潘安岳
摘 要:PROTOS卷煙機(jī)供料成條機(jī)未設(shè)計(jì)有負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),當(dāng)負(fù)壓波動超出工藝要求時,設(shè)備不能自動調(diào)節(jié)負(fù)壓值,為此,設(shè)計(jì)了供料成條機(jī)負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)。該系統(tǒng)由一個氣動調(diào)節(jié)閥、兩個負(fù)壓傳感器、一個控制單元、一個工控機(jī)和控制軟件組成。卷煙供料成條機(jī)安裝負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)后,可以自動開啟或關(guān)閉氣動調(diào)節(jié)閥,自動調(diào)節(jié)氣動調(diào)節(jié)閥閥門開啟大小,使負(fù)壓值穩(wěn)定在(-9.2±0.3)kPa范圍內(nèi),從而達(dá)到節(jié)能降耗、提高煙支質(zhì)量的目的。
關(guān)鍵詞:PROTOS卷煙機(jī) 供料成條機(jī) 負(fù)壓 氣動調(diào)節(jié)閥 自動調(diào)節(jié) 煙支質(zhì)量
中圖分類號:TS43;TP274 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2016)02(c)-0049-03
PROTOS卷煙機(jī)是煙草行業(yè)卷煙機(jī)的主流機(jī)型,該機(jī)組由供料成條機(jī)、卷制成型機(jī)、濾嘴接裝機(jī)三大部分組成[1]。供料成條機(jī)的功用是把煙絲系統(tǒng)送來的煙絲進(jìn)行松散和去除鐵、雜、梗、簽后制成符合煙支單位長度且達(dá)到目標(biāo)重量的煙絲條送到卷制成型機(jī)部分[2]。供料成條機(jī)的負(fù)壓系統(tǒng)利用負(fù)壓空氣將煙絲吸附在吸絲帶上形成煙絲條,負(fù)壓的大小及穩(wěn)定性是決定煙支空頭率、重量及吸阻等煙支質(zhì)量指標(biāo)的關(guān)鍵因素[3-4]。
1 存在問題
卷煙廠的風(fēng)力除塵系統(tǒng)通過負(fù)壓風(fēng)管將多臺卷煙機(jī)連在一起,當(dāng)連接在同一負(fù)壓管網(wǎng)上的卷煙機(jī)有開、停機(jī)狀態(tài)變化時,負(fù)壓會產(chǎn)生波動[5-6];特別是當(dāng)更換吸絲帶或處理煙絲堵塞時,需打開供料成條機(jī)的風(fēng)室體防護(hù)罩[7],風(fēng)室體內(nèi)的負(fù)壓吸風(fēng)口外露后引起負(fù)壓風(fēng)泄漏,使接在同一負(fù)壓管網(wǎng)上的其他卷煙機(jī)負(fù)壓產(chǎn)生較大波動。
由于供料成條機(jī)未設(shè)計(jì)有負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),負(fù)壓閥門的開啟、關(guān)閉及負(fù)壓大小調(diào)節(jié)均需操作工手動操作。當(dāng)卷煙機(jī)負(fù)壓產(chǎn)生波動時,供料成條機(jī)的負(fù)壓大小無法自動調(diào)節(jié)。
2 設(shè)計(jì)方案及原理
技術(shù)方案:該設(shè)計(jì)的目的是為了克服卷煙機(jī)現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種卷煙供料成條機(jī)負(fù)壓自動調(diào)節(jié)方法,通過卷煙供料成條機(jī)負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),解決卷煙供料成條機(jī)負(fù)壓閥門不能自動開啟、關(guān)閉及負(fù)壓值大小自動調(diào)節(jié)問題,同時實(shí)現(xiàn)卷煙機(jī)負(fù)壓的遠(yuǎn)程管理和遠(yuǎn)程控制。
為實(shí)現(xiàn)上述目的,設(shè)計(jì)的卷煙供料成條機(jī)負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng),如圖1所示,在每組卷煙機(jī)上安裝一個氣動調(diào)節(jié)閥2,兩個負(fù)壓傳感器1、3,一個控制單元10,一個工控機(jī)9,在除塵系統(tǒng)安裝一個工控機(jī)11。其特征在于所述氣動調(diào)節(jié)閥2安裝在供料成條機(jī)負(fù)壓風(fēng)管上,替換原手動調(diào)節(jié)閥;在所述氣動調(diào)節(jié)閥前負(fù)壓風(fēng)管6安裝前負(fù)壓傳感器1,在所述氣動調(diào)節(jié)閥后負(fù)壓風(fēng)管5安裝后負(fù)壓傳感器3。將前負(fù)壓傳感器1及后負(fù)壓傳感器3的信號連接至所述控制單元。通過數(shù)據(jù)線將多組卷煙供料成條機(jī)負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)連接在一起,同時將數(shù)據(jù)線連接到除塵系統(tǒng)、MES生產(chǎn)執(zhí)行系統(tǒng)或生產(chǎn)指揮調(diào)度系統(tǒng)[8]。
如圖1所示,將供料成條機(jī)風(fēng)室體連鎖開關(guān)4的信號接至所述控制單元,當(dāng)打開供料成條機(jī)的風(fēng)室體防護(hù)罩時,所述控制單元自動關(guān)閉氣動調(diào)節(jié)閥2;當(dāng)關(guān)閉供料成條機(jī)的風(fēng)室體防護(hù)罩時,所述控制單元自動打開氣動調(diào)節(jié)閥2,使氣動調(diào)節(jié)閥閥門開啟至關(guān)閉前的位置。
在上述技術(shù)方案中,所述氣動調(diào)節(jié)閥2為帶定位器氣動調(diào)節(jié)閥或帶手輪及定位器氣動調(diào)節(jié)閥[9]。
根據(jù)卷煙機(jī)生產(chǎn)工藝需求及特性,在所述工控機(jī)上安裝控制軟件,控制軟件根據(jù)生產(chǎn)工藝、操作工在所述工控機(jī)上設(shè)置的參數(shù)以及所述負(fù)壓傳感器反饋的信號,自動對所述氣動調(diào)節(jié)閥進(jìn)行開啟、關(guān)閉及調(diào)節(jié)大小控制。
工作原理:如圖2所示,卷煙機(jī)上電后,供料成條機(jī)負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)開始檢測前負(fù)壓風(fēng)管6的負(fù)壓值,通過比較操作工在工控機(jī)設(shè)定的風(fēng)力除塵管道負(fù)壓值范圍及前負(fù)壓傳感器1反饋的信號,當(dāng)風(fēng)力除塵管道負(fù)壓值不在設(shè)定值范圍時,控制單元向風(fēng)力除塵系統(tǒng)傳送報(bào)警信號,由風(fēng)力除塵系統(tǒng)工控機(jī)對同一負(fù)壓管網(wǎng)上的多組卷煙機(jī)負(fù)壓數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算處理后自動調(diào)整風(fēng)力除塵系統(tǒng)風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率;當(dāng)風(fēng)力除塵管道負(fù)壓值達(dá)到設(shè)定值范圍時,系統(tǒng)進(jìn)入下一步流程。
當(dāng)前負(fù)壓風(fēng)管6的負(fù)壓值達(dá)到設(shè)定值范圍后,系統(tǒng)檢測供料成條機(jī)風(fēng)室體防護(hù)罩是否關(guān)閉,當(dāng)打開供料成條機(jī)風(fēng)室體防護(hù)罩時,所述控制單元自動關(guān)閉所述氣動調(diào)節(jié)閥2;當(dāng)關(guān)閉供料成條機(jī)的風(fēng)室體防護(hù)罩時,所述控制單元自動打開所述氣動調(diào)節(jié)閥2,使氣動調(diào)節(jié)閥2閥門開啟至關(guān)閉前的位置。
參見圖2,氣動調(diào)節(jié)閥2打開后,系統(tǒng)檢測后負(fù)壓風(fēng)管5的負(fù)壓值,通過比較操作工在工控機(jī)設(shè)定的供料成條機(jī)負(fù)壓工藝參數(shù)及后負(fù)壓傳感器2反饋的信號,當(dāng)供料成條機(jī)負(fù)壓值大于負(fù)壓工藝參數(shù)設(shè)定值時,系統(tǒng)通過控制單元減小氣動調(diào)節(jié)閥2的閥門;當(dāng)供料成條機(jī)負(fù)壓值小于負(fù)壓工藝參數(shù)設(shè)定值時,系統(tǒng)通過控制單元增大氣動調(diào)節(jié)閥2的閥門;當(dāng)供料成條機(jī)負(fù)壓值達(dá)到負(fù)壓工藝參數(shù)設(shè)定值范圍[10-11],氣動調(diào)節(jié)閥2調(diào)節(jié)結(jié)束。
3 應(yīng)用效果
3.1 應(yīng)用前后負(fù)壓穩(wěn)定性比較
驗(yàn)證方法:在所述工控機(jī)上讀取供料成條機(jī)的負(fù)壓波動范圍及平均值,當(dāng)關(guān)閉負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)時閥門無自動調(diào)節(jié)功能,將關(guān)閉負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)時讀取的數(shù)據(jù)作為應(yīng)用前的數(shù)據(jù)。
分別對廣西中煙一類、二類及三類卷煙進(jìn)行應(yīng)用前后試驗(yàn),應(yīng)用前后數(shù)據(jù)比較如表1所示。應(yīng)用前負(fù)壓波動較大,應(yīng)用后負(fù)壓值能穩(wěn)定在(-9.2±0.3)kPa范圍內(nèi)。
3.2 應(yīng)用前后對煙支空頭率影響比較
根據(jù)負(fù)壓參數(shù)對煙支空頭率、重量及吸阻等煙支質(zhì)量指標(biāo)的影響程度,負(fù)壓波動時,對煙支空頭率影響較為顯著,對重量及吸阻影響程度較小[9],因此選擇對煙支空頭率進(jìn)行應(yīng)用前后試驗(yàn)。
驗(yàn)證方法:對同一生產(chǎn)機(jī)臺相同生產(chǎn)工藝參數(shù)的情況下,對負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)啟用或關(guān)閉時,卷煙機(jī)人機(jī)界面顯示的煙支空頭數(shù)量及空頭率比較。將卷煙機(jī)回絲量統(tǒng)一調(diào)至最佳回絲量[12],回絲量取值為35%;在卷煙機(jī)CIS控制參數(shù)界面[13],將“松頭絕對門坎”參數(shù)統(tǒng)一設(shè)為“220”,“松頭門坎”參數(shù)統(tǒng)一設(shè)為“55”。應(yīng)用前后試驗(yàn)數(shù)據(jù)如表2所示,試驗(yàn)數(shù)據(jù)為一臺班的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),應(yīng)用后煙支空頭率平均下降了0.03%。
4 結(jié)語
卷煙供料成條機(jī)安裝負(fù)壓自動調(diào)節(jié)系統(tǒng)后,可以根據(jù)卷煙機(jī)的生產(chǎn)狀態(tài),自動開啟或關(guān)閉供料成條機(jī)氣動調(diào)節(jié)閥,自動調(diào)節(jié)氣動調(diào)節(jié)閥的閥門開啟大小,使供料成條機(jī)負(fù)壓值滿足生產(chǎn)工藝要求,從而達(dá)到節(jié)能降耗、提高煙支質(zhì)量的目的。
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