時東風
(中國石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300270)
延遲焦化裝置APC先進過程控制系統(tǒng)的使用及效益分析
時東風
(中國石油化工股份有限公司天津分公司,天津 300270)
天津石化煉油部2#延遲焦化裝置APC先進過程控制系統(tǒng)共由3個控制器組成:加熱爐效率控制器、分餾塔控制器和吸收穩(wěn)定控制器。經過一年多的組態(tài)、調試及試投用,目前該系統(tǒng)已經連續(xù)投入使用,該系統(tǒng)不僅顯著提高了裝置運行的平穩(wěn)率,降低了勞動強度,還提高了裝置的經濟效益。
延遲焦化;APC;平穩(wěn)率;效益
1.1 加熱爐效率控制器
加熱爐效率控制器,由12個被控變量和8個操作變量以及3個前饋/干擾變量組成:
主要控制思路:
通過調節(jié)加熱爐鼓風機變頻度,調節(jié)加熱爐氧含量,通過調節(jié)加熱爐引風機變頻度,調節(jié)加熱爐負壓,另外鼓風機和引風機的風量還影響加熱爐的排煙溫度。在維持加熱爐負壓相對穩(wěn)定的前提下,控制較低的氧含量和排煙溫度,來提高加熱爐熱效率。
1.2 分餾塔控制器
分餾塔控制器,由12個被控變量和11個操作變量以及5個前饋/干擾變量組成
主要控制思路:
通過粗汽油至吸收塔流量控制汽油罐液位。
通過頂循上回流控制分餾塔頂溫度,另外柴油上回流也輔助控制分餾塔頂溫度。
通過控制柴油出裝置流量來控制柴油集油箱液位,另外用汽柴油出裝置流量變化率來約束出裝置流量。
通過柴油下回流控制柴油集油箱下氣相溫度。
通過控制蠟油出裝置流量來控制蠟油集油箱液位,另外用蠟油出裝置流量變化率來約束出裝置流量。
1.3 吸收穩(wěn)定控制器
吸收穩(wěn)定控制器,由12個被控變量和14個操作變量以及7個前饋/干擾變量組成
主要控制思路:通過補充吸收劑的量控制干氣中C3以上組分的含量。通過控制解吸塔底再沸器溫度,控制液化氣中C2以下組分含量。
通過控制穩(wěn)定塔底再沸器溫度,控制液化氣C5以上組分含量。
通過控制液化氣回流量控制穩(wěn)定塔頂溫度。
通過控制穩(wěn)定塔頂控制閥閥位、熱旁路控制閥閥位及不凝氣控制閥閥位,控制穩(wěn)定塔頂壓力。
通過控制穩(wěn)定汽油出裝置流量,控制穩(wěn)定塔底液位。
經過一年多的運行檢驗,APC系統(tǒng)已完全符合裝置運行需求,達到了設計目標,具體表現(xiàn)在:
(1)平穩(wěn)操作,著重抵御焦炭塔切換帶來的干擾。關鍵被控變量的波動方差降低20%以上。
(2)降低質量波動,改善產品分離,提高輕油收率0.5%以上。
(3)平穩(wěn)控制柴油95%點、汽油10%點、干氣C3+、液化氣C2-及C5+。
(4)控制器投用率不低于90%。
2.1 提高了裝置操作平穩(wěn)性
先進控制器投用后,各重要被控變量的波動明顯減小,即使在焦炭塔周期操作時也很少發(fā)生超限的情況。先進控制器投用以后,加熱爐、分餾塔、穩(wěn)定塔各主要工藝參數點的波動范圍都有明顯減小。APC投用后,提高了加熱爐氧含量、爐膛負壓、穩(wěn)定塔頂溫度、穩(wěn)定塔底溫度等裝置主要工藝參數的運行平穩(wěn)性,提高了產品質量的平穩(wěn)度,降低了產品不合格率。
2.2 提高了高價值產品收率
投用先進控制后,由于分餾塔頂溫度、柴油氣相溫度的平穩(wěn)性提高,提高了汽油、柴油的收率。投用先進控制后,控制器會實時優(yōu)化補充吸收劑流量和不凝氣放空,卡邊控制穩(wěn)定塔塔頂溫度和壓力,從而達到了節(jié)能并提高了液化氣收率的目的。
3.1 產品收率變化的效益
通過投用前后各測線產品收率對比,柴油收率提高0.73個百分點,汽油收率降低0.19個百分點,液化氣收率提高0.01個百分點,合計輕油(含液化氣)收率提高0.55個百分點。液體產品收率增加0.34個百分點。
期間由于操作參數調整,爐出口溫度提高2℃,理論液收增加0.48%;循環(huán)比降低0.02,理論液收增加0.5%;原料的月平均殘?zhí)吭黾?.43%,理論液收降低0.69%,綜上,參數調整增加液收為0.48+0.5-0.69=0.29%,則實際由APC投用增加的液收為0.34%-0.29%= 0.05%。則由APC投用產生的單位經濟效益為25.6萬元÷19.6392萬噸=1.301萬元/萬噸原料油。
3.2 降低能耗產生的效益
燃料氣單位消耗量降低90噸÷19.6392萬噸=4.6噸/萬噸原料油,單位經濟效益18.4萬元÷19.6392萬噸=0.937萬元/萬噸原料油。
按APC投用率100%核算,保持230萬噸/年的處理量的情況下,以上兩項合計年直接經濟效益為:(1.301+0.937)萬元/萬噸原料油×230萬噸原料油/年=514.7萬元/年。
焦化裝置由于受其工藝特點的制約,焦炭塔周期性的間歇操作會造成后路分餾和吸收穩(wěn)定系統(tǒng)較大幅度的波動,需要人員不斷進行操作調整,這期間控制參數和產品質量都會發(fā)生周期性波動,不利于提高裝置控制水平。通過投用APC先進控制系統(tǒng),顯著提高了裝置控制參數的平穩(wěn)率,提高了產品控制精度。另外投用APC先進控制以后,通過卡邊操作,、實時監(jiān)控等操作工不可能做到的控制方式,提高了裝置液體產物的收率,降低了焦炭收率,同時通過優(yōu)化加熱爐操作,提高了加熱爐熱效率,減少了瓦斯的耗量,降低了能耗,提高了裝置的經濟效益。
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