張津
摘 要:為應對冶金礦山行業(yè)新常態(tài),石人溝鐵礦組織實施了選礦擴能技改工程。但隨著鐵精粉產(chǎn)量增加,尾礦量也隨之增大,原處理尾礦生產(chǎn)工藝設(shè)備不能滿足生產(chǎn)需要,受場地限制又無法新增尾礦處理設(shè)備。通過對濃密機作業(yè)狀況進行深入研究分析,決定對濃密機的下礦方式與尾礦輸送礦漿泵進行改造,提高濃密機的處理能力,同時提高尾礦輸送濃度,帶來較大的經(jīng)濟效益和社會效益。
關(guān)鍵詞:濃密機;尾礦輸送;實踐改造
1 概述
石人溝鐵礦位于河北省遵化市西北10km,東南距唐山市90km。準軌鐵路專用線直達唐山,有公路與京沈高速唐山西外環(huán)出口相通,距離60km,交通便利。礦體賦存于太古界遷西群馬蘭峪組片麻巖中。建設(shè)初期露天開采,于2004年轉(zhuǎn)入地下開采,先后進行了一期、二期建設(shè),現(xiàn)轉(zhuǎn)入三期。三期采、選礦工程設(shè)計規(guī)模200萬t/a,于2014年建成投產(chǎn)。為使采、選系統(tǒng)能力相匹配,選礦廠三段一閉路碎礦改造、自磨改球磨工藝技術(shù)改造工程已先期建成投產(chǎn)。為應對日趨嚴峻的鐵礦石市場,該礦于2014年實施了選礦擴產(chǎn)10萬噸選礦改造項目。新建了原礦倉、破碎系統(tǒng)和磨選改造,增加了相應的設(shè)備、設(shè)施,使供礦、破碎、磨選系統(tǒng)達到了年生產(chǎn)鐵精粉80萬噸能力。尾礦處理輸送系統(tǒng)由于受場地、投資等條件的約束,無法按照80萬噸精粉產(chǎn)量相應的增加設(shè)備,只能使用現(xiàn)有設(shè)備。隨著生產(chǎn)鐵精粉產(chǎn)量增加,尾礦量隨之增大,而井下水資源緊缺,尾礦充填工藝對濃度還有著較高的需求,這都嚴重制約了生產(chǎn)經(jīng)營任務的完成,亟待對尾礦輸送系統(tǒng)進行技術(shù)改造。
2 尾礦輸送系統(tǒng)介紹、生產(chǎn)能力
該礦現(xiàn)有50m尾礦濃密機兩臺,水隔離泵4臺,原來生產(chǎn)工藝為濃密機用一備一,水隔離泵用二備二,輸送濃度約為35%。原有濃密機下礦眼是由濃密機中心柱引出4跟Φ325mm下礦管接到環(huán)形管路后接到方箱自流至水隔離泵站(如圖一所示),經(jīng)兩臺LSGB-150/40水隔離礦漿泵輸送至充填站。
所用濃密機由于原有設(shè)計缺陷,只有1跟管路可以正常下礦,其余管路經(jīng)常被礦漿堵死,基本起不到下礦作用。一臺濃密機處理能力只有120t/h左右。當?shù)V石性質(zhì)出現(xiàn)較大波動時,用一臺濃密機處理尾礦時常造成耙齒小車電流增大,磨選系統(tǒng)被迫減產(chǎn),嚴重時甚至出現(xiàn)過小車脫軌、濃密機耙齒壓住生產(chǎn)事故,被迫運轉(zhuǎn)兩臺。同時運轉(zhuǎn)兩臺濃密機,又會造成浪費,且無備用設(shè)備的尷尬局面,任何一臺出現(xiàn)故障均造成磨選系統(tǒng)減產(chǎn)或停產(chǎn)。當選廠滿符合運轉(zhuǎn)時,尾礦輸送泵站運轉(zhuǎn)兩臺水隔離礦漿泵,輸送濃度約為35%,如此運轉(zhuǎn)對水資源造成不必要的浪費,同時該礦為井下充填礦山,較低的尾礦濃度也會對充填造成一定的影響,給我礦生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生影響。
3 改造方案
針對這一問題,廣大工程技術(shù)人員解放思想、開拓思維,以新常態(tài)下的新思維、新理念、新思路、新方法,努力破解生產(chǎn)難題,積極摸索創(chuàng)新。通過對現(xiàn)用的濃密機作業(yè)狀況進行深入研究分析后,決定對濃密機的下礦方式進行改造,通過減小下礦眼下礦管徑,來提高單位時間內(nèi)的下礦量,以提高濃密機的處理能力,最大限度發(fā)揮現(xiàn)有設(shè)備潛力,使其滿足生產(chǎn)需要。水隔離礦漿泵原廠標定吸排漿能力為150m3/h,實際生產(chǎn)中運轉(zhuǎn)兩臺泵控制的吸排漿量約為145m3/h,技術(shù)人員決定運轉(zhuǎn)一臺泵,同時增加其回水量,以增加吸排漿量,觀察不同吸排漿量下尾礦輸送濃度以及濃密機小車電流,尋找濃密機下礦量與水隔離泵吸排漿處理量的平衡,同時對大井底部四個出砂管分別加裝了上下沖洗水管,確保濃度過高堵管時可以及時疏通管路,避免因排礦不暢發(fā)生濃密機耙齒被壓的生產(chǎn)事故,故確保輸送濃度的提高。
4 改造后濃密機結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)能力
改造后濃密機下礦管路取消了環(huán)形管路,采用4跟Φ159mm管作為下礦管同時下礦(如圖二),以增加下礦管路壓力,使下礦眼的下礦量增大,從而充分挖掘了現(xiàn)有設(shè)備潛能。經(jīng)測算,現(xiàn)濃密機生產(chǎn)能力達到200t/h左右。
經(jīng)實驗,調(diào)節(jié)不同的吸排漿量輸送濃度及小車電流情況如下表:
由上表可看出輸送濃度滿足要求,但濃縮池小車電流偏高,小車報警跳閘,有可能造成濃密機耙齒被壓,最終決定轉(zhuǎn)一臺泵吸排漿控制在165m3/h左右,以滿足輸送濃度要求。
5 改造后效果
尾礦輸送系統(tǒng)實施改造后效果顯著,濃密機生產(chǎn)能力達到200t/h左右,是改造前的2倍,運轉(zhuǎn)一臺即可滿足磨選系統(tǒng)全負荷生產(chǎn),實現(xiàn)開一備一,年可節(jié)約電費3萬元,材料備件費用2萬元。同時,避免了因濃密機故障而造成全線停產(chǎn)的現(xiàn)象,年可減少停產(chǎn)時間約200小時,創(chuàng)綜合效益300多萬元。尾礦輸送濃度由原來30%提高到45%以上,實現(xiàn)選廠滿符合生產(chǎn)運轉(zhuǎn)一臺濃密機,一臺水隔離礦漿泵。按目前80萬噸精粉、選比2.55生產(chǎn)水平計算,每年尾礦系統(tǒng)可節(jié)約生產(chǎn)用水約138萬噸。少運轉(zhuǎn)一臺水隔離礦漿泵,減少了一臺380V、280kW電機的運轉(zhuǎn),可節(jié)約電費約40萬元。