王鵬 宋繼坤 姜志軍 王毅巖
摘 要:對某化工廠自備電廠130t/h鍋爐進行低NOx燃燒改造,采用空氣分級燃燒技術(shù),改造后NOx排放濃度大幅降低,并對影響鍋爐NOx排放的因素進行了現(xiàn)場試驗研究。
關(guān)鍵詞:低NOx燃燒;空氣分級;NOx排放
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.09.051
0 引言
目前我國電力系統(tǒng)內(nèi)大型鍋爐基本都進行了低NOx燃燒改造,并對改造方式和影響因素進行了研究[1,2]。但對于化工企業(yè)和鋼鐵企業(yè)的自備電廠,由于其具有鍋爐容量小、布置形式多樣、燃用煤質(zhì)差、機組老化等特點,造成低NOx燃燒改造困難,效果不佳。本研究針對某化工廠自備電廠130t/h鍋爐進行低NOx燃燒改造,通過合理的改造方案設(shè)計大幅度降低了鍋爐NOx排放水平,同時對影響鍋爐NOx排放的因素進行了試驗研究。
1 鍋爐概況
改造對象為某化工廠自備電廠#1鍋爐,為無錫鍋爐廠設(shè)計制造的UG-130/3.82-M4型中溫中壓煤粉鍋爐,制粉采用鋼球磨中儲倉熱風(fēng)送粉系統(tǒng)。鍋爐燃燒器為四角切圓式噴燃器,噴口為固定形式,每角燃燒器共布置七層噴口,其中二層一次風(fēng)噴口,三層二次風(fēng)噴口,一層三次風(fēng)噴口,最上面布置有一層廢煤氣和二次風(fēng)混合噴口。改造前各層燃燒器布置圖(見圖1)。
目前鍋爐所燒燃煤煤質(zhì)情況如下:
干燥無灰基揮發(fā)份(Vdaf) 27~31%
收到基全水分(Mar) 6~10%
收到基灰份(Aad) 38~50%
收到基低位發(fā)熱量(Qb,ad) 11~15 MJ/kg 平均值13 MJ/kg
煤粉細度 20~30%(R90)
灰變形溫度 1450℃
灰軟化溫度 >1500℃
2 改造方案
本次改造根據(jù)空氣分級燃燒的原理,對一次風(fēng)、二次風(fēng)、三次風(fēng)和廢煤氣口進行了改造,增加了一層燃盡風(fēng)噴口并對相應(yīng)水冷壁進行了改造,同時對鍋爐切圓尺寸進行了調(diào)整。
2.1 一次風(fēng)改造
將鍋爐原一次風(fēng)燃燒器更換為低NOx燃燒器,該燃燒器內(nèi)部采用合理的煤粉分離、濃縮和均流裝置,能夠使煤粉在燃燒區(qū)域向中心集中,讓煤粉處于缺氧狀態(tài)進行燃燒,有利于降低NOx排放量。改造后,一次風(fēng)速從原來的29m/s降到24m/s。原上、下一次風(fēng)標(biāo)高分別上移139mm和180mm。
2.2 二次風(fēng)改造
維持二次風(fēng)箱原風(fēng)壓不變,將單角二次風(fēng)風(fēng)速由50m/s降低到42m/s,改造后中二次風(fēng)及上二次風(fēng)噴口面積改變,入射角度不變;下二次風(fēng),噴口角度、噴口凈面積不變。
2.3 三次風(fēng)改造
將原三次風(fēng)噴口取消,原三次風(fēng)分成兩股,一股加入到下二次風(fēng)和下一次風(fēng)之間,標(biāo)高為9065mm;另一股放在燃盡風(fēng)下面標(biāo)高為12553mm。三次風(fēng)風(fēng)速風(fēng)壓都不變,上下三次風(fēng)管道上都加裝防磨擋板門。
2.4 增設(shè)燃盡風(fēng)
為了實現(xiàn)燃燒區(qū)低氧燃燒和爐膛空氣深度分級燃燒,預(yù)留出較大的燃盡空間及還原空間,在爐膛上部每個角標(biāo)高13406mm處安裝1層燃盡風(fēng)噴口(可上下擺動20度,左右擺動10度)。燃盡風(fēng)風(fēng)源取自原二次風(fēng)箱,風(fēng)量占總風(fēng)量的20%左右,燃盡風(fēng)管道上設(shè)有手動擋板風(fēng)門,可以調(diào)節(jié)燃盡風(fēng)量。
2.5 廢煤氣口改造
改造前廢煤氣噴口凈面積0.0078m2二次風(fēng)配風(fēng)凈面積為0.0085m2,改造后費煤氣噴口凈面積和二次風(fēng)配風(fēng)凈面積都不變,標(biāo)高變?yōu)?0406。
2.6 水冷壁改造
由于增加了一層燃盡風(fēng)噴口,需要在相應(yīng)位置的水冷壁上開孔,所以本次改造在各角燃盡風(fēng)位置更換了8根水冷壁管。
2.7 切圓尺寸調(diào)整
改造前鍋爐切圓尺寸分別為Φ317和Φ827,改造后調(diào)整為Φ317和Φ398。
改造后各層燃燒器布置情況(見圖2)。
3 改造后NOx排放測試
煙氣成分測試選擇在空氣預(yù)熱器入口和出口分別測量,采用TestoXM350煙氣分析儀,每個測試工況穩(wěn)定1小時后進行。
煙氣中NOx的濃度(干基、標(biāo)態(tài)、6%O2)計算方法為:
式中:
NOx(mg/m3):標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài),6%氧量、干煙氣下NOx濃度,mg/m3;
NO(?L/L):實測干煙氣中NO體積含量,?L/L;
O2:實測干煙氣中氧量,%;
0.95:經(jīng)驗數(shù)據(jù)(在NOx中,NO占95%,NO2占5%);
2.05:NO2由體積含量?L/L到質(zhì)量含量mg/m3的轉(zhuǎn)換系數(shù)。
NOx均指修正到標(biāo)態(tài)、干基、6%O2及含有5%NO2的濃度。
由于鍋爐長期運行在100t/h工況下,所以NOx測試在此工況下進行,測試結(jié)果見表1、表2。
根據(jù)現(xiàn)場實際的運行狀態(tài),選取100t/h負荷作為測試條件,通過表1和表2可以算出,改造前空氣預(yù)熱器入口NOx平均值為702.5 mg/m3,空氣預(yù)熱器出口NOx平均值為697.7 mg/m3,改造后空氣預(yù)熱器入口NOx平均值為369.7 mg/m3,空氣預(yù)熱器出口NOx平均值為373.5 mg/m3,分別降低了47.4%和46.5%,改造效果明顯。
4 燃燒調(diào)整試驗
為了更好的了解影響本鍋爐NOx排放的因素,給運行人員提供操作指導(dǎo),啟爐后進行了燃燒調(diào)整試驗,并對影響NOx排放的因素進行了總結(jié)。
4.1 氧量的影響
通過調(diào)試降低鍋爐氧量,NOx的排放濃度也隨之降低,根據(jù)鍋爐運行情況,氧量調(diào)整在5.5%左右。
4.2 燃盡風(fēng)風(fēng)量的影響
燃盡風(fēng)是影響鍋爐NOx排放的主要因素,隨著燃盡風(fēng)風(fēng)門開度的增加,NOx排放逐漸下降,其原因是燃盡風(fēng)來源于二次風(fēng)箱,燃盡風(fēng)的增加造成二次風(fēng)量相應(yīng)減少,主燃燒區(qū)域燃料缺氧燃燒,從而抑制燃料型NOx的生成。
4.3 燃盡風(fēng)擺角的影響
燃盡風(fēng)擺角也會對NOx的排放量產(chǎn)生影響,當(dāng)擺角向上逐漸增大時,NOx逐漸降低,這是因為擺角向上相當(dāng)于增大了還原區(qū)域,導(dǎo)致燃燒不完全,從而抑制NOx的生成。當(dāng)擺角向下時,相當(dāng)于縮短了還原區(qū)域,NOx排放逐漸增加。
4.4 磨煤機運行方式的影響
通過試驗發(fā)現(xiàn),磨煤機的運行臺數(shù)對NOx的排放也有影響,其它條件不變時,無磨運行時,NOx最低,運行1臺磨時,NOx次之,運行2臺磨時,NOx最高。這是因為磨煤機投運數(shù)量越多,三次風(fēng)量越大,而三次風(fēng)中含有一定量的煤粉,使煤粉燃燒產(chǎn)生的NOx增多。
4.5 廢煤氣的影響
通過試驗發(fā)現(xiàn),投廢煤氣會對鍋爐NOx的排放產(chǎn)生影響,在負荷不變的工況下,廢煤氣投入越多,NOx的排放越少。
5 結(jié)論
(1)針對某化工廠自備電廠130t/h鍋爐NOx排放過高的問題,提出了爐內(nèi)分級燃燒的方案,重新布置了一次風(fēng)、二次風(fēng)、三次風(fēng)并調(diào)節(jié)了風(fēng)量,增加了燃盡風(fēng),改造后有效降低了NOx的排放濃度,效果良好。
(2)通過進行燃燒調(diào)整試驗可以看出影響NOx排放的因素很多,包括鍋爐氧量、燃盡風(fēng)量、燃盡風(fēng)擺角、磨煤機運行方式、廢煤氣投入量等。
參考文獻:
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[2]邵建明,曹慰,周勇.600MW四角切圓燃燒鍋爐低氮燃燒改造技術(shù)優(yōu)化[J].鍋爐技術(shù),2014(07).
作者簡介:王鵬(1979-),男,吉林遼源人,碩士研究生,工程師,主要從事鍋爐點火和低氮燃燒方面的研究。