趙玉東,路春光,張富明,張建寶,周翠玉(1.曹妃甸實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司,河北 唐山 06300; .華北理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,河北 唐山 063009)
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MQ4037門座式起重機(jī)安全負(fù)荷取力裝置的分析與改進(jìn)
趙玉東1,2,路春光2,張富明2,張建寶2,周翠玉2
(1.曹妃甸實(shí)業(yè)港務(wù)有限公司,河北唐山063200;2.華北理工大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,河北唐山063009)
摘 要:MQ4037門座式起重機(jī)上岸卸船后,一直出現(xiàn)吊鉤工況稱重計(jì)量不準(zhǔn)確,抓斗工況計(jì)量誤差大;鋼絲繩損耗快;滑輪軸承易損壞的問題。本文對(duì)原有裝置進(jìn)行改造,有效的延長了鋼絲繩的使用壽命,限制了抓斗工況的超載問題,保證了設(shè)備的安全性。
關(guān)鍵詞:起重機(jī);計(jì)量誤差;滑輪軸承;使用壽命
MQ4037門座式起重機(jī)是港口碼頭裝卸貨物的常見大型設(shè)備,門座起重機(jī)是隨著港口事業(yè)的發(fā)展而發(fā)展起來的,門機(jī)大多沿碼頭面上的軌道行走,進(jìn)行件雜貨裝卸船作業(yè)[1-2]。該設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)的好壞直接影響裝卸船的效率和起重安全性,甚至直接影響港口的經(jīng)濟(jì)效益。
然而MQ4037門座式起重機(jī)在開始使用初期,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些問題,如:不能對(duì)吊鉤工況進(jìn)行準(zhǔn)確稱重,以及起重機(jī)在抓斗時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)大幅度的計(jì)量誤差;在工作過程中鋼絲繩以及軸承的磨損加劇,導(dǎo)致使用壽命大幅度下降。本文通過對(duì)原負(fù)荷取力裝置的問題分析發(fā)現(xiàn)問題的所在之處,然后對(duì)復(fù)合取力裝置潤滑油路改造,并提出合理的改造方案,最后達(dá)到理想的預(yù)期效果[3]。
同一臺(tái)門機(jī)的支持繩作業(yè)量比開閉繩的作業(yè)量少了二分之一;門機(jī)在使用吊鉤吊裝件貨時(shí),重量顯示器顯示準(zhǔn)確,但在使用抓斗抓取散貨礦石和煤炭時(shí),重量傳感器的顯示值卻與實(shí)際相差甚遠(yuǎn)[4]。經(jīng)過對(duì)報(bào)廢后更換的鋼絲繩進(jìn)行檢查,以及對(duì)負(fù)荷取力滑輪組鋼絲繩折角進(jìn)行測量,發(fā)現(xiàn)了導(dǎo)致該問題的原因。
原負(fù)荷取力滑輪組采用左側(cè)一根軸,上面分別安裝左側(cè)的支持鋼絲繩和開閉鋼絲繩,右側(cè)一根軸,上面分別安裝左側(cè)的支持鋼絲繩和開閉鋼絲繩,分別通過兩個(gè)傳感器進(jìn)行測量的[5]。門機(jī)機(jī)器房內(nèi)支持鋼絲繩卷筒的安裝位置比開閉鋼絲繩卷筒的安裝位置原靠后,致使支持鋼絲繩的折角遠(yuǎn)大于開閉鋼絲繩的折角。
鋼絲繩的反復(fù)的S折彎是造成鋼絲繩磨損過快的主要因素,在設(shè)備的設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)盡量避免或減小這種S彎,以延長鋼絲繩單繩作業(yè)量。
由圖3,圖4兩測算圖可見,支持鋼絲繩折角為23°,開閉繩折角為14°,支持繩折角比開閉繩折角大9°。這個(gè)9°的角度差,造成了支持鋼絲繩作業(yè)量比開閉繩作業(yè)量少了近一半。
起重量傳感器的計(jì)算起重總量的公式如下:
其中K由傳感器滑輪軸力臂決定。
(1)當(dāng)使用吊鉤吊運(yùn)卷鋼等件雜貨時(shí):吊鉤的平衡結(jié)構(gòu),四根鋼絲繩的受力均相同, F支持左=F開閉左=F開閉右=F支持右。稱重傳感器顯示的總受力F為F支持或開閉×(Sin23°+ Sin14°)K,而(Sin23°+ Sin14°)K為固定的數(shù)值,所以,在吊鉤使用時(shí),稱重傳感器的顯示值與貨物的實(shí)際重量成線性比例關(guān)系。
(2)當(dāng)使用抓斗進(jìn)行散貨抓取時(shí),F(xiàn)支持左=F支持右≠F開閉左=F開閉右,左側(cè)傳感器受壓力為(F支持左×Sin23°+F開閉右×Sin14°)K,由以上公式不難開出,存在兩個(gè)變量決定稱重傳感器所受壓力,故,稱重傳感器的測量顯示值不與貨物的實(shí)際重量成比例關(guān)系。這個(gè)非線性關(guān)系,造成了稱重傳感器測量卷鋼等件雜貨的顯示值準(zhǔn)確,而煤炭、礦石等散貨起重量誤差很大的奇怪現(xiàn)象。
原稱重傳感器滑輪使用時(shí),支持滑輪軸承室與開閉滑輪軸承室通過一個(gè)主油路以三通的類似形式分配到處[6]。受流體阻力的影響,潤滑脂只流向容易流動(dòng)的某一滑輪軸承室,另一軸承室一直處于少潤滑狀態(tài),造成這個(gè)滑輪軸承的提前損壞。
針對(duì)以上問題,制定以下改造方案[7]:
(1)將支持繩與開閉繩不同軸,減小支持繩的折角,以延長支持鋼絲繩的使用壽命。
(2)稱重顯示值由兩套電路對(duì)4個(gè)單獨(dú)的傳感器分別計(jì)算求和。假設(shè),改造后支持鋼絲繩與垂直方向的夾角為A,開閉鋼絲繩與垂直方向的夾角為B,那么,稱重傳感器顯示值
通過補(bǔ)償電路的調(diào)整,使K支持×SinA= K開閉×SinB,不難看出,每個(gè)傳感器所受壓力分別與相對(duì)應(yīng)的每根鋼絲繩所受壓力值成同一比例關(guān)系,因此,使得無論是支持繩,或開閉繩,任何一根鋼絲繩受力改變,鋼絲繩的總受力和均比例改變。
(3)潤滑終端采用不同每個(gè)終端分別供油的方式潤滑,需要增加雙線分配器2個(gè),能避免某兩個(gè)軸承室無潤滑脂的問題[8-9]。
改造后效果(圖7):
(1)最終將支持鋼絲繩與垂線的夾角減小到16.25°,開閉鋼絲與垂線的夾角減少到12.84°。支持鋼絲繩作業(yè)量翻了一翻,鋼絲繩使用成本得到了很大的降低;
(2)煤炭、礦石等散貨抓取時(shí)的力矩限制值可靠準(zhǔn)確,保證了設(shè)備的安全,去除了散貨抓取超載無法計(jì)量造成的安全隱患。
(3)潤滑點(diǎn)增加了一對(duì)2路分配器,原來四個(gè)滑輪,只有兩個(gè)滑輪潤滑好,兩個(gè)滑輪軸承因潤滑不足損壞的問題得到解決(圖8)。
通過門座式起重機(jī)在曹妃甸港口的實(shí)際應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)了該設(shè)備存在吊鉤工況稱重計(jì)量不準(zhǔn),抓斗工況計(jì)量誤差大;鋼絲繩損耗快;滑輪軸承易損壞的問題。本文通過對(duì)原負(fù)荷取力裝置的問題分析,然后對(duì)復(fù)合取力裝置潤滑油路改造,并提出合理的改造方案,從而有效的解決了上述問題,提高了設(shè)備的使用壽命、作業(yè)精度和安全性,保證了港口設(shè)備的工作效率。
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項(xiàng)目:唐山市科技計(jì)劃,唐山市電動(dòng)汽車重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)(12130201A-2)
作者簡介:趙玉東(1981-),男,河北唐山人,碩士,工程師,研究方向:機(jī)電一體化技術(shù)。
DOI :10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.01.257