樊愛兵
(江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司,江蘇揚(yáng)州 225007)
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330MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒改造及效果分析
樊愛兵
(江蘇華電揚(yáng)州發(fā)電有限公司,江蘇揚(yáng)州225007)
摘要:某電廠#6機(jī)組空氣預(yù)熱器出口NOx排放質(zhì)量濃度達(dá)655.7 mg/m3,為滿足新標(biāo)準(zhǔn)排放要求,采用多空氣分級、水平濃淡分離的煤粉燃燒技術(shù)對鍋爐燃燒器進(jìn)行了低氮燃燒改造,在爐膛內(nèi)沿垂直方向和水平方向進(jìn)行多次空氣分級。改造后的鍋爐性能試驗(yàn)表明,空氣預(yù)熱器出口NOx排放質(zhì)量濃度可長期保持在300 mg/m3以下,鍋爐效率、飛灰中可燃物含量符合要求,改造效果顯著。
關(guān)鍵詞:燃燒器;低氮燃燒; NOx;空氣分級;水平濃淡分離
近年來,為改善環(huán)境質(zhì)量,防治火電廠大氣污染物排放造成的污染,我國對火電廠污染物的排放提出了嚴(yán)格的要求。環(huán)保部發(fā)布的GB13223—2011《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》[1]規(guī)定,自2014年7 月1日起,劃分為重點(diǎn)地區(qū)的投運(yùn)火電機(jī)組NOx排放質(zhì)量濃度限值為100 mg/m3。某電廠330 MW機(jī)組的NOx排放質(zhì)量濃度處于較高水平,電力科學(xué)研究院出具的性能試驗(yàn)報(bào)告顯示,該電廠#6鍋爐在300 MW負(fù)荷時,空氣預(yù)熱器出口處NOx質(zhì)量濃度為655.7 mg/m3,不符合國家環(huán)保要求,必須進(jìn)行脫硝改造。針對#6鍋爐的NOx排放情況和煤種特點(diǎn),可先進(jìn)行低氮燃燒改造,降低爐膛出口NOx排放質(zhì)量濃度,再結(jié)合選擇性催化還原(SCR)技術(shù)進(jìn)一步降低NOx的排放值,從而達(dá)到重點(diǎn)地區(qū)NOx排放質(zhì)量濃度為100 mg/m3的限值要求。
某電廠330 MW機(jī)組于2005年5月投產(chǎn),配套的#6鍋爐為東方鍋爐股份有限公司生產(chǎn)的DG1036/18.2-Ⅱ4型亞臨界參數(shù)、四角切圓燃燒方式、自然循環(huán)汽包爐,單爐膛,Π型露天布置,設(shè)計(jì)煤種為燃用煙煤,制粉系統(tǒng)采用正壓直吹式,配備5 臺HP843型中速磨煤機(jī),4用1備。#6鍋爐燃燒器采用四角切圓方式布置,分上、下2組,在爐膛中心形成681 mm和772 mm的2個假想切圓,共5層一次風(fēng)噴口和8層二次風(fēng)噴口,一次風(fēng)噴口周圍有周界風(fēng)。
2.1改造方案
低氮燃燒器主要通過特殊設(shè)計(jì)的燃燒器調(diào)整風(fēng)煤比例,盡可能降低參與燃燒的氧氣的質(zhì)量濃度,適當(dāng)降低著火區(qū)的溫度,縮短氣體在高溫區(qū)域的滯留時間,達(dá)到最大限度抑制NOx生成的目的[2]。該電廠在2012年10月至12月期間對#6鍋爐進(jìn)行了低氮燃燒改造。
根據(jù)鍋爐原燃燒器特點(diǎn)、運(yùn)行現(xiàn)狀及燃用煤質(zhì)特點(diǎn),確定采用多空氣分級、水平濃淡分離的煤粉燃燒技術(shù)對燃燒器進(jìn)行改造,具體方案如下。
(1)在爐膛高度方向的不同位置進(jìn)行3次空氣分級[3](如圖1所示) :在主燃燒器區(qū)送入一部分煤粉完全燃燒所需要的一、二次風(fēng),在緊鄰主燃燒區(qū)的上方燃盡風(fēng)(OFA)噴嘴送入一定量的燃盡風(fēng)(即垂直方向第1次空氣分級) ;最上方布置低位分離燃盡風(fēng)(SOFA)燃燒器(即垂直方向第2次空氣分級)和高位SOFA燃燒器(即垂直方向第3次空氣分級)。SOFA燃燒器參數(shù)見表1。
表1 SOFA燃燒器參數(shù)
2層SOFA燃燒器噴嘴設(shè)計(jì)為水平、垂直方向均可擺動,上下擺動角度為±30°(分散控制系統(tǒng)控制),水平擺動角度為±15°(手動) ;每個噴嘴均配置有調(diào)節(jié)風(fēng)門擋板對風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié)(分散控制系統(tǒng)控制)。
圖1 燃燒器布置圖
(2)一次風(fēng)噴嘴采用水平濃淡分離技術(shù),通過在燃燒器內(nèi)加裝垂直布置的折向擋板,使煤粉噴出時在水平方向形成兩股煤粉氣流,實(shí)現(xiàn)爐膛水平方向的分級燃燒(即水平方向的第1次空氣分級)。各層一次風(fēng)(5層)標(biāo)高維持不變,除最下層微油燃燒器結(jié)構(gòu)不改動外,其他4層的16只一次風(fēng)噴嘴均進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),以提高燃燒效率。
(3)主燃燒器的部分二次風(fēng)噴嘴采用正向偏置布置方式,形成部分貼壁風(fēng)(在DD,BC,DE層增加了與主氣流方向一致的貼壁二次風(fēng)),在一定程度上推遲了這部分二次風(fēng)與煤粉氣流的混合,從而在爐膛水平方向形成了水平方向的第2次空氣分級燃燒。
燃燒器改造后,可保證在揮發(fā)性氮析出后的早期燃燒階段主燃燒器過量空氣系數(shù)較低,爐膛內(nèi)沿垂直方向和水平方向進(jìn)行多次空氣分級燃燒,揮發(fā)氮轉(zhuǎn)化成氮?dú)?,大幅減少了總的NOx生成量;另外,燃燒時主燃燒區(qū)欠氧,爐膛的溫度相對降低,熱力型NOx的生成量也會有所減少。
2.2主要技術(shù)特點(diǎn)
(1)燃燒器上部設(shè)置OFA +兩層SOFA(低位SOFA和高位SOFA),沿爐膛高度方向形成3次空氣分級;一次風(fēng)噴嘴采用水平濃淡,濃相煤粉主要集中在爐膛中心,空氣含量高的淡相煤粉分布在爐膛四周,在水平方向形成空氣分級;主燃燒器區(qū)域布置了貼壁風(fēng),推遲部分二次風(fēng)與主氣流在水平方向的混合,一定程度上也形成了空氣分級,大大減少了NOx的生成。
(2)一次風(fēng)采用優(yōu)化設(shè)計(jì)的百葉窗濃縮器,在保證高濃縮比的條件下,使?jié)?、淡兩?cè)的風(fēng)量分配基本均勻,真正實(shí)現(xiàn)接近設(shè)計(jì)預(yù)期的濃淡燃燒;另外,一次風(fēng)噴口中間設(shè)有鈍體,使?jié)狻⒌淮物L(fēng)之間形成約6°的夾角,起到卷吸煙氣和推遲一次風(fēng)混合的作用[2]。濃側(cè)噴嘴內(nèi)設(shè)有穩(wěn)燃齒,可提高燃燒器的低負(fù)荷穩(wěn)燃能力和燃燒效率;淡煤粉處于背火側(cè),提高了該區(qū)域的風(fēng)煤比,使水冷壁附近處于氧化性氣氛,可有效防止水冷壁的結(jié)焦和高溫腐蝕。
(3)一次風(fēng)煤粉噴管前端采用螺栓進(jìn)行支撐和固定,在噴口位置、角度和標(biāo)高確定后,將螺栓調(diào)整好并頂緊,可避免噴口和噴管移動,既保證了煤粉氣流的射入角度,也有利于擺動機(jī)構(gòu)的靈活擺動。SOFA燃燒器噴嘴之間的連桿均置于箱殼外,鍋爐熱態(tài)運(yùn)行時,擺動機(jī)構(gòu)及其所有連桿不存在受熱膨脹,減少了卡澀的可能。
(4)一次風(fēng)噴口與噴管連接處取消了薄且容易變形的不銹鋼密封罩,可有效避免擺動卡澀和密封罩磨穿漏粉。
(5) SOFA風(fēng)道上采用大風(fēng)箱結(jié)構(gòu),可以使SOFA四角風(fēng)量均勻。噴嘴上下擺動可在運(yùn)行過程中調(diào)整高、低位SOFA的送入位置,從而可在一定范圍內(nèi)調(diào)整NOx排放值、飛灰含碳量以及過熱器和再熱器的汽溫。噴嘴左右擺動則可在一定程度上減小爐膛出口的煙溫偏差。
3.1技術(shù)效果
對低氮燃燒器改造后的#6鍋爐進(jìn)行330 MW負(fù)荷下的鍋爐性能試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果如下。
(1) 330 MW負(fù)荷下,實(shí)測空預(yù)器進(jìn)口氧量為3.18 %左右,1~5層一次風(fēng)擋板開度分別為25%,25%,25%,25%,0,1~8層二次風(fēng)擋板開度分別為70%,55%,55%,40%,40%,75%,0,45%,9~12 層SOFA擋板開度分別為80%,80%,80%,0,主燃燒器和燃盡風(fēng)擺角均處于水平位置,對應(yīng)主、再熱蒸汽溫度分別為544.3,543.5℃,飛灰中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為2.13 %,爐渣中碳的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4.66 %,空氣預(yù)熱器出口CO體積分?jǐn)?shù)為0.001%,NOx排放質(zhì)量濃度(標(biāo)態(tài),折算至6% O2)為288.6mg/m3,修正后的鍋爐熱效率為93.01 %。
(2)鍋爐在330 MW負(fù)荷下運(yùn)行穩(wěn)定,主蒸汽溫度和再熱蒸汽溫度可達(dá)設(shè)計(jì)值,NOx排放質(zhì)量濃度、飛灰含碳量以及減溫水量等指標(biāo)滿足低氮燃燒器改造性能保證要求。
另外,鍋爐運(yùn)行一段時間以來,參數(shù)調(diào)節(jié)良好,運(yùn)行可靠,無水冷壁嚴(yán)重結(jié)焦、空氣預(yù)熱器堵塞等情況,NOx排放質(zhì)量濃度可長期保持在300 mg/m3(標(biāo)態(tài))以下。
3.2經(jīng)濟(jì)性分析
#6鍋爐低氮燃燒改造工程總投資620萬元,每年可減少NOx排放約2150 t(年利用小時數(shù)按5500 計(jì))。低氮燃燒改造后再采用SCR技術(shù)脫硝與單獨(dú)采用SCR脫硝技術(shù)相比,經(jīng)濟(jì)效益顯著,不考慮增加的SCR初始建設(shè)投資費(fèi)用、催化劑折舊費(fèi)用和SCR維護(hù)費(fèi)用,每年僅節(jié)約的脫硝系統(tǒng)液氨運(yùn)行成本即可達(dá)240萬元左右,約31個月就能收回改造成本。
采用低氮燃燒技術(shù)對#6鍋爐進(jìn)行改造后,爐膛出口NOx質(zhì)量濃度由650mg/m3左右降至290mg/m3左右,可以減少SCR系統(tǒng)的催化劑層數(shù),大大降低SCR系統(tǒng)的建設(shè)費(fèi)用,并將減少液氨的消耗量,降低脫硝運(yùn)行費(fèi)用;另外,SCR系統(tǒng)催化劑層數(shù)減少后,系統(tǒng)阻力也將減小,風(fēng)機(jī)電耗也將有所降低,實(shí)現(xiàn)了企業(yè)效益最大化并達(dá)到了環(huán)保要求。
參考文獻(xiàn):
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[2]閆曉燕.300 MW機(jī)組鍋爐低氮燃燒技術(shù)改造與性能評價[J].冶金動力,2015 (1) : 37-39.
[3]李衍平.300 MW機(jī)組燃煤機(jī)組空氣分級低NOx燃燒系統(tǒng)改造技術(shù)[J].黑龍江電力,2013 (3) : 272-274.
[4]徐炳文.煤粉鍋爐低NOx燃燒器系統(tǒng)改造[J].中國設(shè)備工程,2014(8) : 64-66.
(本文責(zé)編:劉芳)
樊愛兵(1973—),男,江蘇揚(yáng)州人,工程師,從事企業(yè)管理方面的工作(E-mail: 2427419434@ qq.com)。
作者簡介:
收稿日期:2016-01-20;修回日期:2015-12-05
中圖分類號:X 701
文獻(xiàn)標(biāo)志碼:B
文章編號:1647-1951(2016)01-0059-03