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        高爐汽鼓風(fēng)機組低真空循環(huán)水供熱改造項目

        2016-03-28 00:01:06王春利山鋼股份濟南分公司山東濟南250101
        科技傳播 2016年2期
        關(guān)鍵詞:熱效率經(jīng)濟效益

        王春利山鋼股份濟南分公司,山東濟南 250101

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        高爐汽鼓風(fēng)機組低真空循環(huán)水供熱改造項目

        王春利
        山鋼股份濟南分公司,山東濟南250101

        摘要本文介紹了鋼鐵廠高爐汽動鼓風(fēng)機所配HNK50/80型拖動式汽輪機進行低真空循環(huán)水供熱改造項目。項目改造后回收汽輪機循環(huán)水余熱進行供暖,解決了拖動式汽輪機低真空供熱改造的技術(shù)難題。該低真空循環(huán)水供熱系統(tǒng)采用自動化控制,水溫自動調(diào)節(jié),保證了系統(tǒng)運行的安全性,保障了供熱效果,提高了系統(tǒng)熱效率,獲得了可觀的經(jīng)濟效益和社會效益。

        關(guān)鍵詞低真空循環(huán)水供熱;拖動式汽輪機;熱效率;經(jīng)濟效益

        隨著鋼鐵價格的不斷下行,濟鋼面臨的節(jié)能減排、降本增效形勢日益嚴(yán)峻。為此公司結(jié)合自身生產(chǎn)工藝不斷開發(fā)、利用公司余熱資源,持續(xù)實施了沖渣水采暖、燒結(jié)余熱供熱改造等余熱回收項目。用于向鋼廠周邊小區(qū)進行供暖,從而為濟鋼帶來巨大的經(jīng)濟效益,并取得了良好的社會效益。但目前公司內(nèi)仍有大量余熱沒有回收利用,造成了巨大能源浪費。如高爐供風(fēng)用汽鼓風(fēng)汽輪機,由于技術(shù)瓶頸限制,大量循環(huán)水余熱通過涼水塔散失,在浪費能源的同時又消耗了大量電能,如果用來供熱年可供約200萬平方米。因此實施汽鼓風(fēng)機組低真空供熱改造,是濟鋼當(dāng)前經(jīng)濟形勢下實現(xiàn)節(jié)能減排、降本增效的重要手段,并且迫在眉睫。

        1 系統(tǒng)簡介

        高爐汽鼓風(fēng)系統(tǒng)主要設(shè)備由一臺高爐煤氣鍋爐、一臺工業(yè)拖動汽輪機、一臺鼓風(fēng)機組成。其中汽輪機為工業(yè)拖動汽輪機,型號為HNK50/80,進汽溫度535(℃),進汽壓力8.93(MPa),正常功率36412(kW),額定功率45000(kW),額定工作轉(zhuǎn)速3719(r/min),排汽壓力0.013 (MPa),排汽溫度51(℃)。配套的鍋爐為高爐煤氣鍋爐,型號JG-165/9.81-Q,額定蒸發(fā)量165t/h,汽鼓風(fēng)正常用汽量約130t/h。高爐鼓風(fēng)機型號為AV90-15。

        汽鼓風(fēng)系統(tǒng)主要生產(chǎn)工藝為工業(yè)拖動汽輪機利用來自鍋爐的蒸汽做功,拖動高爐鼓風(fēng)機為高爐

        供風(fēng)。該汽輪機原設(shè)計為純凝機組,配置涼水塔及循環(huán)冷卻水系統(tǒng)對凝汽器進行冷卻換熱。凝汽器型號N-2200-33,冷凝汽冷卻面積2200(m2),冷卻水進口壓力0.3(MPa),額定冷卻水量7965(t/h)。

        高爐供風(fēng)系統(tǒng)對汽輪機穩(wěn)定性要求極高,如果進行低真空供熱改造,必須保證汽輪機的負(fù)荷不受影響,出力穩(wěn)定,否則將影響高爐供風(fēng),改造難度較大。

        2 改造方案

        經(jīng)過多次技術(shù)交流并借鑒相關(guān)廠家改造經(jīng)驗,公司確定了實施汽鼓風(fēng)汽輪機循環(huán)水供熱改造的原則:不影響風(fēng)機正常運行、利用汽鼓風(fēng)系統(tǒng)的負(fù)荷設(shè)計裕量來平衡供熱改造帶來的效率損失。

        通過項目改造,將實現(xiàn)在采暖期通過鍋爐、汽輪機協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),提高鍋爐負(fù)荷,增加汽輪機進汽量,保證汽輪機出力穩(wěn)定,降低汽輪機凝汽器真空度,提高排汽溫度。從而使循環(huán)水溫度達到65℃,將冷水塔退出運行,將凝汽器的循環(huán)水系統(tǒng)切換至由循環(huán)水泵、熱水管網(wǎng)、凝汽器等組成的循環(huán)水回路,形成新的循環(huán)水供熱閉式系統(tǒng)。凝汽器轉(zhuǎn)成為回水加熱器,采暖用戶起冷卻塔散熱作用,構(gòu)成一個完整的循環(huán)回路,機組的冷源損失降為零,循環(huán)熱效率得到極大提高。項目改造內(nèi)容包括以下方面。

        1)將原有循環(huán)水系統(tǒng)由涼水塔散熱的開式系統(tǒng)改為采暖閉式系統(tǒng)

        將系統(tǒng)由:循環(huán)水泵—凝汽器—涼水塔—循環(huán)水泵,改造為:循環(huán)水泵—采暖用戶—凝汽器—循環(huán)水泵。凝氣器回水增加一條管直接連接循環(huán)水泵入口改為閉式系統(tǒng);由原循環(huán)水供水母管接出兩條DN7000管道和采暖熱網(wǎng)系統(tǒng)供回水連接,中間加隔離閥門,采用電動閥門控制,接入控制系統(tǒng),采暖季,關(guān)閉上冷卻塔閥門,直接采用采暖循環(huán)水冷卻凝汽器。

        2)凝汽器加固改造

        正常運行工況下,凝汽器設(shè)計承壓為0.3MPa溫度35℃/45℃。改造后,凝汽器設(shè)計承壓為0.5M Pa溫度50℃/70℃。

        3)改造汽輪機后氣缸噴水降溫裝置

        改造增大后汽缸噴水量,滿足高負(fù)荷狀態(tài)下排汽降溫的需求。并采用自動控制,當(dāng)后氣缸排汽溫度高于75℃時,自動啟動噴水減溫,當(dāng)排汽溫度低于70℃時,停噴水減溫。

        4)增加采暖熱負(fù)荷調(diào)節(jié)系統(tǒng),自動調(diào)節(jié)采暖循環(huán)水回水溫度,平衡采暖熱負(fù)荷變化

        凝汽器入口的循環(huán)水管道設(shè)置自動補水降溫裝置,采用3臺500m3/h水泵,用于注入涼水。當(dāng)采暖水回水水溫度高時,啟動水泵,將冷卻塔水池內(nèi)涼水補入采暖水回水(凝汽器入口)管道,通過變頻控制泵的流量,可實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)。同時補入的水由泄水調(diào)節(jié)閥控制回冷卻塔,泄水閥開度根據(jù)系統(tǒng)水壓自動調(diào)節(jié)。

        5)控制系統(tǒng)增加安全連鎖,保證系統(tǒng)安全

        凝汽器出口至涼水塔電動閥設(shè)置連鎖,壓力高自動開啟,使循環(huán)水泄壓進涼水塔,保證凝汽器不超壓,運行安全。

        6)增加鍋爐汽輪機協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),工業(yè)拖動式汽輪機循環(huán)水用于供熱后,排汽溫度、壓力提高,汽輪機效率下降,為保證其所拖動風(fēng)機負(fù)荷穩(wěn)定,需要增加汽輪機進汽量,鍋爐提高負(fù)荷。保證安全運行需要。

        7)系統(tǒng)一鍵切換。為增加汽輪機運行安全性,控制系統(tǒng)創(chuàng)新實施一鍵切換功能,當(dāng)供熱系統(tǒng)出現(xiàn)異常時,可通過一鍵切換操作,汽輪機循環(huán)水系統(tǒng)由供熱模式切換回非供熱模式運行,保障高爐供風(fēng)的安全穩(wěn)定。

        4 系統(tǒng)改造后運行情況

        改造后循環(huán)水系統(tǒng)分兩種運行模式,一種為非采暖季運行模式,一種為采暖季循環(huán)水供熱運行模式。

        1)非采暖季運行模式。汽輪機循環(huán)水系統(tǒng)為開式系統(tǒng)運行,循環(huán)水通過循環(huán)水泵加壓后,進凝汽器冷卻汽輪機排汽,循環(huán)水將排汽熱量帶走后進冷卻塔冷卻,將熱量散失到大氣中,冷卻后的水繼續(xù)通過循環(huán)水泵進行循環(huán)。

        2)采暖季循環(huán)水供熱運行模式。在采暖期,通過鍋爐-汽輪機協(xié)調(diào)控制系統(tǒng),提高鍋爐負(fù)荷,增加汽輪機進氣量,保證汽輪機出力,降低汽輪機凝汽器真空度,提高排汽溫度,提高循環(huán)水溫度,將冷水塔退出運行,將凝汽器的循環(huán)水系統(tǒng)切換至由循環(huán)水泵、熱水管網(wǎng)、凝汽器等組成的循環(huán)水回路,形成新的循環(huán)水供熱閉式系統(tǒng)。凝汽器轉(zhuǎn)變成了回水加熱器,用戶則變成了冷卻塔,構(gòu)成一個完整的循環(huán)回路,機組的冷源損失降為零,熱效率提高至90%以上。由于采暖初期熱用戶消耗熱量較小,采暖循環(huán)水系統(tǒng)創(chuàng)新采用半開放式運行模式。循環(huán)水通過凝汽器加熱后,一部分水進冷卻塔冷卻,冷卻后進循環(huán)水泵;另一部分水直接進循環(huán)泵入口,通過水泵加壓后供熱用戶。熱用戶無法消耗的熱量可通過調(diào)節(jié)進涼水塔的水量進行調(diào)節(jié),保證了系統(tǒng)熱平衡。

        采暖系統(tǒng)切換至汽輪機低真空模式下運行后,汽輪機系統(tǒng)運行穩(wěn)定,采暖效果良好,各片區(qū)熱用戶反映良好,達到了預(yù)期的效果。采暖期,低真空采暖模式下,汽輪機運行參數(shù),如表1。

        5 結(jié)論

        本項目解決了拖動式汽輪機低真空供熱改造的技術(shù)難題,系統(tǒng)采用自動化控制,水溫自動調(diào)節(jié),保證了系統(tǒng)運行的安全性,保障了供熱效果,并首創(chuàng)供熱模式和非供熱模式一鍵切換,保障了系統(tǒng)的安全性,并摸索出一套由開式系統(tǒng)轉(zhuǎn)為閉式系統(tǒng)操作模式,使系統(tǒng)熱效率提高至90%以上,年可實現(xiàn)供采暖面積180萬平方米,創(chuàng)效4000余萬元,對濟鋼環(huán)保節(jié)能、余熱利用、提高能源綜合利用率貢獻極大,并對行業(yè)具有極大示范帶動效應(yīng)。

        參考文獻

        [1]宋欣亮,陳曉東.汽輪機低真空運行循環(huán)水供熱改造技術(shù)[J].熱電技術(shù),2008(2).

        [2]劉紅斌,樊亮.汽輪機余熱供熱技術(shù)應(yīng)用[J].能源研究與利用,2010(4).

        作者簡介:王春利,工程師,研究方向為發(fā)電生產(chǎn)運行及設(shè)備管理

        中圖分類號TM6

        文獻標(biāo)識碼A

        文章編號1674-6708(2016)155-0091-01

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