邱振忠 蔡振波 盧 琳
(廣西冶金研究院有限公司)
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廣西河池五圩礦區(qū)重金屬防治技術(shù)研究及生產(chǎn)實踐
邱振忠 蔡振波 盧 琳
(廣西冶金研究院有限公司)
介紹了河池某公司廢水、廢渣的排放現(xiàn)狀及存在的重金屬污染問題,公司通過集成資源綜合高效回收技術(shù)、尾礦廢渣高效除害技術(shù)、固體廢物短流程資源化利用關鍵技術(shù)、廢水處理及回用技術(shù),開發(fā)出了可處理貧礦、歷史存留采礦廢石、尾礦庫老尾礦的選礦工藝流程,并建成了一條尾礦除害脫水生產(chǎn)線和一套選冶性廢水處理及回用系統(tǒng),實現(xiàn)了地面采礦廢渣消失、選礦尾礦用于制作水泥、采選冶廢水進入流程循環(huán)利用的目的,從而消除了采選廢渣堆存造成的淋溶水及采選冶廢水對環(huán)境造成的重金屬污染問題,經(jīng)濟效益、環(huán)境效益顯著。
重金屬 廢水廢渣 防治 資源化
廣西河池五圩礦區(qū)是具有20多a開采歷史的鉛鋅銻多金屬礦區(qū),由于歷史原因,該礦田曾歷經(jīng)多年無序開采、濫采亂挖,導致采礦廢石隨意堆放、尾礦廢水任意排放,造成了自然資源的嚴重浪費和生態(tài)環(huán)境的嚴重破壞;同時,由于鉛、砷等重金屬污染嚴重,該礦區(qū)被列為廣西壯族自治區(qū)重金屬污染防治重點監(jiān)控區(qū)之一,環(huán)保形勢相當嚴峻[1]。河池某公司是河池市該礦區(qū)內(nèi)集采、選、冶為一體的主要企業(yè),該公司為落實國家和自治區(qū)重金屬污染防控精神,減少資源浪費和重金屬污染物排放量,針對歷史遺留采礦廢石、選礦廢渣、采選冶廢水采取了一系列治理措施,達到了從根本上減少重金屬污染的目的。
1.1 廢水、廢渣排放現(xiàn)狀
由于生產(chǎn)處理能力和選礦技術(shù)的限制,歷史遺留了大量采礦低品位廢石,零星的堆存在礦區(qū)各窿口,其堆存量約60萬t,其平均品位Pb 0.40%、Sb 0.75%、Zn 0.95%、Au 0.83 g/t、Ag 10 g/t、S 3%、In 40 g/t。采礦廢渣不僅占用了大量土地,而且對周邊環(huán)境產(chǎn)生了嚴重影響[2]。采礦廢渣堆存所在地匯水面積達6 000 m2,按照河池地區(qū)多年平均降雨量 1 508.3 mm計算,每年因為降雨沖刷采礦廢渣所產(chǎn)生的淋溶水量達9 049.8 m3,每年排放的重金屬鉛8.69 kg、鎘5.79 kg、砷1 kg。
河池某公司產(chǎn)生的采選冶煉廢水來源包括180井中段礦窿水、尾礦庫水、銻冶煉廠水、鋅冶煉廠水等。公司目前只有鋅冶煉廠建有100 m3/d的含砷污水處理站,采用石灰中和工藝中和鋅冶煉廠的排水,其他排水僅通過簡單沉淀和處理后回用。鋅冶煉廠排放廢水量約為100 m3/d,廢水水質(zhì)極不穩(wěn)定,重金屬砷含量最高可達5.58 mg/L。銻冶煉廠廢水量為1 400 m3/d,廢水中鋅濃度最高可達2.53 mg/L,鉛濃度最高可達1.41 mg/L,砷濃度最高可達0.65 mg/L。180中段礦窟枯水期廢水量為500 m3/d,豐水期水量可達4 500 m3/d,廢水中(枯水期)鋅濃度最高可達40 mg/L,鎘濃度最高可達0.64 mg/L。尾礦庫的廢水量為2 000 m3/d,廢水中鋅濃度最高可達5.32 mg/L。這些含重金屬的廢水如果排到環(huán)境中,必然污染周邊的地表水,給河池地區(qū)本就嚴峻的重金屬污染形勢帶來更加嚴重的污染。
河池某公司現(xiàn)有300 t/d選礦廠為富礦處理流程,入選鉛品位 2.99%、鋅品位 4.85%,要求原礦入選品位較高。而現(xiàn)有地面采礦低品位廢石鉛品位只有0.4%、鋅品位只有0.95%?,F(xiàn)有富礦流程不能滿足處理地面采礦低品位礦石的要求,導致低品位采選廢渣不能進一步得到合理利用。處理能力和工藝技術(shù)的限制,導致采礦低品位廢石堆存,造成重金屬污染。
1.2 尾礦庫現(xiàn)狀
公司選礦廠所配套的尾礦庫庫容為79萬m3,投入使用至今已有20 a,庫中存有尾礦量約84萬t,尾礦庫即將滿容,面臨著現(xiàn)有生產(chǎn)尾礦無處安放的困境,對企業(yè)的持續(xù)發(fā)展造成了巨大的影響。
針對該礦區(qū)重金屬污染現(xiàn)狀,公司聯(lián)合廣西冶金研究院不間斷的開展了各種技術(shù)工作,主要圍繞源頭控制、工藝過程和末端再利用三個環(huán)節(jié)全方位展開科技攻關,并取得了多項重金屬防治關鍵技術(shù),對預防和削除重金屬污染、改善礦區(qū)環(huán)境取得了顯著成效,積極推動了企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整,實現(xiàn)了污染減排和效益增長共贏的目標。
2.1 松軟破碎巖層薄銻礦體無底柱留礦法采礦技術(shù)
該礦區(qū)巖體結(jié)構(gòu)松散,易于變形崩塌,且斷層泥膠結(jié)的斷層破碎帶易產(chǎn)生小規(guī)模的垮塌,造成采礦回收率低、貧化率高、廢石產(chǎn)生量大等問題,該公司研發(fā)出松軟破碎巖層薄銻礦體無底柱留礦法采礦技術(shù)。利用逐孔起爆技術(shù),降低沖擊波對圍巖的擾動,控制廢石混入,降低貧化率。
無底柱留礦法采礦技術(shù)的運用,可提高采礦回收率5個百分點,降低礦石貧化率2個百分點,減少采礦廢石產(chǎn)生量30個百分點,實現(xiàn)了重金屬污染源頭的治理。
2.2 采選冶廢水分質(zhì)處理分級回用技術(shù)
針對該公司廢水組成復雜、回用率低、重金屬含量高等問題,為提高工業(yè)用水回用率、徹底根除工業(yè)廢水重金屬污染,公司借鑒《國家先進污染防治示范技術(shù)目錄(重金屬污染防治技術(shù)領域)》和《國家鼓勵發(fā)展的環(huán)境保護技術(shù)目錄(重金屬污染防治技術(shù)領域)》中推薦的先進廢水處理技術(shù),開展了采選冶污水處理及回用關鍵技術(shù)研究,包括鐵鹽除砷技術(shù)、HDS法重金屬處理技術(shù)、特種工業(yè)膜深度處理技術(shù)等,對企業(yè)工業(yè)廢水分質(zhì)處理、分級回用到生產(chǎn)工藝中,從而實現(xiàn)了生產(chǎn)廢水“零”排放和豐水期非礦坑生產(chǎn)水處理合格后排放的目標。
2.3 選礦尾礦無害化處理及綜合利用技術(shù)
目前,治理鉛鋅尾礦的主要措施有:土地復墾、資源再回收、充填礦山采空區(qū)和建材化等[3]。建材化處理鉛鋅尾礦具有污染小、經(jīng)濟效益好、資源重復利用等優(yōu)點,已成為治理鉛鋅尾礦的主要研究方向[4-5]。針對該礦區(qū)尾礦性質(zhì)特點及區(qū)域特點,公司集成以下關鍵技術(shù),較好的實現(xiàn)了尾礦資源化,并降低了重金屬污染風險。
(1)尾礦廢渣高效除害技術(shù)。采用新型高效捕收劑,捕收選礦尾礦中難選的硫、砷等重金屬,使選礦尾礦無害化,避免重金屬污染物在不同環(huán)境介質(zhì)中的遷移轉(zhuǎn)化,消除了二次污染。
該礦區(qū)鉛銻鋅低品位多金屬硫化礦經(jīng)過選礦工藝綜合回收有價金屬后產(chǎn)生的尾礦仍含有1.8%的硫,為實現(xiàn)尾礦作為水泥原料的資源化利用,對尾礦中含有的難選硫進行了脫除。通過深入的藥劑研發(fā),開發(fā)了新型硫化礦活化劑CS、新型高效硫化礦捕收劑WS等浮選藥劑,尾礦中的難浮硫化礦得到了有效脫除,并獲得了硫精礦。廣西冶金研究院自主研發(fā)合成的浮硫新藥劑CS和WS,具有無毒、性質(zhì)穩(wěn)定、原料來源廣、合成工藝筒單的特點,可以滿足選廠生產(chǎn)需求以及環(huán)境保護要求。
(2)尾礦高效低成本脫水干堆技術(shù)研究。尾礦濃縮脫水是全尾砂固化干堆的一個重要中間過程[6-7],針對常規(guī)全組分濃縮過濾工藝存在水分含量高、成本高等問題,開發(fā)尾礦粗細分步高效脫水技術(shù):尾礦進入水力旋流器進行濃縮,粗粒部分進入振動脫水篩進行脫水,篩下產(chǎn)品合并水力旋流器溢流產(chǎn)品進入高效濃密機添加絮凝劑進行濃密脫水,濃密機底流進入壓濾機進行二次脫水,制備出符合干堆水分要求的物料,降低脫水成本。
(3)固體廢物短流程資源化利用技術(shù)。公司聯(lián)合廣西冶金研究院、北京科技大學、魚峰水泥廠,通過對生態(tài)水泥性能的研究、生態(tài)水泥制備技術(shù)的研究和生態(tài)水泥生產(chǎn)的工藝優(yōu)化設計研究,開發(fā)出了固體廢物短流程資源化利用技術(shù),提高了生態(tài)水泥生產(chǎn)過程中的能效比[8],提高了各種有色工業(yè)廢渣等資源的綜合利用率,以較低成本實現(xiàn)了節(jié)能、利廢型生態(tài)水泥的工業(yè)化制造,從而實現(xiàn)了生產(chǎn)生態(tài)水泥與處理有色工業(yè)固體廢棄物兩大目標。
3.1 日處理1 200 t采選廢渣及低品位礦資源化利用選礦廠建設工程
針對歷史遺留的地面采礦低品位廢石,通過工藝流程優(yōu)化升級,采用先進設備、新技術(shù)、新藥劑,建設日處理1 200 t采選廢渣及低品位礦資源化利用選礦廠,高效回收低品位銻鉛鋅錫采礦廢石,綜合回收鉛銻鋅主金屬及伴生有價金屬銀、錫、硫、金、銦等,實現(xiàn)了歷史采礦廢石綜合利用、消除堆存、減少重金屬污染的目的。
目前,該項目已經(jīng)完成了復雜難磨、難選、氧化率高的采礦廢石綜合利用技術(shù)研究、項目立項、選廠初步設計等工作。
3.2 日處理8 000 t采選冶污水處理及回用工程
該公司采選冶污水處理及回用工程[9]總規(guī)模為8 000 m3/d,工程分2條線。第1條線處理規(guī)模 4 000 m3/d;第2條線處理規(guī)模4 000 m3/d。
第1條線工程處理的廢水主要包括180井中段礦窿排水(500 m3/d)、尾礦庫排水(2 000 m3/d)、銻冶煉廠排水(1 400 m3/d)、鋅冶煉廠排水(100 m3/d)。第1條線的工程包括鐵鹽除砷系統(tǒng)、HDS重金屬處理系統(tǒng)和特種工業(yè)膜深度處理系統(tǒng)三大部分內(nèi)容。其中,鐵鹽除砷系統(tǒng)處理規(guī)模為100 m3/d,出水排入HDS重金屬處理系統(tǒng)。HDS重金屬處理系統(tǒng)處理規(guī)模為4 000 m3/d,該系統(tǒng)的沉淀池出水 2 000 m3/d回用到選礦廠作為選礦工藝用水,該系統(tǒng)的砂濾器出水1 500 m3/d回用到冶煉廠沖洗地面和用作工藝冷卻水;砂濾器出水500 m3/d進入特種工業(yè)膜深度處理系統(tǒng),產(chǎn)水356 m3/d,回用作為鍋爐補水。膜深度處理系統(tǒng)產(chǎn)生的濃水作為銻廠的沖渣用水。
第2條線工程包括兩級沉降池、集水池和處理系統(tǒng)三大部分,主要用于處理180井中段礦窟在豐水期增加的水量,處理規(guī)模為4 000 m3/d。該部分的廢水經(jīng)處理后,達標排放。
3.3 日處理300 t尾礦除害脫水生產(chǎn)線建設工程
增設一條300 t尾礦除害脫水生產(chǎn)線,增加了FS型浮選機12臺,YSSK1832高頻振動脫水篩2臺,18 m中心傳動濃密機1臺,HMZG500/1600-U隔膜壓濾機2臺,對現(xiàn)300 t選廠生產(chǎn)尾礦進行無害化脫水處理。工程采用新藥劑對選廠新產(chǎn)生的尾礦進行硫化礦脫除,保證尾礦硫砷等重金屬含量降低到水泥原料允許范圍,采用上述粗細異步高效脫水技術(shù)達到廢渣與廢水分離,產(chǎn)出合格水泥原料。
3.4 與水泥企業(yè)建立戰(zhàn)略合作關系
目前,該公司與河池魚峰水泥廠、河池虎鷹水泥廠達成了初步協(xié)議,合作開展尾礦資源綜合利用項目,將該公司選廠尾礦脫硫除害深度脫水后,出售給水泥公司作為水泥原料,交貨價格15元/t。
選礦尾礦用于制作水泥,實現(xiàn)選礦尾礦資源化利用,解決了選礦尾礦的堆存問題,從根本上實現(xiàn)了重金屬減排。
廣西河池某礦區(qū)重金屬污染防治項目實施以來,對歷史遺留的采礦廢石進行了回收利用,實現(xiàn)了資源化綜合利用;原有采礦廢石、老尾礦逐步消失,采選冶廢水內(nèi)部循環(huán)利用不外排,實現(xiàn)了礦山采選無廢“零排放”工藝生產(chǎn),從根本上消除了歷史遺留堆成的和不斷產(chǎn)出的采選廢渣對環(huán)境污染的威脅,實現(xiàn)了該礦區(qū)采選廢渣的“減量化、資源化、再利用”,達到了企業(yè)污染減排和效益增長的共贏目標。同時,該礦區(qū)礦體與南丹大廠礦體為同一成礦帶,采選尾礦性質(zhì)相同,該礦區(qū)采選廢渣資源化利用項目實施后,成功的探索了從根本上解決重金屬污染的有效途徑,為南丹大廠處理采選廢渣奠定了技術(shù)基礎,具有較好的示范作用。
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2016-07-10)
邱振忠(1987—),男,碩士研究生,工程師,530023 廣西壯族自治區(qū)南寧市長堽路40號。