李敬海(中國石化催化劑有限公司北京奧達分公司,北京 101111)
小型空分裝置運行中出現(xiàn)的問題及解決辦法
李敬海(中國石化催化劑有限公司北京奧達分公司,北京101111)
首先介紹KDN470/25Y型制氮裝置工藝流程和運行中遇到的問題,然后分析問題存在的原因,通過工作中的實踐和摸索,提出解決方法,達到節(jié)能和系統(tǒng)穩(wěn)定運行的效果。
小型空分裝置;制氮設備;工藝總結
本公司小型空分裝置生產(chǎn)高純度氮氣,氧氣作為廢氣用于純化器再生,采用無油螺桿壓縮機、全低壓常溫分子篩吸附凈化、增壓透平膨脹劑制冷,返流氣體膨脹循環(huán)流程,主要向各生產(chǎn)車間提供正常生產(chǎn)、事故狀態(tài)和開停車時所需氮氣。經(jīng)過兩年的運行,空分裝置出現(xiàn)產(chǎn)氣量達不到設計能力,空分塔運行不穩(wěn)定等問題,經(jīng)過一段時間的摸索,針對以上問題,提出相應的解決辦法。
原料空氣經(jīng)除塵壓縮經(jīng)預冷機冷卻,預冷后的空氣經(jīng)水分離器除去空氣中的冷凝水,再經(jīng)分子篩純化器清除空氣中的水分、二氧化碳和微量的乙炔等雜質(zhì)。凈化后的空氣進入分餾塔,先在板式熱交換器E1、E2中被返流氣冷卻至飽和溫度進入精餾塔C底部,然后在精餾塔內(nèi)逐板上升與塔板上的回流液傳質(zhì)、傳熱進行精餾,在精餾塔頂部獲得高純度氮氣,其中:一部份氮氣由塔頂部抽出,經(jīng)過E1、E2被蒸餾空氣復熱至常溫作為產(chǎn)品氮輸出;另一部分在干式主冷K被液化,液化后絕大部分作為精餾塔的回流液,一小部分作為液態(tài)產(chǎn)品經(jīng)液氮罐LNT儲存、輸出。
精餾后的回流液在精餾塔底部形成富氧液空,抽出后經(jīng)液空過冷器E3由V-1閥節(jié)流送入干式主冷被氮氣汽化,作為廢氣經(jīng)E2復熱后進入透平膨脹機ET,降低溫度獲得冷量后經(jīng)板式熱交換器E2、E1復熱至常溫排出冷箱。一部分作為再生氣源,另一部分作為透平膨脹機制動風機的氣源。
空分裝置運行過程中出現(xiàn)的問題進行總結,主要包括以下方面:
2.1經(jīng)過四年運行,空分裝置產(chǎn)氣量達不到設計能力,空分裝置精餾塔壓力存在下降趨勢,初始時壓力為0.68~0.7Mpa,近期空分系統(tǒng)高壓壓力為0.58~0.62Mpa。
2.2設備說明書中缺少預冷機出口溫度的設定。
2.3由于各車間用氣量極不平衡,制約了空分裝置的連續(xù)穩(wěn)定運行??辗衷O備是一個連續(xù)穩(wěn)定的供氣裝置,后續(xù)用氣量也應保持在一個相對穩(wěn)定的狀態(tài),長時間、大幅度的不穩(wěn)定用氣,會對空分設備造成一定的危險,特別是在工況變化頻繁時,應對措施不合理導致不必要的能源浪費。
3.1系統(tǒng)壓力不足問題分析及處理
分析空分系統(tǒng)壓力下降的問題分析:首先測量進塔空分壓力,排除空壓機故障和預冷機和純化器之間存在漏點造成壓力下降的可能性,其次發(fā)現(xiàn)精餾塔塔板面上出現(xiàn)多處結霜、結露現(xiàn)象,其中精餾塔正面結霜較嚴重,在環(huán)境溫度34℃情況下,塔板面正常溫度應為27~29℃,經(jīng)測量,結霜部位最低溫度10℃。初步估計空分塔內(nèi)部存在管線泄漏,導致空分裝置精餾塔壓力逐漸降低,產(chǎn)氣量下降。
解決措施:停止空分裝置運行,放凈塔內(nèi)液空、液氮,并用空壓機做氣源將空分塔各部位吹除升溫至常溫。打開分餾塔頂部及底部人孔,清除塔內(nèi)珍珠巖,對空分塔內(nèi)管線進行打壓試漏,發(fā)現(xiàn)空分塔內(nèi)儀表管線存在四處漏點,分析主要原因是塔內(nèi)填裝珍珠巖時造成儀表管線變形,逐漸形成漏點。利用氬弧焊恢復漏點,空分塔內(nèi)壓力恢復正常,塔表面結霜現(xiàn)象消除。
3.2預冷機出口穩(wěn)定范圍為:5~10攝氏度,不能太低,否則容易引起預冷機管道冰堵;高于工藝溫度會影響后續(xù)工況的穩(wěn)定,造成進塔空氣露點溫度超標。
3.3空分裝置的變負荷調(diào)節(jié)方法
氮氣用量的不穩(wěn)定,應該根據(jù)氮氣管網(wǎng)壓力的情況,適時增減氮氣產(chǎn)量,并對空分系統(tǒng)的運行工況作相應的調(diào)整,調(diào)整時的步驟及注意事項主要包括以下方面:
(1)變負荷操作是從一個平衡到另一個平衡的動態(tài)操作過程,其速度主要取決于溫度平衡、壓力平衡和膨脹機運行工況的調(diào)節(jié)速度,只要配合得當,很快就能建立穩(wěn)定工況。所以,變負荷的操作速度不能太快,要實現(xiàn)平穩(wěn),其速度不能大于1%/ 4min,操作速度太快會使工況波動太大,空分塔內(nèi)氣液較難形成平衡,造成淹塔、沖塔;
(2)在進行空分設備變負荷操作時,要把握好加工空氣量和產(chǎn)品氣量之間的增減順序。在提高運行負荷時,要先增加空氣加工量,加工空氣量到位1~2分鐘后,增加氮氣和污氮產(chǎn)量。在減負荷操作時,要先減少氮氣產(chǎn)量,最后減少空氣加工量;
(3)提前預測各車間氮氣的用量,合理調(diào)配各車間的氮氣使用量,使氮氣的供應處于稍有不足的狀態(tài),不足的部分則用液氮汽化補充,盡可能的減少反復調(diào)整空分設備氮氣產(chǎn)量的情況發(fā)生。
根據(jù)現(xiàn)在空分設備面臨的情況,提出以下改造措施:保證氮氣產(chǎn)量的穩(wěn)定,在氮氣送出閥后增加自力式壓力調(diào)節(jié)閥,進行閥前壓力控制,保證氮氣送出閥V101前后壓差穩(wěn)定,保證空分設備能夠連續(xù)穩(wěn)定的供氣。
通過以上措施空分裝置產(chǎn)氣量達到設計標準,運行穩(wěn)定性顯著挺高。由于空分設備及其輔助設備是一個整體,相互影響,在操作時要充分考慮一部分工況的變化對其他部分帶來的影響,以采取相應的措施應對,在操作過程中要保證各主要參數(shù)的穩(wěn)定,同時必須加強人員培訓,提高人員的安全意識與技術素質(zhì),精細操作,落實好設備的日常維護工作,做到任務層層落實,責任到人,確??辗衷O備安全、高效運行。
李敬海(1981-),男,北京人,工程師,碩士,主要從事公用功臣供應。