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        120噸轉(zhuǎn)爐熔池液位控制生產(chǎn)實(shí)踐

        2016-04-20 00:25:38賈文軍張國新
        中國高新技術(shù)企業(yè) 2016年11期

        賈文軍 張國新

        摘要:轉(zhuǎn)爐熔池液位的高低直接體現(xiàn)轉(zhuǎn)爐內(nèi)反應(yīng)空間的大小,決定轉(zhuǎn)爐吹煉過程氧槍槍位的高低,影響轉(zhuǎn)爐過程造渣控制的難易程度,影響轉(zhuǎn)爐噴濺以及轉(zhuǎn)爐鋼鐵料消耗和各種鋼輔料消耗等。文章介紹了凌鋼120噸轉(zhuǎn)爐測量熔池液位的方法,控制轉(zhuǎn)爐熔池液位的基本措施、實(shí)際生產(chǎn)運(yùn)行情況以及采取措施前后各項(xiàng)指標(biāo)的效果對(duì)比。

        關(guān)鍵詞:120噸轉(zhuǎn)爐;熔池液位;噴濺;槍齡;鋼輔料消耗 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

        中圖分類號(hào):TF345 文章編號(hào):1009-2374(2016)11-0043-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2016.11.022

        1 設(shè)備情況簡介

        我廠于2015年12月10日對(duì)沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的MCL1107型壓縮機(jī)進(jìn)行了試車工作。該設(shè)備為水平剖分式結(jié)構(gòu),一段七級(jí),葉輪順排布置,葉輪最大名義直徑為1100mm。氣體從工藝管道進(jìn)入壓縮機(jī)缸體內(nèi),經(jīng)過7級(jí)壓縮后排出缸外,進(jìn)入出口氣體冷卻器冷卻后進(jìn)入下一流程。其主要由定子(機(jī)殼、隔板、密封、平衡盤密封)、轉(zhuǎn)子(軸、葉輪、隔套、平衡盤、軸套、半聯(lián)軸器等)及支撐軸承、推力軸承、軸端密封等組成。其主要性能參數(shù)如下:

        本機(jī)軸承為可傾瓦軸承,由油站供油強(qiáng)制潤滑,裝在機(jī)殼兩端外側(cè)的軸承箱內(nèi)。在軸承箱進(jìn)油孔處裝有節(jié)流圈或在前管路中有流量調(diào)節(jié)器,根據(jù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)軸襯溫度高低來調(diào)整節(jié)流圈的孔徑或調(diào)節(jié)流量調(diào)節(jié)器閥開度控制進(jìn)入軸襯的油量,壓力潤滑油進(jìn)入軸襯進(jìn)行潤滑并帶走產(chǎn)生的熱量。進(jìn)油壓力為0.15MPa,回油溫度50℃。在軸承內(nèi)側(cè)即為干氣密封裝置,采用約翰克蘭干氣密封系統(tǒng),其一級(jí)進(jìn)氣壓力:0.44MPa,二級(jí)進(jìn)氣壓力:0.32MPa,隔離器進(jìn)氣壓力:0.48MPa。軸封及葉輪間密封均為迷宮密封。

        2 設(shè)備試車情況

        我廠分別于2015年10月中旬及12月初進(jìn)行了兩次氨壓縮機(jī)組試車工作,過程中發(fā)現(xiàn)潤滑油壓力降低,尤其是第二次試車結(jié)束后,打開壓縮機(jī)缸體倒淋有大量潤滑油流出,同時(shí)CRT監(jiān)測到自由端徑向軸承的軸瓦溫度異常,這些問題都嚴(yán)重影響了氨壓縮機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。缸體進(jìn)油及軸瓦溫度異?,F(xiàn)象有:(1)潤滑油壓力下降;(2)壓縮機(jī)出口氣體中監(jiān)測到潤滑油;(3)嚴(yán)重時(shí)打開缸體底部倒淋有大量潤滑油;(4)CRT顯示軸瓦溫度低于其回油溫度;(5)CRT顯示軸瓦溫度與回油溫度相近。

        3 缸體進(jìn)油故障的原因分析及處理

        3.1 設(shè)備檢查

        造成缸體進(jìn)油的原因有很多,它和整臺(tái)機(jī)組的整體設(shè)計(jì)、軸承的組配安裝、試車密封的安裝、軸封的安裝、潤滑油系統(tǒng)的運(yùn)行工況、干氣密封系統(tǒng)的運(yùn)行工況等都有關(guān)系。為徹底查清缸體進(jìn)油的實(shí)際狀況,在機(jī)組停車前后對(duì)其軸承組件、干氣密封系統(tǒng)、軸封、潤滑油系統(tǒng)進(jìn)行了相關(guān)參數(shù)測定以及各組成部件進(jìn)行了宏觀檢查。具體的檢查情況如下:(1)兩端軸承安裝合理,測量軸頂隙為0.3mm/0.35mm,符合設(shè)計(jì)要求;(2)兩端軸封安裝正常,其與軸間隙值為0.25mm/0.3mm,符合設(shè)計(jì)要求;(3)兩端試車密封安裝正確,與軸間隙為0.35mm/0.4mm,符合設(shè)計(jì)要求;(4)干氣密封系統(tǒng)運(yùn)行投運(yùn)正常,一級(jí)密封氣壓力:0.44MPa,二級(jí)進(jìn)氣壓力:0.32MPa,隔離密封氣壓力:0.48MPa,均在正常范圍內(nèi),滿足設(shè)計(jì)要求;(5)潤滑油系統(tǒng)油壓供給壓力為0.15MPa,回油溫度為50℃,符合設(shè)計(jì)要求。

        為更好地了解潤滑油的泄露路徑,在氨壓縮機(jī)內(nèi)部清理油污、回裝完成后,拆除了軸承室護(hù)罩,投運(yùn)干氣密封系統(tǒng)。待其工況穩(wěn)定后,啟動(dòng)油系統(tǒng),均使這兩個(gè)系統(tǒng)處于正常運(yùn)行工況,而后觀察潤滑油在軸承處的運(yùn)行情況。具體情況如下:(1)頂軸油管道與擋油環(huán)上開孔的間隙處,沿軸向噴射出大量潤滑油,直至試車密封與軸間隙處;(2)測溫探頭與擋油環(huán)上開孔的間隙處,沿軸向噴射出大量潤滑油,直至試車密封處;(3)擋油環(huán)底部回油孔有大量潤滑油溢流至試車密

        封處。

        3.2 原因分析

        綜上所述,本設(shè)備相關(guān)安裝數(shù)據(jù)均在合理范圍內(nèi),干氣密封、潤滑油系統(tǒng)運(yùn)行參數(shù)亦正常。但擋油環(huán)上各開孔處沿軸向潤滑油泄露量較大,故而斷定此乃本次氨壓縮機(jī)機(jī)體內(nèi)部進(jìn)油故障的主要原因。

        3.3 改進(jìn)措施

        根據(jù)上述原因分析我們對(duì)本設(shè)備做了以下改進(jìn)措施:(1)潤滑油壓力整定。根據(jù)本設(shè)備設(shè)計(jì)要求以及結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況,將潤滑油壓力重新調(diào)整至0.13MPa;(2)加裝擋油環(huán)。如圖1,在徑向軸承與干氣密封之間的間隙處新裝設(shè)一塊擋油環(huán)。

        3.4 設(shè)備改進(jìn)后運(yùn)行情況以及相關(guān)建議

        在采取以上兩種改進(jìn)措施后,機(jī)組運(yùn)行的相關(guān)參數(shù)正常,停車后檢查,亦未發(fā)現(xiàn)機(jī)體有進(jìn)油的情況。同時(shí)根據(jù)本次故障的分析與處理,對(duì)廠家提出如下建議:(1)建議廠家對(duì)頂軸油管路與軸承連接方式進(jìn)行優(yōu)化,使?jié)櫥托孤┝拷档?;?)建議廠家對(duì)測溫探頭的安裝方式進(jìn)行優(yōu)化,使?jié)櫥脱剌S向的泄漏量降低;(3)建議廠家對(duì)擋油環(huán)進(jìn)行設(shè)計(jì)進(jìn)行優(yōu)化,使其回油孔流出的潤滑油沿軸向的泄漏量降低。

        4 軸瓦溫度異常故障的原因分析與處理

        4.1 設(shè)備檢查

        造成軸瓦溫度異常的原因有很多,它與整臺(tái)機(jī)組的整體設(shè)計(jì)、轉(zhuǎn)子與軸瓦的安裝、測溫元件是否良好都有一定的關(guān)系。為徹底查清缸體進(jìn)油的實(shí)際狀況,我們在機(jī)組停車后對(duì)設(shè)備相關(guān)參數(shù)進(jìn)行了測定以及各組成部件進(jìn)行了宏觀檢查。具體的檢查情況如下:(1)通過著色法測得:軸頸與下軸瓦接觸角為90°~100°,沿旋轉(zhuǎn)方向接觸面積大于軸瓦長度的80%,均符合設(shè)計(jì)要求;(2)將測溫探頭依次放入水溫為0℃、30℃、60℃、100℃的水杯中,測得溫度為0℃、29.7℃、60.1℃、101℃,均在允許誤差范圍內(nèi),測溫探頭良好;(3)將軸承解體后進(jìn)行宏觀檢查,發(fā)現(xiàn)測溫孔在擋油環(huán)和軸瓦上的開孔錯(cuò)位,有很大偏差,導(dǎo)致測溫探頭無法正常安裝到軸瓦內(nèi)部至合理深度。

        4.2 原因分析

        綜上所述,軸與軸瓦安裝合理,測溫探頭性能良好,但測溫探頭無法正常安裝到位,探頭實(shí)際上所測得的溫度為軸瓦與擋油環(huán)之間的回油溫度,故而斷定此乃本次氨壓縮機(jī)軸瓦溫度異常故障的主要原因。

        4.3 改進(jìn)措施

        根據(jù)上述原因分析,對(duì)本設(shè)備做了以下改進(jìn)措施:(1)封堵?lián)跤铜h(huán)上原有測溫孔;(2)在擋油環(huán)上重新鉆一個(gè)與軸瓦測溫孔位置相對(duì)應(yīng)的測溫孔,并且孔徑大小與原測溫孔的孔徑大小相同。

        4.4 設(shè)備改進(jìn)后運(yùn)行情況以及相關(guān)建議

        在采取以上述改進(jìn)措施后,測得軸瓦溫度均在合理范圍內(nèi),機(jī)組運(yùn)行正常。同時(shí)根據(jù)本次故障的分析與處理,建議廠家對(duì)擋油環(huán)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),使用戶能較為正常地安裝測溫探頭到軸瓦合理位置。

        5 結(jié)語

        本文針對(duì)沈陽鼓風(fēng)機(jī)集團(tuán)股份有限公司生產(chǎn)的MCL1107型壓縮機(jī)缸體進(jìn)油及軸瓦測溫故障問題進(jìn)行了原因分析,并提出了改進(jìn)措施和建議。對(duì)本設(shè)備的改動(dòng)均是在不影響其結(jié)構(gòu)性能、運(yùn)行工況等前提下進(jìn)行的,潤滑油的正常運(yùn)行與機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行息息相關(guān),若有改動(dòng),必須慎重考慮分析。

        參考文獻(xiàn)

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        出版社,2011.

        (責(zé)任編輯:蔣建華)

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