李濤
1 故障描述
某部在進(jìn)行某型火箭彈射座椅定檢時(shí),發(fā)現(xiàn)火箭彈射座椅6號(hào)保險(xiǎn)出現(xiàn)鋼球不能正常彈起、彈射手柄不能正常鎖住的故障。
2 保險(xiǎn)結(jié)構(gòu)及原理分析
2.1 6號(hào)保險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
6號(hào)保險(xiǎn)由殼體1、彈簧2、鋼球3、定位銷4、按鈕5組成,詳見下圖1所示:
2.2 6號(hào)保險(xiǎn)工作原理
6號(hào)保險(xiǎn)安裝在彈射手柄的手柄端頭上,該裝置上有鋼球凸起,鋼球凸起部分與彈射手柄端頭上相應(yīng)凹槽配合,使得該裝置插入彈射手柄后手柄無法移動(dòng),從而起到保險(xiǎn)的作用。
3 故障檢查及對(duì)比驗(yàn)證
3.1 故障件功能復(fù)查
鋼球凸出量(鋼球凸出量=殼體與鋼球厚度-殼體厚度)檢查與對(duì)照:
故障殼體+合格按鈕(1#)對(duì)應(yīng)鋼球凸出量18.58-18.06=0.52 mm,將其安裝于座椅上進(jìn)行拉拔后,彈射手柄被拉出,其凸出量為:18.5-18.06=0.44 mm,試驗(yàn)表明,保險(xiǎn)失效。
合格殼體(2#)+合格按鈕(2#)對(duì)應(yīng)凸出量19.28-18.08=1.2mm,安裝于座椅進(jìn)行拉拔后,彈射手柄未被拉出,按鈕上有輕微壓痕,鋼球凸出量為19.18-18.08=1.1mm,試驗(yàn)表明,保險(xiǎn)有效。
合格殼體(3#)+故障按鈕對(duì)應(yīng)鋼球凸出量19.02-18.1=0.98 mm,安裝于座椅上雙手進(jìn)行拉拔后,彈射手柄被拉出,鋼球凸出量為18.5-18.1=0.4 mm,試驗(yàn)表明,保險(xiǎn)失效。
3.2 合格件功能復(fù)查
6號(hào)保險(xiǎn)拉拔試驗(yàn),試驗(yàn)?zāi)康模簩?duì)插入保險(xiǎn)后在一定范圍內(nèi)的拉力進(jìn)行摸索,檢測(cè)保險(xiǎn)的有效性。
試驗(yàn)分為3組共進(jìn)行5次,每次拉力均采用模擬真實(shí)鉤掛進(jìn)行,拉拔盡量迅速,用測(cè)力計(jì)記錄最大拉力,試驗(yàn)過程及數(shù)據(jù)如表1所示。
試驗(yàn)過程:
第一組試驗(yàn)對(duì)在鉤掛或人員誤操作時(shí)保險(xiǎn)的有效性驗(yàn)證,進(jìn)行了一次拉拔,實(shí)測(cè)拉力為872N,手柄未被拉出,保險(xiǎn)有效。
第二組試驗(yàn)進(jìn)行了兩次拉拔,對(duì)在進(jìn)行連續(xù)拉拔時(shí)保險(xiǎn)的有效性驗(yàn)證。進(jìn)行第一次拉拔時(shí),實(shí)測(cè)拉力為783N,手柄未被拉出,保險(xiǎn)有效,進(jìn)行第二次拉拔時(shí),實(shí)測(cè)拉力為1023N,手柄仍未被拉出,保險(xiǎn)有效。
第三組試驗(yàn)進(jìn)行了兩次拉拔,第二次拉拔未破壞試驗(yàn)。進(jìn)行第一次拉拔時(shí),實(shí)測(cè)拉力為978N,手柄未被拉出,保險(xiǎn)有效,進(jìn)行第二次拉拔時(shí)(破壞試驗(yàn)),拉力超出測(cè)力計(jì)量程,此時(shí)保險(xiǎn)失效。
4 故障定位
從零件結(jié)構(gòu)、保險(xiǎn)方式、工作原理、使用時(shí)機(jī)以及故障件的檢查和對(duì)比驗(yàn)證試驗(yàn)可以初步認(rèn)為插上6號(hào)保險(xiǎn)(故障件)的彈射手柄鎖不住的主要原因是:保險(xiǎn)故障件的鋼球不能與彈射手柄端頭上凹槽有效配合,導(dǎo)致其保險(xiǎn)功能喪失。
5 故障排查及分析
5.1 故障樹
5.2 故障排查及原因分析
5.2.1 彈射手柄破壞的故障排查
故障檢查及對(duì)比驗(yàn)證后,對(duì)彈射手柄端頭檢查,彈射手柄端頭完好,沒有被破壞的現(xiàn)象;外場(chǎng)也未有彈射手柄損壞的反映,可以排除彈射手柄被破壞導(dǎo)致手柄鎖不住的原因。
5.2.2 設(shè)計(jì)不滿足鎖閉要求的故障排查
1)設(shè)計(jì)圖紙復(fù)查
通過設(shè)計(jì)部門對(duì)現(xiàn)行圖紙進(jìn)行核查,設(shè)計(jì)圖中零組件狀態(tài)符合要求。
2)鋼球凸出量理論計(jì)算
通過配合關(guān)系(見圖3)分析和理論計(jì)算,可以得出彈射手柄保險(xiǎn)裝置鋼球凸出量的設(shè)計(jì)值,根據(jù)GB/T 308中公差等級(jí)為G40鋼球的球直徑變動(dòng)量VDwx=0.001 mm。
殼體孔深L為35.5mm,對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)中角度值最大偏差范圍為±30′即0.5°,可知在深度為20mm時(shí),角度偏差對(duì)應(yīng)的偏移尺寸為:20tan0.5°=0.175mm。
可得鋼球凸出量最大值:
7-0.08+5.001+5.001-(12-0.1+7/2)+0.175=1.697 mm
鋼球凸出量最小值:
7-0.17+4.999+4.999-(12+0.1+7.09/2)-0.175=1.008 mm
即鋼球凸出量設(shè)計(jì)值范圍為:1.008 mm~1.697 mm,在此區(qū)間內(nèi)的凸凸出量均屬正常,考慮到裝配等原因,在對(duì)內(nèi)外場(chǎng)鋼球凸出量的監(jiān)控范圍可稍做調(diào)整。
3)最大配合間隙理論計(jì)算
殼體的尺寸為2.5-0.14-0.24 mm,手柄端頭凹槽尺寸為2.5+0.10mm,可得:
最小配合間隙為:2.5-(2.5-0.14)=0.14 mm
最大配合間隙為:2.5+0.1-(2.5-0.24)=0.34 mm
從鋼球凸出量理論計(jì)算知,取鋼球凸出量正常值來計(jì)算鋼球保險(xiǎn)與彈射手柄的最小搭接尺寸為:L=1.008-0.34=0.668 mm,從設(shè)計(jì)角度來講是完全可以保證彈射手柄能夠完全被保證的,因此設(shè)計(jì)不滿足鎖閉要求的故障可以排除。
5.2.3 按鈕尺寸超差的故障排查
按鈕材料技術(shù)狀態(tài)為熱軋鋼棒45A-?準(zhǔn)12 GJB1951-94,表面處理為鍍鎘8 um~12um,均無熱處理要求。實(shí)測(cè)外圓直徑為?準(zhǔn)6.83 mm,設(shè)計(jì)圖紙尺寸為?準(zhǔn) ■mm,故障件尺寸雖處于臨界狀態(tài)但仍屬合格件,按鈕尺寸超差的故障可以排除。
5.2.4 殼體尺寸超差的故障排查
故障件殼體材料技術(shù)狀態(tài)為ZG35CrMnSi HB 5001-92,熱處理為бb=1080±100Mpa,表面鍍鎘8um~12um,化學(xué)磷酸鹽氧化;實(shí)測(cè)故障件狀態(tài):鋼球凸出量為0.4mm,按鈕肩面距殼體端面為10mm。故障主要表現(xiàn)為按鈕插入殼體的一端被鋼球擠壓產(chǎn)生凹坑,以致保險(xiǎn)失效。
殼體尺寸超差(見圖4所示,右側(cè)為設(shè)計(jì)尺寸,左側(cè)為測(cè)量尺寸),孔中部尺寸超差較嚴(yán)重,理論上超差尺寸對(duì)鋼球凸出量影響較大。
因此,殼體超差是導(dǎo)致保險(xiǎn)失效的原因之一。
5.2.5 鋼球尺寸超差的故障排查
故障組件中鋼球?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)件直徑為?準(zhǔn)4.97 mm,根據(jù)GB/T 308中公差等級(jí)為G40鋼球的球直徑變動(dòng)量VDwx=0.001 mm,鋼球尺寸超差。因此,鋼球尺寸超差是產(chǎn)生保險(xiǎn)失效的原因之一。
5.2.6 彈簧失效的故障排查
由彈簧處于殼體與按鈕之間,如果彈簧疲勞或者破壞等原因引起了彈簧力不足或者失效,在失去彈簧力的作用后,鋼球可能落入按鈕中部的凹槽而使得鋼球不能凸出殼體,導(dǎo)致保險(xiǎn)失效彈射手柄鎖不住。
經(jīng)對(duì)故障件的分解檢測(cè),彈簧力及長(zhǎng)度處于合格,因此彈簧失效不是引起保險(xiǎn)失效的原因。
5.2.7 按鈕變形的故障排查
對(duì)故障按鈕的復(fù)查可以看出按鈕端頭有明顯壓痕,見下圖5:
在使用過程中不排除在意外力的作用下,鋼球擠壓按鈕,導(dǎo)致按鈕與鋼球的配合處變形,從而使鋼球的凸出量減小,按鈕變形導(dǎo)致鋼球的凸出量減小也是導(dǎo)致保險(xiǎn)失效的原因之一。
5.3 小結(jié)
通過對(duì)故障件的設(shè)計(jì)、尺寸及功能復(fù)查,可以認(rèn)為殼體尺寸超差、鋼球尺寸超差及按鈕受意外力的作用變形三者綜合因素導(dǎo)致鋼球凸出量不夠,從而引起6號(hào)保險(xiǎn)的鋼球不能與彈射手柄端頭上凹槽有效配合,最終導(dǎo)致保險(xiǎn)失效,彈射手柄無法鎖住。
6 解決措施
6.1 對(duì)6號(hào)保險(xiǎn)進(jìn)行改進(jìn)設(shè)計(jì)
為防止同類問題的再次發(fā)生,對(duì)6號(hào)保險(xiǎn)進(jìn)行了改進(jìn)設(shè)計(jì),具體如下:
對(duì)按鈕的形式進(jìn)行了改進(jìn),保證鋼球與按鈕接觸部位為實(shí)體結(jié)構(gòu),按鈕頂端對(duì)彈簧進(jìn)行卡位部分的深度5 mm改為1.5 mm,并將彈簧HB3-51-0.5×5×24-Ⅱ改為HB3-51-0.5×5×18-Ⅱ。
改進(jìn)后的彈簧HB3-51-0.5×5×18-Ⅱ預(yù)壓量為4.5mm,此時(shí)彈簧壓縮力為4.7N,可以保證6號(hào)保險(xiǎn)裝配后按鈕處于受力狀態(tài),按壓后能夠正常彈起,同時(shí)彈簧在按鈕行程范圍內(nèi)有效。
在對(duì)6號(hào)保險(xiǎn)改進(jìn)設(shè)計(jì)后,進(jìn)行了拉力及破壞試驗(yàn),具體如下:
第一次拉力試驗(yàn):初始鋼球凸出量為1.22 mm,將拉力設(shè)置為1500N并維持3秒鐘,結(jié)構(gòu)等未見破壞;繼續(xù)將拉力調(diào)整至2000N維持3秒鐘,取下察看,按鈕與鋼球接觸處有輕微壓點(diǎn),結(jié)構(gòu)等未見破壞,初始鋼球凸出量為1.20 mm,保險(xiǎn)有效。
第二次拉力試驗(yàn):初始鋼球凸出量為1.24 mm,將拉力設(shè)置為1500N并維持3秒鐘,結(jié)構(gòu)未見破壞;將拉力調(diào)整至2000N維持3秒鐘,結(jié)構(gòu)仍未見破壞;將拉力漸漸加大至3450N時(shí),保險(xiǎn)結(jié)構(gòu)未見破壞但保險(xiǎn)脫出,測(cè)得此時(shí)鋼球凸出量為0.96 mm,經(jīng)查,彈射手柄端頭已被鋼球劃出凹槽,鋼球順著凹槽滑出導(dǎo)致保險(xiǎn)脫出。
由以上拉力試驗(yàn)可以看出,在外力作用下,彈射手柄被破壞時(shí)保險(xiǎn)仍起到應(yīng)有的作用,更改措施合理有效。
6.2 對(duì)出廠及庫存產(chǎn)品處理
a.對(duì)出廠保險(xiǎn)進(jìn)行檢查,若發(fā)現(xiàn)有超出制定的鋼球凸出量范圍的保險(xiǎn),及時(shí)更換;
b.對(duì)庫存零件重新檢驗(yàn),若存在超差,視情對(duì)其進(jìn)行返修或報(bào)廢處理;
c.對(duì)在制品,按照改進(jìn)后技術(shù)狀態(tài)控制,以徹底消除隱患。
[責(zé)任編輯:楊玉潔]