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        流化床大顆粒尿素裝置料位控制閥技術(shù)改造

        2016-03-14 05:11:55劉舜昀青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司青海格爾木816000
        化工管理 2016年30期
        關(guān)鍵詞:料器插板翻板

        劉舜昀(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司,青?!「駹柲尽?16000)

        流化床大顆粒尿素裝置料位控制閥技術(shù)改造

        劉舜昀(青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司,青海格爾木816000)

        通過對大顆粒尿素流化床造粒器料位控制閥的技術(shù)改造,減少了設(shè)備故障,穩(wěn)定了造粒器料位,優(yōu)化了工藝條件,實(shí)現(xiàn)了大顆粒尿素裝置長周期穩(wěn)定運(yùn)行,提高了尿素產(chǎn)品質(zhì)量,減輕了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。本文以青海鹽湖化工公司為例,對此裝置的改造進(jìn)行闡述。

        大顆粒尿素;料位控制閥;技術(shù)改造;效益客觀;經(jīng)濟(jì)評價(jià)

        青海鹽湖工業(yè)股份有限公司二期尿素項(xiàng)目采用傳統(tǒng)的CO2汽提法,大顆粒尿素造粒系統(tǒng)采用荷蘭荷豐公司的流化床造粒技術(shù),設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力50t/h。大顆粒尿素裝置料位控制閥的改造,減少了設(shè)備故障,穩(wěn)定了造粒器和冷卻器料位,優(yōu)化了工藝條件,延長了裝置運(yùn)行周期,杜絕浪費(fèi)和環(huán)保達(dá)標(biāo)排放,降低了消耗,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

        1 大顆粒尿素造粒系統(tǒng)簡介

        1.1工藝流程

        由尿素熔融泵打入的尿素溶液和通過甲醛計(jì)量泵加入的濃度37%的甲醛溶液在靜態(tài)混合器混合后去造粒器?;旌弦罕痪鶆虻胤峙涞絿娮觳⒂伸F化空氣噴射到流化床上。

        造粒成型后的產(chǎn)品被送到流化床冷卻器,被流化空氣冷卻到約70℃,通過振動(dòng)取料器和料位控制閥后取出,經(jīng)皮帶輸送至斗提機(jī),被斗提機(jī)提升到安全篩,篩出的顆粒粒徑大于10mm的粒狀尿素及直徑13mm以上塊狀、團(tuán)狀的尿素送循環(huán)槽。由安全篩出來的的尿素顆粒被送到振動(dòng)篩,在此被篩分成三部分:合格產(chǎn)品被送到最終產(chǎn)品冷卻器進(jìn)一步冷卻到45℃,送往尿素包裝倉庫;尺寸過小的顆粒直接送回造粒器作為晶種;尺寸過大的顆粒被輥式破碎機(jī)破碎后加入到尺寸過小的顆粒中,被送回到造粒器作為晶種。固體循環(huán)比約為1/2(累計(jì)的超尺寸+小尺寸物料與合格產(chǎn)品流速之比)。

        1.2料位控制閥在造粒系統(tǒng)中的作用

        料位控制閥安裝在造粒器冷卻器振動(dòng)取料器之后,通過調(diào)節(jié)料位控制閥開度和取料器的振頻達(dá)到穩(wěn)定取料。料位控制閥是控制造粒器和冷卻器料位的重要設(shè)備,造粒器和冷卻器料位的波動(dòng)直接影響造粒系統(tǒng)正常運(yùn)行及成品尿素顆粒的大小。

        2 料位控制閥改造的依據(jù)和理由

        本裝置原設(shè)計(jì)造粒器取料器料位控制閥采用手動(dòng)翻板閥,由于翻板閥開關(guān)時(shí)受到尿素顆粒的擠壓而不易調(diào)節(jié)和控制,導(dǎo)致過料不暢造成造粒器料位大幅度波動(dòng),甚至出現(xiàn)下料口堵塞,導(dǎo)致大顆粒系統(tǒng)停車,影響造粒系統(tǒng)正常運(yùn)行和尿素顆粒的大小。由此可知,手動(dòng)翻板閥頻繁動(dòng)作時(shí)操作人員勞動(dòng)強(qiáng)度大且不能滿足工藝要求。

        其次,系統(tǒng)運(yùn)行在20天左右,尿素粉塵容易粘結(jié)在翻板,在下料口出現(xiàn)尿素粉塵結(jié)塊,導(dǎo)致下料卡死,無法取料,造粒器壓床而停車。每次停車洗床處理需要4—6小時(shí),每次影響產(chǎn)量160—250噸左右,造粒器洗床過程中,含有尿素的廢水不能回收,廢水不能達(dá)標(biāo)排放,造成產(chǎn)品浪費(fèi)、環(huán)保超標(biāo)和氨耗偏高。

        3 改造方案

        將手動(dòng)翻板閥改為電動(dòng)插板閥,安裝位置由原先的振動(dòng)取料器之后移至冷卻器下料與振動(dòng)取料器之間,降低振動(dòng)電機(jī)負(fù)荷,從而有效控制造粒器和冷卻器料位,大大延長了系統(tǒng)運(yùn)行周期、提高了尿素產(chǎn)品外在質(zhì)量(粒度)。

        3.1結(jié)構(gòu)改造

        為了杜絕翻板閥在操作過程中由于尿素?cái)D壓而受力過大的問題,將翻板閥改造為插板閥。并將位置移至振動(dòng)取料器之前,有效降低了振動(dòng)取料器電機(jī)負(fù)荷。

        3.2作用形式改造

        將原先手動(dòng)操作型式改為通過電動(dòng)執(zhí)行器操作,并將執(zhí)行器輸入輸出4~20mA信號(hào)引致DCS,中控人員根據(jù)料位高低精準(zhǔn)調(diào)節(jié)插板閥開度,有效平穩(wěn)控制了造粒器和冷卻器料位。并大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

        4 改造費(fèi)用

        電動(dòng)插板閥采購費(fèi)用以及現(xiàn)場電氣、儀表施工費(fèi)用:約6萬元。

        5 改造后效果及經(jīng)濟(jì)評價(jià)

        5.1改造后效果

        經(jīng)過技改后,經(jīng)過一年的實(shí)踐,中控操作人員根據(jù)料位情況,由電動(dòng)插板閥開度和振動(dòng)取料器振頻相互配合,均勻出料,穩(wěn)定了造粒器和冷卻器料位。避免了由原先翻板閥卡死或者手輪不能及時(shí)調(diào)節(jié)而造成停車事故,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)長周期運(yùn)行。同時(shí),徹底杜絕了在現(xiàn)場操作的人身安全隱患。

        5.2經(jīng)濟(jì)評價(jià)

        原設(shè)計(jì)翻板閥,每年至少檢修4次以上,每次2小時(shí),直接影響尿素產(chǎn)量:40(t/h)X4(次)X2(h)=320噸,320(t)X1500(元/ t)=480000元。

        5.3環(huán)境保護(hù)和節(jié)能效果評價(jià)

        杜絕了由于料位控制閥故障頻繁洗床而造成廢水超標(biāo)排放,有效降低了成品浪費(fèi)和降低了氨耗。與其相比較,此項(xiàng)目改造方案、資金投入等方面都比較科學(xué)合理,改造后經(jīng)濟(jì)系效益和社會(huì)效益可觀。

        [1]王世枚.大顆粒尿素技術(shù)的應(yīng)用[J].山西化工.2016(05).

        [2]張庭霞.山西大顆粒尿素裝置運(yùn)行成功[J].化肥設(shè)計(jì).2014(02).

        [3]代茂平,馬英,熊飛兵.大顆粒尿素裝置運(yùn)行問題分析及對策[J].蘭州化工.2012(01).

        [4]高勵(lì)成,金明,簡春貴,薛強(qiáng),王輝,趙建環(huán).大顆粒尿素裝置中尿素粉塵洗滌器(塔)總結(jié)[J].化學(xué)工程.2015(04).

        [5]于海南.宜化大顆粒尿素裝置投產(chǎn)[J].現(xiàn)代化工.2016(01).

        劉舜昀(1973-),男,工程師,1995年畢業(yè)于陜西省化工學(xué)?;すに噷I(yè),現(xiàn)任青海鹽湖工業(yè)股份有限公司化工分公司尿素二車間主任。

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