摘 要:由于內(nèi)襯材質(zhì)的改進(jìn),烘烤制度不能與之匹配,導(dǎo)致萊鋼100噸鐵水罐內(nèi)襯剝落、產(chǎn)生裂紋等。通過(guò)優(yōu)化烘烤制度,降低第一階段最高烘烤溫度和升溫速度,延長(zhǎng)第一、第二階段保溫時(shí)間,提高第三階段最高烘烤溫度和升溫速度,有效降低了鐵水罐內(nèi)襯剝落、裂紋的幾率,延長(zhǎng)了內(nèi)襯的使用壽命,節(jié)約了寶貴的耐火材料資源。
關(guān)鍵詞:鐵水罐;烘烤;優(yōu)化
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.08.060
1 概述
100噸鐵水罐是我廠鐵水的主要周轉(zhuǎn)設(shè)備,現(xiàn)有數(shù)量共計(jì)100個(gè)。100噸鐵水罐內(nèi)襯主要包括兩部分:永久層和工作層。為適應(yīng)生產(chǎn)工藝、節(jié)奏的不斷變化,從2004年2×1880高爐投產(chǎn)起,100噸鐵水罐內(nèi)襯也在不斷改進(jìn)。其永久層原來(lái)采用粘土磚砌筑,罐腰及以上部分2層,罐底部分3層;現(xiàn)在逐步采用罐腰及以上部分整體澆注和全部永久層整體澆注。工作層材質(zhì)先后采用過(guò)高鋁質(zhì)、莫來(lái)石質(zhì)、硅線石質(zhì)、剛玉質(zhì),乃至目前正在使用的Al2O3-SiC-C質(zhì);罐底工作層的砌筑層數(shù)也由原來(lái)的1層增加到現(xiàn)在的2層,砌筑厚度由270mm增加到450mm。
2 100噸鐵水罐在使用過(guò)程中遇到的問(wèn)題
100噸鐵水罐內(nèi)襯進(jìn)行改進(jìn)后仍然使用早期的烘烤制度進(jìn)烘烤,遇到了以下問(wèn)題:砌筑完成的新罐經(jīng)烘烤后耐火泥漿產(chǎn)生不均勻收縮,部分磚縫泥漿收縮后產(chǎn)生較大裂紋;鐵水罐在使用過(guò)程中內(nèi)襯磚局部產(chǎn)生不均勻的裂紋、剝落,與內(nèi)襯受鐵水正常沖刷、侵蝕情況不同,經(jīng)分析后認(rèn)為是烘烤制度不合理造成的。
3 100噸鐵水罐早期烘烤制度分析
100噸鐵水罐早期采用的烘烤制度和烘烤曲線分別如如表1所示。
鐵水罐的烘烤主要是為了除去內(nèi)襯(包括工作層、永久層和耐火泥漿)中的水分。內(nèi)襯中的水分包含三部分:自由水、結(jié)晶水和結(jié)構(gòu)水,對(duì)應(yīng)著三個(gè)烘烤階段。
3.1 第一階段,除去自由水
常壓下,內(nèi)襯加熱到100~200℃,自由水可全部逸出,部分膠體水逸出的溫度稍高一些,但不超過(guò)250℃。因此,第一階段烘烤溫度不應(yīng)超過(guò)200℃。
由于在烘烤的過(guò)程中內(nèi)襯表面和中心部分含水量不同,所以內(nèi)襯的烘烤是不均勻的,不均勻的收縮會(huì)導(dǎo)致內(nèi)部產(chǎn)生應(yīng)力,應(yīng)力超過(guò)內(nèi)襯的強(qiáng)度就會(huì)產(chǎn)生變形或裂紋。為了減少局部應(yīng)力的產(chǎn)生,在烘烤初期水分宜較慢地排出,保溫時(shí)間應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng),早期300℃下6小時(shí)的保溫時(shí)間相對(duì)較短。
3.2 第二階段,除去結(jié)晶水
結(jié)晶水的失水溫度在200~600℃之間,因此第二階段烘烤的終點(diǎn)溫度定在600℃是較為合理的。生產(chǎn)Al2O3-SiC-C磚所用原料是經(jīng)過(guò)煅燒的熟料,結(jié)晶水相對(duì)較少,因此烘烤升溫速度應(yīng)逐漸加大。考慮到內(nèi)襯厚度大,罐底570mm,罐腰280mm,保溫時(shí)間仍不宜過(guò)短,早期烘烤制度的2小時(shí)保溫時(shí)間過(guò)于短暫。
3.3 第三階段,除去結(jié)構(gòu)水
礦物中的結(jié)構(gòu)水一般是指呈H+、OH—或H3O+的離子狀態(tài)加入礦物晶格構(gòu)造的。這些離子在礦物晶格中占有一定的位置,其含量一定,結(jié)合牢固,只有在600~1000℃的條件下,晶格的結(jié)構(gòu)被破壞后,才能逸出。因此早期烘烤制度中最高800℃的烘烤溫度是不足的。
4 改進(jìn)措施
經(jīng)過(guò)反復(fù)探索、驗(yàn)證、分析及比較,提出如下改進(jìn)措施:
(1)第一階段,降低階段最高烘烤溫度,200℃即可。升溫速度上也適當(dāng)降低,升溫時(shí)間控制在16小時(shí)左右。保溫時(shí)間由10小時(shí)延長(zhǎng)到20小時(shí),以確保內(nèi)襯均勻干燥。
(2)第二階段,階段最高烘烤溫度仍控制在600℃,提高升溫速度到18.75℃/h,延長(zhǎng)保溫時(shí)間到8小時(shí)。
(3)第三階段,階段最高烘烤溫度提高到1000℃??紤]到生產(chǎn)效益和經(jīng)濟(jì)性,減少煤氣消耗,在確保烘烤安全的前提下,繼續(xù)加大升溫速度,縮短保溫時(shí)間,保溫4小時(shí)。
得到改進(jìn)后烘烤制度如表2。
5 應(yīng)用效果
改進(jìn)后,新罐磚縫泥漿收縮一致性良好,裂紋明顯減少。鐵水罐在使用過(guò)程中,內(nèi)襯裂紋、剝落現(xiàn)象顯著改善,侵蝕均勻??竟捱^(guò)程中罐體氣孔無(wú)大量蒸汽逸出,說(shuō)明烘烤升溫速度均勻合理。每年可減少砌筑新罐10個(gè)以上,節(jié)約耐火材料資源400噸左右。
6 結(jié)語(yǔ)
應(yīng)用此烘烤制度能顯著改善100噸鐵水罐內(nèi)襯裂紋、剝落現(xiàn)象,適應(yīng)改進(jìn)型內(nèi)襯的烘烤要求,對(duì)于節(jié)約寶貴的耐火材料資源有著重要的意義。
參考文獻(xiàn):
[1]王維邦.耐火材料工藝學(xué)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994.
[2]尹汝珊等.耐火材料技術(shù)問(wèn)答[M].北京:冶金工業(yè)出版社,1994.
作者簡(jiǎn)介:韓鴻(1982-),男,工程師,主要從事鐵水罐砌筑維護(hù)管理、鑄鐵機(jī)生產(chǎn)管理和設(shè)備管理工作。