摘 要:文章通過把東方汽輪機公司的DAS汽封與傳統(tǒng)式汽封作對比,介紹了引入東方汽輪機公司的DAS汽封技術(shù)以后,有效降低各級漏氣量,確保汽輪機三缸的運行效率,盡可能減少熱損耗,創(chuàng)造更多的經(jīng)濟效益。
關(guān)鍵詞:DAS汽封汽封;迷宮式汽封;經(jīng)濟性評價;機組熱耗
1 概述
最近幾年,環(huán)保意識逐漸加強,而且火電技術(shù)逐漸完善,600MW 汽輪機已經(jīng)成為火力發(fā)電的重要設(shè)備,這種設(shè)備內(nèi)部壓力比較大,漏氣現(xiàn)象比較嚴重,但是為了防止汽封片過度磨損,間隙必須維持在一定的水平。那么汽封的質(zhì)量將直接決定漏氣量,優(yōu)質(zhì)的汽封將有效的降低系統(tǒng)內(nèi)部的無規(guī)律振動,確保系統(tǒng)高度穩(wěn)定。對于汽輪機而言,迷宮式汽封將導致內(nèi)部側(cè)漏占總體損失的30%以上。而如果是高壓缸,每級葉頂泄漏損失和隔板泄漏損失在總損失中占比分別為23%與7%。如果按照理論狀態(tài)計算,葉頂間距降低2%,那么同級出力將上升2%。通過實驗實際測試與具體實踐數(shù)據(jù)表明,DAS 汽封式汽封的總體側(cè)漏量只有迷宮式汽封的三分之一~六分之一,確保轉(zhuǎn)子穩(wěn)定運作,有效的降低局部性摩擦。
2 機組概況
汽輪機型號:N600-24.2/566/566;汽輪機型式:超臨界、一次中間再熱、三缸四排汽、沖動式、單軸、雙背壓凝汽式;銘牌出力(TRL):600MW;最大連續(xù)出力(TMCR):642MW;閥門全開(VWO)下出力:670MW;額定主蒸汽流量:1715.510t/h;額定主蒸汽壓力:24.2MPa;額定主蒸汽溫度:566℃;額定再熱蒸汽溫度:566℃;額定背壓:5.88kPa;最終給水溫度:287.7℃;工作轉(zhuǎn)速:3000r/m;保證熱耗:7564kJ/kWh。
缸效率:高壓缸:86.3%(含閥門壓損),88.1%(不含閥門壓損);
中壓缸:92.6%(含閥門壓損),93.9%(不含閥門壓損);
低壓缸:93.4%(含閥門壓損),93.6%(不含閥門壓損)。
通流級數(shù):42。高壓缸:1個單列調(diào)節(jié)級+7個壓力級;中壓缸:6個壓力級。
低壓缸:2×2×7個壓力級;末級葉片高度:1016mm;回熱系統(tǒng):8級(3高加+1除氧+4低加);給水泵配置:2×50%汽動泵+1×30%電動泵;汽封系統(tǒng):采用自密封系統(tǒng)(SSR);軸頸振動兩個方向最大值:0.05mm;臨界轉(zhuǎn)速時軸振動最大值:0.15mm。
3 東方汽輪機公司的DAS汽封結(jié)構(gòu)與設(shè)計
汽封的質(zhì)量受密封的徑向間隙距離、汽封齒輪的結(jié)構(gòu)兩個影響因素的干擾。東方汽輪機有限公司經(jīng)過多年的研究和摸索,在鐵素體迷宮汽封結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上開發(fā)了新型的汽封結(jié)構(gòu)——DAS汽封,對汽輪機經(jīng)濟性的提高和節(jié)能減排做出了巨大貢獻。DAS汽封在常規(guī)鐵素體結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上進行了重大改進,彌補了鐵素體汽封齒在機組運行過程中被轉(zhuǎn)子磨損從而使汽封間隙變大的缺點,從而達到既對轉(zhuǎn)子磨損小,又不容易被轉(zhuǎn)子磨損的效果,保證其密封性能。DAS汽封把鐵素體汽封的兩個長齒更換成兩個寬齒,并減小了汽封間隙。如圖1所示,1為DAS汽封齒,2為鐵素體汽封短齒,3為鐵素體汽封長齒,A為常規(guī)汽封齒設(shè)計間隙,B為DAS汽封齒設(shè)計間隙。DAS汽封結(jié)構(gòu)中,汽封齒1與轉(zhuǎn)子的間隙B比齒2、3與轉(zhuǎn)子的間隙A小,汽封齒1采用寬齒結(jié)構(gòu)。在汽輪機啟、停的過程中,由于過臨界轉(zhuǎn)速或其他異常。
4 改造方案
4.1 對機組性能的分析
根據(jù)性能診斷試驗分析,汽輪機各汽缸效率均顯著偏低,有必要對通流部分汽、軸封進行全面的改造以提高機組的經(jīng)濟性。
高中壓缸平衡盤對機組熱耗及高、中壓缸效率影響較大。理論計算表明:高中壓缸間軸封漏汽率每增加1個百分點影響熱耗率升高16.46kJ/kWh。性能試驗表明,機組運行過程中高中壓平衡盤漏汽量大。決定采用東汽公司DAS汽封產(chǎn)品對此處原有汽封進行改造升級,以保證此處的良好密封效果。
低壓缸設(shè)計作功份額大,提高低壓缸效率對經(jīng)濟性的影響更明顯。性能試驗結(jié)果表明:低壓缸效率顯著低于設(shè)計值,較設(shè)計值低13.89%。因此決定采用東汽公司DAS汽封產(chǎn)品或側(cè)齒汽封對此處原有汽封進行改造升級,以提高缸效率。
為了更加有效的防止高中壓軸封高品質(zhì)蒸汽的外漏及低壓軸封汽輪機外側(cè)的空氣向汽輪機內(nèi)泄漏,決定將高低壓軸封改造成DAS汽封和側(cè)齒汽封。
根據(jù)對機組結(jié)構(gòu)和性能的分析,結(jié)合汽封的改造原則,制定機組汽封改造方案如下:
4.2 汽封間隙優(yōu)化調(diào)整方案
隔板汽封徑向間隙優(yōu)化原則如下:優(yōu)化設(shè)計間隙為原設(shè)計下限圓整(+0.25,-0.05);總裝控制間隙為原設(shè)計下限圓整(+0.10,0)。
(1)以低壓2級~6級為例
原設(shè)計間隙:上下1.07~1.33(1.2±0.13)、左0.31~0.57(0.44±0.13)、右0.71~0.97(0.84±0.13);優(yōu)化設(shè)計間隙(合格值):上下1.0~1.30、左0.25~0.55、右0.65~0.90。總裝控制間隙(目標值):上下1.05~1.15、左0.30~0.40、右0.70~0.80。
(2)以高壓2級~8級為例
原設(shè)計值:上下0.87~1.13(1.0±0.13);左右0.25~0.51(0.38±0.13);優(yōu)化設(shè)計間隙(合格值):上下0.80~1.10、左右0.20~0.50??傃b控制間隙(目標值):上下0.85~0.95、左右0.25~0.35。
4.3 預期效果
汽封改造的預期效果需要考慮以下因素:
(1)計算的收益為與機組當前狀態(tài)進行對比,而不是與機組采用傳統(tǒng)汽封并調(diào)整到最佳狀態(tài)進行對比;
(2)中壓缸的實際狀況有待揭缸檢查進一步確認,目前對中壓缸效率提高的程度必須保守估計;
(3)高中壓缸間軸封漏汽不能完全認為是由于汽封間隙增大引起,因此減少汽封間隙對軸封漏汽量的降低程度須保守估計;
(4)按照目前機組狀況,機組高壓缸、中壓缸軸端汽封漏汽量接近設(shè)計值,通過汽封改進使之進一步減小的空間不大;
(5)低壓軸封間隙減小不能直接提高機組的經(jīng)濟性,但低壓軸封間隙減小可使軸封供汽流量降低,自密封時所需的蒸汽流量降低,可避免高中壓軸封漏汽量減小后需要額外軸封供汽的情況。
根據(jù)對汽輪機性能的分析,保守估計汽封改造后取得的效果見表1。預計改造后可降低熱耗率77.7kJ/kWh左右,約相當于降低煤耗率2.91g/kWh左右。
5 結(jié)束語
(1)維修前機組的熱耗率為8266.901kg/(kW·h),檢修以后的值變?yōu)?970.092kg/(kW·h),將兩者對比發(fā)現(xiàn),檢修以后該項數(shù)值增加了185.79kg/(kW·h),整體的運行效率遠遠沒有達到預期水平,經(jīng)濟性能降低值為296.809kg/(kW·h),供電煤耗的值下降了10.99g/(kW·h)。
(2)確保所有調(diào)閥處于開啟狀態(tài),檢修前高壓缸的效率值為
83.719%,檢修以后變?yōu)?5.815%,而預期的設(shè)計值為87.636%,不管是檢修前還是檢修以后,都沒有達到標準。檢修以后該項數(shù)值提高了2.096%,機組的熱損耗、中壓缸效率等與設(shè)計值相差無幾,低壓缸的效率值為4.079%。
(3)站在經(jīng)濟效益的立場發(fā)現(xiàn),漏氣量值越小時,整齊密封效果越好,也就是說汽密間隙值越小,系統(tǒng)運行效率越高。合適的汽封結(jié)構(gòu)不僅僅可以降低損耗,也可以提高安全系數(shù)。實際應用過程中,積極優(yōu)化工藝流程,選擇最恰當?shù)拈g隙值,有利于提高系統(tǒng)的經(jīng)濟性能。
參考文獻
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