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        Shell氣化爐堵渣原因分析及預(yù)防措施

        2016-03-26 07:56:19胡嘉莉
        同煤科技 2016年1期

        胡嘉莉

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        Shell氣化爐堵渣原因分析及預(yù)防措施

        胡嘉莉

        摘要通過(guò)Shell氣化爐發(fā)生的一次堵渣故障,對(duì)堵渣過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題及原因進(jìn)行分析,提出預(yù)防措施。

        關(guān)鍵詞Shell氣化爐;堵渣;氧煤比

        0引言

        同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司年產(chǎn)60萬(wàn)t甲醇項(xiàng)目采用Shell干煤粉氣化技術(shù),以煤為原料,生產(chǎn)粗合成氣,再經(jīng)催化合成精甲醇。粉煤氣化裝置生產(chǎn)能力為年產(chǎn)14億Nm3(CO+H2)合成氣,主設(shè)備殼牌氣化爐總重約1 813 t,日處理煤量2 600 t,是目前世界上單爐處理煤量和產(chǎn)氣能力最大的氣化爐。該氣化爐具有煤種適應(yīng)性廣、輸煤連續(xù)性好、碳轉(zhuǎn)化率高、氧消耗量低、冷煤氣效率高等特點(diǎn)。本文針對(duì)一次堵渣故障進(jìn)行深入剖析,查找原因,并提出預(yù)防措施,消除隱患。

        1工藝原理

        Shell煤氣化工藝采用粉煤加壓、氣流床反應(yīng)、液態(tài)排渣、水冷壁結(jié)構(gòu)的反應(yīng)室,余熱充分回收的氣化反應(yīng),是一個(gè)復(fù)雜的物理化學(xué)過(guò)程。不僅與氣化溫度、壓力、反應(yīng)時(shí)間有關(guān),而且還受進(jìn)料組分濃度、溫度和煤的理化特性影響(如煤的粒度、活性、灰熔點(diǎn)及粘性等因素)。主要的氣化反應(yīng):

        C+O2= CO2-393 MJ/kmol C+CO2= 2CO+173 MJ/kmol C+H2O=CO+H2+131 MJ/kmol C+2H2=CH4-75 MJ/kmol CO+H2O=CO2+H2-41 MJ/kmol CH4+H2O=CO+3H2+211 MJ/kmol

        Shell氣化爐排采用“液態(tài)排渣,以渣抗渣”工藝,設(shè)計(jì)氣化反應(yīng)壓力4.0 MPa、氣化反應(yīng)溫度1 400℃~1 600℃,爐內(nèi)1 500℃左右的熔融渣在水冷壁上形成相對(duì)平衡的動(dòng)態(tài)渣,部分熔融態(tài)灰渣顆粒與渣層表面相碰形成液態(tài)渣層沿壁面流下,最后從爐底排渣口流出氣化爐。

        從目前同煤廣發(fā)化工公司殼牌氣化爐的運(yùn)行實(shí)踐來(lái)看,將鵲山煤與杏溝煤配比,其哈氏可磨指數(shù)在40~60、灰熔點(diǎn)高達(dá)1 500℃以上。通過(guò)在原料煤中加一定量的石灰石助溶劑降低煤熔融溫度至1 400℃以下,灰渣黏度控制在2 Pa.s~25 Pa.s,以滿足氣化爐排渣要求。當(dāng)氣化爐操作溫度較高和負(fù)荷較大時(shí),灰的黏度低有利于排渣,但黏度太低會(huì)造成氣化爐的熱損較大、水冷壁掛渣困難甚至燒蝕銷釘和水冷壁;黏度太高難以流動(dòng)又不利于排渣,會(huì)導(dǎo)致氣化爐積渣,使氣流通道變窄,甚至堵塞排渣口,造成煤氣化裝置連鎖停車,影響生產(chǎn)。

        2氣化爐堵渣故障

        2015年8月17日15:00時(shí)煤氣化裝置主控操作人員發(fā)現(xiàn),氣化爐渣口壓差開(kāi)始出現(xiàn)較大波動(dòng),V-1301氣化爐中部壓差達(dá)到+24 kPa,最終引起渣口垮渣,技術(shù)員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行排渣,發(fā)現(xiàn)煤渣已經(jīng)不能正常排出,由此推斷渣口堵死,氣化爐已無(wú)法正常運(yùn)行,?在19:02手動(dòng)停車。(見(jiàn)圖1)

        圖1運(yùn)行過(guò)程趨勢(shì)(2015年8月17日)

        由上圖分析可知,在14:30分之前,在氧煤比穩(wěn)定的情況下,氣化爐各項(xiàng)數(shù)值趨于穩(wěn)定:去用戶合成氣CO2含量在±11%,反應(yīng)室中部壓差在±3.3 kPa,汽包總蒸汽量大約在32 kg/s,小室蒸汽產(chǎn)量大約在3.0 kg/s。從14:30分開(kāi)始,氣化爐中部壓差出現(xiàn)較小的波動(dòng),若根據(jù)小室蒸汽產(chǎn)量向下降,則推斷氣化溫度是下降的趨勢(shì);若根據(jù)CO2含量分析上升,則推斷氣化溫度是上升的趨勢(shì)。2條曲線推斷出的結(jié)論是相反的,已經(jīng)無(wú)法判斷氣化爐的真實(shí)反應(yīng)溫度。

        為了獲得真實(shí)的氣化爐工況條件,儀表技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)了13PDI -0065A/B/C三塊儀表,判斷是否因儀表誤差而出現(xiàn)假值。在15:45儀表排表結(jié)果為正常,小室蒸汽產(chǎn)量數(shù)值繼續(xù)趨于下降,而此時(shí)去用戶合成氣CO2含量已經(jīng)不變,汽包總蒸汽產(chǎn)量流量也出現(xiàn)下降的趨勢(shì),渣口壓差依然波動(dòng),由趨勢(shì)圖推斷出氣化爐爐溫過(guò)低。因此,需要緩慢提高氣化爐反應(yīng)溫度,將渣口處凝固的固態(tài)渣緩慢融化,同時(shí)又要防止因升溫過(guò)快造成垮渣,使大塊渣將渣口堵死的情況發(fā)生。

        煤氣化過(guò)程主要是通過(guò)調(diào)整氧煤比來(lái)提高反應(yīng)溫度,具體的工況參數(shù)調(diào)整過(guò)程見(jiàn)表1:

        表1氧煤比調(diào)整過(guò)程

        從氧煤比調(diào)整過(guò)程的表1數(shù)據(jù)中可知:從15:40確認(rèn)為氣化溫度低開(kāi)始,每次緩慢提升0.002,氧煤比從0.770上升到0.800。在18:49氣化工況出現(xiàn)垮渣現(xiàn)象,總蒸汽產(chǎn)量以及小室蒸汽產(chǎn)量都出現(xiàn)明顯上升,為保護(hù)設(shè)備不被高溫?zé)龘p,將氧煤比調(diào)整到0.794,之后小室蒸汽產(chǎn)量出現(xiàn)下降趨勢(shì),將氧煤比再次提升至0.798,依然無(wú)法順利排渣,在19:02手動(dòng)停車。

        經(jīng)深入分析煤氣化運(yùn)行過(guò)程趨勢(shì)變化與氧煤比調(diào)整過(guò)程表明,若短期通過(guò)及時(shí)調(diào)整氧煤比提升操作溫度,能使氣化爐運(yùn)行穩(wěn)定,渣樣顯示溫度正常,則可排除堵渣故障。但是若在氧煤比穩(wěn)定的情況下正常運(yùn)行一段時(shí)間后,仍出現(xiàn)各組參數(shù)都波動(dòng)的工況,表明再次通過(guò)調(diào)整氧煤比已不能排除堵渣故障,需及時(shí)進(jìn)行手動(dòng)停車。

        3氣化爐堵渣原因排查

        3.1石灰石添加量

        如果入爐煤的煤灰流動(dòng)溫度不穩(wěn)定,會(huì)影響氣化爐的液態(tài)排渣情況,是導(dǎo)致氣化爐液態(tài)排渣困難及堵渣的重要原因。為了降低能耗,降低操作溫度,需加入助熔劑石灰石降低灰熔點(diǎn),Shell氣化爐石灰石的添加量設(shè)計(jì)值:<25%,將灰熔點(diǎn)控制在1 200℃左右,從而降低煤灰熔融溫度,改善煤灰黏溫特性[1]。

        2015年8月17日堵渣故障發(fā)生時(shí)石灰石添加情況詳見(jiàn)圖2:

        圖2石灰石儲(chǔ)罐的料位變化曲線(2015年8月17日)

        由圖2曲線可知,根據(jù)17.4 kg/s的氧氣負(fù)荷,可推算磨煤進(jìn)入燒嘴的時(shí)間大約為之后的8 hr~10 hr,因此需要檢查8月17日6點(diǎn)左右的石灰石添加情況。由圖中穩(wěn)定的斜率,可知石灰石添加量基本穩(wěn)定,為4.2 t/hr,是10點(diǎn)半左右添加石灰石,根據(jù)當(dāng)天磨煤量90 t/hr來(lái)計(jì)算,石灰石添加量保證在4.5% ~5%之間,符合操作要求。

        為了準(zhǔn)確判斷石灰石的添加量,還取樣分析了粉煤給料倉(cāng)V-1205四條煤線角閥處粉煤中CaO含量(見(jiàn)11頁(yè)表2)、爐渣中CaO的含量(見(jiàn)11頁(yè)表3)。

        表2煤粉中CaO含量

        由表2可知,根據(jù)4.5%~5%的石灰石添加量,煤粉中的CaO含量在15%左右,考慮到MgO的存在,可推斷石灰石添加量滿足工藝要求。

        表3開(kāi)爐清渣后渣中CaO的含量

        表3是煤粉的灰成分中CaO含量,表明在堵渣之初,煤粉的CaO含量正常。

        因此,從以上三組數(shù)據(jù)可以判斷:石灰石添加量正常,此條原因可以排除。

        3.2石灰石中CaCO3含量

        石灰石中CaCO3是降低煤粉灰熔點(diǎn)的有效成分,其含量直接影響氣化爐的流態(tài)排渣。8月17日石灰石稱重給料機(jī)X-1109A中石灰石樣品中CaCO3的含量見(jiàn)表4。

        表4石灰石中CaCO3的含量

        從4表中可知,MgCO3的含量較高,由石灰石降低灰熔點(diǎn)的機(jī)理可知,MgO也可以降低灰熔點(diǎn),使總的降低灰熔點(diǎn)的有效組分達(dá)到了98.03%,因此,從以上數(shù)據(jù)可以判斷:石灰石的有效組分滿足工藝要求,此條原因可以排除。

        3.3氣化原料煤煤質(zhì)

        由于煤炭賦存地質(zhì)條件千差萬(wàn)別,決定了煤質(zhì)指標(biāo)的波動(dòng)很難避免,而煤質(zhì)變化對(duì)Shell氣化爐的穩(wěn)定運(yùn)行非常關(guān)鍵,特別是灰成分中各物質(zhì)的比例直接影響流態(tài)排渣。

        對(duì)8月17日煤粉給料倉(cāng)四條煤線角閥處煤樣和堵渣的最底層處渣樣進(jìn)行了灰組分測(cè)試,分析了煤質(zhì)變化情況,煤樣與渣樣的主要化學(xué)成分含量分析見(jiàn)表5。由表5對(duì)比分析可知,煤灰的SiO2/Al2O3比小于3.0,各樣品中Fe2O3的含量相差接近2倍,而Fe2O3的含量設(shè)計(jì)值為≤8%,隨著Fe2O3含量增加,氣化爐灰渣的灰熔點(diǎn)升高、流動(dòng)性降低,造成堵渣故障。

        表5 1#~4#角閥煤樣與各層渣樣含量分析

        3.4燒嘴罩或水汽管道的密閉性

        當(dāng)氣化爐正常運(yùn)行時(shí),若出現(xiàn)燒嘴罩或反應(yīng)室內(nèi)的水冷壁管道發(fā)生泄漏(泄漏量在2 kg/s以上),會(huì)降低反應(yīng)室內(nèi)的溫度,使渣的流動(dòng)性下降造成堵渣。

        氣化爐在拆開(kāi)后,進(jìn)行了2次5.2 MPa的水壓試驗(yàn),第1次發(fā)現(xiàn)2#、4#燒嘴罩有輕微滲水泄露,補(bǔ)漏完成后,繼續(xù)做水壓試驗(yàn),整個(gè)反應(yīng)室及上部激冷管線密閉性良好、未發(fā)生泄漏,因此此原因可排除。

        4預(yù)防措施

        4.1改善煤質(zhì)

        合理選用原料煤,及時(shí)跟蹤煤質(zhì)分析數(shù)據(jù),避免頻繁更換煤種,確保煤質(zhì)穩(wěn)定??刹扇?yōu)化配煤或添加助溶劑等方式,控制灰分±6%以內(nèi),灰熔點(diǎn)波動(dòng)± 100℃以內(nèi),保證煤質(zhì)中關(guān)鍵指標(biāo)符合氣化爐設(shè)計(jì)要求[2]。4.2確定合適爐溫

        根據(jù)煤的灰熔點(diǎn)和黏溫曲線,通過(guò)調(diào)節(jié)氧煤比控制合適的氣化爐操作溫度,保證灰渣流動(dòng)性。Shell氣化爐一般要求爐溫的操作彈性>100℃,爐壁底部總渣厚>20 mm,渣口流動(dòng)部分厚度<15 mm,操作爐溫大于煤的灰熔點(diǎn)200℃左右。實(shí)操中,主控人員要嚴(yán)格按照規(guī)程操作,以防操作工況大幅度變化使氣化爐堵渣。4.3加強(qiáng)數(shù)據(jù)監(jiān)控

        加強(qiáng)對(duì)16QI-0004 C、13PDI-0065 A/B/C、13FI-0044、13FY6-0047等關(guān)鍵儀表測(cè)量點(diǎn)監(jiān)控,及時(shí)發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常,特別是渣口壓差出現(xiàn)明顯變化時(shí)要配合

        蒸汽流量、CO2含量、氣化爐溫度等及時(shí)進(jìn)行氣化爐參數(shù)的調(diào)整,準(zhǔn)確判斷堵渣位置。

        5結(jié)語(yǔ)

        經(jīng)過(guò)對(duì)氣化爐操作工況參數(shù)的全面分析可知,本次堵渣故障是由于煤的灰組分中鐵含量大幅上升,降低了灰渣的熔融流動(dòng)性,形成渣口堵渣。

        通過(guò)排查堵渣原因,認(rèn)識(shí)到穩(wěn)定煤質(zhì)對(duì)Shell粉煤氣化工藝至關(guān)重要,探索出不同煤種的運(yùn)行工藝參數(shù);同時(shí)也提高了操作控制水平,避免堵渣故障。今后要優(yōu)化配煤,強(qiáng)化煤質(zhì)分析檢驗(yàn),健全氣化原料煤管理,穩(wěn)定入爐煤質(zhì),保障氣化爐夠長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

        參考文獻(xiàn)

        [1]項(xiàng)愛(ài)娟.煤灰分對(duì)Shell煤氣化工藝的影響[J] .化肥工業(yè),2006 (12):33.

        [2]宋金榮,李海賓,王軍. Shell粉煤氣化爐堵渣處理與研究[J] .化肥時(shí)刊,2013,3(3):27-30.

        胡嘉莉,現(xiàn)在同煤廣發(fā)化學(xué)工業(yè)有限公司工作。

        The Analysis and Prevention Measures for Slag Blocking of Shell Gasifier

        Hu Jiali

        Abstract:Through the blocking slag accident of Shell gasifier, the problem and reason in the process of blocking slag was investigated, and the prevention measures are proposed.

        Key words:Shell coal gasifier;slag blockage;oxygen-coal mole ratio

        收稿日期:2016-01-02

        作者簡(jiǎn)介

        中圖分類號(hào)TQ546

        文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼B

        文章編號(hào)1000-4866 (2016) 01-0009-03

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