惠南南(中國石油浙江油田分公司)
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油田智能變頻電磁防蠟裝置應(yīng)用及評價
惠南南(中國石油浙江油田分公司)
摘要:為了解決油田油井清蠟降黏等問題,減少熱洗井頻率,縮短檢泵周期,達到節(jié)能降耗的目的,開展了豐5-12井、袁1-26井的智能變頻電磁防蠟裝置試驗。智能變頻電磁防蠟裝置是一種利用磁場和聲波組合空化效應(yīng)的防蠟裝置,該裝置采用微電腦控制,掃頻磁場、聲波,溫度受控功率可調(diào)整。通過試驗,該裝置結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,用電少,耗能低,可以延長油井熱洗周期,有效減少加藥費用。據(jù)統(tǒng)計,2口井節(jié)電率達到60%,年節(jié)約費用29萬元,取得了較好的節(jié)能效果。
關(guān)鍵詞:油井;清蠟降黏;磁場聲波;節(jié)能降耗
智能變頻電磁防蠟裝置是將交流電變換為可控的直流電,變換后的直流電通過電磁變換將電能變換為不斷變化的磁場;石蠟分子在磁場的作用下被極化,變成單個的極性相同的石蠟分子,蠟晶之間以及蠟晶與膠體分子之間的黏附力被削弱,分子的活化性提高,從無序變?yōu)橛行虻难赜凸芘帕校种屏讼灳У木奂?,不易析出黏附到油管壁上,極易被油流帶走;從而達到防蠟、防垢、除垢及降黏的目的,進而減少管道日常維護[1]。
1.1控制裝置
1)電磁防蠟裝置提供電磁轉(zhuǎn)化,產(chǎn)生電磁波和電磁場;
2)將工頻交流電源轉(zhuǎn)換成直流電,作為電磁轉(zhuǎn)換器所需要頻率變化的電源;
3)根據(jù)油井產(chǎn)液量及油井含蠟情況進行參數(shù)調(diào)整;
4)電磁轉(zhuǎn)換器或電纜等設(shè)備發(fā)生故障時,保護電路瞬間切斷電源。
1.2電磁轉(zhuǎn)換器系統(tǒng)
電磁轉(zhuǎn)換部分將電能轉(zhuǎn)換成變化的電磁場,通過控制部分及電磁轉(zhuǎn)換器,發(fā)出單一方向、頻率從50~300 Hz可調(diào)的電磁波,同時產(chǎn)生強磁場對油井內(nèi)電流體產(chǎn)生作用。在此過程中,變化的電磁場產(chǎn)生的電磁波作為傳輸源,在管線內(nèi)向油井深處延伸;電磁場作用于流體后,可改變石蠟分子排列結(jié)構(gòu),組織石蠟微小顆粒結(jié)晶、凝聚從而使其不易析出,延緩石蠟顆粒在油管內(nèi)壁及油桿外壁的聚集。智能防蠟器裝置見圖1。
圖1 智能電磁防蠟裝置示意圖
近年來,智能變頻電磁防蠟裝置在國內(nèi)多個油田推廣使用。為了探索智能防蠟裝置對油井作用,開展了2口井的試驗。
2.1油井熱洗周期延長
2014年10月,在豐5-12、袁1-26兩口井安裝試驗智能變頻電磁防蠟裝置。安裝前,這2口井正常情況下在45~60 d需熱洗清蠟。安裝智能變頻電磁防蠟裝置后,試驗時間超過了洗井周期的4.8倍。在試驗期間油井生產(chǎn)正常,大大減少了油井及管線的熱洗周期,工圖載荷無明顯變化,提高了油井產(chǎn)量。
2.2節(jié)電效果顯著
豐5-12井每日開井8 h耗電320 kWh。安裝智能變頻電磁防蠟裝置后,開井前預(yù)加熱2 h耗電83 kWh,開井后關(guān)閉井下加熱實現(xiàn)冷抽采油,節(jié)電率達到55%。
袁1-26井井下加熱24 h連續(xù)運行。安裝智能變頻電磁防蠟裝置后,井下加熱開2 h停4 h,周期性運行可實現(xiàn)抽油井平穩(wěn)生產(chǎn),節(jié)電率達到60%以上。
2.3工藝簡單,安裝方便
智能變頻電磁防蠟裝置工藝簡單,安裝方便,沒有任何阻止油流流動的部件,對油井生產(chǎn)管理不造成任何影響,通電后自動進入工作狀態(tài),不需要保養(yǎng),安全可靠。智能防蠟器裝置現(xiàn)場見圖2。
圖2 智能電磁防蠟裝置現(xiàn)場安裝
試驗安裝智能變頻電磁防蠟裝置的2口井,熱洗、檢泵的周期明顯延長,節(jié)電效果明顯[2]。智能變頻電磁防蠟裝置安裝前后用電對比見表1。
1)該裝置結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,通電后自動進入工作狀態(tài),不需要保養(yǎng),安全可靠。
表1 智能電磁防蠟裝置安裝前后用電量對比
2)電磁防蠟裝置既可以用于結(jié)蠟油井也可以用于輸油管線防蠟措施。
3)該防蠟裝置用電少、耗能低,油井防蠟裝置最大運行功率700 W,24 h連續(xù)運轉(zhuǎn)平均每小時耗電不超過0.5 kWh。
4)安裝防蠟裝置后不用加藥的情況下延長油井管線的熱洗周期,大大減少了油井熱洗次數(shù);同時,提高了油井產(chǎn)量,不耽誤生產(chǎn),達到節(jié)能環(huán)保的效果。
參考文獻:
[1]覃藝.變強變頻電磁防蠟降粘器的研制與實驗[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2007.
[2]趙振智,解寶貴,薛德貴,等.油田企業(yè)成本核算與控制研究[M].北京:石油工業(yè)出版社,2006:43-52.
(編輯李珊梅)
遼陽石化污水排放全部達標
“總排出水COD為32.05 mg/L,同比降低10.3%,累計減排COD 18.06 t”。這一組數(shù)字顯示,2015年前7個月,遼陽石化經(jīng)過優(yōu)化生產(chǎn)運行,實現(xiàn)了節(jié)能減排目標,總排出水COD、油、氨氮、磷酸鹽等指標100%達標。
今年以來,遼陽石化結(jié)合工作實際,以節(jié)能增效為抓手,深挖內(nèi)部潛力,確定了污水處理系統(tǒng)優(yōu)化運行、污水處理裝置剩余污泥脫水系統(tǒng)優(yōu)化運行等項目,并通過優(yōu)化機組匹配運行,合理調(diào)整化工藥劑投加,降低生產(chǎn)運行成本,實現(xiàn)污水處理裝置電單耗由2.124 kWh/t降至1.866 kWh/t,尿素消耗由45 t降為29 t,聚合氯化鋁消耗由1305 t降為368 t。
遼陽石化還根據(jù)污泥脫水系統(tǒng)運行特點,進行多批次聚丙烯酰胺藥劑試驗,優(yōu)化開停機操作步驟,確保了污泥脫水系統(tǒng)長周期穩(wěn)定運行,降低了脫水污泥含水率,提高了脫水質(zhì)量,脫水污泥平均含水率由去年的87.47%降至86.83%,脫水污泥量同比減少4.87%。
來源:中國石油網(wǎng)付亞榮供稿
收稿日期2015-11-20
作者簡介:惠南南,2009年畢業(yè)于北京理工大學(xué),從事油氣田節(jié)能節(jié)水、設(shè)備管理工作,E-mail:huinn85@petrochina.com.cn,地址:浙江省杭州市留下鎮(zhèn)荊山嶺浙江油田公司生產(chǎn)運行處(機關(guān)),310023。
DOI:10.3969/j.issn.2095-1493.2016.02.004