李少寧,肖東,陳志榮
(1.華電重工股份有限公司,北京 100070;2.西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,四川 成都 610500;3.雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司,江蘇 無錫 214444)
汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子后移對機(jī)組軸封及其系統(tǒng)的影響
李少寧1,肖東2,陳志榮3
(1.華電重工股份有限公司,北京 100070;2.西南石油大學(xué)石油與天然氣工程學(xué)院,四川 成都 610500;3.雙良節(jié)能系統(tǒng)股份有限公司,江蘇 無錫 214444)
汽封裝置密封性能的優(yōu)劣,對汽輪機(jī)性能有相當(dāng)大的影響。本文針對xx電廠1號機(jī)組,通過熱力系統(tǒng)簡捷計(jì)算,分析因轉(zhuǎn)子后移機(jī)組前軸封及其系統(tǒng)的影響所造成的機(jī)組效率下降的原因,對于指導(dǎo)同類型機(jī)組汽封系統(tǒng)的檢修及機(jī)組節(jié)能降耗有十分重要的意義。
轉(zhuǎn)子后移;軸封系統(tǒng);機(jī)組效率
汽封裝置密封性能的優(yōu)劣,對汽輪機(jī)性能有相當(dāng)大的影響。對汽封流場的要求是腔室內(nèi)的湍流度越強(qiáng)密封效果越好。在汽封腔內(nèi),應(yīng)使汽流的動能盡可能多地轉(zhuǎn)化為熱能,使殘留的速度減少到最小限度,以提高封汽效果。
為了達(dá)到這一目的,可采取下述措施:增加兩相鄰梳齒間的距離;在汽腔室中使汽流多次拐彎碰撞,增加蒸汽與汽封齒和腔室表面的磨擦損失等。
研究發(fā)現(xiàn),齒形汽封的齒數(shù)對軸封漏汽量也有很大的影響。根據(jù)國內(nèi)外所進(jìn)行的試驗(yàn)得出:齒間距一定時(shí),齒數(shù)越多,泄漏量越少。
本文提出機(jī)組前軸封高壓側(cè)30片汽封齒只有15片有著汽封的作用,主要原因如下。
(1)機(jī)組投產(chǎn)時(shí)間長,汽封環(huán)變形嚴(yán)重。
(2)軸上汽封片是由不銹鋼片鋃裝的,容易產(chǎn)生形變。
(3)機(jī)組在出廠時(shí),汽封套定位有誤。
以上三種原因使汽封環(huán)上汽封片與軸上汽封片距離極小。汽封環(huán)上汽封片與軸上汽封片一側(cè)接觸較近,兩只汽封片幾乎重合,使形成的汽封腔室數(shù)量減半,機(jī)組前軸封泄漏量增大。
1.1 機(jī)組軸封系統(tǒng)
該機(jī)組前軸封如圖1所示由三組汽封瓦組成,每組有三列汽封環(huán),沿漏汽方向從高壓往低壓數(shù),第一、二汽封瓦間的汽室通往背壓排汽管,第二、三汽封瓦間的汽室通往軸封加熱器。第三組汽封瓦的第二、三列汽封環(huán)間的汽室通往軸封報(bào)信管。
后軸封由兩組汽封瓦組成,每組有兩列汽封環(huán),兩個(gè)汽封瓦間的汽室通往軸封加熱器,最末一組汽封瓦的兩列汽封環(huán)間的汽室通往低壓軸封報(bào)信管,以監(jiān)視軸封漏汽情況。
圖1 轉(zhuǎn)子前軸封(高壓側(cè)第一組)
汽封瓦由灰口鑄鐵鑄成,汽封環(huán)由45號鋼制成,在汽封環(huán)及軸套上鑲有厚0.3mm的1Cr18Ni9Ti不銹鋼片。
1.2 轉(zhuǎn)子后移的影響及漏汽量的計(jì)算
軸封孔口流量系數(shù)μ1與軸封齒的形狀及幾何參數(shù)有關(guān),軸封齒在進(jìn)汽側(cè)應(yīng)保持尖銳邊緣,此時(shí)流量系數(shù)較小。但在實(shí)際運(yùn)行中,軸封齒尖銳邊緣會因摩擦而鈍化,流量系數(shù)會增大趨近于1,流動情況接近于噴嘴。
該機(jī)組前軸封為平齒光軸軸封,汽封齒采用0.2mm厚的不銹鋼片制成鋃裝在汽封環(huán)和汽封套筒上,它允許主軸在受熱后有較大的軸向位移。但由于流過前一片孔口的蒸汽流速在小室中不能全部消失,蒸汽進(jìn)入下一片孔口前仍具有一定的初速,故漏汽量增大。該種軸封的封汽效果不及高低齒曲徑軸封。
在通常采用的軸封孔口間隙范圍0.4~0.6mm內(nèi),曲徑軸封流量系數(shù)接近于1,而光軸軸封流量系數(shù)要比曲徑軸封流量系數(shù)高出20%~35%。
在計(jì)算平齒軸封漏汽量時(shí),要在計(jì)算曲徑軸封漏汽量結(jié)果的基礎(chǔ)上,乘上修正系數(shù)K1。
在軸封內(nèi)蒸汽從高壓側(cè)流向低壓側(cè),當(dāng)蒸汽通過環(huán)形孔口時(shí),由于通流面積變小,蒸汽流速增大,壓力降低。當(dāng)蒸汽進(jìn)入環(huán)狀汽室時(shí),通流面積突然變大,流速降低,汽流轉(zhuǎn)向,產(chǎn)生渦流,蒸汽流速近似到零,壓力不變,蒸汽原來具有的動能變成熱能。當(dāng)軸封最后一片孔口的壓差足夠大時(shí),汽流速度可達(dá)臨界速度,此時(shí)該軸封的漏汽量達(dá)到最大值。
機(jī)組前軸封第一段(高壓側(cè))的實(shí)際情況如圖1所示。汽封環(huán)上汽封片與軸上汽封片一側(cè)接觸較近,兩只汽封片幾乎重合,重合的汽封片間不能夠形成環(huán)狀汽室,漏出的蒸汽經(jīng)過時(shí),狀態(tài)不發(fā)生變化,可以近似認(rèn)為30片汽封齒只有15片有著汽封的作用,造成這種情況有如下幾個(gè)原因。
(1)機(jī)組在出廠時(shí),汽封套定位有誤,使汽封環(huán)上汽封片與軸上汽封片幾乎相碰。如圖1尺寸e=7mm,h=7mm;實(shí)測尺寸e=6.3mm,h=7.7mm。
(2)機(jī)組投產(chǎn)時(shí)間較長,3只汽封環(huán)變形嚴(yán)重。
(3)軸上汽封片是由不銹鋼片鋃裝于軸上,易產(chǎn)生形變。
在轉(zhuǎn)子后移位置,運(yùn)行參數(shù)pz=1.1MPa、p0=2.2MPa。
以上各式中:0p——第一壓力級進(jìn)口蒸汽壓力,MPa;
pz——第z壓力級進(jìn)口蒸汽壓力,MPa;
z——軸封片數(shù);
由上述不等式(3)可以得出轉(zhuǎn)子后移工況下最后一片軸封孔口處流速也未達(dá)臨界速度。通過環(huán)形孔口的漏汽量為:
式中:1GΔ——環(huán)形孔口的漏汽量,kg/s;——蒸汽的密度,kg/m3;
μ1K1——軸封流量系數(shù),因進(jìn)汽流量較大,μ1較大,取3.2;
A1——軸封孔口漏汽面積,m2。漏汽損失Δhp為 :
式(5)中:phΔ——漏汽損失比焓,kJ/kg;
代入相關(guān)數(shù)據(jù),1=ΔG1.63kg/s,=Δph14kJ/kg。由于軸向力增大,轉(zhuǎn)子后移,動靜汽封齒較為接近,所造成的漏汽損失增加=Δph14kJ/kg。這也是轉(zhuǎn)子后移對軸封及其系統(tǒng)的影響之一。
2.1 現(xiàn)象
2014年經(jīng)過冬季大負(fù)荷后,該機(jī)組帶負(fù)荷能力急劇變差,進(jìn)汽流量嚴(yán)重銳減。主汽壓在額定值,背壓在0.85MPa時(shí),電負(fù)荷為1800kW,進(jìn)汽流量35噸/小時(shí),復(fù)速級壓力升至報(bào)警值2.25MPa,但軸串油壓無異常變化,較為平穩(wěn)。2015年3月11日停機(jī)消缺,處理復(fù)速級壓力高問題。首先考慮調(diào)門芯是否有可能脫落,在停機(jī)前做增負(fù)荷試驗(yàn),機(jī)組進(jìn)汽流量增大達(dá)到45噸/小時(shí),電負(fù)荷幾乎不增,復(fù)速級壓力超過2.25MPa,調(diào)門芯不存在脫落問題。2015年4月6日停機(jī)揭缸消除缺陷,揭缸后發(fā)現(xiàn)以下問題:(1)轉(zhuǎn)子前軸封高壓側(cè)汽封齒全部磨禿;(2)級間隔板結(jié)合面有漏汽痕跡;(3)復(fù)速級第一列動葉積有鹽垢,其葉片出汽側(cè)有被硬物碰損痕跡。
2.2 轉(zhuǎn)子前軸封汽封齒及汽封環(huán)齒磨損情況
軸封齒磨禿的原因:本機(jī)組在正常的動靜間隙時(shí),高壓端軸封高壓側(cè)汽封齒(向后)與其對應(yīng)的汽封環(huán)上汽封齒相距0.40mm,在冬季大負(fù)荷期間,機(jī)組調(diào)速系統(tǒng)不穩(wěn)定,進(jìn)汽流量激增時(shí),造成轉(zhuǎn)子上汽封齒與汽封環(huán)上汽封齒發(fā)生動靜碰磨,如圖2所示。
機(jī)組檢修處理過程如下:
(1)磨禿的汽封齒共30齒,鉗工用扁鏟逐齒剔除并鑲嵌,用了10天時(shí)間。
(2)噴嘴、動靜葉片均用砂布人工打磨,不能觸到的地方用酸進(jìn)行清洗。
(3)轉(zhuǎn)子前移0.70 mm,保證動靜汽封齒不能相碰,轉(zhuǎn)子能夠自由落入下汽缸中。
2.3 前軸封第一組汽封被磨禿后漏汽量的計(jì)算
軸封漏汽面積An為:
式中:d2——汽封環(huán)內(nèi)徑,189mm;
d1——前軸封處主軸直徑,185mm。
則nA=0.00149m2。如圖1所示,漏汽間隙 :δ=2mm,蒸汽通過該間隙漏出的流量可近似為通過噴嘴的蒸汽流量。
蒸汽為過熱蒸汽,則漏汽量:
式中:1p—噴嘴后壓力(MPa);1
ν——2.0MPa,365℃蒸汽(噴嘴后)的比容0.142(m3/kg);機(jī)組在該工況下的背壓,MPa;
把上述數(shù)據(jù)代入公式(7)中可得 ΔG=3.49kg/s。由上述數(shù)據(jù)漏汽間隙僅為2mm,計(jì)算出的漏汽量ΔG =3.49kg/s,漏汽量相當(dāng)大。
圖2 轉(zhuǎn)子前軸封高壓側(cè)汽封齒磨損部位及狀況
2.4 前軸封磨損對機(jī)組效率影響的計(jì)算
機(jī)組前軸封磨損工況熱力系統(tǒng)的熱經(jīng)濟(jì)性指標(biāo)如表1所示。
表1中:Nd——前軸封磨損工況發(fā)電機(jī)負(fù)荷,1700kW;
Ni——循環(huán)內(nèi)功,
表1 前軸封磨損機(jī)組熱力系統(tǒng)的熱經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
由上述數(shù)據(jù)可以看出:在前軸封高壓側(cè)磨損的工況下,機(jī)組的進(jìn)汽量為35噸/小時(shí),電負(fù)荷為1700kW,汽耗率為20.8kg/kWh。前軸封高壓側(cè)的漏汽量大小對機(jī)組循環(huán)內(nèi)功有很大的影響。
由機(jī)組產(chǎn)品說明書可知:前軸封由三組汽封瓦組成,每組有三列汽封環(huán),沿漏汽方向從高壓往低壓數(shù),第一、二汽封瓦間的汽室通往背壓排汽管,第二、三汽封瓦間的汽室通往軸封加熱器。第三組汽封瓦的第二、三列汽封環(huán)間的汽室通往軸封報(bào)信管。
前軸封高壓側(cè)磨損汽流繞過葉輪直排至背壓排汽管導(dǎo)致機(jī)組熱效率相對降低為:
從上述對前軸封漏汽量計(jì)算中可以看出,前軸封漏汽量較大,是造成機(jī)組循環(huán)效率低下的一個(gè)重要原因。
汽封間隙的測量調(diào)整工作是在軸系中心及隔板和軸端汽封套洼窩中心調(diào)整好之后進(jìn)行的。測量汽封徑向間隙通常有兩種方法:一是貼膠布法;二是壓鉛絲法。兩種測量方法中,第二種要比第一種測量準(zhǔn)確,而且比較真實(shí)。用壓鉛絲的方法測量汽封間隙時(shí),下半部汽封接合面間隙情況可以通過塞尺測量,其它部位汽封間隙情況用規(guī)格不同的鉛絲粘放在汽封齒上,端部用膠布粘住,將汽封、汽封套就位,吊放轉(zhuǎn)子到工作位置,這樣鉛絲就被壓出一道道溝,吊出轉(zhuǎn)子,測量汽封溝痕剩余部分厚度,就是汽封對應(yīng)間隙。測量完畢,對照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整。間隙偏大時(shí),按相應(yīng)的尺寸車汽封塊的背?。婚g隙偏小時(shí),按相應(yīng)的尺寸攆汽封塊的背弧。修刮完畢后,復(fù)測汽封間隙,往往發(fā)現(xiàn)和預(yù)想的結(jié)果差很多,有的甚至達(dá)到0.40mm。對于汽封間隙調(diào)整出現(xiàn)偏差,針對現(xiàn)行調(diào)整工藝需考慮貓爪熱膨脹對汽封間隙的影響;需考慮整圈汽封膨脹間隙的影響;需考慮運(yùn)行中油膜對轉(zhuǎn)子中心位置的影響; 需施工人員工藝水平對調(diào)整造成的影響;需考慮汽缸、隔板套、汽封本身變形的影響。
汽輪機(jī)汽封間隙調(diào)整工作是一項(xiàng)重要而細(xì)致的工作,尤其是運(yùn)行多年后檢修的機(jī)組,需考慮的影響因素更多一些,同時(shí)不同類型的機(jī)組,其影響因素也有所差別。上述提到的汽封調(diào)整方法必須在機(jī)組以后的大修工作中給予充分重視并應(yīng)用,只有這樣去做才能提高汽輪機(jī)組熱效率從而達(dá)到節(jié)能降耗。
TK261
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1671-0711(2016)12(下)-0026-03