摘 要:通過三年多的生產(chǎn)實(shí)踐,銀山5000t/d選礦廠已全面進(jìn)入穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài),各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。磨礦系統(tǒng)作為選廠最關(guān)鍵流程,生產(chǎn)過程中經(jīng)歷了各項(xiàng)改造以確保其穩(wěn)定運(yùn)行。例如:對(duì)半自磨下礦斗內(nèi)防堵限位控制裝置進(jìn)行改造,避免進(jìn)礦斗堵死造成系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間停車;球磨進(jìn)料小車改造,降低小車付板磨損速度。
關(guān)鍵詞:選礦廠;磨礦;SABC流程;改造;充填率
1 概述
銀山5000t/d選礦廠原礦屬陸相火山巖型中低溫?zé)嵋旱V床。礦體賦存在石英斑巖和英安斑巖接觸帶及枚巖中。礦石氧化程度低,屬原生硫化礦礦石。礦石構(gòu)造多種多樣,最常見的是細(xì)脈浸染狀、網(wǎng)狀浸染狀、角礫狀、小脈浸染狀、致密塊狀和條帶狀等構(gòu)造。金屬礦物主要以變膠狀黃鐵礦、黃銅礦及變膠狀黃銅礦、硫砷銅礦、砷黝銅礦為主,其次為變膠狀閃鋅礦、閃鋅礦、斑銅礦、方鉛礦及微量的鈦鐵礦、銳鈦礦、自然金、輝硫銻鉛銀礦、自然銀等。脈石礦物以石英、絹云母為主,少量綠泥石、高嶺土等。礦石比重為2.88t/m3,以銀山礦鉛鋅礦石為標(biāo)準(zhǔn),對(duì)九區(qū)銅金礦樣進(jìn)行可磨性試驗(yàn),其可磨系數(shù)為1.09。[1]
2 工藝流程
5000t/d選礦廠于2012年元月1日投產(chǎn),采用的磨礦工藝流程是SABC流程:半自磨+球磨+頑石破碎,磨礦產(chǎn)品細(xì)度為-0.074mm占65%。半自磨機(jī)通過圓筒篩與頑石破碎機(jī)構(gòu)成閉路循環(huán),每臺(tái)球磨機(jī)與1組φ660-8旋流器組構(gòu)成閉路循環(huán)。半自磨機(jī)的排礦經(jīng)過圓筒篩分級(jí)后,篩上頑石通過兩條B=800mm的帶式輸送機(jī)經(jīng)轉(zhuǎn)運(yùn)后送到頑石緩沖礦倉(cāng),通過礦倉(cāng)下部的兩臺(tái)振動(dòng)給料機(jī)分別給入兩臺(tái)HP100圓錐破碎機(jī),破碎后的頑石經(jīng)兩條B=650mm的帶式輸送機(jī)均勻返回到半自磨機(jī)給礦皮帶上。[2]篩下物料通過旋流器分級(jí)后,沉砂進(jìn)入球磨機(jī)進(jìn)行磨礦,分級(jí)溢流自流進(jìn)入浮選之前的攪拌槽。磨礦流程圖如圖1。
3 銀山選礦廠磨礦系統(tǒng)的應(yīng)用
銀山礦的礦石中,泥質(zhì)礦物絹云母、高嶺土和綠泥石在礦石中占有相當(dāng)?shù)谋戎?,這種礦石對(duì)常規(guī)碎磨流程來說,很難保證流程的穩(wěn)定通暢運(yùn)行,特別是雨季礦石含水量大時(shí),銀山礦的生產(chǎn)實(shí)踐也證實(shí)了這一點(diǎn)。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐情況來看半自磨系統(tǒng)具有突出的優(yōu)勢(shì)[3]。
銀山選礦廠采用φ7.0×3.5m半自磨機(jī),裝機(jī)容量為2500kW;與半自磨配套的球磨采用φ4.8×7.0m球磨機(jī),裝機(jī)容量為2500kW。
磨礦作為選礦廠最重要的流程,對(duì)選礦廠的穩(wěn)定運(yùn)行起著關(guān)鍵作用。[5]為保證磨礦系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。三年來,圍繞整個(gè)磨礦系統(tǒng)進(jìn)行了大量?jī)?yōu)化及改造。
3.1 半自磨給礦系統(tǒng)優(yōu)化
自投產(chǎn)運(yùn)行以來,半自磨進(jìn)礦斗時(shí)常被大粒度礦石堵死進(jìn)礦斗,導(dǎo)致系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間停車來處理積礦,不利于安全生產(chǎn)的穩(wěn)定。為避免該情況發(fā)生,在進(jìn)礦斗內(nèi)安裝防堵限位控制裝置,監(jiān)視下礦斗內(nèi)情況,及時(shí)發(fā)現(xiàn)積礦,避免進(jìn)礦斗堵死造成系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間停車。
3.2 減少球磨機(jī)小車襯板磨損
660旋流器沉砂管底部深度不夠,造成沉砂直接沖擊底付板,付板磨損過大。溢流管角度偏大,造成沉砂直接沖擊球磨小車邊板上,使付板磨損過大。
通過減少溢流管角度,讓沉砂沖擊球磨進(jìn)料小車中部。同時(shí)對(duì)球磨進(jìn)料小車也進(jìn)行改進(jìn),小車整體加寬及底部加深,利用鋼球積底做保護(hù)層,使沉砂對(duì)小時(shí)底板沖擊到鋼球上,大大減少對(duì)小車襯板磨損。
3.3 半自磨磨礦介質(zhì)充填率調(diào)整
通過生產(chǎn)實(shí)踐中的不斷摸索,以及對(duì)半自磨運(yùn)行規(guī)律的考查,結(jié)合磨礦專家現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo),將半自磨機(jī)的充填率由原來的8%降為5%。[4]充填率降低前后磨礦效果對(duì)比見表1。
降低充填率后,頑石返回量增大,鋼球單耗減少。頑石破碎的運(yùn)行效率提高,減輕了球磨機(jī)的負(fù)荷,有利于半自磨與球磨間的均衡,從而提高了整個(gè)半自磨系統(tǒng)的生產(chǎn)效率。[5]另外,鋼球單耗的減少也降低了襯板更換的頻率,節(jié)約成本的同時(shí),也縮短了更換襯板的時(shí)間,從而提高了半自磨的運(yùn)轉(zhuǎn)率。[6]
3.4 半自磨圓筒篩改造
因半自磨磨礦產(chǎn)品粒度較大,圓筒篩容易磨損,需經(jīng)常停車修補(bǔ),影響半自磨運(yùn)轉(zhuǎn)率。為此,經(jīng)過分析論證后,通過適當(dāng)向外延長(zhǎng)圓筒篩導(dǎo)流板,增加篩分面積,以減少局部沖擊力,延長(zhǎng)圓筒篩使用壽命。
如今,銀山選礦廠的生產(chǎn)已步入正軌,磨礦系統(tǒng)也保持穩(wěn)定良好運(yùn)行,但是仍需要通過不斷的實(shí)踐探索和技術(shù)改進(jìn),才能夠在以后的工作中取得更多輝煌的成就。
參考文獻(xiàn)
[1]中國(guó)恩菲工程技術(shù)有限公司.銀山礦業(yè)公司九區(qū)銅金礦新建13000t/d選礦廠方案設(shè)計(jì)[Z].江西上饒:江銅集團(tuán)銀山礦業(yè)公司,2010:8-12.
[2]周龍延.選礦廠設(shè)計(jì)(第2版)[M].長(zhǎng)沙:中南大學(xué)出版社出版,1998:72-79.
[3]《選礦設(shè)計(jì)手冊(cè)》編委會(huì).選礦設(shè)計(jì)手冊(cè)[M].北京:冶金工業(yè)出版社出版,1987:142-147.
[4]馬少健,陳建新.球磨機(jī)適宜磨礦介質(zhì)配比的研究[M].金屬礦山,2000(11):27-31.
[5]肖慶飛,石貴明,段希祥.磨礦介質(zhì)制度的進(jìn)展及優(yōu)化[M].礦山機(jī)械,2007(01):29-32.
[6]常富強(qiáng),段德華,宋 .生產(chǎn)中提高球磨機(jī)磨礦效率的方法[M].現(xiàn)代礦業(yè),2011(03):81-84.
作者簡(jiǎn)介:黃金華(1989-),男,江西吉安縣人,助理工程師,主要從事礦物加工等方面的研究。