郭英明 楊振東(呼和浩特石化公司,內(nèi)蒙古呼和浩特010070)
催化裂化裝置分餾塔結(jié)鹽原因與處理措施
郭英明 楊振東(呼和浩特石化公司,內(nèi)蒙古呼和浩特010070)
目前催化分餾塔頂結(jié)鹽主要為NH4CL晶體,催化原料含鹽量高是結(jié)鹽的主要誘因。隨著加工原料的重質(zhì)化,原料中氮化物含量日益增高,為分餾塔頂結(jié)鹽提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。呼和浩特石化公司催化裂化裝置填料式分餾塔結(jié)鹽問(wèn)題嚴(yán)重,分析原因并提出相應(yīng)的處理措施。
分餾塔;NH4CL;結(jié)鹽;水洗
在催化裂化反應(yīng)中,氯化物反應(yīng)會(huì)產(chǎn)生HCL,而原油中大部分氮化物存在于重質(zhì)餾分油和渣油中,原料油進(jìn)入提升管后,在高溫催化劑作用下,迅速氣化反應(yīng),原料中的氮化物生成了一部分NH3。當(dāng)溫度低于337.8℃時(shí),足夠濃度的HCL與NH3即可形成NH4CL[1]。
伴隨著催化反應(yīng)而生成的氣相HCL和NH3,同反應(yīng)油氣進(jìn)入分餾塔,隨著油氣的不斷上升,塔內(nèi)溫度逐漸降低,塔內(nèi)上升氣流中的部分水蒸氣由于跟頂循回流接觸,迅速降溫,此時(shí)若有部分液相水產(chǎn)生,便會(huì)形成濃度較高的NH4CL溶液,當(dāng)這部分NH4CL溶液向下流動(dòng)時(shí)會(huì)與塔內(nèi)上升的氣流逆向接觸,由于部分液態(tài)水會(huì)吸熱氣化,加上分餾塔頂部氣體線速較低,會(huì)有NH4CL析出并集結(jié)在填料上,如果油氣中的HCL和NH3含量較高,則形成的銨鹽不會(huì)揮發(fā)和分解,這樣便造成填料和降液管堵塞,使內(nèi)回流減少或中斷。造成柴油組分上到塔頂汽油餾分中。
NH4CL晶體隨著液相油流經(jīng)設(shè)備時(shí)會(huì)沉積在設(shè)備表面,特別是流速很低的地方,如填料、降液管、受液槽、抽出管線及泵體內(nèi)等處。
分餾塔出現(xiàn)結(jié)鹽后,隨著時(shí)間的推移,設(shè)備表面的NH4CL晶體不斷積累,結(jié)晶速度越來(lái)越快,堵塞填料,填料流通面積減小,填料壓降增大,氣相過(guò)孔線速增高,最終導(dǎo)致降液管流通面積減少直至堵塞,上部填料液封厚度上升,進(jìn)而發(fā)展為液泛、淹塔;下部則造成干板,使輕柴油流量大幅度減少,甚至中斷,得不到分餾的輕柴油餾分則以氣相狀態(tài)穿過(guò)淹塔部位,隨汽油組分進(jìn)入分餾塔頂油氣分離器,造成塔頂餾出油氣夾帶柴油餾分,分餾塔頂油氣分離器液位明顯上升,且顏色不斷變重。由于柴油組分進(jìn)入汽油組分,增大了塔頂冷凝負(fù)荷,且冷后溫度上升。
其主要現(xiàn)象及影響:
2.1由于填料結(jié)鹽阻塞及淹塔造成液層高度過(guò)高,致使塔頂壓降增大,反應(yīng)器頂部壓力有可能有所升高。
2.2導(dǎo)致柴油抽出口溫度經(jīng)常大幅波動(dòng),分餾塔頂溫度偏高,輕柴油餾出量也隨之大幅波動(dòng),甚至長(zhǎng)時(shí)間出現(xiàn)無(wú)柴油餾出,輕柴油泵抽空。
2.3塔頂油氣分離器液位大幅度升高,汽油餾分變重,頂循回流有時(shí)出現(xiàn)晃量或者抽空。混溶于液相中的NH4CL在頂循回流抽出口抽出,在頂循回流泵入口處溫度會(huì)有所下降,NH4CL在水中的溶解度明顯下降,鹽在泵入口及管線出析出,改變泵的固有頻率,引起泵體振動(dòng),有時(shí)出現(xiàn)備用泵因結(jié)鹽而盤車?yán)щy的現(xiàn)象。
2.4結(jié)鹽現(xiàn)象使分餾塔分離效果嚴(yán)重變差,導(dǎo)致產(chǎn)品不合格,操作紊亂,無(wú)法正常生產(chǎn)。
分餾塔結(jié)鹽后可對(duì)分餾塔頂水洗處理。在頂循回流返塔線上打入水洗水,改變頂循回流中少量NH4CL溶液狀態(tài),即由飽和狀態(tài)變成不飽和狀態(tài),這樣,當(dāng)頂循回流返入分餾塔頂部時(shí),便會(huì)溶解填料上所聚結(jié)的鹽類,再進(jìn)入頂循回流系統(tǒng),溶解掉頂循回流泵泵體內(nèi)及泵入口管道內(nèi)的鹽類,然后高濃度的鹽溶液再?gòu)姆峙淦骶鶆虻胤祷氐缴⒍烟盍蠈?,隨塔頂油氣一部分鹽會(huì)被帶走,持續(xù)循環(huán),整個(gè)系統(tǒng)的鹽含量便會(huì)顯著下降。多次實(shí)踐證明,采取緩和在線水洗基本可以使塔的操作恢復(fù)正常[2]。此法無(wú)法清除全部鹽垢,但操作難度和對(duì)裝置影響較小,只要控制好水洗過(guò)程中的參數(shù),還是安全、可靠、經(jīng)濟(jì)、省時(shí)的。如果結(jié)鹽問(wèn)題非常嚴(yán)重,就需要增加從頂循回流系統(tǒng)分水等措施,以縮短水洗時(shí)間。
具體過(guò)程如下:
(1)水洗前,降20%~30%處理量,穩(wěn)定汽油改走不合格線,柴油、干氣、液化氣走正常線,水洗過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)液化氣和干氣的分析,若不合格,改走不合格線。
(2)在頂循回流返塔管線處打入水洗水,水量依據(jù)塔頂溫度、塔頂壓力逐漸調(diào)整增加,通過(guò)調(diào)整頂循回流水冷卻器、頂循回流空冷器降低頂循回流返塔溫度,將塔頂溫度控制在105℃左右,頂循回流抽出口溫度控制在130℃左右,使油氣中水蒸氣冷凝為水,用作溶劑將結(jié)晶NH4CL溶解。注意防止頂循回流泵抽空,可采取粗汽油補(bǔ)頂循回流泵入口措施。
(3)同時(shí)相應(yīng)提高一、二中循環(huán)流量或油漿循環(huán)流量,主要以調(diào)節(jié)一種循環(huán)流量為主,以降低分餾段中上部負(fù)荷,將柴油餾出口溫度將至200℃左右。
(4)維持分餾塔頂溫度105℃,逐漸降低頂循回流量,提高水洗水量,提高對(duì)NH4CL的溶解能力。
(5)若結(jié)鹽嚴(yán)重,可通過(guò)粗汽油泵入口補(bǔ)入新鮮水,隨冷回流打入分餾塔頂,作為溶劑提高對(duì)NH4CL的溶解能力,并可取熱降溫。
(6)水洗過(guò)程中,分餾塔頂油氣分離器酸性水將增加,要及時(shí)將酸性水外送,酸性水差量可作為水洗水量參考。
(7)經(jīng)過(guò)一段時(shí)間水洗后,根據(jù)分餾塔結(jié)鹽情況,水洗3~5h,停注水洗水及新鮮水,調(diào)整各回流量,恢復(fù)各部正常溫度,直至粗汽油、汽柴油化驗(yàn)合格,恢復(fù)反應(yīng)進(jìn)料量到正常。
在線水洗除鹽時(shí),需要注意一下幾點(diǎn):
(1)做好引水工作,合理選擇水洗水量。
(2)若分餾塔結(jié)鹽嚴(yán)重,反再系統(tǒng)要提前做好降量降壓操作,反應(yīng)進(jìn)料降量20~30%,同時(shí)控制好反再系統(tǒng)的壓力平衡和熱平衡,并做好分餾塔各段取熱,保證水洗過(guò)程中,蒸汽不在頂回流抽出口下部冷凝,落至柴油抽出口。
(3)水洗時(shí)給水不能過(guò)快、過(guò)大,以防止分餾塔及反再系統(tǒng)壓力波動(dòng)過(guò)大。
催化原料鹽含量是防止分餾塔結(jié)鹽的主要控制指標(biāo),操作好常壓電脫鹽是解決催化裝置分餾塔結(jié)鹽的最有效的方法,常壓裝置原料脫鹽后鹽含量應(yīng)控制在3.0mg/l以下。經(jīng)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表面,催化原料鹽含量低于6.0mg/l比較安全,基本不會(huì)造成分餾塔結(jié)鹽[3]。
另外,在日常操作過(guò)程中,要對(duì)汽油的干點(diǎn)加強(qiáng)監(jiān)測(cè),在全部生產(chǎn)方案和操作條件不變的條件下,當(dāng)干點(diǎn)呈上升趨勢(shì),就要密切關(guān)注分餾塔結(jié)鹽的可能性,提前做好預(yù)防措施。
5.1選擇合適的塔頂操作溫度,控制適宜的分餾塔頂循回流抽出溫度和返塔溫度。分餾塔頂溫不得過(guò)低,通常不低于110℃,應(yīng)根據(jù)塔頂組成模擬計(jì)算液相水的產(chǎn)生溫度,并提高5℃以上[4]。
5.2定期分析原料鹽含量,新品種原油要分析渣油的氯、氮含量,建立常壓、催化的鹽含量變化情況聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
5.3當(dāng)催化原料鹽含量>6mg/l時(shí),可提高塔頂溫度,減少反應(yīng)系統(tǒng)蒸汽量,可以采用干氣預(yù)提升代替蒸汽預(yù)提升,減少分餾塔注入蒸汽量,從而有效降低分餾塔頂水蒸汽分壓,保證水分從分餾塔頂部全部餾出。有利于減少塔頂液相水的產(chǎn)生,防止結(jié)鹽加劇。
5.4若鹽含量持續(xù)超標(biāo),就要定期緩和水洗,通常水洗水量在3~4t/h,可有效的減輕分餾塔頂結(jié)鹽。
5.5結(jié)鹽現(xiàn)象不是突發(fā)性的,把握好結(jié)鹽的水洗處理時(shí)機(jī)是減少損失的關(guān)鍵。當(dāng)原料性質(zhì)不變,無(wú)操作波動(dòng)時(shí),若汽油干點(diǎn)呈上升趨勢(shì),增大頂循取熱,干點(diǎn)無(wú)法降低,或降低不明顯,按正常調(diào)整手段產(chǎn)品質(zhì)量難于控制時(shí),此時(shí)結(jié)鹽量小,是水洗除鹽的最佳時(shí)機(jī),在正常操作過(guò)程中,注入水洗水3~5t/h水洗2小時(shí)左右,即可有效預(yù)防分餾結(jié)鹽。[5]
[1]侯祥麟.中國(guó)煉油技術(shù)[M].北京:中國(guó)石化出版社,1991:43~77.
[2]侯芙生.煉油工程師[M].北京:石油工業(yè)出版社,1995:151~177.
[3]陳俊武.催化裂化工藝與工程[M].2版.北京:中國(guó)石化出版,2005:44~66.
[4]孫徳立.分餾塔結(jié)鹽的分析與對(duì)策[J].遼寧工學(xué)院學(xué)報(bào),2001,21(5):59~60.
[5]劉可非,韓劍敏,葉曉東,等.重油催化裂化分餾塔結(jié)鹽的分析與對(duì)策[J].石油油煉制與化工,1994,35(1):46~49.
郭英明(1988-),男,漢族,山東濰坊人,助理工程師,2010年畢業(yè)于中國(guó)石油大學(xué)(華東)油氣儲(chǔ)運(yùn)工程專業(yè),現(xiàn)就職于呼和浩特石化公司儲(chǔ)運(yùn)車間