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        利用紅外熱成像技術(shù)分析深井泵故障原因

        2016-03-09 14:22:34孫偉雷雄波
        電力安全技術(shù) 2016年5期

        孫偉,雷雄波

        (湖北清江水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,湖北 宜昌 443000)

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        利用紅外熱成像技術(shù)分析深井泵故障原因

        孫偉,雷雄波

        (湖北清江水電開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司,湖北宜昌443000)

        〔摘 要〕介紹了某水電站檢修排水系統(tǒng)的功能及深井泵的歷史運(yùn)行情況,指出采用傳統(tǒng)方法不能有效分析出深井泵故障的原因,提出采用紅外熱成像技術(shù)分析深井泵故障原因的方法,找到了深井泵故障的原因并提出了解決辦法。最后,討論了紅外熱成像技術(shù)在水電站應(yīng)用的前景和優(yōu)勢(shì),并提出了相應(yīng)的改進(jìn)建議。

        〔關(guān)鍵詞〕水電站;檢修排水系統(tǒng);紅外熱成像技術(shù);深井泵

        0 引言

        某水電站地下廠房安裝4臺(tái)單機(jī)容量460MW的水輪發(fā)電機(jī)組,總裝機(jī)容量1 840MW,最大水頭203m,額定水頭170m,面板堆石壩最大壩高233 m(世界第一),水庫(kù)正常蓄水位400m,裝機(jī)年利用小時(shí)數(shù)2 450h,年平均發(fā)電量為39.85億kWh。4臺(tái)機(jī)組于2008年8月全部投產(chǎn)發(fā)電。

        1 檢修排水系統(tǒng)介紹

        1.1檢修排水系統(tǒng)的功能

        檢修排水系統(tǒng)用來(lái)在機(jī)組檢修時(shí),排空水輪發(fā)電機(jī)組的蝸殼、尾水管道和一部分引水鋼管中的積水以及機(jī)組進(jìn)水口閘門、尾水閘門的漏水。該水電站檢修排水系統(tǒng)采用間接排水,即水輪機(jī)尾水管、蝸殼積水先經(jīng)排水廊道排至集水井,再由深井泵排至廠外。每臺(tái)機(jī)組設(shè)有2個(gè)尾水管放空閥和1個(gè)蝸殼放空閥,均在181操作廊道操作。該系統(tǒng)共有4臺(tái)深井泵,泵參數(shù)為:額定流量1 250 m3/h,額定揚(yáng)程90m。

        檢修排水系統(tǒng)控制設(shè)備由1塊聯(lián)控柜和4塊動(dòng)力柜及配套電纜組成。每臺(tái)深井泵設(shè)1面動(dòng)力柜控制泵的啟停,深井泵用軟啟動(dòng)器控制;4臺(tái)深井泵的聯(lián)控柜由PLC控制。機(jī)組檢修期間,4臺(tái)深井泵同時(shí)工作。當(dāng)流道內(nèi)的積水排空后,排上下游閘門、蝸殼、尾水管盤行閥漏水時(shí),選2臺(tái)深井泵根據(jù)液位變送器和液位開(kāi)關(guān)所整定的水位自動(dòng)運(yùn)行,1臺(tái)工作,1臺(tái)備用。

        1.2深井泵的歷史運(yùn)行狀況

        2007年7月,該水電站第1臺(tái)機(jī)組1號(hào)機(jī)開(kāi)始并網(wǎng)發(fā)電,至2008年8月,4臺(tái)機(jī)組全部并網(wǎng)發(fā)電,這期間深井泵的運(yùn)行、維護(hù)、檢修均由基建安裝單位負(fù)責(zé)。

        2008年8月,4臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)后,深井泵排水系統(tǒng)由該水電站負(fù)責(zé),但深井泵排水系統(tǒng)工作時(shí)存在一系列嚴(yán)重問(wèn)題,且因種種因素一直未得到重視和根本解決。如深井泵運(yùn)行時(shí)經(jīng)常導(dǎo)致動(dòng)力柜內(nèi)的電源開(kāi)關(guān)脫扣或廠用電配電屏上相應(yīng)的電源開(kāi)關(guān)過(guò)流脫扣,必須現(xiàn)地手動(dòng)復(fù)歸該電源開(kāi)關(guān),不僅浪費(fèi)了時(shí)間和人力,還影響了機(jī)組檢修時(shí)的排水效率;深井泵運(yùn)行時(shí)還經(jīng)常引起動(dòng)力柜內(nèi)軟啟動(dòng)器的過(guò)熱保護(hù)動(dòng)作,需要現(xiàn)場(chǎng)檢查泵和電機(jī)無(wú)問(wèn)題后手動(dòng)復(fù)歸電源開(kāi)關(guān)、軟啟動(dòng)裝置;而且存在深井泵電機(jī)漏油嚴(yán)重、深井泵逆止盤出現(xiàn)裂紋、運(yùn)行時(shí)頂部冒白煙等嚴(yán)重缺陷導(dǎo)致更換深井泵電機(jī)、軸承等零部件,造成的經(jīng)濟(jì)損失也非常大;其他非嚴(yán)重缺陷如管道閥門漏水、潤(rùn)滑水無(wú)法自動(dòng)控制、逆止閥故障、壓力表計(jì)故障等也曾有出現(xiàn)。

        綜上可知,深井泵電氣故障非常頻繁,機(jī)械故障相對(duì)較少,其整體運(yùn)行可靠性非常差,且一直沒(méi)有找到根本的解決方法。因此,水電站運(yùn)行部門在檢修排水系統(tǒng)的運(yùn)行規(guī)程內(nèi)明確規(guī)定:

        (1)機(jī)組檢修排水期間,嚴(yán)禁2臺(tái)深井泵同時(shí)啟動(dòng);

        (2)機(jī)組檢修排水時(shí),最多同時(shí)運(yùn)行2臺(tái)深井泵,且1,2號(hào)泵不能同時(shí)運(yùn)行(1,2號(hào)泵在同一段400V母線上),3,4號(hào)泵不能同時(shí)運(yùn)行(3,4號(hào)泵也在同一段400V母線上);

        (3)機(jī)組檢修排水時(shí),每臺(tái)深井泵的運(yùn)行時(shí)間不得超過(guò)90 min,運(yùn)行時(shí)間達(dá)到80 min時(shí)必須手動(dòng)換泵運(yùn)行。

        由此可見(jiàn),設(shè)備運(yùn)行人員在機(jī)組檢修時(shí)工作壓力大,需要現(xiàn)地安排專人負(fù)責(zé)深井泵的排水,這與高度自動(dòng)化、智能化的水電站設(shè)備未來(lái)發(fā)展之路不一致,更與當(dāng)前水電站“無(wú)人值班、少人值守”的發(fā)展趨勢(shì)相悖,尤其是該水電站運(yùn)行人員人數(shù)本來(lái)就不多,將寶貴的人力資源消耗在輔助深井泵排水上非常不值得,應(yīng)將人手解放出來(lái)做更重要、更有意義的工作。

        2 傳統(tǒng)方法分析故障原因

        深井泵出現(xiàn)如此眾多的缺陷、故障,若將整個(gè)深井泵及其控制、動(dòng)力系統(tǒng)進(jìn)行更換,則作為剛投運(yùn)的設(shè)備從經(jīng)濟(jì)成本上來(lái)講不劃算。使用FLUKE 87萬(wàn)用表測(cè)深井泵的電壓、電流,計(jì)算其三相電流、電壓的不平衡率,結(jié)果無(wú)論是采用電流還是電壓計(jì)算,其不平衡率均在3%左右,未超過(guò)5%這一限值,且深井泵的啟動(dòng)電流峰值約為2 400A,運(yùn)行電流在600-651A,電壓、電流均符合設(shè)備說(shuō)明書(shū)的規(guī)定;由此可見(jiàn),其電壓、電流均在安全運(yùn)行范圍內(nèi)。使用振動(dòng)烈度儀測(cè)量深井泵的振動(dòng)擺度等,發(fā)現(xiàn)深井泵的振動(dòng)擺度無(wú)明顯惡化。使用FLUKE 87自帶的測(cè)溫元件檢測(cè)深井泵電機(jī)溫度、軸承溫度、控制柜溫度等溫度參量,發(fā)現(xiàn)其均在正常范圍,未發(fā)現(xiàn)明顯溫度異常點(diǎn)。

        因此,必須從全新的角度,應(yīng)用新的技術(shù)、設(shè)備、方式方法解決深井泵無(wú)法長(zhǎng)期運(yùn)行的問(wèn)題。

        3 紅外熱成像技術(shù)分析故障原因

        3.1紅外熱成像技術(shù)工作原理

        紅外熱成像技術(shù)是通過(guò)測(cè)量設(shè)備表征溫度的物理參數(shù)來(lái)求得被測(cè)溫度,其測(cè)溫速度快、范圍寬、靈敏度高、對(duì)被測(cè)溫度場(chǎng)無(wú)干擾、熱惰性誤差小,可用于顯微和遠(yuǎn)距離測(cè)溫,特別是可測(cè)二維溫度場(chǎng)的溫度分布圖(熱圖像)。通過(guò)直觀的設(shè)備表面溫度及其分布圖,可以診斷設(shè)備的狀態(tài)及異常部位的準(zhǔn)確位置,分析設(shè)備內(nèi)部的熱損耗部位和性質(zhì),故紅外熱成像技術(shù)是施行設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)最直觀、最有效的方法之一。因此,引入紅外熱成像技術(shù)來(lái)檢測(cè)檢修排水系統(tǒng)。

        3.2檢測(cè)結(jié)果分析

        運(yùn)行人員通過(guò)紅外測(cè)溫槍和紅外熱成像儀,于2013-12-03利用2013年最后1臺(tái)次機(jī)組檢修排水的機(jī)會(huì),對(duì)深井泵運(yùn)行進(jìn)行檢測(cè),發(fā)現(xiàn)1,2,3號(hào)深井泵運(yùn)行時(shí)母排及開(kāi)關(guān)端子處溫度異常升高。

        (1)在1號(hào)深井泵運(yùn)行期間(運(yùn)行時(shí)間2 h),發(fā)現(xiàn)其控制柜內(nèi)空氣開(kāi)關(guān)下側(cè)母排B相及開(kāi)關(guān)端子處異常升高至150℃,而A相48℃,C相50℃。

        (2)在2號(hào)深井泵運(yùn)行期間(運(yùn)行時(shí)間30 min),發(fā)現(xiàn)其控制柜內(nèi)空氣開(kāi)關(guān)下側(cè)母線排C相及開(kāi)關(guān)端子處溫度異常升高至170℃,而A相32℃,B相57℃。

        (3)在3號(hào)深井泵運(yùn)行期間(運(yùn)行時(shí)間20 min),發(fā)現(xiàn)其控制柜內(nèi)空氣開(kāi)關(guān)下側(cè)母排C相及開(kāi)關(guān)端子處溫度異常高至115℃,而A相33℃,B相27℃。

        經(jīng)維護(hù)人員緊急處理,通過(guò)清掃、緊固控制柜螺栓,更換開(kāi)關(guān)母線連接螺栓、母排、深井泵電源開(kāi)關(guān)等措施,將開(kāi)關(guān)端子處溫度控制在30-60℃,及時(shí)解決了這一嚴(yán)重安全隱患。

        通過(guò)對(duì)本次深井泵的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析,得出如下結(jié)論。

        (1)深井泵啟動(dòng)電流峰值和運(yùn)行電流均正常,深井泵電機(jī)繞組溫度、軸承溫度、外殼溫度、控制柜溫度均在正常范圍,母線、開(kāi)關(guān)、端子連接處溫度正常,設(shè)備處理后熱成像圖片無(wú)異常。

        (2)單臺(tái)深井泵長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行沒(méi)有問(wèn)題。1號(hào)泵連續(xù)運(yùn)行2h,3號(hào)泵連續(xù)運(yùn)行3.75h,溫度、溫升及熱成像圖均無(wú)異常。

        (3)同一臺(tái)深井泵可連續(xù)間斷運(yùn)行。1,4號(hào)泵同時(shí)連續(xù)間隔運(yùn)行10次,每次間隔時(shí)間10 min左右,運(yùn)行時(shí)間40 min左右,深井泵熱成像檢查均無(wú)異常。

        根據(jù)檢測(cè)結(jié)果,處理了相關(guān)端子處溫度異常后,基本上解決了該水電站深井泵故障的難題。該水電站于2014年2月初修改了檢修排水期間深井泵運(yùn)行方式的規(guī)定。

        4 結(jié)束語(yǔ)

        紅外熱成像技術(shù)主要應(yīng)用于帶電運(yùn)行設(shè)備的故障隱患檢測(cè),對(duì)提高電氣設(shè)備的可靠性和安全性、降低維修成本起到了十分重要的作用,使得電力設(shè)備的早期故障診斷和預(yù)防性維修成為可能。此外,紅外熱成像技術(shù)還可及時(shí)發(fā)現(xiàn)故障點(diǎn),把嚴(yán)重事故消滅在萌芽狀態(tài),確保電氣設(shè)備的安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,從而帶來(lái)巨大的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。

        當(dāng)然,紅外熱成像技術(shù)也有局限性,如在固體中穿透能力弱,易受環(huán)境、距離、發(fā)射率、表面光潔度等因素的影響,且不同熱成像系統(tǒng)的相對(duì)孔徑、工作波長(zhǎng)、制冷類型不同,其采集的熱成像圖片亦有不同。因此,建議除了配置1套FLIR T330熱成像設(shè)備外,再配置1套FLUKE熱成像設(shè)備,以加強(qiáng)對(duì)水電站設(shè)備的管理、運(yùn)行分析、隱患排查,保障設(shè)備的安全運(yùn)行。新技術(shù)、新設(shè)備、新方法在水電站生產(chǎn)中的應(yīng)用,能夠更加高效地發(fā)現(xiàn)以前無(wú)法量化的設(shè)備隱患,從更深層次上關(guān)注細(xì)節(jié),預(yù)防不安全事件和事故的發(fā)生。

        參考文獻(xiàn):

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        收稿日期:2015-11-16;修回日期:2016-01-22。

        作者簡(jiǎn)介:

        孫偉(1982-),男,高級(jí)工程師,主要從事設(shè)備管理和運(yùn)行工作,email:12185198@qq.com。

        雷雄波(1982-),男,工程師,主要從事設(shè)備管理和運(yùn)行工作。

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