劉 馨
(華電環(huán)保系統(tǒng)工程有限公司,江蘇南京 210013)
燃煤發(fā)電機(jī)組煙氣超低排放改造技術(shù)路線分析
劉 馨
(華電環(huán)保系統(tǒng)工程有限公司,江蘇南京 210013)
結(jié)合實(shí)際案例以及多年來的工作經(jīng)驗(yàn)主要闡述了燃煤發(fā)電機(jī)組煙氣超低排放相關(guān)技術(shù)分析,僅供參考。
燃煤發(fā)電;煙氣排放;超低排放;改造分析
2014 年 9月 12日,國家發(fā)改委、環(huán)保部和能源局聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于印發(fā)〈煤 電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014—2020年)的通知》,要求某些地區(qū)和容量的燃煤發(fā)電機(jī)組改造后大氣污染物排放濃度基本達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值,即在基準(zhǔn)氧含量 6%的條件下,粉塵、二氧化硫、氮氧化物排放濃度分別不高10mg/m3、35mg/m3和50 mg/m3。
更高的排放標(biāo)準(zhǔn)對現(xiàn)有燃煤發(fā)電機(jī)組的脫硫脫硝系統(tǒng)提出了更高要求,在環(huán)保部等各級部門的要求下不達(dá)標(biāo)的火電機(jī)組必須在一定時間范圍內(nèi)進(jìn)行改造達(dá)標(biāo)排放,華電內(nèi)蒙古能源有限公司包頭發(fā)電分公司也在此次改造企業(yè)范圍內(nèi)[1]。
華電包頭于2003年9月18日成立,現(xiàn)有2×600MW(亞臨界凝汽式燃煤)發(fā)電機(jī)組,年發(fā)電量可達(dá)70 億kW·h。
目前實(shí)際煤種常規(guī)工況下SO2排放濃度在100mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2),NOx 排放濃度在 100mg/m3(標(biāo) 態(tài),干基,6%O2)以下,粉塵排放濃度在20mg/m3(標(biāo)態(tài),干基,6%O2)左右,均不能夠滿足超低排放標(biāo)準(zhǔn)限值。因此有必要對機(jī)組開展煙氣超低排放的改造。
前期機(jī)組脫硝系統(tǒng)采用的是LNB+SCR 煙氣脫硝工藝,本次煙氣脫硝改造按照通過增加備用層催化劑對SCR煙氣脫硝系統(tǒng)進(jìn)行提效即可。
前期脫硫系統(tǒng)采用的工藝為石灰石-石膏法,則本次煙氣脫硫增容改造部分仍按照石灰石-石膏濕法脫硫工藝進(jìn)行設(shè)計。
目前國內(nèi)已經(jīng)具備了燃煤鍋爐脫硫、脫硝和除塵控制等多種技術(shù)的設(shè)計能力、工程實(shí)施和產(chǎn)品保障的能力,各項技術(shù)在國內(nèi)均已經(jīng)很成熟,不存在大的技術(shù)風(fēng)險[2-4]。
3.1 新增備用催化劑層降低氮氧化物質(zhì)量排放濃度
針對本次改造出口NOx 排放濃度為 50mg/m3(標(biāo)態(tài)、干基、6% O2)的控制目標(biāo),相應(yīng)煙氣脫硝效率須達(dá)到85.7%??紤]到SCR脫硝工藝本身能夠達(dá)到90%以上的脫硝效率,且包頭公司1、2號機(jī)組現(xiàn)已配套建設(shè) SCR 脫硝裝置,因此本次改造對當(dāng)前脫硝裝置進(jìn)行提效改造。
提效改造共有兩個方案方案一:通過增加備用層催化劑核算原有催化劑+新增催化劑的整體使用壽命。方案二:按超低排放初裝單層催化劑量作為備用層催化劑添加量,在此基礎(chǔ)上核算整體化學(xué)壽命,以提高后續(xù)催化劑輪換的經(jīng)濟(jì)性與簡易性。
由于催化劑化學(xué)壽命期后每次更換的催化劑量均與現(xiàn)有催化劑的活性和體積量息息相關(guān),采用方案一則每次更換的催化劑量差異較大,相應(yīng)催化劑模塊高度和荷載均不一致,每次更換催化劑均需校核催化劑荷載和調(diào)整吹灰器高度,不便于管理。而采用方案二,則催化劑化學(xué)壽命期后每次更換的催化劑量基本一致,初裝層催化劑更換后實(shí)現(xiàn)2臺機(jī)組催化劑規(guī)格一致。從長期的催化劑更換角度考慮,由于方案二可實(shí)現(xiàn)“2+1”的輪換模式,催化劑更換操作簡易,管理方便,長期來看經(jīng)濟(jì)性略強(qiáng),因此采用方案二作為改造方案。
3.2 雙塔雙循環(huán)脫硫增效降低SO2排放質(zhì)量濃度
在確定了改造原則和設(shè)計基礎(chǔ)參數(shù)的條件下,脫硫超低排放改造方案的選擇在公用系統(tǒng)上基本相同,其主要差別體現(xiàn)在脫硫系統(tǒng)核心設(shè)備吸收塔上。
目前比較常見的吸收塔脫硫增容提效方法包括增加噴淋層、單塔雙循環(huán)(塔內(nèi)增加托盤)以及雙塔雙循環(huán)等。
研究組中,35例(77.8%)患者為非常滿意,7例(15.6%)患者為滿意,3例(6.7%)患者為不滿意,總體滿意度為93.3%;對照組中,20例(44.4%)患者為非常滿意,15例(33.3%)患者為滿意,10例(22.2%)患者為不滿意,總體滿意度為77.8%,兩組患者的總體滿意度比較,研究組患者的總體治療滿意度高于對照組患者,差異具有統(tǒng)計學(xué)意義(χ2=22.236,P=0.000)。
吸收塔僅增加噴淋層脫硫效率提高有限,單塔雙循環(huán)與雙塔雙循環(huán)都是通過提高部分漿液pH值提高脫硫效率,而利用另外一部分漿液進(jìn)行氧化結(jié)晶,但通過在吸收塔內(nèi)設(shè)置托盤搜集漿液,從而減少了吸收塔數(shù)量。但是由于單塔雙循環(huán)技術(shù)方案建設(shè)時需要停機(jī)實(shí)現(xiàn)吸收塔的增高,無法滿足現(xiàn)有環(huán)保壓力下不允許開啟旁路的政策。而雙塔方案相對獨(dú)立,只要在工程建設(shè)期間做好舊塔的維護(hù)工作,理論上完全可以滿足機(jī)組的脫硫系統(tǒng)正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)不停機(jī)改造。因此在本次的脫硫改造中采用雙塔雙循環(huán)的工藝方案[5]。
在2013年的增容提效中已拆除了GGH,本次改造將二級塔建在原GGH框架處,一級塔和二級塔之間通過聯(lián)絡(luò)煙道連接。吸收塔內(nèi)煙氣流速控制在3.8m/s以下,以確保煙氣和漿液的充分接觸。
在二級吸收塔入口煙道頂部與最底層噴淋層之間設(shè)置合金托盤,由于托盤可保持一定高度液膜,延長了煙氣在吸收塔中的停留時間,當(dāng)氣體通過時,氣液接觸,可以起到吸收氣體中部分污染成分的作用,從而有效降低液氣比,提高了吸收劑的利用率,降低了循環(huán)漿液泵的流量和功耗。并在托盤上方形成湍流,與液滴充分接觸,大大提高傳質(zhì)效果,獲得很高的脫硫效率。同時在頂層噴淋層下方塔壁設(shè)置寬約600~1 000mm 的聚氣環(huán),也減少了SO2順?biāo)诘奶右荨?/p>
在新增二級塔除塵除霧裝置的選擇上,可以采用三級屋脊除霧器、旋匯耦合、冷凝式除霧器等。不同形式的除霧器配置有不同的工藝條件要求。
首先,因?yàn)橐患壦?nèi)流速偏高,造成一級塔出口除霧器液滴含量較高,如使用三級屋脊除霧器則需要對一級塔進(jìn)行擴(kuò)徑降速處理,工程量大且工程難道高。
通過各方技術(shù)論證,新增二級吸收塔可配置冷凝式除塵除霧裝置。在吸收塔內(nèi)布置三級屋脊式除霧器及冷凝凝并裝置,確保二級塔出口霧滴含量不高于20mg/Nm3、粉塵含量不高于 5mg/Nm3。在塔外新增循環(huán)水冷卻站,用于塔內(nèi)冷凝凝并裝置中的循環(huán)水的降溫冷卻。
煙氣在二級塔內(nèi)的處理過程為:鍋爐煙氣經(jīng)電除塵器后粉塵濃度≤30mg/Nm3進(jìn)入脫硫吸收塔,經(jīng)過漿液洗滌后形成飽和濕煙氣。飽和濕煙氣通過冷凝式除塵除霧器的時候攜帶了大量的液滴,依次經(jīng)過高效除霧器的除霧及整流后,進(jìn)一步通過凝并裝置進(jìn)行降溫,進(jìn)而產(chǎn)生了大量的水汽并以粉塵作為凝結(jié)核。霧滴和粉塵形成大的液滴,在通過彎曲流道時產(chǎn)生足夠的離心力,使得霧滴被甩在覆有水膜的波紋板上,從而起到攔截粉塵以及霧滴的效果。
經(jīng)過冷凝式除塵除霧裝置作用后的煙氣液滴含量低于20mg/Nm3,其中粉塵含量低于5mg/Nm3,完全能夠滿足超低排放的粉塵排放標(biāo)準(zhǔn)。同時為了避免裝置發(fā)生堵塞,對每一層除霧器的上下游均設(shè)置了合理的沖洗系統(tǒng)。運(yùn)行期間可根據(jù)吸收塔各塔內(nèi)件分層間的壓差大小設(shè)置報警定值,采用自動控制系統(tǒng)進(jìn)行沖洗,以保證冷凝式除塵除霧裝置無結(jié)垢。
包頭發(fā)電分公司1、2#機(jī)組超低排放改造后,于2016年11月1日進(jìn)入168h試運(yùn)行,粉塵、SO2、NOX排放小時均值為1.8mg/m3、17mg/m3和41 mg/m3,各項環(huán)保指標(biāo)均優(yōu)于燃煤機(jī)組排放標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到設(shè)計要求。
通常電廠在選擇增容改造方案時主要考慮的因素有:SO2入口濃度、脫硫性能、停機(jī)工期、場地條件以及工程經(jīng)濟(jì)效益等。本著因地制宜、設(shè)計合理、充分利舊的原則,需要對符合工藝設(shè)計要求的多種方案進(jìn)行對比,從性能保證、施工周期及條件等進(jìn)行全面的論證,以確定合適的方案提升性能,實(shí)現(xiàn)超低排放的目標(biāo)。
[1]國家環(huán)境保護(hù)局.GB13223—2011.火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國環(huán)境科學(xué)出版社,2012.
[2]聶鵬飛.某電廠600MW火電機(jī)組脫硫增容改造方案探討[J].電力科技與環(huán)保,2015,31,(3):32-34.
[3]黃永琛,楊宋,陳辰,等.燃煤電廠粉塵超凈排放技術(shù)路線探討[J].能源與節(jié)能,2015,(3):126-129.
[4]林朝扶,蘭建輝,梁國柱,等.串聯(lián)吸收塔脫硫技術(shù)在燃超高硫煤火電廠的應(yīng)用[J].廣西電力,2013,(2):28-31.
[5]王國強(qiáng),黃成群.單塔雙循環(huán)脫硫技術(shù)在300MW燃煤鍋爐中的應(yīng)用[J].廣西電力,2013,36(5)11-15.
Analysis on Technical Route of Ultra-low Emission of Flue Gas in Huadian Baotou Power Generation Company
Liu Xin
Combining practical cases and years of experience,the paper mainly expatiates on the technical analysis of ultra-low emission of flue gas from coal-fired generating units,which is only for reference.
coal-fired power generation;flue gas emission;ultra-low emission;transformation analysis
F406.7;X773
A
1003-6490(2016)08-0099-02
2016-08-06
劉馨(1982—),女,江蘇連云港人,工程師,主要從事火電廠煙氣污染控制工藝設(shè)計及其工程技術(shù)應(yīng)用工作。