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        平海電廠單臺脫硫漿液循環(huán)泵運行的節(jié)能應用

        2016-04-14 02:27:06張曉輝
        電力科技與環(huán)保 2016年1期
        關(guān)鍵詞:單臺循環(huán)泵吸收塔

        張曉輝

        (廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東惠州 516363)

        平海電廠單臺脫硫漿液循環(huán)泵運行的節(jié)能應用

        張曉輝

        (廣東惠州平海發(fā)電廠有限公司,廣東惠州 516363)

        介紹了惠州平海發(fā)電廠1000MW機組石灰石/石膏煙氣濕法脫硫系統(tǒng)的節(jié)能試驗,對吸收塔事故噴淋裝置的安全可靠性進行了檢驗,同時探討了單臺漿液循環(huán)泵運行的最佳運行工況,進一步完善系統(tǒng)保護邏輯,以提高該運行方式的安全性。

        脫硫系統(tǒng);漿液循環(huán)泵;節(jié)能

        0 引言

        隨著新的《火電廠大氣污染物排放標準》的正式實施,控制煙氣S02排放對燃煤電廠運行有著舉足輕重的意義。目前,石灰石-石膏濕法煙氣脫硫(FGD)技術(shù)在燃煤電廠煙氣脫硫中有著廣泛應用,具有技術(shù)成熟、運行可靠、脫硫效率高等優(yōu)點[1]。隨著火電廠裝機容量的不斷增大,濕法脫硫裝置的整體配套單體設(shè)備的容量也逐漸增大,耗電量約占整個廠用電的1%甚至更高[2]。因此,對脫硫設(shè)備進行節(jié)能優(yōu)化,顯得尤為重要。

        1 系統(tǒng)概況

        平海電廠1、2號機組均為1000MW超超臨界燃煤發(fā)電機組,分別配備石灰石-石膏濕法煙氣脫硫裝置,設(shè)計處理機組的全部煙氣量,脫硫率保證在96%以上,F(xiàn)GD系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)如表1所示。

        平海電廠脫硫裝置按照燃煤硫分1.7%設(shè)計,但實際運行中燃煤硫分較低,2013年度燃煤收到基硫分加權(quán)平均值為0.33%,2014年1至6月燃煤收到基硫分加權(quán)平均值為0.43%,且日常運行中時有入爐煤硫分低至0.23%~0.3%。另外,當機組在負荷調(diào)峰且較長時間低于500MW及以下時,脫硫裝置出現(xiàn)“大牛拉小車”現(xiàn)象,即在低負荷、低硫分情況下,為了確保脫硫系統(tǒng)和機組的安全可靠性,目前仍保持2臺漿液循環(huán)泵運行,雖然吸收塔pH值已控制低限4.8,但脫硫效率一直在99%及以上,SO2排放濃度最低小于5mg/m3,運行經(jīng)濟性效果十分不理想。

        表1 FGD系統(tǒng)設(shè)計參數(shù)(單臺機組)

        2 節(jié)能試驗

        濕法FGD裝置由于系統(tǒng)龐大,其耗電量一般要占電廠發(fā)電量的1%左右。因此,控制設(shè)備耗電量是脫硫系統(tǒng)經(jīng)濟運行的首要問題。濕法脫硫系統(tǒng)能耗高的設(shè)備為6 kV電壓等級的增壓風機、漿液循環(huán)泵、氧化風機、真空泵和球磨機,節(jié)能首先應考慮這些設(shè)備的經(jīng)濟運行[1]。鑒于平海電廠1、2號機組脫硫裝置存在“大牛拉小車”現(xiàn)象,故優(yōu)先對漿液循環(huán)泵進行節(jié)能探討。脫硫系統(tǒng)共設(shè)A、B、C、D 4臺漿液循環(huán)泵,揚程分別為21.8、23.6、25.4、27.2m,額定功率分別為1120、1250、1250、1400 kW,額定電流分別為130.3、143.6、143.6、160.6A。

        脫硫漿液循環(huán)泵的運行臺數(shù)(即液氣比改變),會直接影響脫硫效率和SO2排放濃度,但實際運行中,吸收塔系統(tǒng)已保持2臺漿液循環(huán)泵運行,且已采取節(jié)能泵組的配搭措施,因此單臺漿液循環(huán)泵運行方式將是最后的嘗試探索。由于單臺漿液循環(huán)泵運行的安全風險性較高,所以在單臺漿液循環(huán)泵節(jié)能試驗前,必須確認吸收塔事故噴淋冷卻系統(tǒng)的安全可靠性,即要求若運行中所有漿液循環(huán)泵跳閘后,能保證吸收塔運行溫度控制在安全值范圍內(nèi),而不發(fā)生吸收塔內(nèi)部防腐高溫損壞。

        2.1 漿液循環(huán)泵全停、吸收塔事故噴淋試驗

        為了檢驗脫硫漿液循環(huán)泵全停情況下,事故噴淋裝置能否保證脫硫吸收塔內(nèi)部防腐材料的安全和為第二臺備用漿液泵的啟動爭取足夠時間,并評估試驗工況對機組和吸收塔防腐的影響風險。為此,2014年4月平海電廠對脫硫裝置進行了漿液循環(huán)泵全停、吸收塔事故噴淋試驗,該試驗分吸收塔事故噴淋裝置提前投入和自動投入兩部分進行。2014年04月22日進行吸收塔事故噴淋裝置提前投入試驗,具體過程如下:電動消防水泵啟動;消防水母管壓力由0.744MPa升至0.915MPa;開啟事故噴淋裝置;吸收塔事故消防水壓力回升至0.3MPa;C漿液循環(huán)泵停運;脫硫效率下降,煙囪排放SO2濃度開始上升;吸收塔出口溫度從52.4℃降至51.3℃;D漿液循環(huán)泵啟動;脫硫效率回升,煙囪排放SO2濃度開始下降。試驗數(shù)據(jù)見表2。

        表2 吸收塔事故噴淋裝置提前投入數(shù)據(jù)

        2014年04月23日進行吸收塔事故噴淋裝置自動投入試驗,具體過程如下:C漿液循環(huán)泵停運;吸收塔事故噴淋閥開啟;吸收塔事故消防水壓力回升至0.3MPa;吸收塔出口溫度開始下降;脫硫效率下降,煙囪排放SO2濃度開始上升;D漿液循環(huán)泵啟動;吸收塔出口溫度下降至46.7℃;脫硫效率回升,煙囪排放SO2濃度開始下降。試驗數(shù)據(jù)見表3。

        表3 吸收塔事故噴淋裝置自動投入數(shù)據(jù)

        從上述數(shù)據(jù)可以看出,脫硫漿液循環(huán)泵全停后,在事故噴淋裝置自動動作正常的情況下,事故噴淋水量能控制吸收塔出口煙溫,有效避免觸發(fā)脫硫MFT及跳閘增、送、引風機的風險。同時也保證了在事故情況下,脫硫吸收塔內(nèi)部防腐材料的安全和留有充分時間啟動第二臺備用漿液循環(huán)泵。

        2.2 單臺漿液循環(huán)泵運行試驗

        在確認吸收塔事故噴淋裝置安全可靠后,為進一步檢驗單臺漿液循環(huán)泵運行時是否能滿足脫硫效率≥96%和凈煙氣SO2濃度<200mg/m3的環(huán)保要求,及確定該運行方式下的最佳允許工況條件。為此,2014年4月平海電廠對脫硫裝置進行了單臺漿液循環(huán)泵運行試驗,試驗數(shù)據(jù)如表4所示。

        表4 吸收塔事故噴淋裝置自投投入數(shù)據(jù)

        從上表試驗數(shù)據(jù)可以得出,單臺漿液循環(huán)泵運行方式的基本允許工況條件為:機組負荷≤450MW且原煙氣SO2濃度≤700mg/m3。否則脫硫效率無法滿足環(huán)保要求。

        3 邏輯優(yōu)化

        3.1 原脫硫系統(tǒng)保護邏輯

        (1)脫硫MFT及跳閘增、送、引風機條件

        原煙氣溫度高高(≥165℃,三取二)且吸收塔出口溫度≥70℃(三取二),延時2 s;4臺漿液循環(huán)泵全停且吸收塔出口溫度≥70℃(三取二),延時10 s。

        (2)脫硫事故噴淋閥聯(lián)鎖關(guān)條件

        任一臺漿液循環(huán)泵運行且機組原煙氣溫度≤150℃;漿液循環(huán)泵全停且機組原煙氣溫度≤60℃(三取二)。

        (3)漿液循環(huán)泵部分保護停條件

        漿液循環(huán)泵入口電動閥無開反饋;漿液循環(huán)泵排污閥無關(guān)反饋。

        3.2 邏輯優(yōu)化方案

        為了提高低負荷期間單臺漿液循環(huán)泵運行的安全性,對漿液循環(huán)泵現(xiàn)有的保護邏輯進行修改優(yōu)化。

        (1)關(guān)于吸收塔事故噴淋閥的邏輯修改

        原事故噴淋閥聯(lián)鎖關(guān)條件“任一臺漿液循環(huán)泵運行且機組原煙氣溫度≤150℃”添加延時功能,定值120 s;新增1、2號吸收塔事故噴淋水壓力二級低報警,設(shè)定值為0.65MPa。

        (2)關(guān)于脫硫漿液循環(huán)泵的邏輯修改

        刪除原漿液循環(huán)泵的保護跳閘條件:“漿液循環(huán)泵入口電動閥無開反饋”和“漿液循環(huán)泵排污閥無關(guān)反饋”,新增以下內(nèi)容:保護跳閘條件“漿液循環(huán)泵入口閥已關(guān)且無開反饋信號”和DCS二級聲光報警條件“漿液循環(huán)泵已運行且入口電動閥無開反饋或排污閥無關(guān)反饋”。

        將原邏輯“漿液循環(huán)泵排污閥無關(guān)反饋信號,聯(lián)鎖關(guān)閉泵入口閥”修改為“漿液循環(huán)泵已停且排污閥無關(guān)反饋信號,聯(lián)鎖關(guān)閉泵入口閥”。

        新增一級聲光報警邏輯:“當4臺漿液循環(huán)泵全停且原煙氣入口溫度≥70℃”時,DCS發(fā)一級聲光報警,且保持聲光報警動作直到該條件消失。

        新增B、C、D漿液循環(huán)泵互為聯(lián)動邏輯,DCS畫面增設(shè)“備用”投入/切除按鈕:具體為在單臺漿液循環(huán)泵運行方式(僅限C、D漿液循環(huán)泵)下,例若C泵作為運行泵,D泵作為緊急備用泵,B泵作為后備泵,檢測到4臺漿液循環(huán)泵全停且D泵“備用”已投入,聯(lián)鎖打開B、D泵入口電動閥。當D泵入口閥全開后,自啟D泵運行(該情況下直接將漿液循環(huán)泵的啟允許條件置為“1”)。

        4 結(jié)語

        根據(jù)上述試驗結(jié)果,在低負荷期間采用單臺漿液循環(huán)泵運行方式,若停運A漿液循環(huán)泵,節(jié)約漿液循環(huán)泵運行電流約100A,每日可減少脫硫電量約6500(kW·h),折合節(jié)省煤耗約0.39 g/(kW·h),廠用電率降低約0.13%,在一定程度上節(jié)省了脫硫單耗,為企業(yè)帶來了良好的經(jīng)濟效益,同時也為國內(nèi)其它百萬機組電廠在如何深度降低脫硫廠用電耗上提供經(jīng)驗借鑒。

        [1]余鵬,高小春,何德明,等.石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)的經(jīng)濟運行[J].熱力發(fā)電,2007(7):34-36.

        [2]董傳深,邱振波.600MW機組脫硫系統(tǒng)的優(yōu)化運行及節(jié)能改造[J].電力科學與工程,2010,26(11):69-72.

        [3]李皎,廖國權(quán),馬殿學.石灰石-石膏濕法脫硫系統(tǒng)節(jié)能降耗探討[J].電力科學與環(huán)保,2014,30(3):51-54.

        [4]周祖飛.燃煤電廠煙氣脫硫系統(tǒng)的運行優(yōu)化[J].浙江電力,2008(5):39-42.

        [5]杜振,朱躍,何勝,等.石灰石一石膏法煙氣脫硫系統(tǒng)廠用電率的分析與優(yōu)化[J].華電技術(shù),2012,34(5):63-66.

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        Application of energy-saving under condition of single slurry-recirculating pump operating of desulfurization system in PingHai Power Plant

        It introduces the energy-saving testof Huizhou PingHaiPower Station 1000MW unit limestone-plaster wet flue gas desulfurization system,test the security and reliability of emergency showers in the absorption tower,and discusses the optimum condition of single slurry-recirculating pump operation,makes further perfection of the protection logic of the system,in order to im prove safety of the operation mode.

        desulphurization system;slurry-recirculating pump;energy-saving

        X701.3

        :B

        :1674-8069(2016)01-045-03

        2015-09-27;

        :2015-10-22

        張曉輝(1986-),男,廣東開平人,助理工程師,主要從事火力發(fā)電廠煙氣脫硫、脫硝技術(shù)管理工作。E-mail:skylinehealthy@126.com

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