徐萬福, 傅偉松, 周乃鋒, 陳華祥, 丁亞鋼
(浙江迪邦化工有限公司, 浙江 上虞 312369)
分散染料自動連續(xù)化生產(chǎn)新工藝
徐萬福, 傅偉松, 周乃鋒, 陳華祥, 丁亞鋼
(浙江迪邦化工有限公司, 浙江 上虞 312369)
為提高分散染料生產(chǎn)的自動化水平,從重氮化反應過程和偶合反應過程2個方面研究了分散染料自動連續(xù)化生產(chǎn)的新工藝。與傳統(tǒng)間歇式生產(chǎn)相比,采用自動連續(xù)化新工藝生產(chǎn)的分散紫93∶1和分散藍291∶3,其液相色譜(HPLC)純度分別提升1.16%、0.87%,染料收率分別提高2.06%、2.07%,染料的高溫分散穩(wěn)定性過濾時間均為A級,新工藝生產(chǎn)的分散紫93∶1的殘余物等級為4級,高于傳統(tǒng)間歇工藝生產(chǎn)分散紫93∶1的3~4級,滌綸染色織物的色光和各項染色牢度等測試結(jié)果相近。自動連續(xù)化生產(chǎn)新工藝的應用,使得染料濾餅母液水的量減少20%以上,提高了水的重復利用率,避免了傳統(tǒng)間歇式生產(chǎn)中各種問題的出現(xiàn),穩(wěn)定了染料生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量,同時,提高了企業(yè)的環(huán)保效益和經(jīng)濟效益。
分散染料; 自動連續(xù)化; 新工藝; 染料廢水; 環(huán)保
染料行業(yè)是精細化學工業(yè)的重要行業(yè)之一,近年來,隨著合成纖維的快速發(fā)展,我國染料工業(yè)發(fā)展迅速,尤其是分散染料,已成為國際市場主要的染料供應地[1]。分散染料微溶于水,是在水溶液中呈分散狀態(tài)的非離子型染料[2]。按其結(jié)構(gòu)主要可分為偶氮類、蒽醌類和雜環(huán)類3種,其中以偶氮類和蒽醌類為主,而雜環(huán)類由于色光鮮艷、發(fā)色強度高、各項牢度性能好目前研究較多[3]。分散染料主要應用于聚酯纖維及其混紡織物的染色和印花[4-6],同時也可應用于醋酯纖維和聚酰胺纖維的染色[7]。據(jù)統(tǒng)計,隨著各種染料的廣泛使用,有10%~15%的染料在生產(chǎn)或使用過程中被排放到環(huán)境中[8],這些高色度、高化學需氧量(COD)、成分復雜、生物毒性較大的染料排入環(huán)境中,對生態(tài)和人體健康造成極大的影響[9-10],因此,染料廢水的處理方法有待進一步的研究和開發(fā)[11]。實際上,染料廢水應該從染料生產(chǎn)的源頭開始控制,大幅度減少三廢的生成和處理成本,從而降低染料生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保壓力和經(jīng)濟成本。
分散染料屬于典型的精細化工產(chǎn)品,其生產(chǎn)具有品種多、規(guī)模小、間歇、流程復雜、操作繁雜、勞動強度大、原料介質(zhì)有一定毒性、腐蝕性以及易燃易爆性、對生產(chǎn)的安全性要求高等特點[12]。傳統(tǒng)的分散染料生產(chǎn)過程為間歇生產(chǎn),生產(chǎn)方式相對落后,溫度、原料配比等工藝參數(shù)控制不夠科學合理,自動化程度低,設備占地面積大,工人勞動強度大,車間生產(chǎn)環(huán)境差,使得目前生產(chǎn)的染料品質(zhì)不穩(wěn)定,生產(chǎn)效率低[13]。
偶氮類分散染料的合成主要是重氮化反應和偶合反應[14]。本文所述的分散染料自動連續(xù)化生產(chǎn)新工藝,包括將重氮化反應的原料按配比投入配料釜,物料經(jīng)溢流口流入帶有夾套的管式反應器,通過在線檢測裝置檢測重氮化反應完成的狀態(tài),將反應所得重氮鹽連續(xù)出料與偶合組分一起供入配料釜,再進入管式反應器,通過在線檢測裝置檢測偶合反應完成的狀態(tài),偶合料供入轉(zhuǎn)晶釜,經(jīng)升溫轉(zhuǎn)晶、壓濾后得染料濾餅,濾餅母液水和洗滌循環(huán)水再次用于配置偶合組分。整個連續(xù)化的生產(chǎn)過程中,物料的流量、反應的溫度和時間、反應完成狀態(tài)的檢測裝置是自動聯(lián)鎖控制的。新的染料生產(chǎn)方法,實現(xiàn)了分散染料的自動連續(xù)化生產(chǎn),大幅度減少了染料廢水的產(chǎn)生量,得到了質(zhì)量穩(wěn)定的分散染料產(chǎn)品。
1.1 重氮化生產(chǎn)新工藝
圖1示出分散染料重氮化反應自動連續(xù)化生產(chǎn)示意圖。圖中A為固體進料裝置;B1為重氮配料釜;C、D為液體計量槽; F1為固體計量裝置;F2、F3、F4、F5為泵或計量泵;I1~I6為檢測裝置(極性電壓控制系統(tǒng));G為閥門;H1為重氮化管式反應器(管道有外夾套,內(nèi)部有若干列管式冷凝器);E1為重氮成品釜。實際生產(chǎn)過程中,在配料釜B1中,加入一定量的亞硝酰硫酸,然后開啟制冷系統(tǒng)調(diào)節(jié)冷凍鹽水閥門以控制釜內(nèi)的溫度,通過計量裝置控制重氮組分(芳伯胺)、亞硝酰硫酸以一定的進料速度連續(xù)進料,混合物料從溢流口流至管式反應器H1中進行重氮化反應,經(jīng)過I1~I2極性電壓控制系統(tǒng)檢測反應完成后,連續(xù)出料至E1成品釜,得到重氮化合物溶液。若反應未完成,且配料正常,則反應物料進入下游管式反應器H1中繼續(xù)進行重氮化反應;若反應未完成,且配料異常,則立即停止進料,并通過F4泵將反應物料返回至配料釜B1中,重新配料,然后再按特定比例連續(xù)進料。
重氮鹽的制備過程中,酸的控制要略微過量,酸過量太多將使反應生成的重氮鹽重新分解。在高溫條件下,重氮鹽也容易分解,重氮化反應作為一個放熱反應在生產(chǎn)過程中對傳熱的要求相當高,對于傳統(tǒng)的攪拌反應釜而言,無論采取什么樣的攪拌方式,均存在局部酸濃度過高或者過低以及反應釜中溫度不勻的現(xiàn)象,從而使得重氮鹽發(fā)生分解降低生產(chǎn)效率[15],而采用冷卻夾套的連續(xù)管式反應器,通過自動精確控制芳伯胺、硫酸、亞硝酰硫酸的進料比例,使得管式反應器每個截面的反應物料比恒定,同時在反應器上設置多個反應狀態(tài)檢測裝置,通過多點自動控制,使反應完全的料液連續(xù)出料,有效地控制了重氮化的溫度,提高了傳熱效率,避免了溫度過高所導致的重氮鹽的分解,實現(xiàn)了重氮鹽的精確自動連續(xù)化生產(chǎn),縮短了反應時間,提高了生產(chǎn)效率。
1.2 偶合反應新工藝
圖2示出為偶合反應自動連續(xù)化生產(chǎn)示意圖。圖中,B2為偶合配料釜(釜體有若干側(cè)攪拌均勻分布),F(xiàn)6、F7、F8、F9為泵或計量泵,L1~L6為檢測裝置(電位測定控制系統(tǒng));G為閥門,H2為管式偶合反應器(管道有外夾套、內(nèi)部有若干列管式冷凝器),E2為中轉(zhuǎn)釜,M為偶合組分水溶液,N為轉(zhuǎn)晶釜。在實際生產(chǎn)過程中,圖1重氮成品釜E1中的重氮化合物溶液與M偶合組分水溶液各自以一定流速連續(xù)進料至配料釜B2中,同時利用循環(huán)泵F9使釜內(nèi)物料充分混勻,然后混合物料經(jīng)溢流口流至管式偶合反應器H2中進行偶合反應,反應溫度通過冷卻夾套和管內(nèi)列管式冷凝器自動控制偶合反應溫度,偶合物料經(jīng)L1、L2電位測定控制系統(tǒng)檢測反應完成后,偶合產(chǎn)物連續(xù)出料至E2中轉(zhuǎn)釜。若反應未完成,且配料正常,則反應物料進入下游管式反應器H2中繼續(xù)進行偶合反應;若反應未完成,且配料異常,則立即停止進料,并通過泵F7將反應物料返回至配料釜B2中,重新配料,然后再按特定比例連續(xù)進料。中轉(zhuǎn)釜E2中的偶合物料,經(jīng)泵F8打入轉(zhuǎn)晶釜N中控制溫度升溫轉(zhuǎn)晶,轉(zhuǎn)晶后,進行固液分離、水洗,得分散染料濾餅。濾餅母液水、洗滌水用于M偶合組分打漿。
偶合反應中,物料的流量、偶合反應溫度及反應狀態(tài)檢測裝置是自動聯(lián)鎖控制,從而實現(xiàn)了分散染料的高效高穩(wěn)定性自動連續(xù)化生產(chǎn)[16]。
1.3 自動連續(xù)化生產(chǎn)新工藝流程
圖3示出分散染料自動連續(xù)化生產(chǎn)的工藝流程圖。分散染料生產(chǎn)過程中的重氮化和偶合反應參見1.1和1.2小節(jié)。從圖3可看出,分散染料母液水除了重新用于偶合打漿配置偶合組分溶液外,還用于生產(chǎn)制備硫酸銨或氯化銨等鹽類,進一步實現(xiàn)了分散染料的環(huán)保、經(jīng)濟生產(chǎn)。
1.4 分散染料生產(chǎn)實例
以分散紫93∶1為例,介紹傳統(tǒng)的間歇式生產(chǎn)和本文研究的分散染料自動連續(xù)化生產(chǎn)過程。分散紫93∶1所用的重氮組分為2,4-二硝基-6-氯苯胺,偶合組分為N,N-二乙基-3-乙酰氨基苯胺。
1.4.1 傳統(tǒng)間歇生產(chǎn)實例
首先,檢查重氮相關(guān)設備的運轉(zhuǎn)是否正常,開動攪拌和冷凍鹽水,加入4 380 kg亞硝酰硫酸(質(zhì)量分數(shù)為28%,下同),溫度降至15~20 ℃后,投2,4-二硝基-6-氯苯胺2 000 kg,保溫反應6 h,檢測重氮化是否完全,保溫,結(jié)束待偶合。
檢查偶合相關(guān)設備的運轉(zhuǎn)是否正常,向偶合釜中打入一定量的水與硫酸,調(diào)節(jié)硫酸的酸值(硫酸質(zhì)量百分數(shù))為4%~6%,在攪拌條件下投入N,N-二乙基-3-乙酰氨基苯胺2 000 kg,打漿至完全溶解,投冰降溫至0 ℃以下,開始滴加重氮鹽溶液進行偶合反應,偶合過程中通過不斷投加碎冰來控制反應溫度,整個過程溫度控制在0 ℃以下,反應完成后,開蒸汽升溫,經(jīng)轉(zhuǎn)晶后進行固液分離,水洗得到濾餅。
1.4.2 自動連續(xù)化生產(chǎn)實例
檢查連續(xù)化生產(chǎn)設備及自動化控制系統(tǒng)是否正常,在圖1所示的配料釜B1中先加入一定量的亞硝酰硫酸,再投入相應比例的2,4-二硝基-6-氯苯胺,保溫后作為引發(fā)劑,然后開啟亞硝酰硫酸、2,4-二硝基-6-氯苯胺進料閥門,啟動計量裝置,分別控制二者進料流量為1 050、500 kg/h,混合物料溢流至重氮管式反應器H1反應,通過I1~I6極性電壓控制系統(tǒng)檢測重氮化反應完成后,流至成品釜E1,經(jīng)計量泵F5轉(zhuǎn)入圖2所示偶合配料釜B2,計量泵F5、F6分別控制重氮化合物溶液和偶合組分水溶液(含固量8%)進料流量為1 550、6 150 kg/h,通過循環(huán)泵F9使釜內(nèi)物料充分混勻,混合物料溢流至管式反應器H2,反應溫度由管道夾套及管內(nèi)列管式冷凝器雙重控制實現(xiàn),具體實施根據(jù)溫度檢測裝置檢測后,自動調(diào)節(jié)冷凍鹽水調(diào)節(jié)閥開度,精準控制反應溫度,反應物料經(jīng)L1~L6電位測定控制系統(tǒng)檢測偶合反應完成后,流至中轉(zhuǎn)釜E2,通過泵F8打入轉(zhuǎn)晶釜N中,然后升溫轉(zhuǎn)晶,經(jīng)固液分離水洗得到分散紫93∶1濾餅。
通過對本文研究的自動連續(xù)化分散染料生產(chǎn)新工藝和傳統(tǒng)的間歇式生產(chǎn)工藝生產(chǎn)的染料濾餅的各項參數(shù)進行對比,比較新老工藝所得分散染料濾餅質(zhì)量。
2.1 高效液相色譜(HPLC)純度對比
采用自動連續(xù)化分散染料生產(chǎn)新工藝和傳統(tǒng)間歇式分散染料生產(chǎn)工藝所得分散染料濾餅分散紫93∶1和分散藍291∶3,測得的HPLC純度數(shù)據(jù)見表1。
表1 新工藝和傳統(tǒng)工藝HPLC純度比較Tab.1 HPLC purity of new technology compared with conventional process
注:每種工藝的每個染料品種取2個不同的生產(chǎn)批次測試,取其平均值。
從表1可看出,新工藝生產(chǎn)的濾餅HPLC純度比傳統(tǒng)工藝偏高,其中分散紫93∶1的HPLC純度比傳統(tǒng)工藝高1.16%,分散藍291∶3的HPLC純度比傳統(tǒng)工藝高0.87%。這是因為在新工藝的生產(chǎn)過程中,避免了釜內(nèi)溫度不勻現(xiàn)象,提高了傳質(zhì)傳熱效率,從而提高了自動連續(xù)化生產(chǎn)的染料濾餅品質(zhì)。
2.2 收率對比
表2為分別采用自動連續(xù)化分散染料生產(chǎn)新工藝和傳統(tǒng)間歇式分散染料生產(chǎn)工藝所得分散染料濾餅分散紫93∶1和分散藍291∶3的收率。可以看出,自動連續(xù)化新工藝生產(chǎn)的分散紫93∶1收率比傳統(tǒng)工藝高2.06%,分散藍291∶3的收率比傳統(tǒng)工藝高2.07%。
表2 新工藝和傳統(tǒng)工藝收率比較Tab.2 Yield of new technology compared with conventional process
2.3 染色牢度及分散性對比
表3示出分別采用自動連續(xù)化生產(chǎn)新工藝和傳統(tǒng)間歇式生產(chǎn)工藝所得分散紫93∶1和分散藍291∶3高溫分散性和滌綸織物染色各項牢度。高溫分散穩(wěn)定性的測試參照GB/T 5541—2007《分散染料高溫分散穩(wěn)定性測定方法》采用雙層濾紙過濾法進行測定。高溫分散穩(wěn)定性以過濾時間級別和殘余物級別表示。
表3 新工藝和傳統(tǒng)工藝色牢度及高溫分散性比較Tab.3 Color fastness and high-temperature dispersion of new technology compared with conventional process 級
從表3可看出,自動連續(xù)化新工藝和傳統(tǒng)間歇式工藝生產(chǎn)的分散染料其各項色牢度和高溫分散性測試結(jié)果相近。
2.4 顏色特征值對比
采用高溫高壓法,在相同工藝條件下,分別用新工藝和傳統(tǒng)工藝生產(chǎn)的分散紫93∶1和分散藍291∶3對滌綸織物進行染色,測得的滌綸織物顏色特征值如表4所示。
表4 新工藝和傳統(tǒng)工藝染色顏色特征值比較Tab.4 Dyeing color characteristic value of new technology compared with conventional 級
從表4可看出,新工藝和傳統(tǒng)工藝所得分散染料染色滌綸織物的顏色特征值相近,基本無色差。
與傳統(tǒng)的間歇式分散染料生產(chǎn)工藝相比,自動連續(xù)化分散染料生產(chǎn)工藝具有節(jié)水、減排等環(huán)保特點,同時降低了分散染料的生產(chǎn)成本。
傳統(tǒng)的間歇式分散染料生產(chǎn)偶合反應過程是通過不斷的加入冰塊來降低反應溫度,極大地增加了壓濾過程中產(chǎn)生的母液廢水,而在自動連續(xù)化生產(chǎn)過程中,冷卻降溫和保溫均采用冷凍鹽水自動控制系統(tǒng),直接減少了染料合成產(chǎn)生的母液廢水;此外,母液廢水儲存后可二次利用,提高了水的重復利用率,實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟和清潔生產(chǎn)工藝。
通過染料自動連續(xù)化技術(shù)應用,分散染料濾餅收率約提高2%,濾餅母液水產(chǎn)生量約減少20%。如傳統(tǒng)間歇染料生產(chǎn)工藝生產(chǎn)濾餅1萬t所產(chǎn)生的母液廢水為10萬t,濾餅價格按2.5萬元/t,母液廢水處理成本160元/t,采用自動連續(xù)化新工藝后可節(jié)約成本820萬元(10 000×2%×25 000+100 000×20%×160)。可見,自動連續(xù)化生產(chǎn)技術(shù)應用于染料生產(chǎn)實現(xiàn)了從源頭使污染物大幅度減排,為企業(yè)節(jié)約了廢酸處置費,從而降低成本。
自動連續(xù)化生產(chǎn)技術(shù)的應用,使分散染料生產(chǎn)中各物料配比、進料流量、溫度壓力、pH值等工藝條件的控制更加穩(wěn)定與精密,自動化程度更高,同時降低了工人的勞動強度,改善了工況條件,減少了實際生產(chǎn)過程中可能發(fā)生的安全事故,對保證企業(yè)的安全、穩(wěn)定、高效生產(chǎn)具有重要意義。
1)采用自動連續(xù)化生產(chǎn)裝置,克服了傳統(tǒng)間歇式染料生產(chǎn)出現(xiàn)的傳質(zhì)傳熱效果欠佳,反應體系局部溫度過高,重氮鹽不穩(wěn)定,偶合過程易發(fā)生副反應等問題,使得分散染料的生產(chǎn)由間歇式變?yōu)檫B續(xù)式,提升了自動化程度,提高了染料生產(chǎn)效率。
2)與傳統(tǒng)間歇式生產(chǎn)工藝相比,自動連續(xù)化新工藝生產(chǎn)的分散紫93∶1和分散藍291∶3其濾餅HPLC純度分別提高了1.16%、0.87%,染料收率分別提高了2.06%、2.07%,其高溫分散性過濾時間均為A級,分散紫93∶1的殘余物等級略有提高,色光、染色牢度結(jié)果相近。
3)分散染料自動連續(xù)化生產(chǎn)使濾餅母液水減少20%以上,提高了水的重復利用率。
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New automatic and continuous production process of disperse dyes
XU Wanfu, FU Weisong, ZHOU Naifeng, CHEN Huaxiang, DING Yagang
(Zhejiang Dibang Chemical Co., Ltd., Shangyu, Zhejiang 312369, China)
In order to improve the automation level of the production of disperse dyes,a new automatic and continuous production process of disperse dyes was investigated from the aspects of diazotization process and coupling reaction process. Compared with the conventional batch production process,the high performance liquid chromatography(HPLC)purity of the C.I. disperse violet 93∶1 and the C.I. disperse blue 291∶3 produced by the new automatic and continuous production process was improved by 1.16% and 0.87%, respectively,and their yield has improved by 2.06% and 2.07% respectively,the filtration time levels of the high temperature dispersity are all of the A-grade. The residue levels of the C.I. disperse violet 93∶1 produced by the new automatic and continuous production technology are 4 levels,which is a little higher than that of the C.I. disperse violet 93∶1 produced by the traditional batch production process (3-4 grade). The color and various color fastness of the dyed polyester fabric by new process are similar to that produced by traditional process. The application of the new automatic and continuous production technology of disperse dyes reduces more than twenty percent dosage of the filter cake mother liquor,improved the repeating utilization factor of the water,avoided various problems existed in the traditional batch production process,and stabilized the quality of the disperse dyes. Meanwhile, the environmental and economic benefits of the enterprise were enhanced.
disperse dyes; automation and continuity; new process; dye wastewater; environmental protection
10.13475/j.fzxb.20160104006
2016-01-20
2016-07-16
徐萬福(1965—),男,工程師。主要研究方向為分散染料合成及其商品化。周乃鋒,通信作者,E-mail:717137454@qq.com。
TQ 613.24;TS 736.3
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