邵彥峰 陳琳 高春麗 阮剛 劉言理(.大港油田公司第六采油廠,.大港油田公司第二采油廠,.大港油田公司石油工程研究院,天津 0080)
側(cè)鉆井管內(nèi)高壓充填防砂工藝技術(shù)研究
邵彥峰1陳琳1高春麗1阮剛2劉言理3
(1.大港油田公司第六采油廠,2.大港油田公司第二采油廠,3.大港油田公司石油工程研究院,天津300280)
當前國際油價低迷,能否對對老油田的有效開發(fā)至關(guān)重要,側(cè)鉆井工藝能充分利用原井的部分套管和地表設(shè)施對剩余油進行開發(fā),大大降低了施工成本,不失為一種有效的恢復(fù)老井產(chǎn)能的方案,對于易出砂油藏的側(cè)鉆井,一般采用管內(nèi)高壓充填防砂工藝實現(xiàn)防砂。本文結(jié)合大港油田孔1067K井的實際工況及所處層位的出砂分析進行了相關(guān)研究,對防砂工藝、防砂管柱及配套工具的性能特性進行了研究,通過現(xiàn)場應(yīng)用有效解決了該區(qū)塊側(cè)鉆井出砂的技術(shù)難題。該井施工過程順利,防砂有效率100%,該井防砂后日產(chǎn)油2.5t,應(yīng)用擠壓充填技術(shù)在有效防砂的同時提高了采收率。該工藝在大港油田的成功應(yīng)用為當前其它出砂側(cè)鉆井的施工提供了很好的參考作用。
側(cè)鉆井;高壓充填;防砂;研究
孔1067K井位于大港油田孔店油田孔一斷塊構(gòu)造邊部,開發(fā)層位為館陶組,埋藏淺,成巖疏松,孔隙度31.38%,滲透率854mdc,屬于高孔高滲油氣藏,容易出砂。為改造地層、降低生產(chǎn)壓差,設(shè)計加砂2.5m3/m,共加砂8m3,其中地層加砂7.5m3,環(huán)空加砂0.5m3。該井設(shè)計深度1424.68m,最大斜度28.21度,造斜點877m。油層套管外徑85.25mm,普通防砂工具難以下入,需要特殊防砂管柱及配套工具,這大大加大了對其防砂的工藝要求。要實現(xiàn)對出砂情況的有效預(yù)防,這對防砂工藝的設(shè)計和完井工具的可靠性都提出了巨大的挑戰(zhàn)。為此,通過對該井的地質(zhì)設(shè)計、油層物性及流體物性進行了深入分析后決定進行側(cè)鉆井管內(nèi)高壓充填防砂工藝技術(shù)研究及現(xiàn)場應(yīng)用。
1.1技術(shù)思路
該工藝將側(cè)鉆井工藝技術(shù)和高壓充填防砂工藝技術(shù)有效地結(jié)合在一起。使用該技術(shù)時先側(cè)鉆出設(shè)計的側(cè)鉆井眼,然后尾管懸掛固井,水泥凝固后測固井質(zhì)量,固井質(zhì)量合格后進行管內(nèi)高壓充填防砂。施工時下入高壓充填防砂管柱,施工前向地層打入設(shè)計量的防膨劑,排量和壓力穩(wěn)定后進行加砂,施工結(jié)束后反洗井作業(yè),最后投入鋼球,打壓丟手。該工藝充分利用原有井眼,在實現(xiàn)油層防砂的同時也實現(xiàn)了對油層的壓裂改造,是一種低油價下開發(fā)油井的經(jīng)濟有效的方式。
1.2技術(shù)要點及難點
(1)側(cè)鉆井井眼內(nèi)徑小,需要設(shè)計研發(fā)小尺寸專用防砂工具,這對工具的強度和可靠性提出了新的挑戰(zhàn)。
(2)側(cè)鉆井采用用懸掛尾管固井,鉆頭尺寸小,完井套管外徑大,固井水泥環(huán)相對較薄,大大增加了高壓充填施工中的串層的風(fēng)險。
(3)該工藝施工過程中油套環(huán)空無套壓,要求對無套壓封隔器的皮碗過盈量適中,不僅要能順利下入到預(yù)定位置,同時要承受施工過程中的高壓。
(4)管內(nèi)高壓充填防砂加砂過程要求嚴格按照設(shè)計執(zhí)行,同時又要對各種突發(fā)情況隨機應(yīng)變,實現(xiàn)將設(shè)計量的砂子加入到地層中的目的,對于施工人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求較高。
(5)由于側(cè)鉆井管柱直徑較小,施工過程中排量較低,在施工過程中如對砂比控制不好容易產(chǎn)生堵塞,導(dǎo)致施工失敗。
側(cè)鉆井管內(nèi)高壓充填防砂施工管柱從下到上依次為:Φ 66mm絲堵(1392.6m)+Φ66mm防砂管(1379m-1392.5m)+Φ 66mm安全接頭(1377m)+Φ85mm防砂工具(1376.8m)+Φ 60.3mm油管串+Φ85mm無套壓封隔器(820.5m)+Φ89mm套管串(至井口)。
本次施工主要涉及到的防砂工具有滑動井口、防砂管、油管短節(jié)、安全接頭。
4.1下入防砂工具管柱串
根據(jù)相關(guān)管內(nèi)高壓充填防砂設(shè)計,依次將絲堵、防砂篩管、安全接頭、防砂工具、油管短節(jié)和無套壓封隔器連接在套管串下端,下入井中。具體結(jié)構(gòu)如圖2所示。管柱下放過過程中要嚴格控制管柱下放速度為3-5m/s,在經(jīng)過側(cè)鉆窗口時要求速度1-2m/s。下放管柱遇阻時加壓不能超過2噸,上提管柱不允許超過4噸。
4.2充填施程序
(1)接好地面管匯。走泵試壓25MPa,5min不刺不漏方可進行下步施工。
(2)擠壓充填:待排量和壓力穩(wěn)定后,開始加砂,砂比控制在5%~25%,注意壓力變化情況;當泵壓上升4~5MPa后,砂比降低為15%,排量緩慢降至0.5m3/min,打頂替液7m3,進行循環(huán)充填。
(3)反洗井:用400型水泥車反循環(huán)洗井,排量為500L~600L/min,控制出口排量,將多余的礫石洗凈為止。
(4)丟手:從油管投Φ45mm鋼球,30分鐘后正打壓12~16MPa實現(xiàn)丟手,同時關(guān)閉充填通道,起出丟手管柱。
4.3施工效果分析
孔1067K井防砂管柱下入和高壓充填過程均順利進行。該井在2015年11月進行了了施工,施工結(jié)束后即安裝采油樹,下泵投產(chǎn)。該井防砂效果良好,生產(chǎn)到現(xiàn)在油井沒有出砂,達到了預(yù)期效果。從2015年11月份投產(chǎn),產(chǎn)量一直穩(wěn)定在2~3噸/天。
(1)該工藝一趟管柱即可實現(xiàn)管內(nèi)高壓充填防砂,減少了施工作業(yè)成本。
(2)該工藝采用無套壓封隔器替代橋塞懸掛器對油井進行防砂,施工過程中油套環(huán)空無壓力,安全可靠,同時避免了橋塞咬入套管對其造成損傷。
(3)該工藝形成了多級擋砂屏障,能有效阻擋地層出砂進入井筒,同時實現(xiàn)了對地層的改造,防砂增油效果顯著。
(4)該工藝采用側(cè)鉆井管內(nèi)高壓充填防砂,充分利用原井部分套管,節(jié)省了鉆井成本,提高了資源有效利用率。
(5)該工藝在現(xiàn)場應(yīng)用中防砂效果、油井出油效果非常顯著,可以在其它類似區(qū)塊進行推廣應(yīng)用。