■ 吳義強(qiáng) 耿恒亮 廖楊標(biāo) 王歡泉 黃光新
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高速鐵路重軌鋼精煉工藝優(yōu)化和實(shí)踐
■ 吳義強(qiáng)耿恒亮廖楊標(biāo)王歡泉黃光新
摘 要:論述高速鐵路重軌鋼技術(shù)條件與工藝流程和重軌鋼中的夾雜物變化,從LF爐精煉工藝、RH爐真空脫氣、工藝優(yōu)化及其在實(shí)踐中的應(yīng)用效果方面分析高速重軌鋼精煉工藝,提出高速鐵路重軌鋼中硫含量盡可能控制在0.006%以下,可有效控制A類夾雜,以及通過優(yōu)化LF、RH軟吹和鑄機(jī)平臺的靜止工藝,鋼液中夾雜物的數(shù)量和大小均有降低,有利于提高鋼水潔凈度等結(jié)論。
關(guān)鍵詞:高速鐵路;重軌鋼;精煉;工藝優(yōu)化;潔凈度;軟吹工藝
隨著現(xiàn)代鐵路高速、重載運(yùn)輸?shù)陌l(fā)展,對重軌鋼的質(zhì)量和性能提出了更高、更苛刻的要求。重軌鋼的主要發(fā)展趨勢是高強(qiáng)度、高韌性和高純凈化。鋼軌良好的抗疲勞性能和焊接性能是高速鐵路用鋼軌的基本特征。要保證鋼軌各項性能達(dá)到要求,在對鋼的成分和組織進(jìn)行嚴(yán)格控制的同時,還要求重軌鋼具有較高的純凈度,即降低鋼中的有害元素和氣體的含量,減少鋼中的夾雜物。鋼水爐外精煉是最重要的一個冶煉環(huán)節(jié),只有爐外精煉過程科學(xué)、有效、合理,才能保證最終成品鋼軌中氫含量最低、夾雜低、材質(zhì)均勻、機(jī)械性能滿足250 km/h及以上高速鐵路用鋼軌要求。
高速鐵路重軌的技術(shù)條件對鋼軌質(zhì)量提出了更高的要求,TB/T 2344—2012中的普通鋼軌標(biāo)準(zhǔn)與《時速250 km客運(yùn)專線鐵路用鋼軌標(biāo)準(zhǔn)》中的高速鐵路重軌標(biāo)準(zhǔn)的指標(biāo)對比見表1。
武漢鋼鐵(集團(tuán))公司重軌鋼生產(chǎn)工藝流程:鐵水脫硫預(yù)處理→120 t氧氣轉(zhuǎn)爐頂?shù)讖?fù)合吹煉→LF爐外精煉→RH真空精煉脫氣→大方坯連鑄→軋制。其中鋼液爐外精煉包括LF爐和RH爐,爐外精煉滿足重軌鋼對化學(xué)成分、氣體含量及非金屬夾雜的要求,并要求在精煉過程中,轉(zhuǎn)爐與連鑄之間起到緩沖協(xié)調(diào)作用,達(dá)到穩(wěn)定連鑄生產(chǎn)和保證鑄坯質(zhì)量的目的。
表1 鋼軌標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)對比
轉(zhuǎn)爐冶煉結(jié)束,出鋼過程中合金大量熔化,Si脫氧產(chǎn)物大量產(chǎn)生,且此時的夾雜物尺寸較大;LF爐升溫過程中不斷加入渣料進(jìn)行造渣,其夾雜物中CaO、Al2O3含量增加,夾雜物轉(zhuǎn)化為SiO2-Al2O3-CaO復(fù)合型,SiO2的含量仍然較高;LF爐脫硫后,其鋼中硫化物夾雜數(shù)量急劇減少;RH真空精煉結(jié)束后,大顆粒的夾雜被排除,小顆粒的脆性夾雜增多。
3.1LF爐精煉工藝
(1)無鋁脫氧工藝控制氧化物夾雜??刂其撝醒鹾浚紫纫刂妻D(zhuǎn)爐初煉后鋼水的溶解氧,在后期的脫氧過程中最大限度地脫去鋼液中的自由氧,并且最大限度地去除氧化物夾雜(化合氧),同時生產(chǎn)中要防止鋼液發(fā)生二次氧化。硅鈣鋇是一種無鋁脫氧劑,脫氧能力強(qiáng),可使鋼液中氧活度降低,形成的脫氧產(chǎn)物為低熔點(diǎn)化合物。通過氧的來源分析,采取合理的脫氧方法尤為重要。轉(zhuǎn)爐采取高碳出鋼的原則,降低鋼中的溶解氧;出鋼過程中采用滑板或擋渣塞擋渣,控制下渣量,渣層厚度不得>50 mm;根據(jù)實(shí)際終點(diǎn)碳含量,加入不同量的硅鈣鋇、硅錳脫氧劑,使鋼水的氧活度不大于0.004%。
當(dāng)高碳出鋼的鋼液到達(dá)LF爐時,LF爐根據(jù)到達(dá)的渣況和溫度,采用擴(kuò)散脫氧工藝進(jìn)行無鋁脫氧,以此提高硅的脫氧能力,進(jìn)一步降低鋼水氧含量。LF爐加熱升溫過程的同時進(jìn)行快速造白渣操作,迅速改變渣的吸附能力,降低鋼中的夾雜物。
在無鋁脫氧過程中,合理控制爐渣成分便可控制爐渣中的SiO2活度。當(dāng)爐渣堿度在2.0~3.0,渣中w(Al2O3)≤10%,w(CaO)在45%~50%時,其渣中的SiO2活度可控制在0.05~0.20,使SiO2的脫氧能力得以提升。
渣中w(FeO+MnO)與成品鋼中w[O]含量的關(guān)系見圖1。只要控制w(FeO+MnO)<1.0%,即可保證鋼中全氧含量在0.002%以下,達(dá)到鋼水脫氧的要求。
(2)深脫硫工藝控制硫化物夾雜。據(jù)相關(guān)研究表明,硫化錳易在鑄坯中心和1/4處大量析出。在鑄坯厚度中心線上,從左至右存在嚴(yán)重的S正偏析,在距中心3/4處也存在S正偏析。由于MnS的特性,析出的凝固分率≥0.992,是在凝固末期析出,凝固前端會出現(xiàn)硫的高度富集。因此,其臨界析出硫含量很低,為<0.005%,即一般情況下凝固過程始終有MnS析出;鑄坯存在枝晶疏松、中心疏松等缺陷時,加劇了MnS在其間的析出。
圖1 渣中w(FeO+MnO)與鋼中w [O]含量的關(guān)系
CaO+S=CaS+O;K=a(CaS)·a[O]/a[S]· a(CaO)。根據(jù)兩個公式和實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗,可以確定有效脫硫的熱力學(xué)和動力學(xué)條件是低氧勢、高CaO活度、高溫、流動性較好的鋼渣、足夠的渣量、足夠的精煉時間和良好的攪拌力。在實(shí)際工藝路線中,為減小S的嚴(yán)重偏析及硫化物夾雜的產(chǎn)生,采取鐵水脫硫預(yù)處理與LF精煉深脫硫并用方式進(jìn)行鋼水深脫硫,以達(dá)到滿足臨界析出S含量的目的。
3.2RH爐真空脫氣
鋼中氣體主要是氫、氧、氮。氫在鋼軌上產(chǎn)生的主要缺陷是白點(diǎn),即鋼軌縱向斷口軸心部位出現(xiàn)銀亮色小點(diǎn),在鋼軌橫斷面表現(xiàn)為可視裂紋,降低了鋼軌的力學(xué)性能,尤其是抗疲勞性能,嚴(yán)重影響鋼軌質(zhì)量和行車安全。氧不僅帶來鑄坯皮下氣泡的形成,還使內(nèi)生氧化類夾雜物增多,影響夾雜物的數(shù)量、大小和分布,污染鋼液,降低潔凈度,從而降低鋼的機(jī)械性能和疲勞壽命。氮以氮化物的形式在晶界上析出,使鋼斷裂;但這種析出過程緩慢,時間往往很長,最終使鋼“老化”。
RH真空處理過程中影響脫氣效率的主要因素有真空度、脫氣時間、鋼中原始?xì)浜?、?qū)氣強(qiáng)度、真空室與插入管耐火材料的干燥程度、拱頂積渣等。氫、氮在鋼液中的溶解過程均適用于平方根定律。真空條件下,脫氫比脫氮效率更高,脫氮較為困難,僅在強(qiáng)脫氧、大氬流量、強(qiáng)真空條件下可使含氮量降低30%左右。
高速鐵路重軌鋼中碳含量較高,有利于真空條件下的碳氧反應(yīng)。在真空條件下,鋼液中的[C]、[O]反應(yīng)生成的CO氣體,降低真空室中CO分壓,使[C]和[O]的反應(yīng)向生成CO氣體的方向進(jìn)行,從而達(dá)到降低鋼中氧含量的目的。
高速鐵路重軌鋼在RH真空處理中,真空度達(dá)0.3 kPa以下,吹氬流量在60~80 m3/h時,真空處理時間與鋼液氫含量的關(guān)系為:初始?xì)?.000 6%,需要15 min才能使氫含量達(dá)到0.000 2%。此時的氧含量僅為15 ppm,平均50 ppm以下的氮含量也較TB標(biāo)準(zhǔn)要求更嚴(yán)格。
3.3工藝優(yōu)化
3.3.1靜止鋼液的夾雜物上浮
在靜止鋼液條件下,鋼液中夾雜物的去除主要依賴于其在鋼液中的上浮速度,而夾雜物的上浮速度傳統(tǒng)上認(rèn)為應(yīng)服從斯托克斯定律。根據(jù)流體力學(xué)原理,單顆粒夾雜物在鋼液中的運(yùn)動,與夾雜物的種類和尺寸、流體的速度和性質(zhì)等因素有關(guān)。根據(jù)雷諾數(shù)大小的不同,將單顆粒球形夾雜物的阻力系數(shù)與雷諾數(shù)的關(guān)系分為斯托克斯定律區(qū)、過渡區(qū)、牛頓定律區(qū)等,在不同區(qū)域中夾雜物的極限運(yùn)動速度與雷諾數(shù)的關(guān)系分別為:
(1)斯托克斯定律區(qū):Re<1。
(2)過渡區(qū):1 (3)牛頓定律區(qū):500 式中:ν1為夾雜物的極限上浮速度,m/s;pk為夾雜物顆粒的密度,kg/m3;pf為鋼水的密度,kg/m3;g為重力加速度,m/s2;μ為鋼水的動力黏度,kg/m·s;d為夾雜物的當(dāng)量直徑,m。 假設(shè)夾雜物為球形,將pf=7 100 kg/m3,pk= 2 700 kg/m3,μ=5.5×10-3kg/m·s作為參數(shù)調(diào)整的基準(zhǔn)數(shù)值,將實(shí)際生產(chǎn)中的夾雜物直徑、夾雜物密度、鋼水密度黏度等值帶入公式進(jìn)行計算得出:ν1=0.004 9 m/s,將ν1帶入式(4)進(jìn)行雷諾數(shù)的驗證,Re=0.69<1,滿足條件。 鋼水罐從底部到渣線位置的深度約為3.0 m。在鋼水靜止?fàn)顟B(tài)下,要想使夾雜物從底部上浮至渣中,大約需要10.2 min。因此在工藝路線中,要求鋼液必須在上一罐澆筑結(jié)束12 min前到達(dá)連鑄平臺,給夾雜物充分的靜止上浮時間。 3.3.2攪拌鋼液的夾雜物上浮 (1)夾雜物上浮的理論依據(jù)。相關(guān)研究發(fā)現(xiàn),在鋼液熔池攪拌的情況下,脫氧產(chǎn)物粒子從鋼液中分離去除的速度比較快,而脫氧產(chǎn)物粒子的排出速度又與脫氧劑種類、脫氧劑用量、鋼液溫度、爐襯材料等因素有關(guān)。 鋼液熔池在攪拌條件下的脫氧速率可用C=Coe-kt表示,k為速率常數(shù),其與脫氧劑的加入量、鋼液溫度、容量、鋼液攪拌強(qiáng)度等因素有關(guān),可用來衡量夾雜物排出的速度。 當(dāng)鋼液溫度、容量、脫氧劑用量一定時,鋼中的夾雜物排出速度就取決于鋼液的攪拌強(qiáng)度。在加強(qiáng)鋼液攪拌強(qiáng)度后,其對應(yīng)湍流狀態(tài)下鋼液中的Al2O3類夾雜物排出速度較SiO2類夾雜物要快。在實(shí)際軟吹工藝中,鋼液攪拌強(qiáng)度應(yīng)控制在一定范圍,過大易使鋼水裸露,與空氣接觸帶來二次污染,并會加速鋼液的溫度損失;過小會降低夾雜物上浮的帶動作用,延長夾雜物排出的時間。 經(jīng)計算得出,當(dāng)氬氣攪拌強(qiáng)度為40 L/min時,氣體上升帶動夾雜物上浮的速度增加0.001 4 m/s。夾雜物實(shí)際上浮速度變?yōu)?.006 3 m/s,其上升至渣面需7.94 min;此時鋼液面呈蠕動狀態(tài),較好地防止了鋼液污染。因此,將軟吹工藝置于精煉結(jié)束,盡可能給夾雜物充分上浮的時間。 (2)LF和RH軟吹工藝的差異。LF爐精煉結(jié)束后,鋼液中的大顆粒夾雜物有所增多,其主要來源于精煉過程加入的渣料、脫氧和合金化材料、大罐耐火材料的侵蝕,以及夾雜物變性等。通過軟吹工藝,將變性的夾雜物和大型夾雜物盡可能排出,為下道工序減小去除夾雜物的壓力。 RH爐真空過程會使氣體含量減小,但隨著鋼液再一次被氧化,其夾雜物顆粒將有所增多,而且插入管的嚴(yán)重侵蝕和噴補(bǔ)料會帶入大量的外來夾雜物。經(jīng)實(shí)際測算,真空室插入管的厚度每分鐘會被侵蝕0.068 mm;而每生產(chǎn)一爐鋼,會消耗掉大約150 kg噴補(bǔ)料。因此,RH軟吹工藝不只是減少內(nèi)生夾雜物,主要是排出大量大型外來夾雜物。 3.4 工藝優(yōu)化在實(shí)踐中的應(yīng)用效果 (1)硫化物類夾雜控制效果。通過精煉過程有效控制鋼中的氧,采取深脫硫工藝,使鋼坯中S含量保持在0.006%以下,不僅降低了S偏析的概率,還使MnS的析出減少,從而有效控制了硫化物在軋制過程中的長大。2014年與2015年硫化物超標(biāo)爐數(shù)對比見圖2。 (2)軟吹和靜止工藝控制效果。LF精煉結(jié)束軟吹時間大于10 min,RH真空去氣后的軟吹、鑄機(jī)平臺靜止>12 min等工藝的實(shí)施,使各工序夾雜物的數(shù)量、尺寸均呈現(xiàn)出明顯變化,大大改善了鋼質(zhì),提升了鋼水潔凈度。各工序夾雜物平均尺寸變化趨勢見圖3,夾雜物最大尺寸變化趨勢見圖4。 圖2 硫化物超標(biāo)爐數(shù)對比 圖3 各工序夾雜物平均尺寸變化趨勢 圖4 夾雜物最大尺寸變化趨勢 (1)通過對爐渣強(qiáng)化脫氧,控制渣中w(FeO+ MnO)<1.0%,可使LF精煉脫氧效率達(dá)到40%。 (2)高速鐵路重軌鋼中硫含量盡可能控制在0.006%以下,可有效控制A類夾雜物。 (3)通過優(yōu)化LF、RH軟吹和鑄機(jī)平臺的靜止工藝,鋼液中夾雜物的數(shù)量和大小均有降低,有利于提高鋼水潔凈度。 (4)采用上述工藝,武漢鋼鐵(集團(tuán))公司可生產(chǎn)出具有較高技術(shù)含量的w[A1]≤0.004%, wt [O]≤0.002%,w[H]≤0.000 15%,非金屬夾雜物類別中A≤2.0級、B≤1.0級、C≤1.0級、D≤1.0級的速度250 km/h及以上的高速鐵路鋼軌用鋼。 [1] 呂俊杰. 鋇系合金的生產(chǎn)與應(yīng)用[J]. 特殊鋼,1996(3):21-26. [2] 曾建華. 高潔凈度鋼軌鋼的夾雜物控制技術(shù)[J]. 鋼鐵釩鈦,2007,8(1):48. [3] 高澤平. 爐外精煉[M]. 北京:冶金工業(yè)出版社,2005. [4] 郭艷永,柳向春,蔡開科,等.BOF-RH-CC工藝生產(chǎn)無取向硅鋼過程中夾雜物行為的研究[J]. 鋼鐵,2005 (4):24-27. [5] 吳偉,劉瀏,李俊. 重軌鋼無鋁脫氧工藝研究[J]. 鋼鐵,2007,42(3):33. [6] 王曉元. 重軌鋼中非金屬夾雜物控制的研究[J]. 甘肅冶金,2012,34(3):36-37. [7] 劉平,智建國,陳愛梅. 重軌鋼的潔凈度控制技[J]. 包鋼科技,2007,33(6):18-20. [8] 雷洪,朱苗勇,赫冀成. 板坯連鑄機(jī)內(nèi)鋼液流動和夾雜物碰撞長大行為[J]. 金屬學(xué)報,2007(11):1 195-1 200. 吳義強(qiáng):武漢鋼鐵股份有限公司條材總廠,工程師,湖北武漢,430083 耿恒亮:武漢鋼鐵股份有限公司條材總廠,高級工程師,湖北 武漢,430083 廖楊標(biāo):武漢鋼鐵股份有限公司條材總廠,助理工程師,湖北 武漢,430083 王歡泉:武漢鋼鐵股份有限公司條材總廠,技師,湖北武漢,430083 黃光新:武漢鋼鐵股份有限公司條材總廠,技師,湖北武漢,430083 責(zé)任編輯 高紅義 中圖分類號:TF4 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:B 文章編號:1672-061X(2016)02-0040-044 結(jié)論
5 參考文獻(xiàn)