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        甲醛生產(chǎn)裝置運(yùn)行總結(jié)

        2016-03-11 21:42:17史保峰
        氮肥與合成氣 2016年4期
        關(guān)鍵詞:吸收塔蒸發(fā)器尾氣

        甲醛生產(chǎn)裝置運(yùn)行總結(jié)

        史保峰

        (晉煤天源化工有限公司

        山西高平048400)

        晉煤天源化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)天源公司)現(xiàn)已形成年產(chǎn)420 kt合成氨、100 kt甲醇和720 kt大顆粒尿素的生產(chǎn)規(guī)模,以山西晉城高平地區(qū)無(wú)煙煤為原料。近年來(lái),天源公司堅(jiān)持用清潔生產(chǎn)的理念來(lái)改造和擴(kuò)建現(xiàn)有的合成氨及尿素等生產(chǎn)裝置,走節(jié)能、降耗、減虧、增效的可持續(xù)發(fā)展之路。經(jīng)對(duì)市場(chǎng)供需量的周密分析和對(duì)甲醛產(chǎn)品發(fā)展前景的考察,決定利用公司甲醇為原料,新增1套25 kt/a甲醛(質(zhì)量分?jǐn)?shù)37%)裝置,產(chǎn)品部分作為尿素裝置使用外,部分外銷(xiāo)并為甲醛的下游產(chǎn)品提供原料。采用結(jié)晶銀為催化劑,裝填量為108 kg,裝置操作彈性為50%~110%。

        1 應(yīng)用背景

        天源公司生產(chǎn)的尿素產(chǎn)品為大顆粒,為了提高尿素顆粒的強(qiáng)度,解決尿素在儲(chǔ)存和運(yùn)輸過(guò)程中結(jié)塊和粉化現(xiàn)象,保證尿素顆粒外觀和內(nèi)在質(zhì)量,故采取了添加甲醛技術(shù)。目前,天源公司年消耗的甲醛量達(dá)9 kt,采取由天源公司提供甲醇給甲醛廠家進(jìn)行深加工而天源公司支付加工費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)用的模式,僅此項(xiàng)費(fèi)用每天在11 000元(不包括甲醇費(fèi)用)。

        該甲醛項(xiàng)目實(shí)施后,其原料甲醇產(chǎn)能充足,就近用管道輸送至甲醛裝置,產(chǎn)出的甲醛產(chǎn)品除公司內(nèi)部消化外,還可向周?chē)轿鲿x豐、晉城大化、河南晉開(kāi)化工等公司供應(yīng)甲醛,既能保證以上公司及時(shí)供應(yīng),又降低了運(yùn)輸費(fèi)用。另外,隨著甲醛下游產(chǎn)品聚甲醛樹(shù)脂、多聚甲醛和多元醇類(lèi)的需求量增加,甲醛行業(yè)的發(fā)展將會(huì)有良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。

        2 工藝流程

        原料空氣經(jīng)空氣過(guò)濾器后,由羅茨鼓風(fēng)機(jī)加壓后進(jìn)入甲醇蒸發(fā)器。來(lái)自甲醇槽的精甲醇進(jìn)入甲醇蒸發(fā)器的液位槽中,與來(lái)自羅茨鼓風(fēng)機(jī)的空氣在甲醇蒸發(fā)器底部鼓泡混合,混合后的甲醇溶液與來(lái)自1#吸收塔的循環(huán)甲醛溶液在甲醇加熱器間接加熱,再通過(guò)甲醇蒸發(fā)器底部蒸汽盤(pán)管進(jìn)一步加熱,產(chǎn)生的甲醇和空氣混合物進(jìn)入甲醇蒸發(fā)器的上部,與適量加入的配料蒸汽再次混合,混合后的氣體經(jīng)甲醇蒸發(fā)器頂部的過(guò)熱段加熱,再由過(guò)濾器過(guò)濾后送至混合氣阻火器,從氧化器頂部進(jìn)入在銀催化劑上進(jìn)行反應(yīng),此時(shí)甲醇?xì)廪D(zhuǎn)化為甲醛氣。經(jīng)氧化器下部廢熱鍋爐急冷后,依次進(jìn)入1#吸收塔、2#吸收塔、3#吸收塔,用脫鹽水進(jìn)行逆流接觸吸收,在1#吸收塔底部制成合格的成品甲醛水溶液,未被吸收的氣體在3#吸收塔頂部經(jīng)終端高效捕集器分離后,尾氣送至尾氣鍋爐作為燃料。

        甲醛水溶液由1#吸收塔循環(huán)泵送至甲醇加熱器,然后返回1#吸收塔換熱器冷卻,一部分作為采出送至甲醛中間槽或成品大槽,大部分作為1#吸收塔自身循環(huán)之用,其補(bǔ)液由2#吸收塔底部的管道溢流過(guò)來(lái)。

        甲醇蒸發(fā)器和尾氣鍋爐的反應(yīng)熱均采取汽包副產(chǎn)蒸汽的方式,甲醇蒸發(fā)器副產(chǎn)0.25 MPa的蒸汽作為系統(tǒng)自身所需蒸汽使用,尾氣鍋爐副產(chǎn)0.65 MPa的蒸汽送入低壓蒸汽管網(wǎng),作為全廠蒸汽平衡使用。

        3 流程特點(diǎn)

        (1) 使用1#吸收塔甲醛溶液熱量作為甲醇蒸發(fā)器的熱源來(lái)控制蒸發(fā)溫度,以達(dá)到穩(wěn)定生產(chǎn)運(yùn)行的目的,不僅起到穩(wěn)定控制蒸發(fā)溫度的作用,而且大大減少了蒸汽消耗。

        (2) 本裝置較老工藝的不同之處在于集甲醇蒸發(fā)器、過(guò)熱器、過(guò)濾器于一體,不僅大大減少了蒸汽消耗,而且減少設(shè)備費(fèi)用、減小了設(shè)備占地面積。

        (3) 3#吸收塔出口尾氣先進(jìn)入尾氣鍋爐頂部預(yù)熱器,與經(jīng)過(guò)燃燒的尾氣進(jìn)行換熱,以提高其入爐溫度,進(jìn)一步提高副產(chǎn)蒸汽量、降低成本。

        4 存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

        (1) 由于本裝置位于晉城高平市,因北方氣候條件的局限,冬季開(kāi)車(chē)操作受到很大影響,所有管道、設(shè)備、儀表均需做防凍、保溫處理,一旦考慮不周,將存在很大的安全隱患,給生產(chǎn)帶來(lái)諸多困難。

        改進(jìn)措施:在甲醛采出管線、甲醛出界區(qū)管線、甲醛中間槽補(bǔ)水管線、三塔加水管線及重要儀表全部增加蒸汽伴熱,以確保系統(tǒng)安全運(yùn)行。

        (2) 由于該流程使用1#吸收塔甲醛溶液熱量作為甲醇蒸發(fā)器熱源來(lái)控制蒸發(fā)溫度,而吸收塔溫度通過(guò)手動(dòng)調(diào)節(jié)板式換熱器循環(huán)水回水閥來(lái)控制,勢(shì)必會(huì)使吸收塔溫度波動(dòng),進(jìn)而引起蒸發(fā)溫度波動(dòng),最終導(dǎo)致氧化器銀層溫度大幅波動(dòng)。

        改進(jìn)措施:將回水閥由手動(dòng)閥改為自動(dòng)閥,實(shí)現(xiàn)中控自動(dòng)調(diào)節(jié),不僅起到穩(wěn)定操作的作用,而且大大降低了操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

        現(xiàn)場(chǎng)取樣閥處無(wú)甲醛溶液回收裝置,導(dǎo)致取樣時(shí)的置換液無(wú)法處理,造成現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境惡劣,給環(huán)保工作帶來(lái)很大壓力。

        改進(jìn)措施:在取樣閥處做一漏斗回收裝置,回收液通過(guò)一定的斜度直接進(jìn)入甲醛中間槽,杜絕任何浪費(fèi)及污染。

        (4) 由于系統(tǒng)停車(chē)后,需將吸附塔內(nèi)甲醛溶液質(zhì)量分?jǐn)?shù)稀釋至10%以下,故大量甲醛稀溶液排入甲醛中間槽,給下次開(kāi)車(chē)帶來(lái)很大麻煩。

        改進(jìn)措施:在甲醛中間泵入口與1#吸收塔循環(huán)泵入口處增加連通管及閥門(mén);在下次開(kāi)車(chē)前,將甲醛中間槽液通過(guò)1#吸收塔循環(huán)泵打入1#吸收塔,既避免了開(kāi)車(chē)?yán)щy,又大大節(jié)省了吸收液脫鹽水量。

        5 結(jié)語(yǔ)

        開(kāi)車(chē)前,天源公司采取支付加工費(fèi)及運(yùn)輸費(fèi)用的方式,通過(guò)兄弟企業(yè)加工送入公司供生產(chǎn)尿素使用,僅此2項(xiàng)費(fèi)用每天需11 000元,全年為公司節(jié)約361.5萬(wàn)元,經(jīng)濟(jì)效益相當(dāng)可觀。通過(guò)本裝置的實(shí)施,不僅每年消耗自產(chǎn)甲醇11.5 kt,而且能夠外賣(mài)15.0 kt甲醛,增強(qiáng)了企業(yè)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

        2015- 12- 15)

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