黃 健
(湖南有色金屬研究院,湖南長(zhǎng)沙 410100)
含砷廢渣安全處置技術(shù)研究
黃 健
(湖南有色金屬研究院,湖南長(zhǎng)沙 410100)
以湖南省郴州市某礦區(qū)含砷廢渣為研究對(duì)象,通過(guò)預(yù)處理技術(shù)比選,確定采用穩(wěn)定化/固化的預(yù)處理技術(shù),并通過(guò)試驗(yàn)確定砷渣固化的最佳工藝條件:砷渣∶水泥∶穩(wěn)定劑=100∶20∶2,水灰比=1.5,達(dá)到固化成本低、固化效果好的目的。試驗(yàn)結(jié)果表明,固化后As的浸出濃度為3~4 mg/L,低于《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)——浸出毒性鑒別》(GB5085.3-2007)限值。
砷渣;安全處置;穩(wěn)定化/固化
砷元素對(duì)人體健康影響非常大,是國(guó)際公認(rèn)的高制毒和高變異元素[1,2],世界衛(wèi)生組織將其列為影響環(huán)境最大的元素[3]。含砷廢渣主要指冶煉過(guò)程中的含砷尾礦、處理含砷廢水和電子工業(yè)固廢的含砷廢棄物等,具有含砷高、難處理、高污染的特點(diǎn)[4,5]。
砷具有很強(qiáng)的溶解性,可以和多種金屬離子結(jié)合形成化合物。根據(jù)砷的這一特點(diǎn),常常利用鐵、鈣、鎂及硫化物等作為沉淀劑,利用沉淀的方法將砷固定,以不溶態(tài)的形式被過(guò)濾出來(lái),目前這種方式最受認(rèn)可,應(yīng)用最為廣泛[4~6]。
在國(guó)際上普遍采用水泥固化的方式對(duì)一些有害、有毒的污染物質(zhì)進(jìn)行處理[7,8]。國(guó)內(nèi)的相關(guān)專家和學(xué)者在這方面的研究亦表明水泥固化法確實(shí)是比較好的方法[9]。對(duì)砷渣進(jìn)行水泥固化,以防止廢渣中砷浸出造成環(huán)境污染。
本研究以湖南郴州某礦區(qū)含砷廢渣為研究對(duì)象,該廢渣主要含砷,另含鉛、鉻、銀、銅、鋅等重金屬,通過(guò)對(duì)含砷廢渣預(yù)處理技術(shù)比選,確定預(yù)處理技術(shù),篩選適宜的固化劑和穩(wěn)定劑,選擇合適的水泥砷渣比、水灰比,并通過(guò)試驗(yàn)驗(yàn)證,確定砷渣固化的最佳工藝條件,達(dá)到固化成本低,固化效果好的目的,為含砷廢渣的安全處置提供參考。
1.1 確定預(yù)處理技術(shù)
目前,國(guó)內(nèi)外重金屬類廢物大多采用穩(wěn)定化/固化預(yù)處理技術(shù)進(jìn)行處理,穩(wěn)定化/固化預(yù)處理技術(shù)工藝成熟、處理能力大、適用范圍廣泛、成本較低、管理簡(jiǎn)單方便,適合廢渣治理工程[6]。
本研究對(duì)象為郴州某礦區(qū)含砷廢渣,其含重金屬種類多,砷含量大,本工程選用穩(wěn)定化/固化技術(shù)對(duì)廢渣進(jìn)行預(yù)處理。
穩(wěn)定化/固化的選擇包括固化方法的選擇、固化劑的選擇和穩(wěn)定劑的選擇等。實(shí)際操作中,很難完全滿足各項(xiàng)要求,只能結(jié)合所需穩(wěn)定化/固化處理的各種危險(xiǎn)廢物的特征,綜合比選,確定一種較為符合本研究對(duì)象特點(diǎn)的穩(wěn)定化/固化方法。
1.2 固化劑的選擇
目前,我國(guó)以及世界其他國(guó)家已獲得應(yīng)用以及開發(fā)的固化技術(shù)有:石灰固化、瀝青固化、水泥固化、熔融固化、藥劑穩(wěn)定化等。在這當(dāng)中,較為成熟的技術(shù)是水泥及石灰固化,這兩項(xiàng)技術(shù)在相關(guān)處理和操作上不需要專業(yè)技術(shù)以及特殊設(shè)備,成本較低,應(yīng)用廣泛,但同時(shí)有增容率大的缺點(diǎn)。熔融固化等固化處理方法成本較大,多應(yīng)用于一些高度危險(xiǎn)廢物的處理。在金屬類廢物的處理方面多用藥劑穩(wěn)定化技術(shù),相關(guān)運(yùn)行成本要高于石灰和水泥等固化辦法,但經(jīng)其處理的廢物長(zhǎng)期穩(wěn)定性較好,增容比較低,在一些情況下其增容比小于1。對(duì)瀝青固化而言,其具有較差的操作安全性,相關(guān)設(shè)備運(yùn)行和投資費(fèi)用較石灰和水泥固化高。
鑒于水泥固化法已被廣泛用于電鍍污泥、砷渣、汞渣、鎘渣等重金屬?gòu)U物的固化處理,同時(shí),國(guó)內(nèi)大量的研究結(jié)果以及國(guó)內(nèi)幾個(gè)已開始運(yùn)行的危險(xiǎn)廢物填埋場(chǎng)工程的經(jīng)驗(yàn)表明:以水泥為基體的包膠固化法具有工藝流程及設(shè)備簡(jiǎn)單、運(yùn)行較可靠、可操作性較強(qiáng)、固化體性能較穩(wěn)定等特點(diǎn)。因此,本研究確定采用水泥基固化法。
對(duì)于含重金屬濃度較高的危險(xiǎn)廢物,為了降低重金屬的浸出率,在不增大固化體的增容比的情況下,可以選用適當(dāng)?shù)姆€(wěn)定劑,達(dá)到提高固化體穩(wěn)定性并節(jié)省庫(kù)容的目的。
1.3 穩(wěn)定劑的選擇
本研究穩(wěn)定化/固化處理的危險(xiǎn)廢物主要是含重金屬的廢物,穩(wěn)定化/固化的目的是降低其重金屬的浸出率。
在重金屬穩(wěn)定化技術(shù)中,由于硫離子與重金屬離子具有很強(qiáng)的親和力,所形成的金屬硫化物的溶度積常數(shù)較小,在全部pH值下很多重金屬硫化物其溶解度較其氫氧化物要低,所以,當(dāng)下應(yīng)用最為廣泛的重金屬穩(wěn)定劑為硫化物。
硫化物穩(wěn)定劑又分為無(wú)機(jī)類和有機(jī)類兩種,無(wú)機(jī)類包括可溶性的硫化鈉、不可溶性的硫化亞鐵,有機(jī)類則主要是硫脲(硫代尿素H3NCSNH3)。綜合考慮該含砷廢渣的危險(xiǎn)廢物特性以及三種硫化物穩(wěn)定劑的特性,選定無(wú)機(jī)可溶性的硫化鈉作為重金屬穩(wěn)定劑。
近年來(lái),一些高分子重金屬離子捕集劑常用作重金屬?gòu)U水的處理藥劑,其機(jī)理為利用捕集劑具有的螯合官能團(tuán)功能,將重金屬離子進(jìn)行選擇性捕集、沉淀,從而從廢水中得以沉淀分離。利用這一原理,在危險(xiǎn)廢物的穩(wěn)定化過(guò)程中,由于有機(jī)高分子螯合劑可與各種形態(tài)的重金屬?gòu)U物充分反應(yīng),形成結(jié)構(gòu)穩(wěn)定的高分子螯合物,降低了固化體的浸出率,并且對(duì)固化體增容比影響不大,從而對(duì)毒性較強(qiáng)的危險(xiǎn)廢物進(jìn)行穩(wěn)定化處理。
因此,推薦使用硫化鈉作穩(wěn)定劑,其添加比例需根據(jù)其具體的重金屬成分,通過(guò)試驗(yàn)確定。
2.1 試驗(yàn)原料
試驗(yàn)研究對(duì)象為湖南省郴州市某礦區(qū)含砷廢渣,曬干后粉碎備用;水泥為市售425號(hào)普通硅酸鹽水泥。
根據(jù)對(duì)含砷廢渣進(jìn)行取樣化驗(yàn)、分析,試驗(yàn)測(cè)得的廢渣中廢渣成分分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 廢渣成分分析結(jié)果%
含砷廢渣浸出毒性監(jiān)測(cè)結(jié)果見表2。
表2 固體廢棄物浸出毒性監(jiān)測(cè)結(jié)果
根據(jù)《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)——浸出毒性鑒別》(GB5085.3-2007)鑒別,樣品含砷廢渣浸出液中As含量超過(guò)《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)——浸出毒性鑒別》(GB5085.3-2007)標(biāo)準(zhǔn)所列的濃度限值,為危險(xiǎn)固廢。
2.2 試驗(yàn)流程
砷渣固化試驗(yàn)的工藝流程如圖1所示。
主要步驟:
1.把水泥、砷渣、依照一定的比例進(jìn)行配合開展預(yù)處理。
圖1 砷渣固化試驗(yàn)工藝流程
2.向經(jīng)過(guò)預(yù)處理以后的物料中加入一定量的已經(jīng)溶解有穩(wěn)定劑的水,在膠砂攪拌機(jī)中進(jìn)行攪拌直至均勻。
3.向模具中注入攪拌后的物料,在材料實(shí)驗(yàn)機(jī)或者是振實(shí)臺(tái)上成型。
4.在成型之后脫模,選用自然養(yǎng)護(hù)辦法對(duì)試樣予以養(yǎng)護(hù)。
5.在養(yǎng)護(hù)齡期達(dá)到之后,把試樣予以破碎,之后用于危險(xiǎn)固體廢棄物浸出毒性實(shí)驗(yàn),對(duì)砷等重金屬離子的各項(xiàng)浸出濃度予以測(cè)定。
6.通過(guò)反復(fù)試驗(yàn),選擇合適的水泥廢渣比,水灰比和穩(wěn)定劑量,按上述流程驗(yàn)證,確定最優(yōu)方案。
2.3 試體成型方法
試驗(yàn)采用澆注成型的成型方式。在對(duì)試驗(yàn)原料予以配置時(shí)依照預(yù)定配比,在水泥膠砂攪拌機(jī)中倒入原料。在攪拌20 s之后緩慢加入10%硫化鈉水溶液,要在10 s到20 s之內(nèi)注入完成,將機(jī)器開動(dòng)攪拌360 s左右,在成型模中均勻加入攪拌好的膠砂,把模具放到振石臺(tái)上,隨后讓其運(yùn)轉(zhuǎn),使物料能夠均勻混合,振石臺(tái)工作120 s左右停車,在振動(dòng)完結(jié)之后,將膠砂用途刮刀刮平,一天之后將模具取出。
2.4 固化體浸出液測(cè)定
依據(jù)固廢浸出毒性浸出辦法——水平振蕩法制作砷渣固化體浸出液,所測(cè)結(jié)果和《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)——浸出毒性鑒定》開展比較。
其具體步驟是:取50 g樣,放在1L錐形瓶里面,再加入蒸餾水900 mL,其液固比例為10∶1。把錐形瓶固定在振蕩器上面,將震蕩頻率調(diào)為110次/min,其振幅定為40 mm。把室溫定為試驗(yàn)溫度。震蕩8 h,然后靜置16 h,通過(guò)定量濾紙、玻璃漏斗進(jìn)行過(guò)濾。
采用二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法對(duì)浸出液中的砷進(jìn)行測(cè)定;運(yùn)用原子吸收分光光度法對(duì)鎘、銅、鋅等其它元素進(jìn)行測(cè)定;運(yùn)用火焰原子吸收分光光度法對(duì)總鎘予以測(cè)定。
3.1 水泥摻量對(duì)固化體浸出的影響
選取425號(hào)的普通硅酸鹽水泥,在進(jìn)行試驗(yàn)的時(shí)候?qū)Σ煌嗥渖樵扔枰钥刂?,依照上述養(yǎng)護(hù)和制作辦法開展固化體的制作和養(yǎng)護(hù),在7 d、28 d中分別測(cè)試固化體的浸出率(參考原廢渣特性,試驗(yàn)主要測(cè)試砷浸出濃度)。固化體的各配料和測(cè)試結(jié)果見表3。
在該試驗(yàn)中,水泥為固化劑,在配料體系中作為膠凝材料,其能夠依靠水化反應(yīng)生成水硬性物質(zhì)。由表3可知,隨著水泥量的增加,固化體砷浸出率會(huì)逐漸降低,但相關(guān)數(shù)值較危險(xiǎn)廢物浸出毒性鑒定標(biāo)準(zhǔn)值要低。試驗(yàn)初步顯示能夠運(yùn)用基本配比為:砷渣∶水泥=100∶20。
表3 水泥摻量對(duì)固化體抗壓強(qiáng)度影響
3.2 確定水灰比試驗(yàn)
由于固化體系中砷渣、水泥均為吸水材料,水灰比(水與水泥的比值)將直接影響固化體質(zhì)量。按上述制作、養(yǎng)護(hù)方式進(jìn)行固化體的制作,和已確定的相關(guān)配料比例關(guān)系,在不同的水灰比下能夠成型,經(jīng)養(yǎng)護(hù)之后,固化體的砷浸出濃度測(cè)得結(jié)果見表4。
表4 水灰比對(duì)固化體抗壓強(qiáng)度的影響
在對(duì)澆注試體進(jìn)行制作的時(shí)候,一個(gè)非常重要的因素就是水灰比。水分太多,在游離態(tài)水排出后會(huì)產(chǎn)生空隙,試體固結(jié)后孔隙率會(huì)變大,強(qiáng)度降低,密度減少;水分太少,則無(wú)法保障水泥的水化和粘結(jié)的順利進(jìn)行。因?yàn)樵撛囼?yàn)運(yùn)用澆注成型,水灰比選取較高。由表4可知,控制不同水灰比,固化體中砷浸出率7 d測(cè)試,變化稍顯明顯,28 d后砷浸出率變化不大。為保證水泥的水化反應(yīng)充分進(jìn)行,試驗(yàn)表明水灰比為1.00時(shí)效果最好。
3.3 驗(yàn)證工藝條件
對(duì)于攪拌機(jī)攪拌完成之后其固化體是否要予以成型,向來(lái)是一個(gè)較為爭(zhēng)論的話題。有人認(rèn)為需要通過(guò)模型以及成型機(jī)成型方能形成固化體,所形成的形狀規(guī)則并有一定的強(qiáng)度進(jìn)行固化砌磚。這對(duì)后續(xù)的運(yùn)輸而言非常便利,可以靈活地選擇是用自卸車或者是叉車,與此同時(shí),想要進(jìn)入安全填埋場(chǎng)一個(gè)首要條件就是固化體砌塊。應(yīng)該將其固化強(qiáng)度控制在0.98 MPa到4.9MPa。同時(shí)還有人指出,不需要將固化體予以成型,對(duì)其進(jìn)入到填埋場(chǎng)的強(qiáng)度不需要進(jìn)行考慮,在攪拌機(jī)出來(lái)的固化體應(yīng)該是半固態(tài)或者是漿狀。固化體能夠運(yùn)用車輛或者是泵送直接運(yùn)到填埋場(chǎng)進(jìn)行填埋工作,而且在填埋場(chǎng)開展養(yǎng)護(hù)和凝硬。當(dāng)前,我國(guó)有些填埋場(chǎng)運(yùn)用后一辦法。
上述方法有利也有弊,前者輸送便利,所需水量比較少,但得增加模具以及成型機(jī)等設(shè)備,同時(shí)還要構(gòu)建廠房,所需資金比較多。后者無(wú)需成型設(shè)備以及養(yǎng)護(hù)廠房,相應(yīng)的投資也就會(huì)降低,但需水量非常大,如果采用車輛對(duì)固化體予以運(yùn)輸,相關(guān)車輛需要運(yùn)用防滲漏措施,不然會(huì)造成二次污染。污染物中的一些粘性污泥還會(huì)導(dǎo)致卸料困難等一些問(wèn)題。比如運(yùn)用泵送以及管道等磨損大,維修工作量大,設(shè)備壽命較短。大的固化體還有造成管道堵塞的危險(xiǎn)。
本研究對(duì)象含砷廢渣量不大,并且無(wú)新的廢渣需要處理,為節(jié)省投資,采用第二種方式。
考慮到試驗(yàn)時(shí)固化體采用澆注成形的方式,選用的水灰比相對(duì)偏小,擬調(diào)整水灰比至1.5作驗(yàn)證試驗(yàn)。首先按照水泥∶砷渣=20∶100的預(yù)定配比配制試驗(yàn)原料120 kg,將原料倒入水泥膠砂攪拌機(jī)內(nèi)。攪拌20 s后均勻加入6.7%硫化鈉水溶液30 kg,10~20 s內(nèi)加完,開動(dòng)機(jī)器攪拌360±5 s停車,將攪拌好的膠砂倒入托盤,經(jīng)自然養(yǎng)護(hù)后,在7 d、28 d中分別測(cè)試固化體的浸出率,結(jié)果見表5。
表5 設(shè)計(jì)工藝條件下平行試驗(yàn)結(jié)果
由表5可以發(fā)現(xiàn),在原砷渣浸出液中As含量超標(biāo)嚴(yán)重,在固化之后As濃度在3~4 mg/L,低于《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)——浸出毒性鑒別》(GB5085.3-2007)限值。
1.運(yùn)用水泥固化來(lái)對(duì)含砷廢渣予以處理,該方法處理效果好,固化體能夠運(yùn)送到填埋場(chǎng)予以填埋,能夠有效地避免二次污染。
2.砷渣固化的最佳工藝條件為:砷渣∶水泥∶穩(wěn)定劑=100∶20∶2,水灰比=1.5;按照水泥∶砷渣=20∶100的預(yù)定配比配制原料,將原料倒入水泥膠砂攪拌機(jī)內(nèi)。攪拌20 s后均勻加入6.7%硫化鈉水溶液,10~20 s內(nèi)加完,開動(dòng)機(jī)器攪拌360±5 s停車,將攪拌好的膠砂采用泵送的方式輸送至填埋場(chǎng)進(jìn)行攤鋪填埋作業(yè),并在填埋場(chǎng)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)、凝硬。
3.試驗(yàn)結(jié)果表明,固化后As的浸出濃度為3~4 mg/L,低于《危險(xiǎn)廢物鑒別標(biāo)準(zhǔn)——浸出毒性鑒別》(GB5085.3-2007)限值。
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Study on Safe Disposal Technology of Arsenic-containing W astes Residue
HUANG Jian
(Hunan Research Institute of Nonferrous Metals,Changsha 410100,China)
arsenic residue;safe disposition;stabilization/solidification
X705
A
1003-5540(2016)04-0062-05
2016-06-15
黃 ?。?983-),男,工程師,主要從事環(huán)境工程、有色金屬資源回收等方向的研究工作。
Abstract:The arsenic-containing wastes residue of a mine in Chenzhou of Hunan province was employed as the research object,through checking pretreatment technology and comparing schemes,the stabilization/solidification pretreatment technology was put forward.The optimum process conditions are detemined as follow:the ratio of arsenic residue,cement and stabilizer is 100∶20∶2;water/cement ratio is1.5.The goal of low cost and good curing effect is achieved by using an optimum cement/arsenic residue ratio and water/cement ratio.The SEM analysis results show that the leaching concentrations of As is3~4mg/L.The properties is far below the standards of GB5085.3-2007.