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        汽輪機高壓主調(diào)閥故障分析及處理

        2016-03-16 12:14:18宋婷婷
        環(huán)球市場 2016年15期
        關(guān)鍵詞:主調(diào)通流閥桿

        喬 鑫 宋婷婷

        海南核電有限公司

        汽輪機高壓主調(diào)閥故障分析及處理

        喬 鑫 宋婷婷

        海南核電有限公司

        本文介紹了某電廠汽輪發(fā)電機機組在調(diào)試階段,汽輪機高壓主調(diào)閥發(fā)生的諸多問題,調(diào)試人員從實際問題出發(fā),會同設(shè)備廠家多次討論,針對高壓主調(diào)閥存在的問題進行原因分析,制定出切實可行的處理方案,最終將問題解決。

        高壓調(diào)閥;振動;功率

        一、引言

        某電廠汽輪發(fā)電機機組設(shè)計為單軸、四缸六排汽帶中間汽水分離再熱器的反動凝汽式汽輪機。主蒸汽通過主汽閥后分兩路進入調(diào)節(jié)閥,然后經(jīng)高壓導(dǎo)汽管分別從高壓缸的上部和下部各兩根管道進入高壓缸,高壓缸排汽從MSR底部側(cè)面進入位于低壓缸兩側(cè)MSR,MSR排汽經(jīng)再熱閥門后進入低壓缸對轉(zhuǎn)子做功。當(dāng)機組功率升至75%時,發(fā)現(xiàn)調(diào)閥開度已達到最大,機組無法繼續(xù)升功率,進行相應(yīng)處理后機組功率順利升至100%,并完成了相關(guān)試驗,但是高壓調(diào)閥一直存在嘯叫,振動劇烈,且多次發(fā)生閥桿定位銷折斷導(dǎo)致閥芯脫落事件。

        二、主調(diào)閥功能概述

        1、轉(zhuǎn)速控制;機組掛閘瞬間,主汽閥打開,隨著主調(diào)閥的逐漸開啟,汽機轉(zhuǎn)速升高,直至升至3000rpm,電力行業(yè)標(biāo)準規(guī)定主調(diào)閥的泄漏量要求必須滿足汽輪機轉(zhuǎn)速不得高于1000rpm,以便于機組低轉(zhuǎn)速時進行聽音檢查,以消除機組可能存在的動靜碰磨安全隱患。

        2、功率控制。機組正常運行期間,通過調(diào)節(jié)調(diào)閥開度,控制機組蒸汽流量,從而進行功率調(diào)節(jié)控制。

        3、超速保護。當(dāng)汽輪機轉(zhuǎn)速達到103%額定轉(zhuǎn)速即3090rpm時,OPC電磁閥動作,此時OPC油壓立刻降低,主調(diào)閥油動機卸荷閥開啟,主調(diào)閥迅速關(guān)閉,主調(diào)閥本身的快關(guān)時間要求在0.20s以內(nèi),而當(dāng)轉(zhuǎn)速降至額定轉(zhuǎn)速后,OPC電磁閥復(fù)位,OPC油壓建立,此時則需要主調(diào)閥快速開啟到關(guān)閉前的開度,以防止轉(zhuǎn)速過分降低。

        三、調(diào)試期間主調(diào)閥出現(xiàn)的問題

        1、機組并網(wǎng)后,平穩(wěn)升功率,當(dāng)功率平臺試驗進行到75%時,發(fā)現(xiàn)4臺調(diào)閥開度都已達到49%,DEH內(nèi)流量請求已達到97%,機組無法繼續(xù)升功率。

        2、重新啟機,功率升至50%以上時,調(diào)閥出現(xiàn)嘯叫聲,并且閥門劇烈振動,振幅達到180μm,運行約2小時后發(fā)現(xiàn)1#調(diào)閥閥芯脫落,緊急處理更換防轉(zhuǎn)銷后繼續(xù)運行,1小時后閥芯再次脫落,之后3#調(diào)閥閥芯也發(fā)生脫落。

        四、原因分析

        1、無法升功率問題。閥籠是閥門內(nèi)部的關(guān)鍵部件,是實現(xiàn)流量調(diào)節(jié)的部件,由兩部分組成:底部是調(diào)速孔區(qū),共鉆有1426個φ6—φ3縮孔,上部為大孔區(qū)域,對于常規(guī)的汽輪機調(diào)閥,大孔區(qū)域是參與功率調(diào)節(jié)的。經(jīng)分析計算,原西屋設(shè)計的調(diào)速孔為φ6.35直孔,共1288個,核算通流面積為407.7cm2?,F(xiàn)在的設(shè)計為1426個φ6→φ3的縮孔,核算通流面積為100.7cm2。廠家在調(diào)閥設(shè)計過程中,沿用了西屋公司的圖紙,但是把調(diào)速孔的尺寸做了修改,導(dǎo)致調(diào)閥流通面積不足。

        原設(shè)計認為調(diào)速孔只參與轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)和部分的功率調(diào)節(jié),要達到高功率,需要用到調(diào)速孔區(qū)上方的大孔區(qū),但是在本臺機組上,該運行方式該不適用,經(jīng)多方調(diào)研及試驗證明:該主調(diào)閥開啟到大孔區(qū)時,每1%開度將帶來20MW功率上升,狀態(tài)極不穩(wěn)定。針對此原因,閥門調(diào)速孔返廠進行了擴孔處理。

        2、調(diào)閥閥芯脫落問題。閥桿頂部通過螺紋與閥門操縱座連接,并用定位銷定位防轉(zhuǎn),螺紋連接應(yīng)具備一定的預(yù)緊力,閥桿頂部與操縱座頂死,防止閥芯在汽流作用下轉(zhuǎn)動從而損壞定位銷,進而導(dǎo)致閥芯脫落,因為定位銷比較細,不足以提供閥芯防轉(zhuǎn)的阻力。閥桿中部一直到底部都設(shè)有迷宮密封,阻止蒸汽沿閥桿泄漏。閥桿上半部與下半部直徑不等,下半部偏大,通過此處的臺階限制閥門的行程為154mm。閥桿與閥芯的連接方式為M110螺紋連接,并裝有防轉(zhuǎn)銷防轉(zhuǎn)。

        分析認為除了主調(diào)閥自身原因造成的振動過大導(dǎo)致閥芯旋轉(zhuǎn)之外,還有閥桿與操縱座連接問題以及定位銷設(shè)計問題。

        (1)閥桿與操縱座螺紋連接的預(yù)緊力不足,螺紋自身過松。西屋圖紙要求,閥桿與操縱座連接,在定位銷穿入之前,閥桿頂部應(yīng)與操縱座底部緊密接觸,并加900NM力矩,但機組安裝期間并未對該處進行嚴格控制。

        (2)防轉(zhuǎn)銷設(shè)計尺寸不夠,強度不足。西屋設(shè)計制造的主調(diào)閥該銷釘尺寸為φ0.25in×3in,而該機組銷釘尺寸為φ5.9×10。

        3、 對于調(diào)閥的嘯叫和振動,分析原因如下:

        (1)消音器擴孔后,消音孔不對中,汽流通過時產(chǎn)生渦流所致。

        (2)消音器擴孔時孔內(nèi)壁粗糙度不合格所致。

        五、故障處理

        主調(diào)閥通流能力不足問題,我們會同廠家計算了現(xiàn)有的通流面積,并根據(jù)目標(biāo)功率計算得出了調(diào)速孔應(yīng)具備的尺寸,最終決定將3#機調(diào)閥調(diào)速孔直徑擴為φ6mm的直孔。具體實施辦法經(jīng)討論決定將擴建機組8臺主調(diào)閥全部返回制造廠,進行調(diào)速孔擴孔工作。由于調(diào)速孔部件材質(zhì)很硬,擴孔速度緩慢,鉆頭不斷損壞,導(dǎo)致擴孔質(zhì)量不佳,孔壁粗糙度較差,孔的真實直徑隨著鉆頭的磨損變小,低于6mm。另一方面,由于處于趕工狀態(tài),并且擴孔時調(diào)速孔沒有從閥蓋上拆下,組件在鉆床上安裝定位精度不夠,造成部分孔沒有完全對準中心加工,蒸汽進入后,可能會造成渦流,并在閥芯上產(chǎn)生扭力,導(dǎo)致閥芯旋轉(zhuǎn)。就是說,擴孔精度不夠造成了后來的閥芯脫落以及振動、噪聲。擴孔后的調(diào)速孔,其通流面積有了很大的提高,機組成功達到了滿功率運行,但是相同功率水平時調(diào)閥的開度仍然略大于同型機組。根據(jù)理論核算,同型機組通流面積為407.7cm2,而本機組為403cm2。按照機組設(shè)計,機組的功率要高于同型機組,冬季最大功率可達到701MW,因此,擴孔后的調(diào)閥通流能力仍然不夠。機組目前電功率約670MW,根據(jù)與廠家討論協(xié)商,決定重新制作8臺消音器,調(diào)速孔加工為1288個φ6.35的通孔,并嚴格保正調(diào)速孔的中心度及孔壁粗糙度,使任意3組對孔的中心線都交于中心點。

        六、結(jié)束語

        汽輪機高壓主調(diào)閥與機組安全穩(wěn)定運行關(guān)系密切,而此類關(guān)鍵設(shè)備在國產(chǎn)化過程中發(fā)現(xiàn)的問題為檢修工作積累的寶貴的經(jīng)驗,嚴格控制關(guān)鍵設(shè)備的設(shè)計、安裝質(zhì)量,才能保證機組安全運行,創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益。

        [1]HN650-6.41型汽輪機主機說明書 哈爾濱汽輪機廠有限責(zé)任公司

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