱聯(lián)合加強支護。該支護方式掘進速度慢,材料消耗大,配置人員多,勞動強度大,人工費用高。架設(shè)抬棚物料笨重,作業(yè)時具有一定的危險性。且制約安裝工作,作業(yè)人員有效利用空間小,作業(yè)安全性不高,在切眼內(nèi)進行回柱、回梁進行支架安裝時存在較大的安全隱患。不能有效抑制頂板離層和冒頂現(xiàn)象的發(fā)生。通過理論分析和現(xiàn)場生產(chǎn)實踐,總結(jié)闡述了錨桿、鋼筋托梁、金屬網(wǎng)、錨索聯(lián)合支護技術(shù)在玉華煤礦綜采開切眼掘進中使用的優(yōu)越性和成功經(jīng)驗,充分肯定了此種支護技術(shù)的可行性和先進性。
關(guān)鍵詞:錨網(wǎng)梁索;聯(lián)合支護;技術(shù)
開切眼主要是綜放工作面安裝設(shè)備及初始支護的回采煤巷。隨采礦科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,綜放工作面布置的采煤機、液壓支架、運輸?shù)仍O(shè)備向大功率,高效能轉(zhuǎn)型,且綜放工作面需要安裝前、后刮板輸送機,故與普通綜采工作面相比,切眼的凈寬由6.0~6.5m增加到8.0~8.5m。建礦以來,綜采放工作面開切眼一直沿用錨網(wǎng)梁配合單體液壓支柱、鉸接梁架棚支護方式,掘進速度慢,支護效果差,材料消耗大,配置人員多,工人勞動強度高,巷道維修量大,安裝工序繁雜。不安全隱患多,難以實現(xiàn)礦井安全、高效生產(chǎn),造成礦井生產(chǎn)能力有限,生產(chǎn)潛力難以發(fā)揮。為了改變這種被動生產(chǎn)局面,適應(yīng)現(xiàn)代化高產(chǎn)高效礦井生產(chǎn)的需要,我礦在2405綜放工作面探索采用了錨網(wǎng)梁索支護,并取得了成功經(jīng)驗。
1 礦井概況
玉華煤礦屬于陜煤銅川礦業(yè)公司的下屬煤礦,位于銅川市西北37km處,行政區(qū)劃隸屬銅川市印臺區(qū)金鎖關(guān)鎮(zhèn)管轄。礦井于1991年12月25日正式開工建設(shè),2001年10月28日通過工程驗收進入試生產(chǎn)階段。2002年8月18日通過竣工驗收正式投產(chǎn),設(shè)計生產(chǎn)能力150萬噸/年。經(jīng)改擴建后2013年礦井核定生產(chǎn)能力240萬噸/年。礦井含煤地層為中-下侏羅統(tǒng)延安組,主采4-2號煤層厚0~31.53m,平均厚10.0m,煤層傾角平緩,賦存較穩(wěn)定,井田內(nèi)斷裂構(gòu)造不發(fā)育,地質(zhì)構(gòu)造對煤礦生產(chǎn)影響較小。4-2號煤層頂板多為細砂巖、粉砂巖或砂質(zhì)泥巖,為中等堅實至極不堅實頂板;底板多為炭質(zhì)泥巖,為不堅實至極不堅實底板。底板在掘進過程中普遍發(fā)生過底鼓。
2 切眼布置參數(shù)和施工方案
2405綜放工作面開切眼設(shè)計為矩形斷面,根據(jù)綜采支架外觀尺寸確定切眼凈高度為2.9m,凈寬度8.3m,掘進斷面積為24.07㎡,切眼設(shè)計長度240m。采用EBZ-160型綜掘機掘進,分兩次成巷,掘進與支護順序作業(yè),一次掘?qū)?.5m,待工作面通風(fēng)系統(tǒng)形成后,將綜掘機退回,二次擴巷至開切眼設(shè)計寬度。配合運輸使用40T刮板輸送機二臺,搭接至運順SJ-80型膠帶輸送機出煤矸。
3 錨網(wǎng)梁索支護施工工藝及技術(shù)效果
3.1 一次切眼施工技術(shù)
一次切眼施工(老空側(cè))凈斷面S13.5㎡,巷寬4.5m,巷高3.0m,錨網(wǎng)梁索支護。頂板布置Ф22×2200㎜左旋無縱筋螺紋鋼預(yù)應(yīng)力錨桿6根,采用加長錨固形式,每根錨桿使用1卷K2335型和1卷Z2335型樹脂錨固劑,錨固長度700㎜,間排距800×800㎜,使用14-2700-80-4型鋼筋托梁連為整體;右?guī)停ɡ峡諅?cè))布置Ф18×1800㎜鋼筋錨桿4根,采用端頭錨固形式,每根錨桿使用1卷K3530型樹脂錨固劑,錨固長度350㎜,間排距800×800㎜,使用14-2700-80-4型鋼筋托梁與頂角螺紋鋼錨桿連為整體;二次切眼一幫布置Ф34×1600㎜木錨桿4根(不掛金屬網(wǎng))。頂板每排布置Ф15.24×7000㎜鋼絞線錨索2根,間排距1700×2400㎜。
3.2 二次切眼施工技術(shù)
二次切眼施工斷面S為12m2。巷寬4.0m,巷高3.0m,錨網(wǎng)錨索支護(只掛頂網(wǎng)并與一次切眼頂網(wǎng)連接,工作面開采一側(cè)不掛網(wǎng))。頂板布置Ф22×2200 m左旋無縱筋螺紋鋼預(yù)應(yīng)力錨桿5根,采用加長錨固形式,每根錨桿使用1卷K2335型和1卷Z2335型樹脂錨固劑,錨固長度700mm,間排距800×800mm,使用14-2700-80-4型鋼筋托梁連為整體;工作面開采一側(cè)布置Ф34×1600㎜木錨桿4根(不掛金屬網(wǎng))。頂板每排布置Ф15.24×7000mm鋼絞線錨索2根,間排距1700×2400mm,巷道斷面及錨網(wǎng)索布置如圖1。
4 支護原理
(1)通過錨桿與圍巖的相互作用,提高圍巖的強度和穩(wěn)定性,充分利用圍巖自身的承載力來抵抗圍巖的壓力,保持圍巖的長期穩(wěn)定。
(2)錨、網(wǎng)的作用主要是通過金屬網(wǎng)對巷道圍巖進行封閉支護,有效防止頂、幫冒落片幫傷人;同時也擴大了錨桿的有效承載面積,有利于保持巷道圍巖的完整與穩(wěn)定。
(3)錨索端頭可以直接錨固在堅硬的基本頂中,對偽頂、直接頂可起到懸吊作用,有效地防止了頂板離層、破壞。
5 保證支護質(zhì)量的手段
(1)錨桿初錨力的大小是保證錨桿支護效果的關(guān)鍵。初錨力過小,對圍巖的加固效果不利,因此錨桿初錨力應(yīng)保持在50kN以上。
(2)采用小孔徑錨索是加強錨固效果的有效措施。尤其是在破碎頂板條件下,錨索技術(shù),可有效防止離層,對破碎頂板加固效果顯著。同時,每掘15m,進行一次拉力試驗,以便分析錨索錨固是否有效可靠。
(3)加強對巷道煤幫的維護是保持巷道圍巖穩(wěn)定的重要環(huán)節(jié),巷道兩幫煤體由于受掘進開巷后壓力集中的影響,暴露煤體較為松散破碎,常會發(fā)生片幫現(xiàn)象,使巷道懸頂面積擴大,最終導(dǎo)致頂板破壞、塌落。因此必須及時對兩幫進行打錨桿掛網(wǎng)維護。
(4)必須加強對巷道頂板的動態(tài)檢測監(jiān)控,確保煤巷錨網(wǎng)支護的效果。通過對巷道支護效果經(jīng)常性的監(jiān)控觀測,可以對異常情況及時采取補救措施;同時也可以不斷優(yōu)化、整改支護方案和參數(shù),使支護技術(shù)更加科學(xué)、合理。
6 取得的效果
(1)綜采切眼內(nèi)采用錨、網(wǎng)、梁、索聯(lián)合支護,簡化了巷道支護工藝,提高了巷道施工速度,減輕了工人勞動強度,同時也簡化了設(shè)備安裝工藝和準備工作,縮短了工作面安裝時間,為高產(chǎn)高效奠定了基礎(chǔ)。
(2)在相同條件下,錨、網(wǎng)、梁、索聯(lián)合支護比木棚支護的材料體積減小了,并且掘進斷面也比木棚支護需用掘進斷面相應(yīng)縮小,而凈斷面不變。對開切眼通風(fēng)、運輸、安裝、掘進設(shè)計都相應(yīng)縮小參數(shù),使設(shè)計更趨向于科學(xué)合理的特征。
(3)綜采切眼的有效空間的增大,大大減少了木棚支護對安裝作業(yè)的制約,安裝作業(yè)空間增大,作業(yè)的安全性大為提高。
(4)切眼內(nèi)沒有了架棚支護設(shè)備和輔助設(shè)施,減少了撤棚梁、棚腿等環(huán)節(jié),同時也沒有了安裝下放支架時刮倒棚子造成冒頂事故的現(xiàn)象。安全隱患減少,安裝速度加快。
(5)錨、網(wǎng)、梁、索聯(lián)合支護下的整個空間比被動支護下的空間安全,采用此種支護形式能及時對圍巖進行控制,并充分利用頂板的自承能力,抑制頂板離層下沉,杜絕了冒頂事故的發(fā)生。
(6)錨、網(wǎng)、梁、索聯(lián)合支護的安裝工藝與架設(shè)木棚相比,具有小、巧、靈的特點,避免了架設(shè)笨重木棚作業(yè)的危險性。
綜上所述,大斷面開切眼采用錨、網(wǎng)、梁和錨索補強聯(lián)合支護替代木棚支護優(yōu)越性明顯。技術(shù)上先進,安全上可靠,經(jīng)濟上合理,施工快速,采面準備時間短,大大改善了作業(yè)條件,便于設(shè)備安裝,工人勞動強度大大減輕。具有較高的經(jīng)濟效益和社會效益,值得推廣和使用。
參考文獻
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(作者單位:銅川礦業(yè)公司玉華煤礦)