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        多級(jí)泵卸壓閥產(chǎn)生汽蝕的原因及處理措施分析

        2016-03-12 14:51:42天津石化分公司化工部天津300270
        化工設(shè)計(jì)通訊 2016年3期
        關(guān)鍵詞:壓閥截止閥汽蝕

        盧 英(天津石化分公司化工部,天津 300270)

        多級(jí)泵卸壓閥產(chǎn)生汽蝕的原因及處理措施分析

        盧英
        (天津石化分公司化工部,天津 300270)

        通過(guò)分析調(diào)節(jié)閥的型式、用料、安裝、操作等因素,找出閥門(mén)汽蝕泄漏的原因并加以解決。

        截止閥;汽蝕;原因分析;措施

        我車(chē)間熱力站九級(jí)給水泵是向3.5MPa蒸汽減溫減壓裝置提供脫鹽水,供其加濕減溫使用??紤]節(jié)能熱力站用凝水做部分補(bǔ)水,因此脫鹽水溫度較高,水溫保持在90℃以上。為保證霧化效果,九級(jí)給水泵的出口壓力為3.5~4.0MPa。因減溫減壓裝置所需脫鹽水量由來(lái)汽溫度和壓力決定,用自動(dòng)調(diào)節(jié)閥自動(dòng)控制,當(dāng)用水量較小時(shí),為防止多級(jí)泵的出口壓力過(guò)高,影響運(yùn)行安全,使用該泄壓閥進(jìn)行壓力調(diào)節(jié)控制。但該閥在使用過(guò)程中多次出現(xiàn)閥體泄漏,造成非計(jì)劃停車(chē)。如果不徹底解決這一問(wèn)題,會(huì)極大影響整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定安全運(yùn)行,并且?guī)?lái)很多不必要的損失。

        1 發(fā)生泄漏的原因分析

        該處調(diào)節(jié)閥型號(hào)J41H-100DN50,為高壓截止閥,安放在垂直管段上,閥體為鑄造碳鋼材質(zhì),主要應(yīng)用在油類(lèi)、水和蒸汽等介質(zhì)。該調(diào)節(jié)閥通過(guò)密封試驗(yàn)和強(qiáng)度試驗(yàn)后交付使用,情況良好。在使用過(guò)程中多次發(fā)生泄漏,每次漏點(diǎn)都處于閥體出口端上部,泄漏閥門(mén)經(jīng)解體發(fā)現(xiàn)多次泄漏處已銹蝕成“熔渣”狀態(tài),熔渣處的沙眼從閥門(mén)外部清晰可見(jiàn),因此可確認(rèn)為造成汽蝕的原因。

        2 出現(xiàn)汽蝕的可能因素

        通過(guò)分析調(diào)節(jié)閥的型式、用料、安裝、操作等因素,找出閥門(mén)汽蝕泄漏的原因并加以解決。

        2.1發(fā)生汽蝕的過(guò)程

        當(dāng)溶體經(jīng)過(guò)調(diào)節(jié)閥中節(jié)流孔板橫斷面時(shí),速度增大,能量從壓力形式轉(zhuǎn)化為速度形式,從而造成壓力降低。當(dāng)流體速度和壓力不斷變化,就會(huì)在管路或閥門(mén)的彎曲面產(chǎn)生沖擊波,在這種沖擊波反復(fù)作用下,金屬表面就會(huì)因疲勞損傷而造成“熔渣”狀。另外,溶體發(fā)生水擊的瞬時(shí)會(huì)轉(zhuǎn)化為熱能,升高局部點(diǎn)的溫度,降低金屬材料的機(jī)械強(qiáng)度。從形成汽蝕的過(guò)程來(lái)看,對(duì)金屬的破壞尤其明顯,汽蝕不但造成閥門(mén)機(jī)械損傷,使閥門(mén)無(wú)法繼續(xù)使用,且由于汽蝕氣泡的破裂,還會(huì)在運(yùn)行中產(chǎn)生極大的噪聲。溶體會(huì)突然加速流過(guò)閥座通孔或節(jié)流孔,過(guò)程中氣化和膨脹,形成紊流,使管路產(chǎn)生振動(dòng)和動(dòng)力噪聲。一般來(lái)說(shuō)有汽蝕就會(huì)有噪聲,汽蝕的程度直接關(guān)系到噪聲量的大小。所以,汽蝕在調(diào)節(jié)閥管路系統(tǒng)中的影響非常大。

        2.2汽蝕原因分析

        2.2.1壓力變化是汽蝕的關(guān)鍵

        調(diào)節(jié)閥是否產(chǎn)生汽蝕以及汽蝕的程度,與調(diào)節(jié)閥的節(jié)流壓降,即Δp,直接相關(guān)。由于截止閥開(kāi)度越小,截流后果越明顯。如果調(diào)節(jié)閥長(zhǎng)時(shí)間處于微開(kāi)狀態(tài),極易導(dǎo)致汽蝕的產(chǎn)生,汽蝕的程度也隨Δp的增加而增大。如果閥門(mén)開(kāi)度加大,使Δp→0,抑或者閥門(mén)處于全關(guān)狀態(tài),脫鹽水在收縮區(qū)就不能發(fā)生能量交換,也就不會(huì)造成汽蝕。因此,要預(yù)防汽蝕的發(fā)生就要有效控制好Δp的大小。

        2.2.2閥門(mén)的種類(lèi)對(duì)汽蝕的影響

        調(diào)節(jié)閥的型式有低復(fù)原閥(即普通截止閥)和高復(fù)原閥(包括蝶閥,角閥,球閥等)。對(duì)汽蝕的相對(duì)敏感性與截止閥通道幾何形狀的復(fù)雜程度有關(guān),當(dāng)流體經(jīng)過(guò)管路時(shí),會(huì)形成渦流與湍流,產(chǎn)生較大的流體阻力。經(jīng)過(guò)比較,當(dāng)進(jìn)口壓力一樣時(shí),低復(fù)原閥門(mén)的壓降大于高復(fù)原閥,因此低復(fù)原閥更易產(chǎn)生汽蝕。

        目前熱力站多級(jí)給水泵的卸壓閥恰恰使用了低復(fù)原閥,因此易于產(chǎn)生汽蝕。

        2.2.3閥門(mén)的材料與抗汽蝕能力的關(guān)系

        總的來(lái)說(shuō),具有硬度高、抗拉強(qiáng)度高、硬化加工性能好、抗腐蝕疲勞極限高、疲勞極限性能好等特點(diǎn)的材料,抗汽蝕破壞的能力也較強(qiáng)。此外,金屬材料的表面粗糙程度也會(huì)影響抗汽蝕破壞的能力。熱力站目前使用的是鑄鋼材質(zhì)的調(diào)節(jié)閥,內(nèi)表面較粗糙,在汽蝕形成的初期,閥殼受到?jīng)_擊時(shí),會(huì)加速銹蝕的形成,這也是該處閥門(mén)多次反復(fù)發(fā)生殼體泄漏的原因之一。

        2.2.4截止閥安裝位置對(duì)汽蝕的影響

        造成熱力站九級(jí)給水泵泄壓閥汽蝕,發(fā)生殼體泄漏進(jìn)而造成非計(jì)劃停車(chē)的主要原因,是該閥門(mén)在日常操作中長(zhǎng)期開(kāi)度過(guò)小,使得局部壓降過(guò)大,且該閥安裝在豎直管段上,使得泄漏和受沖擊的幾率增加。而且,該閥在選型和選材上也不理想,閥門(mén)的抗汽蝕能力較差,使得該閥門(mén)經(jīng)常性泄漏損壞,使用壽命縮短,極大地影響生產(chǎn)的安全穩(wěn)定。

        3 采取的改造措施

        根據(jù)以上對(duì)發(fā)生汽蝕的原因分析,該多級(jí)給水泵的泄壓閥在生產(chǎn)使用中和選型上可采用以下原則:

        1)更改該閥的安裝方式,利用大修機(jī)會(huì),在管路的較低點(diǎn)選擇合適的水平管段,并考慮操作和維修的便利性,將該閥水平安裝,保證閥門(mén)入口和出口的流體都是溶體,盡量避免配管上下游飽和蒸汽的存在。

        2)在避免Δp方面,用調(diào)節(jié)閥來(lái)控制給水泵啟泵過(guò)程中的壓力波動(dòng),找到多級(jí)泵運(yùn)行過(guò)程中供出壓力的波動(dòng)范圍,維持泵的出口壓力在3.6~3.8MPa范圍內(nèi),同時(shí)調(diào)整減溫減壓裝置端進(jìn)水閥的開(kāi)度,使水泵的壓力分配到兩個(gè)以上的閥體部件,從而減小閥門(mén)微開(kāi)狀態(tài),使沖擊閥體部件的壓差Δp小于等于氣蝕臨近壓力,從而減小氣蝕的可能性。

        4 結(jié)論

        經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析和總結(jié)熱力站多級(jí)給水泵泄壓閥發(fā)生汽蝕的原因和過(guò)程,并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際,熱力站找到了減少閥門(mén)發(fā)生汽蝕破壞的方法,是通過(guò)更改閥的安裝方式、優(yōu)化調(diào)整操作方法來(lái)實(shí)現(xiàn)。從改造后的運(yùn)行情況看,效果較明顯,閥門(mén)運(yùn)行時(shí)的噪聲明顯減小,證實(shí)汽蝕得到了有效控制。今后可以考慮為九級(jí)給水泵增加變頻器,增加水泵出口壓力的可調(diào)節(jié)性,進(jìn)一步減小該閥門(mén)的壓力沖擊。

        The Causes and Countermeasures Multistage Pump Pressure Relief Valve Cavitation Analysis

        Lu Ying

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        cut-off valve;cavitation;cause analysis;measures

        TG315.4

        B

        1003-6490(2016)03-0022-01

        2016-03-18

        盧英(1975—),女,天津人,工程師,主要研究方向?yàn)闊崮芄こ獭?/p>

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