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        盤式過濾器故障原因分析及處理

        2016-04-29 06:19:52陳增潤
        電力安全技術(shù) 2016年3期

        陳增潤

        (中電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)

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        盤式過濾器故障原因分析及處理

        陳增潤

        (中電投河南電力有限公司開封發(fā)電分公司,河南 開封 475002)

        〔摘 要〕介紹了某電廠鍋爐補(bǔ)給水制水系統(tǒng)先后采用的盤式過濾器,闡述其結(jié)構(gòu)、工作原理、典型故障原因及采取的有效措施,探討減少堵塞超濾膜及反滲透膜、增加清洗甚至酸洗超濾及反滲透設(shè)備的方法,總結(jié)盤式過濾器安全運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn),提高了超濾和反滲透設(shè)備的可靠性,為其他電廠選擇過濾器提供了參考。

        〔關(guān)鍵詞〕鍋爐補(bǔ)給水系統(tǒng);盤式過濾器;盤片堵塞

        0 概述

        某電廠共5臺(tái)國產(chǎn)135/125 MW汽輪發(fā)電機(jī),裝機(jī)容量為665 MW,鍋爐補(bǔ)給水制水系統(tǒng)過濾器采用2臺(tái)單臺(tái)設(shè)計(jì)流量為120 t/h的重力式無閥濾池。由于無閥濾池地基下沉嚴(yán)重,無閥濾池金屬桶體扭曲變形,且因水中有機(jī)物含量高,無閥濾池的濾料淤積板結(jié)嚴(yán)重(濾料污染),水阻大、過水量小,遠(yuǎn)遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)流量,已不能自動(dòng)反洗。對(duì)無閥濾池采取人工強(qiáng)迫反洗方式,不但技術(shù)難度大,且耗水量大,單次反洗耗水量高達(dá)50 t/h,設(shè)備出力大幅度降低,影響鍋爐正常補(bǔ)給水制水。為保證機(jī)組正常運(yùn)行和事故狀態(tài)下的補(bǔ)水,鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)過濾器的更新?lián)Q代迫在眉睫。

        通過對(duì)在纖維式高效過濾器、雙濾料過濾器和盤式過濾器多方面調(diào)研比較,選擇了新技術(shù)的盤式過濾器,其原因在于:與前2種過濾器相比,盤式過濾器設(shè)備小巧、占地面積小,無需羅茨風(fēng)機(jī)產(chǎn)生壓縮空氣來擦洗濾料,運(yùn)行及檢修維護(hù)量小,精確過濾可達(dá)到50 μm,高效反洗且單臺(tái)反洗水流量僅為8 t/h,具有全自動(dòng)運(yùn)行、連續(xù)出水、使用壽命長等特點(diǎn)。

        比較整機(jī)及部件結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)特點(diǎn)、設(shè)備性能指標(biāo)、設(shè)備供應(yīng)業(yè)績、實(shí)際應(yīng)用反饋意見等方面后,該電廠選擇了某公司采用以色列技術(shù)生產(chǎn)的DYY3-8-50盤式過濾器(見圖1)。該過濾器過濾精度為50 μm,出水濁度<5 FTU,單臺(tái)出水流量為100-120 t/h,可滿足水處理制水需要,并且改善了離子交換運(yùn)行條件,提高了出水水量和水質(zhì),降低了水處理的酸、堿耗。該電廠現(xiàn)采用2臺(tái)盤式過濾器(1運(yùn)1備),保證機(jī)組的可靠、連續(xù)供水,并已于2006年6月投運(yùn)。

        圖1 DYY3-8-50盤式過濾器

        該電廠在2×600 MW機(jī)組擴(kuò)建工程中,鍋爐補(bǔ)給水處理系統(tǒng)選擇了2套型號(hào)為3SK-4的盤式過濾器,過濾精度為100 μm,出水濁度<5 FTU,單臺(tái)出水流量為120 t/h(見圖2)。每套制水系統(tǒng)配備1套過濾器,并于2009年5月投運(yùn)。

        圖2 3SK-4 盤式過濾器

        1 盤式過濾器的工作原理及工作過程

        盤式過濾器采用盤片式過濾機(jī)理,通過互相壓緊表面刻有溝紋的塑料盤片,實(shí)現(xiàn)表面過濾與深度過濾結(jié)合,完成過濾、反洗、自動(dòng)切換、循環(huán)往復(fù)的工藝過程。

        1.1盤片過濾原理

        過濾盤片表面刻有細(xì)微溝紋,相鄰盤片溝紋走向角度不同,因而彼此形成許多溝紋交叉點(diǎn)。這些交叉點(diǎn)構(gòu)成大量空腔和不規(guī)則通路,從而導(dǎo)致紊流與顆粒間的碰撞集聚,使其更容易在下一個(gè)交叉點(diǎn)被攔截。因此,某些顆粒雖會(huì)從最初的交叉點(diǎn)漏過,但最終會(huì)被后面的交叉點(diǎn)攔截。

        當(dāng)盤片之間的溝紋累積大量雜質(zhì)后,過濾器裝置通過改變進(jìn)出水流方向,自動(dòng)打開壓緊的盤片,并噴射壓力水驅(qū)動(dòng)盤片高速旋轉(zhuǎn),通過壓力水的沖刷和旋轉(zhuǎn)的離心力,使盤片得到清洗。然后,改變進(jìn)出水流方向,恢復(fù)初始的過濾狀態(tài)。

        1.2過濾過程

        彈簧力和壓蓋內(nèi)外壓差形成的壓緊力將盤片緊緊地壓在一起,形成一個(gè)緊密的過濾元件,防止水中雜質(zhì)穿透(原水進(jìn)入過濾器并穿過過濾元件,水中懸浮雜質(zhì)被攔截在盤片外部和盤片之間)。

        1.3反洗過程

        盤式過濾器的控制器發(fā)出信號(hào),關(guān)閉進(jìn)水,打開排污,此時(shí)經(jīng)其他過濾單元過濾后的清水從相反方向進(jìn)入反洗過濾器的出水口;橡膠錐斗的裙翼被水壓打開,水流只能進(jìn)入3個(gè)反洗管;壓力水從安裝在反洗管上的噴嘴噴出,同時(shí)也進(jìn)入活塞蓋,推動(dòng)壓蓋向上,松開被其壓緊的盤片;沿切線方向噴射的水流驅(qū)動(dòng)松開的盤片快速旋轉(zhuǎn),同時(shí)沖走被攔截的雜質(zhì);反洗水?dāng)y帶沖刷下來的雜質(zhì),將其從排污口排走。

        1.4控制器采用的控制方式

        盤式過濾器控制器采用時(shí)間設(shè)置和壓差設(shè)置2種控制方式,可實(shí)現(xiàn)時(shí)間控制和壓差控制2種反洗狀態(tài),控制靈活。

        按照時(shí)間設(shè)置自動(dòng)反洗:每個(gè)過濾頭反洗時(shí)間25 s,每2個(gè)濾頭間隔10 s進(jìn)行反洗;按照差壓設(shè)置自動(dòng)反洗:差壓設(shè)置為0.1 MPa,當(dāng)進(jìn)出水壓差達(dá)到0.1 MPa時(shí),第1個(gè)濾頭延時(shí),保證壓差穩(wěn)定4 s后開始自動(dòng)反洗。

        2 典型故障及原因分析

        2.1典型故障

        2.1.1初次選用的盤式過濾器的典型故障

        盤式過濾器自投運(yùn)以來,一段時(shí)間后出水流量就會(huì)緩慢降低,通過正常反洗也不能恢復(fù)。因此,經(jīng)常發(fā)生頻繁的自動(dòng)反洗現(xiàn)象,大量反洗水被排掉,造成浪費(fèi),且反洗進(jìn)一步降低了出水流量。當(dāng)不能滿足水處理系統(tǒng)制水需要時(shí),被迫開啟旁路門,水不經(jīng)過濾就直接進(jìn)入制水設(shè)備,致使制水設(shè)備再生頻率明顯增加,酸、堿耗增大。

        2.1.2擴(kuò)建工程選用的盤式過濾器的典型故障

        與初次選用的盤式過濾器故障一樣,擴(kuò)建工程選用的盤式過濾器出水流量下降后,通過正常反洗也不能恢復(fù),導(dǎo)致頻繁自動(dòng)反洗,造成浪費(fèi)。當(dāng)不能滿足水處理系統(tǒng)制水需要時(shí),被迫開啟旁路門,水不經(jīng)過濾就直接進(jìn)入制水設(shè)備,堵塞污染超濾膜和反滲透膜,造成超濾膜和反滲透膜出力下降,被迫增加清洗超濾膜和酸洗反滲透膜的次數(shù)。

        2.2原因分析

        2套盤式過濾器的典型故障均為盤片堵塞,盤式過濾器通過正常反洗不能恢復(fù)。因此,只要能解決盤式過濾器盤片堵塞問題,就可最大限度地保證超濾膜和反滲透膜的可靠性。

        經(jīng)過分析,發(fā)現(xiàn)造成盤片堵塞引起設(shè)備出力下降的原因主要有:

        (1)進(jìn)水水質(zhì)問題:澄清池、清水箱積存雜物未及時(shí)清理打撈,導(dǎo)致進(jìn)水水質(zhì)差,雜物堵塞盤片;

        (2)新技術(shù)本身問題:2套4臺(tái)盤式過濾器全部發(fā)生出水流量下降過快現(xiàn)象,雖然盤式過濾器頻繁自動(dòng)反洗,但出水流量仍然繼續(xù)下降,直到出水流量不能滿足水處理制水需要而退出運(yùn)行;盤式過濾器是引進(jìn)的新技術(shù),但新技術(shù)也可能存在問題;

        (3)盤片問題:盤片不合格造成盤片易堵塞;

        (4)反洗問題:盤式過濾器正常反洗后,其出水流量仍不能滿足水處理制水需要,反洗后效果不佳,存在反洗周期和反洗時(shí)間設(shè)置不合理的問題。

        3  采取的措施

        3.1保證盤式過濾器進(jìn)水水質(zhì)合格

        清理澄清池和清水箱內(nèi)積存的雜物,修補(bǔ)澄清池集水槽和斜管,督促運(yùn)行人員按時(shí)打撈澄清池上部的漂浮雜物,保證盤式過濾器進(jìn)水水質(zhì)合格。

        3.2解決新技術(shù)可能存在的技術(shù)問題

        加強(qiáng)與廠家的聯(lián)系與溝通,盡快解決盤式過濾器設(shè)備本身可能存在的技術(shù)問題。

        3.3確定反洗程序和反洗周期

        根據(jù)制水需要,同時(shí)啟用盤式過濾器的壓差反洗和時(shí)間反洗,采取保持盤式過濾器壓差反洗,逐步延長時(shí)間反洗的反洗周期。經(jīng)過多次調(diào)整和實(shí)驗(yàn)后,最終確定時(shí)間反洗的反洗周期。這樣既保證了反洗效果,滿足水處理制水需要,又減少了頻繁自動(dòng)反洗現(xiàn)象,達(dá)到了提高預(yù)處理設(shè)備出力,保證機(jī)組正常運(yùn)行、事故狀態(tài)下用水,降低預(yù)處理設(shè)備水耗及減少廢水排放的目的。

        3.4解決盤片質(zhì)量問題

        為解決盤片質(zhì)量問題,該電廠積極與廠家聯(lián)系,最終達(dá)成解決方案:廠家清洗盤片。若清洗后仍未達(dá)到設(shè)計(jì)流量,應(yīng)及時(shí)更換盤片,直到達(dá)到設(shè)計(jì)流量。2007年6-10月,廠家對(duì)盤片進(jìn)行了3次清洗、2次更換,但仍未達(dá)到設(shè)計(jì)流量;待更換最新生產(chǎn)的盤片后,盤式過濾器達(dá)到了設(shè)計(jì)流量要求。

        3.5解決堵塞盤片去垢問題

        廠家規(guī)定:去垢用鹽酸浸泡盤片,再用清水清洗至合格。將盤片用鹽酸罐中的鹽酸浸泡24 h后,清理效果不佳;將盤片用化驗(yàn)室的純鹽酸反復(fù)試驗(yàn)(按不同濃度、不同浸泡時(shí)間),效果還是不佳;用牙刷一片一片清理,效果也不佳。將盤片用檸檬酸浸泡后,盤片上的大部分硬垢脫落;用清水沖洗和刷子清理后,盤片上殘余的污垢全部被清除干凈。

        采用檸檬酸浸泡清除盤片堵塞雜物后,在其他原因解決前,2套4臺(tái)盤式過濾器每臺(tái)均備用1套盤片。當(dāng)盤式過濾器出水流量減小到不能滿足制水需要或進(jìn)出口壓差達(dá)到規(guī)定值后,通過更換清洗好的備用盤片,保證制水需要,并將臟污的盤片浸泡清洗干凈備用。

        3.6按正確步驟拆裝和清洗盤片

        (1)擰開過濾芯上壓蓋,拆去芯上壓蓋。

        (2)撤去臟污盤片組,置于檸檬酸液中浸泡、清洗。清洗時(shí),為防止盤片遺失,可用繩子將每組盤片栓起來。盤片一般浸泡48 h,根據(jù)盤片臟污程度中間需要換酸液1-2次,臟污嚴(yán)重時(shí)可適當(dāng)增加檸檬酸濃度。除去全部異物后,用清水將盤片組清洗干凈,在室內(nèi)避光懸掛晾干后備用。

        (3)將備用盤片分組重新裝在過濾芯支架上,安裝芯上壓蓋,上緊過濾芯上壓蓋。更換1臺(tái)盤式過濾器盤片,2名工人一般需要1.5-2 h,利用鍋爐補(bǔ)給水制水設(shè)備停運(yùn)間隙即可完成更換工作。

        4  結(jié)束語

        由于盤式過濾器具有設(shè)備小巧、占地面積小、運(yùn)行及檢修維護(hù)量小、過濾精確高、反洗用水少、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn),已被越來越多的電廠鍋爐補(bǔ)給水制水系統(tǒng)采用。通過落實(shí)上述措施,既能保證鍋爐補(bǔ)給水制水系統(tǒng)設(shè)備出力、滿足機(jī)組正常運(yùn)行和事故狀態(tài)下用水,又能夠降低設(shè)備水耗,減輕運(yùn)行人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,降低運(yùn)行及檢修工作量,減少酸洗設(shè)備次數(shù)和費(fèi)用,減少廢水排放,保證制水系統(tǒng)連續(xù)制水,提高機(jī)組的安全和經(jīng)濟(jì)性。

        參考文獻(xiàn):

        1 劉志勇.電廠化學(xué)設(shè)備檢修[M].北京:中國電力出版社,2004.

        陳增潤(1962-),男,工程師,主要從事電廠鍋爐補(bǔ)給水、工業(yè)廢水等系統(tǒng)的設(shè)備維護(hù)、改造工作,email:hnkf007@126.com。

        作者簡介:

        收稿日期:2015-08-12;修回日期:2015-11-11。

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