李紅斌
(蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院,江蘇 太倉 215411)
風扇離合器硅油加注機的研究與應用
李紅斌
(蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院,江蘇 太倉 215411)
不同的硅油離合器需要依賴人工注射不同粘度配比的硅油。為提高灌注效率,實現(xiàn)機器換人,設(shè)計并應用了一個自動硅油加注系統(tǒng)。該系統(tǒng)能夠自動注射不同配比的硅油,從而大大提高了硅油的注射效率和配比精度,并利用扭矩控制的方法實現(xiàn)了高粘度硅油的驅(qū)動注射。
硅油加注機;硅油離合器;PLC控制
先進的自動化技術(shù)是提升和改進傳統(tǒng)生產(chǎn)過程的重要手段,自動化技術(shù)的水平將直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量、產(chǎn)量、成本、勞動生產(chǎn)率。該硅油離合器生產(chǎn)企業(yè)在未進行自動化改造之前,注油方式為人工灌注,不但效率低,加注量也不精確。由于硅油的粘度非常大(100000~600000cps),常規(guī)的注油方式加注時間長,加注質(zhì)量得不到保證,而且還會造成硅油的浪費。自動硅油加注系統(tǒng)的開發(fā)與應用,極大地提高了硅油的注射效率和配比精度,使企業(yè)可提高生產(chǎn)效率,降低人力成本,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
該硅油加注機要給風扇離合器加注不同種類的硅油,主要由機架、加注機構(gòu)、供油裝置組成,如圖1所示,加注機構(gòu)設(shè)置在機架上,由4個點膠閥組成,分別提供1000、10000、20000和50000CST四種粘度的硅油。該硅油加注機要給風扇離合器加注不同種類的硅油,因此加注機構(gòu)由多個管路組成,整體呈倒三角結(jié)構(gòu),采用此結(jié)構(gòu)可同時灌注多種硅油,并且可達到空間的利用最大化。加注機構(gòu)如圖1所示;供油裝置位于機架下后方,包括伺服驅(qū)動氣缸,由于油桶較大不放置在機架中;加注機構(gòu)與供油裝置通過真空管路連接,供油裝置包括定量缸驅(qū)動氣缸。通過該自動硅油加注系統(tǒng)是硅油風扇離合器生產(chǎn)中的重要環(huán)節(jié),該注硅油系統(tǒng)工作過程包括自動和手動工作兩個過程,自動工作時,打開電源開關(guān),將電源開關(guān)旋向“開”檔,按下顯示器開關(guān),打開觸摸屏界面,點擊“型號選擇”,在“請輸入”對話框中輸入需注油的離合器型號,系統(tǒng)自動將不同種類的硅油配比好,顯示在界面中,操作員核實配比后,進行試注,并校對比重,若無問題,則可以進行風扇離合器的硅油注射。工作時,將風扇硅油離合器通過定位裝置進行定位,以保證風扇硅油離合器需要灌注的地方對準加注機構(gòu) 。供油裝置一次提供定量硅油,通過加注機構(gòu)上的加注頭對風扇硅油離合器進行硅油加注。
圖1 加注機構(gòu)實物圖
控制系統(tǒng)選用歐姆龍的可編程邏輯控制器對其功能動作進行控制,并采用工業(yè)觸摸屏來實現(xiàn)系統(tǒng)的控制、參數(shù)設(shè)置與工作狀態(tài)及內(nèi)部參數(shù)顯示。該系統(tǒng)主要是對不同硅油進行配比注射,為保證配比精度,注射控制采用PLC控制伺服電機,伺服電機通過減速器與精密齒輪泵連接來控制硅油的注射量??刂葡到y(tǒng)整體結(jié)構(gòu)如圖2所示。在首次試驗中,我們未選取行星減速器,直接用電機驅(qū)動齒輪泵,結(jié)果對于大粘度的硅油,未能驅(qū)動。
不同粘度的硅油對齒輪泵產(chǎn)生的阻力不同,粘度越大,所需的驅(qū)動力矩就越大,因此,合理的選擇電機得到匹配輸出扭矩尤為重要。根據(jù)硅油的粘度不同,該系統(tǒng)中選用了兩個型號的伺服電機,分別為信捷MS-130ST-M10015A-41P5和MS-80ST-M02430A-20P7。PLC的選擇根據(jù)系統(tǒng)控制對象的輸出點數(shù)及輸入點數(shù)統(tǒng)計,并考慮一定的余量,選用歐姆龍XC5-32RT-C型PLC,觸摸屏控制選用12寸工業(yè)平板電腦,兼容性強,并可安裝組態(tài)軟件便于維護??刂葡到y(tǒng)中用到的主要元器件如表1所示。
表1 控制系統(tǒng)的主要元器件列表
(1)組態(tài)設(shè)計。人機界面包括主界面、手動控制界面、自動控制界面、型號選擇及報警界面。自動控制界面中顯示了各種硅油的實時注射量,操作者的工號、當前加注的產(chǎn)品型號,并記錄當前加注產(chǎn)品的數(shù)量,便于產(chǎn)量的統(tǒng)計,如圖3自動控制界面所示。在自動控制畫面中還可以對加注產(chǎn)品的型號進行選擇,當選擇好型號后自動生產(chǎn)需要加注的硅油數(shù)量,無需手動輸入。手動工作過程,需要使用者對電機的速度、產(chǎn)品型號、每一種硅油的配比手動輸入,一般是用于新產(chǎn)品的注硅油調(diào)式中,若調(diào)式成功后,可記錄該產(chǎn)品型號所需的硅油配比。下次再使用中則無需手動輸入(圖4)。
圖2 控制系統(tǒng)圖
圖3 自動控制界面
圖4 手動控制界面
(2)PLC程序設(shè)計。自動注硅油系統(tǒng)的控制程序使用主程序和子程序編程,包括主程序及手動控制子程序、自動控制子程序和故障報警顯示子程序,程序結(jié)構(gòu)清晰明了便于修改。主程序?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)的運行、停止等,自動控制子程序包括了后臺數(shù)據(jù)庫的
讀取、實時液位的顯示等,故障報警子程序?qū)崿F(xiàn)了液位報警等功能。
自動硅油加注系統(tǒng)是通過“伺服電機+行星減速器”控制精密齒輪泵的方式增大啟動扭矩,實現(xiàn)了多種高粘度硅油的驅(qū)動注射,自動化程度高,加注量精確。該系統(tǒng)在實際的生產(chǎn)實踐中性能良好,很大程度上提高了硅油的注射效率和配比精度。
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U463.212
A
1671-0711(2016)12(下)-0154-02
江蘇省高校機電一體化技術(shù)品牌專業(yè)建設(shè)工程資助項目(PPZY2015B188)。