曹威(中電投伊犁能源化工有限責(zé)任公司霍城煤制氣分公司,新疆 伊寧 835200)
低溫甲醇洗工藝流程模擬與優(yōu)化研究
曹威(中電投伊犁能源化工有限責(zé)任公司霍城煤制氣分公司,新疆伊寧835200)
優(yōu)化低溫甲醇洗工藝流程,能夠使企業(yè)的生產(chǎn)成本得到降低,從而為企業(yè)帶來更多的經(jīng)濟(jì)效益?;谶@種認(rèn)識,本文利用Aspen Plus軟件對低溫甲醇洗工藝流程進(jìn)行了模擬,從而得到了與設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)相吻合的模擬結(jié)果。在此基礎(chǔ)上,則提出了工藝流程的優(yōu)化方案,并且通過模擬分析確認(rèn)了方案的有效性。
低溫甲醇洗;工藝流程;模擬優(yōu)化
作為酸性氣體凈化技術(shù),低溫甲醇洗具有選擇性好和凈化度高的特點(diǎn),所以在很多領(lǐng)域得到了應(yīng)用。而對該工藝流程進(jìn)行模擬分析,并且提出相應(yīng)的優(yōu)化改造方案,則能夠進(jìn)一步提升工藝生產(chǎn)的凈化度,同時(shí)降低工藝生產(chǎn)的成本。因此,有必要對低溫甲醇洗工藝流程模擬與優(yōu)化問題展開研究,以便更好的促進(jìn)該種工藝技術(shù)的推廣應(yīng)用。
從工藝流程上來看,低溫甲醇洗流程由變換氣冷卻、二氧化碳/硫化氫吸收、閃蒸再生與硫化氫提濃、熱再生、甲醇水分離、尾氣洗滌這幾個環(huán)節(jié)構(gòu)成。40℃的變換氣在與凈化變換氣、尾氣和甲醇等物質(zhì)融合后,會被換熱器冷卻至-6℃。經(jīng)過氣液分離,變換氣將進(jìn)入到吸收塔,從而使氣體中的二氧化碳和硫化氫等物質(zhì)被脫除[1]。經(jīng)過凈化,粗氫氣將從吸收塔頂部流程,二氧化碳和硫化氫將進(jìn)入到閃蒸系統(tǒng),從而使溶解的二氧化碳得到脫除,并且使硫化氫得到富集。經(jīng)過換熱升溫后,來自富集塔的富甲醇將進(jìn)入熱再生塔,從而使其中的二氧化碳和硫化氫得到脫除,并且最終成為精洗甲醇。
2.1模擬分析過程
在對低溫甲醇洗工藝流程進(jìn)行模擬分析時(shí),需要明確工況的進(jìn)料條件,即明確原料氣、氣提氮、鍋爐給水和脫鹽水的溫度、壓力和流量。為確保數(shù)學(xué)模型的準(zhǔn)確性,還要選擇有物性方法的分析軟件。為此,本文選用了Aspen Plus流程模擬軟件對180萬t/a低溫甲醇洗裝置進(jìn)行了分析,建立了相應(yīng)的過程模型。在操作單元選擇方面,則為甲醇洗塔、產(chǎn)品塔、濃縮塔、氣提塔和熱再生塔分別選用了操作模型[2]。其中,甲醇洗滌塔由4 個Radfrac串聯(lián)實(shí)現(xiàn),其中3個對洗滌塔的上段進(jìn)行模擬,主要吸收二氧化碳,塔底富液在經(jīng)過換熱冷卻后會進(jìn)入到下一塔塔頂。而剩下一個Radfrac對洗滌塔的下段進(jìn)行模擬,可以吸收二氧化碳和硫化氫。為準(zhǔn)確分析洗滌塔塔板效率,分別對二氧化碳和硫化氫設(shè)置了不同的Murphree效率。硫化氫濃縮塔的模擬需要利用2個Radfrac實(shí)現(xiàn),分別需要對吸收塔的上塔和下塔進(jìn)行模擬,而其余幾個塔可以利用1個Radfrac實(shí)現(xiàn)。在模擬的過程中,選用了PSRK這一建立在SRK狀態(tài)方程基礎(chǔ)上的模型。利用該模型,能夠?qū)Ω邷亍⒏邏汉团R界點(diǎn)等操作條件下的混合物及輕氣體的工藝生產(chǎn)流程進(jìn)行分析。
2.2模擬分析結(jié)果
分析模擬結(jié)果可以發(fā)現(xiàn),出工段氣體的硫化氫含量不低于25%,出主洗塔凈化其中的二氧化碳含量不高于3%,所以模擬結(jié)果都達(dá)到了工藝控制指標(biāo)要求。而模擬結(jié)果與設(shè)計(jì)值較為符合,壓力和溫度的偏差都較小,溫度最大相差0.5℃,摩爾流量相對誤差最大為2.48%。因此,可以認(rèn)為該模型能夠?qū)φ麄€工藝流程進(jìn)行準(zhǔn)確描述,所以可以利用該模型進(jìn)行低溫甲醇洗工藝流程的優(yōu)化。
3.1工藝流程優(yōu)化方案
從整個工藝流程來看,系統(tǒng)存在酸性氣體中硫含量低和系統(tǒng)水含量高的問題。通過分析發(fā)現(xiàn),酸性氣體中主要的成份為二氧化碳和硫化氫。其中,硫化氫基本全部通過酸性氣體排除,所以無法改變硫化氫在氣體中的含量。因此,想要提升酸性氣體中硫含量,就要降低二氧化碳的含量。為解決酸性氣體中硫含量低的問題,還要使進(jìn)入到吸收塔中的預(yù)洗段二氧化碳流量得到減少。因?yàn)?,通過減少預(yù)洗段的二氧化碳流量,就能使熱再生塔中的二氧化碳量得到減少,因此能夠使酸性氣體中的硫化氫濃度得到提升。而系統(tǒng)中水含量之所以偏高,是由于水沒能在甲醇水分離塔中得到高效分離。所以,為降低系統(tǒng)水含量,可以在吸收塔前增設(shè)一個閃蒸分離罐,從而在原料氣進(jìn)入吸收塔前使部分甲醇水得到分離。
3.2工藝流程優(yōu)化結(jié)果
完成工藝流程優(yōu)化設(shè)計(jì)后,在模擬工藝流程時(shí)需要使各個塔和換熱器保持原來的設(shè)計(jì)工況,然后使用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行工藝流程的模擬計(jì)算。經(jīng)過優(yōu)化改造,凈化氣中的硫化氫和二氧化碳含量仍然能夠達(dá)到工藝生產(chǎn)要求。而與此同時(shí),酸性氣體中硫含量則由原來的32%提升到37%。此外,甲醇水洗塔塔底再沸器的熱負(fù)荷由3228kW降低至2722kW。而正是由于系統(tǒng)水含量的降低,才使得一部分熱負(fù)荷得到了節(jié)省。因此,通過對低溫甲醇洗流程工藝進(jìn)行優(yōu)化,將能使該工藝的生產(chǎn)性能得到優(yōu)化。
總之,利用Aspen Plus軟件對低溫甲醇洗工藝流程進(jìn)行分析,能夠得到與設(shè)計(jì)結(jié)果相吻合的模擬結(jié)果。所以,利用該軟件能夠進(jìn)行整個工藝流程的模擬,并且也能夠?yàn)楣に嚵鞒痰膬?yōu)化提供技術(shù)支持。而通過研究發(fā)現(xiàn),通過降低預(yù)洗段的二氧化碳流量和增設(shè)閃蒸分離罐,將能取得更好的工藝生產(chǎn)效果。
[1]陳權(quán),薛振欣,王曉雷等.副產(chǎn)二氧化碳的低溫甲醇洗流程模擬與優(yōu)化[J].現(xiàn)代化工,2014,05:150-153.
[2]秦莉,史賢林,李玉安等.低溫甲醇洗吸收塔工藝模擬與過程參數(shù)優(yōu)化[J].安徽化工,2010,03:51-53.
[3]劉春梅.低溫甲醇洗工藝及其裝置設(shè)計(jì)工況全流程模擬[J].科技視界,2013,35:419-420.
曹威(1988年05月-),男,漢族,吉林省四平人,大學(xué)本科學(xué)歷,助理工程師,研究方向:煤化工。